位于重慶長江工業(yè)園區(qū)的重慶某精細化工有限公司專業(yè)生產(chǎn)羧甲基纖維素鈉(CMC)。CMC 作為食品的增稠劑,廣泛應(yīng)用于牛奶、牙膏等產(chǎn)品,主要生產(chǎn)原料為精制棉、氯乙酸、乙醇、氫氧化鈉、稀鹽酸。在CMC 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高濃度含鹽有機廢水若不妥善處理,將對環(huán)境造成嚴重污染。采用預(yù)處理-均質(zhì)調(diào)節(jié)-水解酸化-接觸厭氧-載體懸浮床(CBR)組合工藝處理該廢水,出水水質(zhì)達到GB8978—1996《污水綜合排放標準》三級標準的要求后排入園區(qū)污水處理廠。
1 設(shè)計水質(zhì)、水量
該企業(yè)生產(chǎn)廢水主要來自回收乙醇過程中產(chǎn)生的乙醇殘液,水量約為59.3 m3/d;其它廢水主要來自生活污水、場地沖洗廢水、設(shè)備沖洗廢水、分析化驗廢水等,水量約為440 m3/d。該企業(yè)廢水水質(zhì)的統(tǒng)計結(jié)果如表1 所示。
污水處理站設(shè)計規(guī)模為500 m3/d,主要設(shè)計進水(均質(zhì)池)、出水水質(zhì)參數(shù)如表2 所示。
2 處理工藝流程及說明
2.1 工藝流程
在選擇廢水處理工藝時,應(yīng)根據(jù)進水水質(zhì)的特點和出水要求,并結(jié)合當?shù)鼐唧w條件等進行綜合考慮,盡量做到投資節(jié)省,效果穩(wěn)定和運行費用低。
CMC 生產(chǎn)廢水主要成分為氯化鈉和羥基乙酸鈉,也含少量CMC 雜質(zhì)和乙醇。高CODCr、高鹽分是其主要特點。雖然排放標準對鹽分不作要求,但由于鹽分對廢水處理產(chǎn)生以下影響:①污泥沉降性能變差,絮凝過程藥劑的投加量增加;②導致微生物滲透壓過高,微生物會失水死亡,影響去除效果;③降低氧的飽和系數(shù),影響氧的傳質(zhì)效率;④對設(shè)備和構(gòu)筑物具有腐蝕性。因此,選取工藝既要有較高的去除負荷,也要對鹽分有較高的適應(yīng)性。
通過技術(shù)經(jīng)濟分析,確定采用預(yù)處理-水解酸化-接觸厭氧-CBR 組合工藝進行處理。工藝流程如圖1 所示,各單元處理效果預(yù)測如表3 所示。
2.2 工藝說明
生產(chǎn)廢水鹽分和污染物濃度均較高,對其采用中和曝氣及絮凝沉淀進行預(yù)處理,去除水中帶入的CMC 產(chǎn)品、懸浮物質(zhì)及部分CODCr 之后,與其它廢水在均質(zhì)池進行鹽分和濃度的調(diào)節(jié),均質(zhì)后出水進入后續(xù)的生化構(gòu)筑物。
厭氧采用兩相厭氧工藝,即水解酸化階段和甲烷化階段分別在水解酸化池和接觸厭氧池完成。水解酸化池采用微氧環(huán)境,提高了兼性水解酸化菌和產(chǎn)酸菌的生理代謝功能,其物理攪拌作用改善了水力條件,強化了水解污泥與有機底物的傳質(zhì)作用,促進了廢水的水解酸化作用,池內(nèi)設(shè)有軟性填料,促進微生物與廢水的充分接觸與傳質(zhì);接觸厭氧池采用脈沖和旋切2 種布水方式,布水均勻,對顆粒污泥的攪拌比較充分,同時廢水呈周期性上升,有利于水中污染物質(zhì)在填料污泥層內(nèi)被吸附,出水采用兩相分離。
好氧采用氧利用率高、污泥濃度高、生物相豐富、免維護的CBR 工藝,其中投加與水接近的懸浮填料作為微生物活動的載體,依靠曝氣池內(nèi)的曝氣和水流攪拌作用處于流動狀態(tài),提高了充氧能力及傳質(zhì)效率,無污泥膨脹、上浮、流失問題。
3 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
