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小型榨菜加工廢水處理技術(shù)

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-2-9 14:15:44

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

重慶市涪陵區(qū)地處三峽庫區(qū)腹地,是我國著名的榨菜之鄉(xiāng)。全區(qū)榨菜種植涉及23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道近 60萬菜農(nóng),現(xiàn)有榨菜加工企業(yè)60余家,大部分為規(guī)模小于5 000 t/a的小型鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。針對這些生產(chǎn)不規(guī)律、廠區(qū)分散、污染面廣的小型榨菜加工廢水,目前仍缺乏有效的治理措施。小型企業(yè)受資本、利潤等制約,難以接受工程造價高、運行費用大的治理工藝,加上生產(chǎn)受市場影響,經(jīng)常間歇生產(chǎn),廢水處理設(shè)施難以穩(wěn)定運行。榨菜加工廢水具有高鹽分、高COD、高氨氮的特點,如直接排入河溝,將帶來嚴重污染,危及三峽庫區(qū)水環(huán)境安全。

筆者以涪陵區(qū)一家年產(chǎn)精品榨菜5 000 t的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)為例,對其生產(chǎn)廢水治理進行研究。

1 工程概況
 
該企業(yè)在生產(chǎn)過程中排放淘洗水、脫鹽水、壓榨脫水等,最大廢水排水量為200 m3/d,含有極高濃度的Cl-(部分車間排水的鹽分達200 g/L)和大量懸浮物,COD和NH3-N等指標也比較高,廢水呈弱酸性;單位時間排放的水質(zhì)水量波動大。根據(jù)現(xiàn)場采集的代表性水樣和同類企業(yè)生產(chǎn)廢水水質(zhì)確定設(shè)計進水水質(zhì),出水水質(zhì)需達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中一級標準,設(shè)計進、出水水質(zhì)詳細數(shù)據(jù)如表 1所示。

表 1 設(shè)計進、出水水質(zhì)
項目 進水水質(zhì) 出水水質(zhì)
COD 3000 ≤100
BOD 5 1200 ≤20
SS 500 ≤70
NH 3 -N 120 ≤15
pH 5~6 6~9

注:表中數(shù)值除pH外,其他項目單位均為mg/L。

2 工藝設(shè)計
 
根據(jù)該類企業(yè)廢水水質(zhì)特點,采用簡約的主體工藝流程,如圖 1所示。

(1)高鹽儲水池。地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸10.0 m×3.0 m×4.0 m,有效容積110 m3,水力停留時間32 h。榨菜加工會定期排出一定量的鹽分最高達200 g/L的廢水,該廢水如果直接進入處理系統(tǒng),將帶來巨大的沖擊負荷,故需將其收集暫存于高鹽儲水池,再按要求抽至調(diào)節(jié)池與日常生產(chǎn)廢水進行鹽分調(diào)配。

 (2)調(diào)節(jié)池。地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸10.0 m×7.0 m×4.0 m,有效容積260 m3,水力停留時間31 h。日常生產(chǎn)廢水NaCl約15~20 g/L,高濃度廢水NaCl約50~200 g/L,兩種廢水在調(diào)節(jié)池進行均質(zhì)調(diào)節(jié),配至NaCl約20 g/L、COD約3 000 mg/L再進行后續(xù)處理,以保證生化單元運行穩(wěn)定。

(3)初沉池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸 8.2 m×1.8 m×4.0 m,有效容積50 m3,水力停留時間 6 h。榨菜廢水中含有的泥砂、菜筋等在初次沉淀池去除,避免設(shè)備磨損和管道堵塞。并在其中投加NaOH調(diào)節(jié)pH至7,以滿足厭氧pH要求,并提供后續(xù)好氧硝化所需堿度。

(4)接觸厭氧池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸7.8 m×7.8 m×7.8 m,有效容積456 m3,水力停留時間54 h。進行同步水解、厭氧反應(yīng)的接觸厭氧池是該系統(tǒng)去除COD的主要單元。初沉池出水經(jīng)泵抽至脈沖發(fā)生罐,再通過旋切式布水器進入?yún)捬醭氐撞,與池底耐鹽顆粒污泥充分混勻、旋流上升;池內(nèi)設(shè)有彈性填料厭氧污泥床,廢水在上流中與厭氧污泥充分接觸反應(yīng),大分子有機物經(jīng)水解和厭氧反應(yīng)轉(zhuǎn)化為溶解性低分子化合物,例如蛋白質(zhì)降解為短肽氨基酸,碳水化合物轉(zhuǎn)化為溶解性糖類,淀粉被分解為麥芽糖和葡萄糖。出水經(jīng)三相分離器進行泥水分離,上清液至CASS池進一步處理。

