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用含磷廢水生產(chǎn)粒狀硫銨技術(shù)

發(fā)布時間:2018-6-11 17:16:45  中國污水處理工程網(wǎng)

  申請日2013.11.28

  公開(公告)日2014.03.12

  IPC分類號C05C3/00

  摘要

  本發(fā)明公開了一種用含磷廢水生產(chǎn)粒狀硫銨的方法,利用磷酸裝置副產(chǎn)品的磷石膏、合成氨裝置副產(chǎn)物的二氧化碳與合成氨反應(yīng)生產(chǎn)出硫銨料漿,與磷酸生產(chǎn)中產(chǎn)生的含磷廢水按一定比例混合,送入造粒/干燥機噴漿造粒,得到的半成品經(jīng)破碎、篩分、洗滌后得到合格的粒徑為2mm-4mm產(chǎn)品顆粒,然后用包裹劑包裹后得到粒狀硫銨產(chǎn)品;本方法的優(yōu)點:1使用磷酸裝置副產(chǎn)的磷石膏、合成氨裝置副產(chǎn)的二氧化碳、磷酸生產(chǎn)產(chǎn)生的含磷廢水等作為原料,環(huán)境保護效益好,且成本優(yōu)勢顯著;2利用硫銨料漿與含磷廢水生產(chǎn)硫銨產(chǎn)品,產(chǎn)品養(yǎng)份穩(wěn)定,造粒度均勻,抗壓強度高;3采用的裝置及流程均為有成熟的流程生產(chǎn)設(shè)備,降低了投資的風(fēng)險。

  權(quán)利要求書

  1.一種用含磷廢水生產(chǎn)粒狀硫銨的方法,其特征是利用磷酸裝置副產(chǎn)品的磷石膏、合成氨裝置副產(chǎn)物的二氧化碳與合成氨反應(yīng)生產(chǎn)出硫銨料漿,與磷酸生產(chǎn)中產(chǎn)生的含磷廢水按一定比例混合,送入造粒/干燥機噴漿造粒,得到的半成品經(jīng)破碎、篩分、洗滌后得到合格的粒徑為2mm-4mm產(chǎn)品顆粒,然后用包裹劑包裹后得到粒狀硫銨產(chǎn)品;具體做法是:在一個帶攪拌器的混配槽中,同時加入硫銨料漿及含磷廢水,硫銨溶液的密度1.30 g/ml -1.35g/ml,進入混配槽的硫銨料漿及含磷廢水通過流量計進行配比計量,將料漿密度調(diào)節(jié)到1.22 g/ml -1.25 g/ml,初步混合后的料漿用料漿泵送至料漿循環(huán)系統(tǒng)進一步混合,控制加溫,將料漿溫度升至85℃-100℃,制備好的料漿送入造粒/干燥機噴漿造粒并干燥,干燥的熱源來自燃煤沸騰爐產(chǎn)生的約550℃-600℃的高溫?zé)煹罋,高溫氣體與噴漿料漿并流并干燥,干燥后得到的半成品,再通過斗提機送到半成品篩進行篩分,篩分后,粒徑2mm-4mm顆粒進入冷卻筒冷卻和用包裹劑包裹得到產(chǎn)品,>4mm顆粒經(jīng)破碎機破碎后,經(jīng)過篩分出來的粒徑1mm-2mm顆粒作為返料返回造粒/干燥機,干燥后的尾氣通過尾氣風(fēng)機,經(jīng)旋風(fēng)降塵送入文丘里洗滌器洗滌除塵,除塵達標(biāo)的氣體通過排氣筒排空。

  2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種用含磷廢水生產(chǎn)粒狀硫銨的方法,其特征是制取硫銨產(chǎn)品使用的原料為磷石膏制硫銨生產(chǎn)的硫銨溶液,密度:1.30 g/ml -1.35g/ml, N質(zhì)量百分含量:20.5%-21.0%;含磷廢水P2O5質(zhì)量百分比為2.5%~3%。

  3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種用含磷廢水生產(chǎn)粒狀硫銨的方法,其特征是上述方法生產(chǎn)的粒狀硫銨產(chǎn)品,質(zhì)量指標(biāo)為:N ≧19.5%,S ≧22%, H2O ≦1.5%,粒徑2 mm -4 mm ≧90%, 抗壓強度≧30N。

  說明書

  一種用含磷廢水生產(chǎn)粒狀硫銨的方法

  技術(shù)領(lǐng)域

  本發(fā)明涉及硫銨肥料制造領(lǐng)域,具體涉及一種用含磷廢水生產(chǎn)粒狀硫銨的方法。

  背景技術(shù)

