公布日:2022.07.29
申請日:2022.06.07
分類號:C02F9/04(2006.01)I;C01C1/242(2006.01)I;C02F101/16(2006.01)N
摘要
本發(fā)明提供一種礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,涉及礦山稀土高氨氮處理技術(shù)領(lǐng)域,S1:原水池,首先將山體內(nèi)流出的高氨氮廢水經(jīng)過收集后,回抽至水處理站的原水池,再經(jīng)自流進入沉淀池內(nèi)自然澄清;S2:沉淀池,廢水中的懸浮物在沉淀池中自然沉降,以防止其進入膜處理系統(tǒng)后堵塞滲透膜設(shè)備,經(jīng)自然澄清后的廢水,從沉淀池出水并進入水處理站的兩級反滲透膜處理系統(tǒng)中;S3:一級反滲透,第一級反滲透膜處理可去除掉廢水中大部分的COD、氨氮、SS、TP及鹽分,然后將濃縮液排向絮凝沉淀池,相對于現(xiàn)有技術(shù)用于礦山氨氮處理,加入脫氣膜循環(huán)處理,使得達標的值更高,未達到排放的氨氮則繼續(xù)稀釋,如此循環(huán),進而提高對氨氮的去除效果。
權(quán)利要求書
1.一種礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,其特征在于,包括以下步驟:S1:原水池,首先將山體內(nèi)流出的高氨氮廢水經(jīng)過收集后,回抽至水處理站的原水池,再經(jīng)自流進入沉淀池內(nèi)自然澄清;S2:沉淀池,廢水中的懸浮物在沉淀池中自然沉降,以防止其進入膜處理系統(tǒng)后堵塞滲透膜設(shè)備,經(jīng)自然澄清后的廢水,從沉淀池出水并進入水處理站的兩級反滲透膜處理系統(tǒng)中;S3:一級反滲透,第一級反滲透膜處理可去除掉廢水中大部分的COD、氨氮、SS、TP及鹽分,然后將濃縮液排向絮凝沉淀池;S4:二級反滲透,第二級反滲透膜處理進一步去除掉廢水中殘余的鹽分及各種離子,以保證系統(tǒng)產(chǎn)水達標,達標后的水則進入產(chǎn)水池;S5:絮凝沉淀,向絮凝沉淀池水中投加助凝劑,使水中難以沉淀的顆粒能互相聚合而形成膠體,然后與水體中的雜質(zhì)結(jié)合形成更大的絮凝體;S6:脫氣膜,絮凝反應(yīng)后的水進入脫氣膜系統(tǒng)進行脫氨處理,其中加入少量的濃硫酸,硫酸根離子吸附銨根離子結(jié)合成液態(tài)硫酸銨,經(jīng)固化后委外處理;S7:產(chǎn)水池,經(jīng)脫氣膜脫氨處理后的產(chǎn)水與兩級反滲透膜處理后的產(chǎn)水同時進入產(chǎn)水池并達標排放。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,其特征在于:在步驟S4中,所述二級反滲透將其系統(tǒng)內(nèi)的濃縮液自動返回第一級反滲透膜處理系統(tǒng)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,其特征在于:在S2步驟中,在所述沉淀池內(nèi)加入硫酸,可以將沉淀池內(nèi)的廢水ph值降低到4以下。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,其特征在于:在S3步驟中,一級反滲透內(nèi)的礦含量一般是0.7,濃縮2到3倍,可去1.4-1.5。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,其特征在于:在S3步驟中,濃縮倍數(shù)為1.5-2.5倍。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,其特征在于:在S3步驟中,氨氮的含量參考數(shù)值為電導(dǎo)率。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,其特征在于:在S3步驟中,采用電導(dǎo)率為6623,采用殘水電導(dǎo)率為753,所述一級反滲透的去除率可達到88%-90%,所述二級反滲透的去除率可達到98%-99%。