(1)儲水池。2 座,地下式鋼砼結(jié)構(gòu),儲水池1 主要儲存生產(chǎn)廢水,內(nèi)壁進行玻璃鋼防腐處理,尺寸為10.8 m×6.7 m×6.7 m,有效容積為435 m3,HRT 約為7 d;提升泵1 用1 備,Q = 12.5 m3/h,H = 20 m,N = 2.2 kW。儲水池2 主要儲存其它廢水,尺寸為10.8 m×10.0 m×6.7 m,有效容積為650 m3,HRT 為1.5 d;提升泵1 用1 備,Q = 25m3/h,H = 20 m,N = 3.0 kW。
(2)預(yù)處理。包括中和曝氣池和絮凝沉淀池。
中和曝氣池1 座,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁進行玻璃鋼防腐處理,尺寸為2.9 m×2.5 m×5.0 m,有效容積為30 m3,HRT 為12 h。曝氣裝置1 套以促進水質(zhì)pH 值的調(diào)節(jié),曝氣量為2.5 m3/(m2·h)。酸堿調(diào)節(jié)裝置各1 套,原水pH 值為7.5。
絮凝沉淀池1 座,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁進行玻璃鋼防腐處理,尺寸為10.0 m×2.5 m×5.0 m。PAC、PAM 投加裝置各1 套,投加量分別為1 000mg/L 和10 mg/L,刮渣裝置1 套。
(3)均質(zhì)池。2 座,地下式鋼砼結(jié)構(gòu),單座尺寸為9.5 m×9.0 m×6.7 m,有效容積為500 m3,HRT為24 h。池底安裝316L穿孔曝氣管均勻水質(zhì),2 池交替運行。提升泵2 用1 備,Q = 32.5 m3/h,H = 15m,N = 4.0 kW;營養(yǎng)鹽(N、P)投加裝置1 套。
(4)水解酸化池。1 座,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為14.0 m×3.6 m×8.0 m,有效容積為380 m3,HRT 為18 h。內(nèi)置3 m高的軟性填料150 m3,出水采用穿孔集水管均勻集水。提升泵1 用1 備,Q =50 m3/h,H = 20 m,N = 5.5 kW;布水、集水、曝氣裝置各1 套。
(5)接觸厭氧池。1 座,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為14.0 m×14.0 m×8.0 m,有效容積為1 400m3,HRT 為68 h。內(nèi)置3 m高的彈性填料580 m3。脈沖布水器4 套,旋切布水器16 只,兩相分離器1 套。
(6) CBR 池。2 座,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。2 池串聯(lián)分段進水,一級尺寸為16.5 m×4.2 m×5.8 m,二級尺寸為16.5 m×8.4 m×5.8 m,總有效容積為1 000 m3,HRT 為48 h。池內(nèi)混合液污泥質(zhì)量濃度為4 500 mg/L,污泥回流比為60%。內(nèi)置Φ 10 mm懸浮填料300 m3; 400 mm×800 mm載體分離器2套;風機2 用1 備,單臺風機風量為35.26 m3 /min,風壓為58.8 kPa,功率為55 kW。
(7)中間沉淀池。1 座,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為16.5 m×3.5 m×5.3 m,表面負荷為0.4 ~ 0.6m3/(m2·h),污泥回流泵1 用1 備,Q = 25 m3/h,H =20m,N = 3.0 kW。
(8)二沉池。1 座,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。尺寸為16.5 m×3.5 m×5.3 m,表面負荷為0.4 m3/(m2·h),PAC 加藥泵1 臺,投加量為800 mg/L; PAM 加藥泵 1 臺,投加量為 8 mg/L。
(9)污泥池。鋼砼結(jié)構(gòu),儲泥池、物化污泥池、集泥池各1 座,尺寸均為2.3m× 4.7m× 4.0m。濃縮池3 座,尺寸均為2.3 m×3.2 m×4.0 m。污泥提升泵2 用1 備,Q = 25 m3/h,H = 20 m,N = 3.0 kW。