  硫酸銨是廣泛用于化工、染織、醫(yī)藥、皮革等行業(yè)的工業(yè)原料以及可以作為化肥使用。晶體狀的硫銨作為肥料在使用過程中,存在許多缺點:易結(jié)塊、流動性差,難以實現(xiàn)施肥機械化,粉碎后晶體狀的硫銨在施用過程中易形成粉塵飛揚、隨著雨水而流失。 而肥料專用的粒狀硫銨物理性能好,裝卸時不起塵,長期存放不易結(jié)塊、流動性好,施肥時易撒布,并可實現(xiàn)飛機播肥、減少損失,同時造粒包裹后的肥料還可起到緩釋作用,防止流失,提高肥料的利用率,越來越受到市場尤其是國外市場的歡迎。

  甕福(集團)有限責(zé)任公司下屬甕福磷肥廠研發(fā)的的粒狀硫酸銨造粒工藝,達到了這一要求。甕福集團粒狀硫銨生產(chǎn)使用的粘合劑成本相對較高,約150元/噸產(chǎn)品,一定程度上影響了該產(chǎn)品的經(jīng)濟效益。

  經(jīng)過甕福磷肥廠相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)人員的攻關(guān),同時,甕福磷酸裝置生產(chǎn)時排出大量廢水,每小時達200m3,其中可溶性P2O5質(zhì)量百分比為2.5~3%,如果采取先進工藝對其有效回收,不僅能夠降低成本,大大地減輕磷對環(huán)境的污染,而且緩解我國磷資源短缺的局面,推進磷化工行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展,促進社會的和諧發(fā)展,還能夠獲得巨大的經(jīng)濟效益。利用新工藝回收含磷廢水生產(chǎn)粒狀硫銨就是其中的一種辦法。本發(fā)明專利是基于市場需求開發(fā)的一種新型粒狀硫銨生產(chǎn)工藝方法。

  在中國專利數(shù)據(jù)庫中,目前尚無未檢索到用此方法生產(chǎn)粒狀硫銨產(chǎn)品的資料。

  發(fā)明內(nèi)容

  本發(fā)明的目的是開發(fā)出了一種粒狀硫銨產(chǎn)品的生產(chǎn)方法,工廠的磷酸裝置生產(chǎn)時排出大量廢水,利用磷酸生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含磷廢水與硫銨料漿配料,有效的降低了粒狀硫銨的生產(chǎn)成本,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。發(fā)明人經(jīng)過探索和試驗,完善了硫銨料漿與含磷廢水配比生產(chǎn)硫銨產(chǎn)品的方法和生產(chǎn)裝置。

  一種用含磷廢水生產(chǎn)粒狀硫銨的方法,其生產(chǎn)方法是:利用磷酸裝置副產(chǎn)品的磷石膏、合成氨裝置副產(chǎn)物的二氧化碳與合成氨反應(yīng)生產(chǎn)出硫銨料漿,與磷酸生產(chǎn)中產(chǎn)生的含磷廢水按一定比例混合,送入造粒/干燥機噴漿造粒,得到的半成品經(jīng)破碎、篩分、洗滌后得到合格的粒徑為2mm-4mm產(chǎn)品顆粒,然后用包裹劑包裹后得到粒狀硫銨產(chǎn)品;具體做法是:在一個帶攪拌器的混配槽中,同時加入硫銨料漿及含磷廢水,硫銨溶液的密度1.30 g/ml -1.35g/ml,進入混配槽的硫銨料漿及含磷廢水通過流量計進行配比計量,將料漿密度調(diào)節(jié)到1.22 g/ml -1.25 g/ml,初步混合后的料漿用料漿泵送至料漿循環(huán)系統(tǒng)進一步混合,控制加溫,將料漿溫度升至85℃-100℃,制備好的料漿送入造粒/干燥機噴漿造粒并干燥,干燥的熱源來自燃煤沸騰爐產(chǎn)生的約550℃-600℃的高溫?zé)煹罋,高溫氣體與噴漿料漿并流并干燥,干燥后得到的半成品,再通過斗提機送到半成品篩進行篩分,篩分后,粒徑2mm-4mm顆粒進入冷卻筒冷卻和用包裹劑包裹得到產(chǎn)品,>4mm顆粒經(jīng)破碎機破碎后,經(jīng)過篩分出來的粒徑1mm-2mm顆粒作為返料返回造粒/干燥機,干燥后的尾氣通過尾氣風(fēng)機,經(jīng)旋風(fēng)降塵送入文丘里洗滌器洗滌除塵,除塵達標(biāo)的氣體通過排氣筒排空。

