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電泳涂料廢水處理工藝

發(fā)布時間:2018-4-7 18:31:44  中國污水處理工程網(wǎng)

  申請日2015.08.27

  公開(公告)日2015.11.18

  IPC分類號C02F9/14

  摘要

  本發(fā)明公開了一種電泳涂料廢水處理工藝,將電泳涂料廢水經(jīng)厭氧處理后再經(jīng)多次反應沉淀以及SBR池生化處理,將高濃度的電泳廢水徹底分解,使該廢水的可生化性大大提高,進而可達到排放標準,增加反沖泵,提高廢水處理的凈度并能延長過濾器的使用壽命,對污泥進行壓濾處理,干泥塊安全處置不產(chǎn)生二次污染,產(chǎn)生的濾液回流處理,降低污染,具有極強的環(huán)保性。

  權利要求書

  1.一種電泳涂料廢水處理工藝,其特征在于,包括以下步驟:

  (1)廢水混合:將車間生產(chǎn)的廢水與車間冷卻水以15-25%∶85-75%的體積 比匯入廢水匯集池充分混合;

  (2)初次藥劑處理:將步驟(1)中混合后的廢水抽至一級反應沉淀池, 開啟攪拌裝置以及曝氣閥門,逐漸向一級反應沉淀池內(nèi)投入一次藥劑,充分反 應后使一級沉淀反應池內(nèi)的PH值保持10-11,繼續(xù)反應2-5小時后停止攪拌裝 置并關閉曝氣閥門,沉淀處理后,將產(chǎn)生的污泥排入污泥池,重新啟動攪拌裝 置,加入二次藥劑,充分反應后使得一級反應沉淀池內(nèi)的PH值保持7.8-8.2, 充分攪拌后停止攪拌并沉淀處理,產(chǎn)生上清液和污泥,污泥排入污泥池;

  (3)厭氧處理:一級反應沉淀池內(nèi)的上清液排入?yún)捬醭刈鰠捬跆幚,?氧池內(nèi)的PH值保持7.0-7.5;厭氧處理后的上清液排入一號水池,一號水池上 設有持續(xù)工作的回流泵,一號水池內(nèi)的上清液經(jīng)回流泵按一定流量回抽至厭氧 池,若此時一級反應沉淀池停止向厭氧池內(nèi)注入上清液,則不執(zhí)行步驟(4), 反之,執(zhí)行步驟(4);

  (4)二次藥劑處理:一號水池內(nèi)的上清液排入二級反應沉淀池內(nèi),開啟 攪拌裝置以及曝氣閥門,加入三次藥劑,充分反應后使二級反應沉淀池內(nèi)的PH 值保持3.3-3.8,繼續(xù)反應2-5小時,關閉曝氣閥門,加入四次藥劑,充分反 應后使二級反應沉淀池內(nèi)PH值保持7.3-7.8,充分攪拌后并沉淀處理,產(chǎn)生上 清液與污泥,上清液排入二號水池,污泥排入污泥池;

  (5)SBR池處理:二號水池內(nèi)的上清液排入SBR池內(nèi)并同時攪拌30-60 分鐘,開啟曝氣裝置,SBR池內(nèi)PH值保持在7.0-7.25,曝氣4-8小時后關閉 曝氣裝置,上清液靜止沉淀1-2小時后排入三號水池;

  (6)三次藥劑處理:三號水池內(nèi)的上清液排入三級反應沉淀池內(nèi),開啟 攪拌裝置與曝氣閥門,加入五次藥劑,充分反應后使三級反應沉淀池內(nèi)的PH 值保持在8.3-8.7,關閉曝氣閥門,充分攪拌后停止攪拌,沉淀處理后,產(chǎn)生 上清液和污泥,上清液排入四號水池,污泥排入污泥池。

  2.如權利要求1所述的電泳涂料廢水處理工藝,其特征在于,還包括在步 驟(2)、步驟(4)以及步驟(6)中關閉曝氣閥門后加入PAM溶液的處理過 程。

  3.如權利要求1或2所述的電泳涂料廢水處理工藝,其特征在于,所述沉 淀處理的時間為2-3小時。

  4.如權利要求1或2所述的電泳涂料廢水處理工藝,其特征在于,還包括 步驟(7)過濾處理:將四號水池內(nèi)的上清液經(jīng)過濾器過濾后流入排放水池。

  5.如權利要求4所述的電泳涂料廢水處理工藝,其特征在于,還包括對過 濾器進行反沖洗的反沖泵,反沖泵連接排放水池。

  6.如權利要求1所述的電泳涂料廢水處理工藝,其特征在于,還包括將污 泥池內(nèi)的污泥經(jīng)壓濾機壓塊處理的步驟。

  7.如權利要求1所述的電泳涂料廢水處理工藝,其特征在于,壓塊處理過 程中產(chǎn)生的濾液回流至廢水匯集池。

  說明書

  一種電泳涂料廢水處理工藝

  技術領域

  本發(fā)明涉及廢水處理技術,具體涉及一種電泳涂料廢水處理工藝。

  背景技術

  電泳涂料廢水是化工廢水中處理難度很大的高濃度廢水,原水COD達十萬以 上,物化效果不佳,可生化性差,目前國內(nèi)主要采用高溫焚燒等方法處理,投 資成本大,處理費用高。