(10)壓濾機房。磚混結(jié)構(gòu),尺寸為6.6 m×6.0 m×4.5 m。臥螺離心機1 套,處理能力為5 m3 /h,SUS316L。污泥螺桿泵1 用1 備,Q = 12 m3/h,H = 12 m,N = 5.5 kW。每壓濾1 m3含水率為97%的污泥,需投加PAC 2.7 kg,PAM 0.092 kg。
4 工程調(diào)試
在系統(tǒng)調(diào)試階段,取城市污水廠污泥作為厭氧、好氧系統(tǒng)的接種污泥。接種污泥后通過逐漸增大廢水量及系統(tǒng)鹽分的方式進行動態(tài)培養(yǎng)。根據(jù)各單元運行情況,按每周4 000 mg/L 的幅度逐漸提高系統(tǒng)的鹽分,7 周后系統(tǒng)鹽分及有機負荷達設(shè)計值。
調(diào)試期共75 d,系統(tǒng)最終實現(xiàn)滿負荷穩(wěn)定運行。調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題及解決方法:
(1)高鹽水污泥易流失。調(diào)試中提升進水NaCl 的質(zhì)量分數(shù)達2.3%以上時,出現(xiàn)厭氧系統(tǒng)出水帶泥、好氧系統(tǒng)污泥細小易隨水流失的狀況,出水水質(zhì)亦有惡化。通過改進厭氧出水端泥水分離器,加大好氧單元污泥回流等方式,最終污泥流失情況得以控制,出水水質(zhì)回歸穩(wěn)定達標狀態(tài)。
(2)高負荷下污泥產(chǎn)量大。好氧系統(tǒng)容積去除負荷達2.7 kg[CODCr]/(m3·d),運行中好氧單元產(chǎn)泥量大,污泥濃縮減容后產(chǎn)生含水率為97%的污泥97 m3/d,由于臥螺離心機出泥含水率高,運輸不便,后現(xiàn)場增建瀝濾池,脫水后的污泥經(jīng)瀝濾池進一步瀝濾處理后外運至污泥處置中心處理。
(3)高鹽水污泥絮凝性差。當系統(tǒng)NaCl 質(zhì)量分數(shù)達2.3%以上時,泥水分離效果較普通活性污泥差,出水渾濁,運行中通過投加一定量的絮凝劑改善出水的絮凝性,當PAC 投加量為800 mg /L、PAM 投加量為8 mg/L 時可保證出水CODCr、SS、色度等指標達標。
5 運行效果分析
該項目交付驗收后跟蹤監(jiān)測10 個月,定期對各階段CODCr 指標進行檢測,連續(xù)監(jiān)測1 個月的結(jié)果如表4 所示。
對比表3 與表4 可知,雖然生產(chǎn)廢水絮凝前、后的實際值與設(shè)計值有些偏差,但仍在許可范圍內(nèi),尤其是生化實際運行負荷和去除率已優(yōu)于設(shè)計值,最終出水水質(zhì)達到GB 8978—1996 中三級標準的要求,證明了設(shè)計工藝及參數(shù)的可靠性和合理性。
6 技術(shù)經(jīng)濟分析
(1)該工程總投資為626 萬元,其中土建投資
為236 萬元,設(shè)備投資為262.4 萬元,其它費用投資為127.6 萬元。
(2)該工程運行費用為9.25 元/m3,其中人工費為0.36 元/m3,電費為4.11 元/m3,藥劑費為3.38 元/m3,污泥處置費為1.40 元/m3。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
7 結(jié)語
(1)項目交付后已持續(xù)穩(wěn)定運行一年以上,采用預(yù)處理-兩相厭氧-CBR 組合工藝處理高有機濃度、高鹽分CMC 生產(chǎn)廢水,出水水質(zhì)可以達到GB8978—1996 三級排放標準的要求。
(2)該工藝厭氧單元采用脈沖式接觸厭氧反應(yīng)器,采用脈沖和旋切2 種布水方式,布水均勻,泥水混合充分;好氧單元采用CBR 工藝,容積負荷高,污泥濃度高,占地面積少,處理效率高。該組合工藝在水質(zhì)、水量存在一定波動的情況下,出水水質(zhì)仍較穩(wěn)定。