(5)CASS池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸12.0 m×5.0 m×5.8 m,有效容積330 m3,水力停留時間40 h。厭氧出水中的小分子易降解物質(zhì)被好氧CASS池中的活性污泥進一步無機化,廢水COD得以降解;蛋白質(zhì)厭氧氨化產(chǎn)生的大量 NH3-N被硝化菌在好氧條件下硝化為硝態(tài)氮,再經(jīng)回流至反硝化區(qū),被反硝化菌轉(zhuǎn)化為N2去除〔4〕。

(6)污泥干化池。地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),建于調(diào)節(jié)池之上,尺寸3.0 m×6.5 m×0.8 m,3組。三格干化池建于調(diào)節(jié)池之上。剩余污泥在此進行脫水,瀝過水流入調(diào)節(jié)池,干化污泥則外運處置。

(7)自控系統(tǒng)。加藥泵、鼓風機、水泵等設(shè)備運行及水質(zhì)監(jiān)測等,由在線自控系統(tǒng)進行控制,最大限度節(jié)省人力。

3 工程調(diào)試
 
該工程接種污泥來自涪陵污水處理廠,含水率為80%,其中接觸厭氧池接種污泥56 t,CASS池接種污泥4 t,隨即進水并逐步提升負荷對污泥進行馴化。從2011年5月28日鹽分3 g/L、水量50 m3/d開始,每5~6 d增加鹽分2 g/L、水量20~30 m3/d,直至7月10日,鹽分達到20 g/L、水量達到200 m3/d。8月中旬污水站厭氧、好氧污泥馴化完成,各單元運行正常,出水穩(wěn)定達標,調(diào)試完成,共計調(diào)試時間為75 d。

在調(diào)試過程中出現(xiàn)過的問題如下:

(1)污泥老化。在提升負荷、污泥馴化中期,因負荷未達滿負荷狀態(tài),CASS池曝氣量相對過大,而出現(xiàn)以下現(xiàn)象:曝氣時池面有灰褐色泡沫,停曝時泡沫黏附大量細泥形成浮泥覆蓋于池面。池內(nèi)污泥主體沉速快,但上清液存在大量細小懸浮物,出水不透明、呈黃色。經(jīng)檢測,污泥中的下毛目纖毛蟲為優(yōu)勢物種,鐘蟲、匍匐型纖毛蟲消失,池內(nèi)溶解氧為6~8 mg/L,SVI= 47 mL/g,出水COD超標,NH3-N<1 mg/L。計算容積負荷=0.112 kg/(m3·d),污泥負荷=0.048 kg/(kg·d)。綜合污泥性狀、生物相及出水指標,可以診斷為低負荷下的污泥老化。采取的調(diào)整措施有:提升容積負荷至0.20 kg/(m3·d),控制污泥負荷為0.14 kg/(kg·d),控制溶解氧在2~3 mg/L等。一周后,曝氣池灰褐色泡沫逐漸減少,停曝后的浮泥逐漸減少,生物相豐富,鐘蟲、吸管蟲等微生物出現(xiàn),污泥沉降性能好轉(zhuǎn),上清液清澈,出水達標。

(2)停產(chǎn)對策。小型榨菜加工企業(yè)常受市場影響而不定期停產(chǎn),加上日產(chǎn)廢水量小,故無足夠的水源來適應(yīng)由于停產(chǎn)造成的對處理系統(tǒng)沖擊,故在系統(tǒng)設(shè)計時做了相應(yīng)考慮:在初沉池之后設(shè)置超越管,停產(chǎn)時,可按需要直接將初沉池出水超越厭氧池至CASS池,以維持CASS池污泥的必要負荷,而此時厭氧池可耐受一定程度的低負荷而無大的影響。經(jīng)現(xiàn)場驗證,該系統(tǒng)在數(shù)次停產(chǎn)中皆可保證污水站系統(tǒng)不受過大的沖擊,維持了系統(tǒng)穩(wěn)定運行,出水水質(zhì)達標。