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,其特征在于:在S6步驟中,采用800x1.85倍的濃縮比,電導(dǎo)率為1480,所述脫氣膜的去除率可達到74%。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點,而提出的一種礦山稀土高氨氮廢水處理工藝。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用了如下技術(shù)方案:一種礦山稀土高氨氮廢水處理工藝,包括以下步驟:
S1:原水池,首先將山體內(nèi)流出的高氨氮廢水經(jīng)過收集后,回抽至水處理站的原水池,再經(jīng)自流進入沉淀池內(nèi)自然澄清;
S2:沉淀池,廢水中的懸浮物在沉淀池中自然沉降,以防止其進入膜處理系統(tǒng)后堵塞滲透膜設(shè)備,經(jīng)自然澄清后的廢水,從沉淀池出水并進入水處理站的兩級反滲透膜處理系統(tǒng)中;
S3:一級反滲透,第一級反滲透膜處理可去除掉廢水中大部分的COD、氨氮、SS、TP及鹽分,然后將濃縮液排向絮凝沉淀池;
S4:二級反滲透,第二級反滲透膜處理進一步去除掉廢水中殘余的鹽分及各種離子,以保證系統(tǒng)產(chǎn)水達標,達標后的水則進入產(chǎn)水池;
S5:絮凝沉淀,向絮凝沉淀池水中投加助凝劑,使水中難以沉淀的顆粒能互相聚合而形成膠體,然后與水體中的雜質(zhì)結(jié)合形成更大的絮凝體;
S6:脫氣膜,絮凝反應(yīng)后的水進入脫氣膜系統(tǒng)進行脫氨處理,其中加入少量的濃硫酸,硫酸根離子吸附銨根離子結(jié)合成液態(tài)硫酸銨,經(jīng)固化后委外處理;
S7:產(chǎn)水池,經(jīng)脫氣膜脫氨處理后的產(chǎn)水與兩級反滲透膜處理后的產(chǎn)水同時進入產(chǎn)水池并達標排放。
為了進一步去除高氨氮,本發(fā)明改進有,在步驟S4中,所述二級反滲透將其系統(tǒng)內(nèi)的濃縮液自動返回第一級反滲透膜處理系統(tǒng)。
為了降低廢水的ph值,本發(fā)明改進有,在S2步驟中,在所述沉淀池內(nèi)加入硫酸,可以將沉淀池內(nèi)的廢水ph值降低到4以下。
為了去除礦含量,本發(fā)明改進有,在S3步驟中,一級反滲透內(nèi)的礦含量一般是0.7,濃縮2到3倍,可去1.4-1.5。
為了提高濃縮倍數(shù),本發(fā)明改進有,在S3步驟中,濃縮倍數(shù)為1.5-2.5倍。
為了提供參考值,本發(fā)明改進有,在S3步驟中,氨氮的含量參考數(shù)值為電導(dǎo)率。
為了提高高氨氮的去除率,本發(fā)明改進有,在S3步驟中,采用電導(dǎo)率為6623,采用殘水電導(dǎo)率為753,所述一級反滲透的去除率可達到88%-90%,所述二級反滲透的去除率可達到98%-99%。
為了提高脫氣膜的去除率,本發(fā)明改進有,在S6步驟中,采用800x1.85倍的濃縮比,電導(dǎo)率為1480,所述脫氣膜的去除率可達到74%。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點和積極效果在于,
本發(fā)明中,原礦山抽回來的水到一級反滲透系統(tǒng),濃水拿去做礦,然后進入脫氣膜,脫氣膜的水繼續(xù)往下走,礦山進行回收并做礦,可以不停的濃縮,然后利用脫氣膜,在脫氣膜內(nèi)加入濃硫酸,做成硫酸銨,脫氣膜吸附后就成固體或液體硫酸銨,濃水二級回一級,二級達標的就排放,相對于現(xiàn)有技術(shù)用于礦山氨氮處理,這個步驟是針對性的,加入脫氣膜循環(huán)處理,使得達標的值更高,未達到排放的氨氮則繼續(xù)稀釋,如此循環(huán),進而提高對氨氮的去除效果。
(發(fā)明人:聶金榮)