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熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝

發(fā)布時間:2018-6-1 17:48:48  中國污水處理工程網(wǎng)

  申請日2014.01.03

  公開(公告)日2014.04.30

  IPC分類號C02F103/16; C02F9/06

  摘要

  本發(fā)明公開了一種熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝,所述生產(chǎn)工藝步驟包括:(1)將熱鍍鋅回用水進(jìn)行電解,產(chǎn)生氯氣,并生成氫氧化鈉溶液;(2)將助鍍液通入噴淋塔中,并將氯氣送入噴淋塔與助鍍液反應(yīng),將生成的溶液回流到助鍍槽中,用銨水調(diào)節(jié)pH值,得到沉淀;(3)將漂洗水用泵抽到噴淋塔中,與氯氣反應(yīng),將生成的溶液回流到處理槽中,將氫氧化鈉溶液通入到處理槽中,通過處理,得到沉淀;(4)將步驟2和步驟3得到的沉淀投入廢酸處理池中與鹽酸反應(yīng),使鹽酸完全消耗后,通入氯氣,將剩余的沉淀消耗完全生成新的溶液。本發(fā)明減少了熱鍍鋅行業(yè)中廢酸廢水助鍍液處理整體設(shè)備的投入,有利于降低成本、節(jié)約資源、循環(huán)利用、變廢為寶。

  權(quán)利要求書

  1.一種熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝,其特征在于,所述生產(chǎn)工藝步驟包括:

  (1)用同離子發(fā)生器將熱鍍鋅回用水進(jìn)行電解,產(chǎn)生氯氣,并生成氫氧化鈉溶液;

  (2)將助鍍槽中的助鍍液通入助鍍液噴淋塔中,并將同離子發(fā)生器中產(chǎn)生的氯氣通過引風(fēng)機送入助鍍液噴淋塔與助鍍液反應(yīng),將生成的溶液重新回流到助鍍槽中,并用銨水調(diào)節(jié)PH值,得到沉淀;

  (3)將處理槽中的漂洗水用泵抽到漂洗水噴淋塔中,與通過助鍍液噴淋塔的氯氣反應(yīng),將生成的溶液重新回流到處理槽中,將同離子發(fā)生器中的氫氧化鈉溶液通入到處理槽中,通過中和反應(yīng)、曝氣、攪拌、壓濾,得到沉淀;

  (4)將步驟2和步驟3得到的沉淀投入廢酸處理池中與鹽酸反應(yīng),通過曝氣攪拌,使鹽酸完全消耗后,通入氯氣,將剩余的沉淀消耗完全生成新的溶液。

  2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝,其特征在于:所述的同離子發(fā)生器每小時產(chǎn)氯氣4kg,氫氧化鈉4.5kg。

  3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝,其特征在于:所述步驟2和步驟3的沉淀為氫氧化鐵。

  4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝,其特征在于:所述的PH值采用在線檢測探頭檢驗。

  5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝,其特征在于:所述步驟4中生成的新溶液為氯化鐵溶液。

  說明書

  熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝

  技術(shù)領(lǐng)域

  本發(fā)明涉及一種熱鍍鋅領(lǐng)域,特別是涉及一種熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝。

  背景技術(shù)

  熱鍍鋅生產(chǎn)工藝酸洗鋼件通常用鹽酸。再算吸過程中會產(chǎn)生亞鐵離子,當(dāng)鹽酸中的亞鐵離子達(dá)到200g-300g/L時,鹽酸中鐵離子達(dá)到飽和。當(dāng)酸液濃度降到5-8%時一般就不用了,只能當(dāng)做廢酸來處理。廢酸大部分工廠都通過支付費用的方式,將廢酸委外處理。

  酸洗后的鋼件需要水沖洗表面,稱為漂洗。酸洗鋼件,不斷的將酸和亞鐵離子帶入漂洗水,工藝要求水體中的亞鐵離子越少越好,所以該水必須定期處理。廢水一般其PH值在0~1左右,鐵離子濃度可達(dá)1000mg/L。傳統(tǒng)的漂洗水處理方法,是加NaOH或Ca(OH)2中和,目的是提高PH,去除鐵離子。但是此類方法對鐵離子比較浪費,造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。

  助鍍是熱鍍鋅工藝重要環(huán)節(jié),由于漂洗水的亞鐵離子的存在,不可避免會不斷的將其帶入助鍍槽,過量的鐵離子帶入助鍍槽會影響工件質(zhì)量和鋅的浪費。一般工藝要求助鍍液亞鐵離子的含量控制在1g/L以內(nèi)。當(dāng)助鍍槽中的亞鐵離子達(dá)到一定濃度時,需要及時清除助鍍液中的亞鐵鹽。通常方法是把助鍍液的溫度加熱到65℃以上,然后加入雙氧水氧化劑,使亞鐵鹽變成鐵鹽沉淀,但若亞鐵鹽含量太高,就只有排放重配,相當(dāng)不便。

  發(fā)明內(nèi)容

  本發(fā)明主要解決的技術(shù)問題是提供一種熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝,該熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝有利于降低成本、節(jié)約資源、循環(huán)利用、變廢為寶。

  為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用的一個技術(shù)方案是:提供一種熱鍍鋅的廢酸廢水回用生產(chǎn)工藝,所述生產(chǎn)工藝步驟包括:

  (1)用同離子發(fā)生器將熱鍍鋅回用水進(jìn)行電解,產(chǎn)生氯氣,并生成氫氧化鈉溶液;

  (2)將助鍍槽中的助鍍液通入助鍍液噴淋塔中,并將同離子發(fā)生器中產(chǎn)生的氯氣通過引風(fēng)機送入助鍍液噴淋塔與助鍍液反應(yīng),將生成的溶液重新回流到助鍍槽中,并用銨水調(diào)節(jié)PH值,得到沉淀;

  (3)將處理槽中的漂洗水用泵抽到漂洗水噴淋塔中,與通過助鍍液噴淋塔的氯氣反應(yīng),將生成的溶液重新回流到處理槽中,將同離子發(fā)生器中的氫氧化鈉溶液通入到處理槽中,通過中和反應(yīng)、曝氣、攪拌、壓濾,得到沉淀;

  (4)將步驟2和步驟3得到的沉淀投入廢酸處理池中與鹽酸反應(yīng),通過曝氣攪拌,使鹽酸完全消耗后,通入氯氣,將剩余的沉淀消耗完全生成新的溶液。

  在本發(fā)明一個較佳實施例中,所述的同離子發(fā)生器每小時產(chǎn)氯氣4kg,氫氧化鈉4.5kg。

  在本發(fā)明一個較佳實施例中,所述步驟2和步驟3的沉淀為氫氧化鐵。

  在本發(fā)明一個較佳實施例中,所述的PH值采用在線檢測探頭檢驗。

  在本發(fā)明一個較佳實施例中,所述步驟4中生成的新溶液為氯化鐵溶液。

  本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明減少了熱鍍鋅行業(yè)中廢酸廢水助鍍液處理整體設(shè)備的投入,節(jié)約了水處理藥品氫氧化鈉和雙氧水的使用,降低了成本,通過簡單的方法對廢酸進(jìn)行綜合處理,整套工藝實現(xiàn)了廢酸不外運、污泥可利用的良性循環(huán),廢水處理產(chǎn)生的廢渣,系統(tǒng)再次循環(huán)利用,生產(chǎn)的三氯化鐵溶液有廣泛的市場應(yīng)用,變廢為寶,并且此工藝可無縫對鍍鋅環(huán)保舊工藝進(jìn)行改造。

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