  發(fā)明內(nèi)容

  本發(fā)明提供了一種電泳涂料廢水處理工藝,以解決上述問題。

  為解決上述技術問題,本發(fā)明采用的一個技術方案是:一種電泳涂料廢水 處理工藝,包括以下步驟:

  (1)廢水混合:將車間生產(chǎn)的廢水與車間冷卻水以15-25%∶85-75%的體積 比匯入廢水匯集池充分混合,優(yōu)選按1∶4的比例混合;

  (2)初次藥劑處理:將步驟(1)中混合后的廢水抽至一級反應沉淀池, 開啟攪拌裝置以及曝氣閥門,逐漸向一級反應沉淀池內(nèi)投入一次藥劑,充分反 應后使一級沉淀反應池內(nèi)的PH值保持10-11,繼續(xù)反應2-5小時后停止攪拌裝置 并關閉曝氣閥門,沉淀處理后,將產(chǎn)生的污泥排入污泥池,重新啟動攪拌裝置, 加入二次藥劑,充分反應后使得一級反應沉淀池內(nèi)的PH值保持7.8-8.2,充分攪 拌后停止攪拌并沉淀處理,產(chǎn)生上清液和污泥,污泥排入污泥池;

  (3)厭氧處理:一級反應沉淀池內(nèi)的上清液排入?yún)捬醭刈鰠捬跆幚,厭?池內(nèi)的PH值保持7.0-7.5;厭氧處理后的上清液排入一號水池,一號水池上設有 持續(xù)工作的回流泵,一號水池內(nèi)的上清液經(jīng)回流泵按一定流量回抽至厭氧池, 若此時一級反應沉淀池停止向厭氧池內(nèi)注入上清液,則不執(zhí)行步驟(4),反之, 執(zhí)行步驟(4);

  (4)二次藥劑處理:一號水池內(nèi)的上清液排入二級反應沉淀池內(nèi),開啟攪 拌裝置以及曝氣閥門,加入三次藥劑,充分反應后使二級反應沉淀池內(nèi)的PH值 保持3.3-3.8,繼續(xù)反應2-5小時,關閉曝氣閥門,加入四次藥劑,充分反應后 使二級反應沉淀池內(nèi)PH值保持7.3-7.8,充分攪拌后并沉淀處理,產(chǎn)生上清液與 污泥,上清液排入二號水池,污泥排入污泥池;

  (5)SBR池處理:二號水池內(nèi)的上清液排入SBR池內(nèi)并同時攪拌30-60分鐘, 開啟曝氣裝置,SBR池內(nèi)PH值保持在7.0-7.25,曝氣4-8小時后關閉曝氣裝置, 上清液靜止沉淀1-2小時后排入三號水池;

  (6)三次藥劑處理:三號水池內(nèi)的上清液排入三級反應沉淀池內(nèi),開啟攪 拌裝置與曝氣閥門,加入五次藥劑,充分反應后使三級反應沉淀池內(nèi)的PH值保 持在8.3-8.7,關閉曝氣閥門,充分攪拌后停止攪拌,沉淀處理后,產(chǎn)生上清液 和污泥,上清液排入四號水池,污泥排入污泥池。

  還包括在步驟(2)、步驟(4)以及步驟(6)中關閉曝氣閥門后加入PAM 溶液的處理過程。

  所述沉淀處理的時間為2-3小時。

  還包括步驟(7)過濾處理:將四號水池內(nèi)的上清液經(jīng)過濾器過濾后流入排 放水池,還包括對過濾器進行反沖洗的反沖泵,反沖泵連接排放水池。

  還包括將污泥池內(nèi)的污泥經(jīng)壓濾機壓塊處理的步驟。

  壓塊處理過程中產(chǎn)生的濾液回流至廢水匯集池。

  本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明將電泳涂料廢水經(jīng)厭氧處理后再經(jīng)多次反應 沉淀以及SBR池生化處理,將高濃度的電泳廢水徹底分解,使該廢水的可生化性 大大提高,進而可達到排放標準,增加反沖泵,提高廢水處理的凈度并能延長 過濾器的使用壽命,對污泥進行壓濾處理,干泥塊安全處置不產(chǎn)生二次污染, 產(chǎn)生的濾液回流處理,降低污染,具有極強的環(huán)保性。

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