木糖廢水處理技術(shù)
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-2-7 9:14:27
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
木糖醇作為甜味劑是食品添加劑最常用的原料之一。我國(guó)木糖醇生產(chǎn)多以玉米芯為原料,經(jīng)水解、凈化、濃縮干燥制得木糖產(chǎn)品。在木糖生產(chǎn)過(guò)程中廢水產(chǎn)生量較大,且成分復(fù)雜,部分廢水中硫酸鹽含量和有機(jī)污染物濃度均較高,屬于高鹽高有機(jī)污染物廢水。目前國(guó)內(nèi)對(duì)于高濃度的有機(jī)廢水,一般采用厭氧處理的方法,但由于高濃度硫酸鹽的存在,使得該類(lèi)廢水的厭氧處理效果受到較大制約,其影響主要表現(xiàn)在兩方面:(1)硫酸鹽還原菌(SRB)與產(chǎn)甲烷菌(MPB)競(jìng)爭(zhēng)基質(zhì)(乙酸、H2 );(2)硫酸鹽還原作用的產(chǎn)物硫化物濃度很高時(shí),會(huì)引起產(chǎn)甲烷菌活性降低。有研究表明,當(dāng)n(COD)/n(SO42-)>2.7 時(shí),SO42-對(duì)生化處理效果的影響較小;當(dāng)n(COD)/ n(SO42-)在1.7~2.7之間時(shí),SRB和MPB存在一定的競(jìng)爭(zhēng);當(dāng)n(COD)/n(SO42-)<1.7時(shí),SO42-對(duì)生化處理效果將產(chǎn)生較大的抑制。
目前,國(guó)內(nèi)對(duì)高硫酸鹽木糖廢水的處理大多從末端廢水處理工藝的改進(jìn)著手,如采用吹脫工藝、高級(jí)氧化預(yù)處理工藝等,對(duì)木糖企業(yè)而言,均存在運(yùn)行不穩(wěn)定、處理費(fèi)用高等缺點(diǎn)。
筆者介紹了河南某木糖生產(chǎn)企業(yè)(規(guī)模為6 000 t/a)根據(jù)木糖生產(chǎn)過(guò)程中各工段廢水的水質(zhì)特性,將廢水進(jìn)行污污分流,采用“中和預(yù)處理+EGSB + CASS+氣浮”工藝處理木糖廢水,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)廢水的長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,且經(jīng)濟(jì)可行。
1 廢水水量及水質(zhì)
該企業(yè)木糖生產(chǎn)以玉米芯渣為原料,采用離子交換脫酸的制備工藝,包括:酸化、提純、精制、濃縮、脫色、過(guò)濾等工序。廢水主要為玉米芯水洗廢水、預(yù)處理水解廢水、離子交換再生水、離子交換淋洗水、蒸發(fā)污冷凝水、離子交換反沖洗水、芯渣離心廢水和生活污水以及鍋爐軟化水,總廢水量為4 452 m3/d,主要污染因子為pH、COD 和硫酸鹽。各工段廢水水質(zhì)見(jiàn)表 1。
表 1 各工段廢水水質(zhì)
種類(lèi) |
pH |
COD |
BOD 5 |
SS |
SO 4 2- | ||||||||||
注:除 pH 外,其余各項(xiàng)目單位均為 mg/L 。 | |||||||||||||||
水解廢水 |
1.2 |
9000 |
3500 |
1700 |
2500 |
||||||||||
離子交換再生水 |
—— |
8000 |
2500 |
200 |
7000 |
||||||||||
離子交換淋洗水 |
3~8 |
1800 |
720 |
350 |
350 |
||||||||||
蒸發(fā)污冷凝水 |
7.2 |
2500 |
1600 |
80 |
—— |
||||||||||
離子交換反沖洗水 |
7.6 |
5000 |
2600 |
500 |
—— |
||||||||||
芯渣離心廢水 |
1.2 |
9000 |
3500 |
1700 |
2500 |
||||||||||
辦公生活污水 |
7~8 |
220 |
100 |
150 |
—— |
||||||||||
綜合廢水 |
3~5 |
3605 |
1465 |
1965 |
1142 |
||||||||||
水洗廢液 |
6~7 |
1500 |
700 |
3000 |
—— |
2 處理工藝的選擇
木糖廢水硫酸鹽含量較高,必須實(shí)施一些預(yù)處理工藝,以去除廢水中對(duì)生化處理有較大抑制作用的硫酸鹽,從而提高廢水的可生化性。從國(guó)內(nèi)外木糖廢水處理工藝來(lái)看,有效的預(yù)處理方法有Fenten試劑催化氧化、金屬鹽類(lèi)催化氧化以及厭氧生化工藝。對(duì)于Fenten試劑催化氧化和金屬催化氧化,國(guó)內(nèi)外已有很多報(bào)導(dǎo),但催化氧化處理噸水成本費(fèi)用較高,使其在實(shí)際工程中的應(yīng)用受到限制。
EGSB是在UASB基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的第三代厭氧反應(yīng)器,與UASB相比,其采用較大的高徑比和出水循環(huán),提高了上流速度,引起顆粒污泥床膨脹,使顆粒污泥處于懸浮狀態(tài),傳質(zhì)效果更好。由于高徑比較大,可強(qiáng)化活性污泥和廢水中有機(jī)物的接觸時(shí)間 ,同時(shí)形成的顆粒污泥濃度高,沉降性能良好,具有較強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷能力 。EGSB對(duì)低溫低濃度廢水、含硫酸鹽廢水、毒性或難降解廢水的處理具有潛在優(yōu)勢(shì)。