  上述方法中,所述制取硫銨產(chǎn)品使用的原料為磷石膏制硫銨生產(chǎn)的硫銨溶液密度:1.30 g/ml -1.35g/ml, N質(zhì)量百分含量:20.5%-21.0%;含磷廢水P2O5質(zhì)量百分比為2.5%~3%。

  上述方法生產(chǎn)的粒狀硫銨產(chǎn)品,質(zhì)量指標(biāo)為:N ≧19.5%,S ≧22%, H2O ≦1.5%,粒徑2 mm -4 mm ≧90%, 抗壓強度≧30N。

  本發(fā)明提供的方法有以下優(yōu)點:

  (1)使用磷酸裝置副產(chǎn)的磷石膏、合成氨裝置副產(chǎn)的二氧化碳、磷酸生產(chǎn)產(chǎn)生的含磷廢水等作為原料,大幅度降低了企業(yè)環(huán)境保護方面帶來的壓力,且成本優(yōu)勢顯著;(2)利用硫銨料漿與含磷廢水生產(chǎn)硫銨產(chǎn)品,產(chǎn)品養(yǎng)份穩(wěn)定,造粒度均勻,抗壓強度高;(3)本發(fā)明生產(chǎn)方法采用的裝置及流程均為有成熟的流程生產(chǎn)設(shè)備,降低了投資的風(fēng)險。

  具體實施方式

  實施例1

  在我廠生產(chǎn)中,在一個帶攪拌器的混配槽中,同時加入硫銨料漿、含磷廢水;硫銨溶液的密度1.30 g/ml -1.35g/ml,含磷廢水的P2O5質(zhì)量百分比為2.5~3%;進入混配槽的硫銨料漿及含磷廢水通過流量計進行配比計量,初步混合后的料漿泵送至料漿循環(huán)系統(tǒng)進一步混合,適當(dāng)加溫將料漿溫度升至85℃-100℃,制備好的料漿送入造粒/干燥機噴漿造粒并燥,干燥的熱源采用燃煤沸騰爐產(chǎn)生的約550-600℃的高溫?zé)煹罋,高溫氣體與噴漿料漿并流并干燥,干燥后得到的半成品通過斗提機送到半成品篩進行篩分,經(jīng)篩分后,2mm-4mm顆粒進入冷卻筒冷卻和包裹得到產(chǎn)品,>4mm顆粒經(jīng)破碎機破碎后,篩分出來的1mm-2mm顆粒作為返料返回造粒/干燥機。干燥后的尾氣通過尾氣風(fēng)機經(jīng)過旋風(fēng)降塵送入文丘里洗滌器洗滌除塵,除塵達標(biāo)的氣體通過排氣筒排空。

  甕福(集團)有限責(zé)任公司甕福磷肥廠使用本發(fā)明方法,利用一套200kt/a粒狀一銨裝置將磷石膏制硫銨生產(chǎn)的硫銨料漿與含磷廢水經(jīng)配比、造粒干燥、破碎、篩分、洗滌、包裹后生產(chǎn)出硫銨產(chǎn)品,目前已形成200kt/a的硫銨產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

  硫銨制漿配比表:

  2013年8月24日-31日生產(chǎn)的硫磷銨產(chǎn)品情況:

  生產(chǎn)日期 班次 數(shù)量 總氮% 硫% 有效磷% 2013-8-31 白 229.5 19.82 22.48 2.94 2013-8-31 夜 193.5 19.24 21.9 2.09 2013-8-30 白 70.5 19.47 22.27 2.32 2013-8-30 夜 75 19.59 22.32 2.11 2013-8-29 白 181.5 19.79 22 2.82 2013-8-29 夜 222 19.87 22.54 2.47 2013-8-28 白 60 19.82 22.57 2.67 2013-8-28 夜 169.5 19.96 22.38 2.8 2013-8-27 白 222 19.95 22.68 2.09 2013-8-27 夜 193.5 19.94 22.39 2.38 2013-8-26 白 201 19.77 22.59 2.48 2013-8-26 夜 208.5 19.75 22.33 2.75 2013-8-25 白 204 20.02 22.47 2.24 2013-8-25 夜 195 19.7 22.3 2.5 2013-8-24 白 193.5 19.5 22.14 2.88

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