4 運行效果及分析
 
對該污水站的運行情況做了一年多的跟蹤,截至2012年8月,基本處于穩(wěn)定運行的狀態(tài)。各單元進、出水水質(zhì)如表 2所示。

表 2 系統(tǒng)運行出水水質(zhì)
日期 水量/(m 3 •d -1 ) 調(diào)節(jié)池COD/(mg•L -1 ) 調(diào)節(jié)池NH 3 -N/(mg•L -1 ) 初沉池COD/(mg•L -1 ) 厭氧池COD/(mg•L -1 ) 厭氧池NH 3 -N/(mg•L -1 ) CASS池COD/(mg•L -1 ) CASS池NH 3 -N/(mg•L -1 )
2011-07-29 187 2813.637 57 2666.667 458.333 117 93.583 0.2
2011-08-11 195 2932.913 49 2721.728 443.952 126 95.738 0.1
2011-08-26 205 3070.361 54 2766.667 595.683 110 84.527 2.0
2011-09-11 211 2874.541 63 2716.667 441.726 108 80.527 2.0
2011-09-23 185 2638.152 67 2612.520 461.510 129 80.612 4.0
2011-10-17 202 3101.482 54 2741.667 472.806 115 78.237 6.0
2011-11-14 193 2819.375 59 2795.833 507.554 98 50.723 5.0
2011-02-24 178 3027.450 66 2864.385 572.759 117 78.481 8.0
2012-01-21 192 2685.371 63 2624.491 606.381 126 89.224 7.0
2012-02-19 186 2851.304 47 2756.338 581.284 114 91.560 9.0
2012-03-17 193 2874.918 55 2714.572 538.604 127 74.328 5.0
2012-04-22 201 2788.580 58 2739.823 486.539 128 77.562 8.0
2012-05-19 189 2904.364 65 2657.735 443.804 122 93.250 4.0
2012-06-11 191 2879.563 59 2724.304 426.576 116 82.824 2.0
2012-07-15 186 2990.170 53 2870.450 386.680 107 69.160 1.0
2012-08-27 198 2847.280 57 2722.720 461.200 115 90.300 1.0
平均值 193 2881.216 58 2731.034 492.837 117 81.917 4.0

由表 2可見,(1)在該系統(tǒng)去除COD的總量中,各單元的負荷比例大致是:初沉池為5%,接觸厭氧池為80%,CASS池為12%。

(2)接觸厭氧池是系統(tǒng)中去除COD的主要單元,其平均進水COD容積負荷為1.16 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.95 kg/(m3·d),出水COD尚不能達標;受溫度影響,夏季厭氧程度大于冬季,11月份到3月份之間厭氧出水COD高于500 mg/L,其余月份出水低于500 mg/L;該池采用脈沖式間歇進水方法,使得進水與池內(nèi)污泥有充分的混合,池內(nèi)積泥較少,容積利用較高,故保證了穩(wěn)定的處理效果。

(3)CASS池平均進水COD容積負荷為0.29 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.24 kg/(m3·d),運行中CASS池出水COD均在100 mg/L以下,滿足排放要求。

(4)原水平均NH3-N約60 mg/L;厭氧池內(nèi)蛋白質(zhì)降解為短肽氨基酸,釋放大量NH3-N,厭氧出水平均NH3-N約120 mg/L;受溫度影響,CASS池夏季硝化程度大于冬季,冬季CASS池出水NH3-N高于夏季;運行中CASS出水平均NH3-N在15 mg/L以下,滿足排放要求。

5 經(jīng)濟成本分析
 
該工程占地約300 m2,工程總投資147萬元。其中土建投資58萬元,設(shè)備投資為81萬元,安裝費用為8萬元。

系統(tǒng)穩(wěn)定運行的平均電費為1.35元/t,藥劑費1.1元/t,人工費0.5元/t(專職操作管理人員1名),合計運行費用約2.95元/t。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

6 結(jié)論
 
(1)采用調(diào)節(jié)池—初沉池—脈沖式接觸厭氧池—CASS池處理小型榨菜加工企業(yè)廢水是可行的,可以做到排放水穩(wěn)定達標。與一般大型榨菜加工企業(yè)廢水處理采用的兩相厭氧(水解酸化池—厭氧池)相比,筆者系統(tǒng)采用一級單相厭氧池同時擔當水解酸化與甲烷化的作用,使得在夏季厭氧平均COD出水也保持在450 mg/L上下,避免了夏季因厭氧出水COD過低導(dǎo)致后續(xù)好氧單元營養(yǎng)源不足的問題,同時也簡化了工藝,降低了運行費用。

(2)該系統(tǒng)運行一年以來,各單元處于接近滿負荷穩(wěn)定運行狀態(tài),厭氧池平均進水COD容積負荷為1.16 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.95 kg/(m3·d),出水平均COD為492.837 mg/L;CASS池平均進水COD容積負荷為0.29 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.24 kg/(m3·d),出水平均COD為81.917 mg/L,出水平均NH3-N為4 mg/L,穩(wěn)定達標。運行證明該工藝適宜治理小型榨菜加工企業(yè)生產(chǎn)廢水。

(3)初沉池后設(shè)置超越管是必要的,使其出水可超越厭氧階段至CASS池。實踐證明,該設(shè)計可應(yīng)對該類小型榨菜加工企業(yè)廢水在不定期停產(chǎn)、排水量降低等情況下帶來的沖擊,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。