CASS 工藝是一種改良型SBR 工藝,具有流程簡(jiǎn)單、占地少、投資及運(yùn)行費(fèi)用低、管理方便、出水水質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn)。由于其反應(yīng)池沿池長(zhǎng)方向設(shè)計(jì)為兩部分,前部為生物選擇區(qū)也稱(chēng)預(yù)反應(yīng)區(qū),后部為主反應(yīng)區(qū),整個(gè)工藝的曝氣、沉淀、排水等過(guò)程在同一池子內(nèi)周期循環(huán)運(yùn)行,省去了常規(guī)活性污泥法的二沉池和污泥回流系統(tǒng),處理效果較為顯著。
該木糖企業(yè)通過(guò)相關(guān)的調(diào)研和小試,對(duì)廢水采用污污分流,將水解工段、離子交換再生工段和渣芯分離工段3股高硫酸鹽廢水進(jìn)行氫氧化鈣中和預(yù)處理,以降低廢水中的硫酸根離子,然后將預(yù)處理后的廢水單獨(dú)進(jìn)行EGSB厭氧處理;經(jīng)厭氧處理后的廢水再和其他廢水共同進(jìn)行CASS好氧處理。
由于木糖廢水中含有一定量難以降解的木質(zhì)素,在預(yù)處理、生化處理中不易去除,該企業(yè)采用氣浮工藝對(duì)廢水進(jìn)行進(jìn)一步處理。
廢水處理工藝流程見(jiàn)圖 1。
3 主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)
3.1 預(yù)處理池
預(yù)處理池2個(gè),單個(gè)設(shè)計(jì)尺寸為12 m×8 m× 3 m,總?cè)莘e280 m3,HRT為2~3 h。池內(nèi)安裝推流曝氣系統(tǒng)1套,利于廢水與氫氧化鈣溶液的混凝沉淀。
3.2 EGSB厭氧處理系統(tǒng)
EGSB厭氧反應(yīng)罐設(shè)計(jì)尺寸為D 10 m×16 m,容積約為1 200 m3,HRT為24 h,MLSS控制在3 000~ 5 000 mg/L;COD去除率在80%以上。
3.3 調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池4個(gè),單個(gè)設(shè)計(jì)尺寸為12 m×8 m×6 m,總?cè)莘e為570 m3,HRT為7~14 h。池內(nèi)安裝曝氣系統(tǒng)1套,利于廢水水質(zhì)快速均衡。
3.4 CASS好氧處理系統(tǒng)
CASS 池6個(gè),單個(gè)設(shè)計(jì)尺寸為14 m×9 m×6 m,總?cè)莘e為750 m3,HRT為10~20 h。池內(nèi)安裝曝氣系統(tǒng)1套。
3.5 混凝沉淀池
混凝沉淀池設(shè)計(jì)尺寸為10 m×4 m×5 m,HRT為4 h。
3.6 氣浮裝置
氣浮池容積為150 m3,HRT為1.5 h;COD去除率可達(dá)到20%左右。
3.7 污泥池
污泥池容積為120 m3,污泥由污泥泵送入帶式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,處理能力為20 t/h,PAM投加量為干泥的0.1%~0.2%。
各處理單元設(shè)計(jì)參數(shù)及污染物處理效率見(jiàn)表 2。
表 2 各處理單元工程設(shè)計(jì)參數(shù)及污染物處理效率處理單元 | 設(shè)計(jì)池容/m 3 | 停留時(shí)間/h | COD去除率% | SO 4 4- |
預(yù)處理 | 560 | 2~3 | 95 | |
EGSB處理 | 1200 | 24 | 80~85 | 40 |
調(diào)節(jié)池 | 570 | 7~14 | ||
CASS處理 | 750 | 10~20 | 60~70 | |
混凝沉淀 | 200 | 4 | ||
氣浮處理 | 150 | 1.5 | 20 |
4 處理效果
該工程總投資為1 150萬(wàn)元,于2008年開(kāi)始進(jìn)行調(diào)試,2009年11月通過(guò)地方環(huán)保局驗(yàn)收。工程穩(wěn)定運(yùn)行后噸水處理費(fèi)用為2.68元,處理效果總體達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。常規(guī)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,該處理工程對(duì)COD、SO42-、SS的去除率分別達(dá)到了96.8%、97.5%和93.3%。具體參見(jiàn)http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
5 結(jié)論
河南某木糖生產(chǎn)企業(yè)采用污污分流,經(jīng)“預(yù)處理+EGSB+CASS+氣浮”工藝處理高濃度硫酸鹽木糖廢水。運(yùn)行實(shí)踐表明:
(1)治污效果明顯。出水水質(zhì)可滿(mǎn)足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),出水COD穩(wěn)定在120 mg/L以下。
(2)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。該工程自2009年1 月全面完成調(diào)試工作至今已運(yùn)行4 a多時(shí)間,污染物去除效果穩(wěn)定,出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),說(shuō)明該工藝完全適用于高硫酸鹽木糖廢水的處理。
(3)經(jīng)濟(jì)可行。該工程運(yùn)行4 a多來(lái),噸水處理費(fèi)用長(zhǎng)期穩(wěn)定在2.4~2.8元,低于同類(lèi)企業(yè)運(yùn)行成本。