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印染工業(yè)園廢水處理方法

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-2-11 14:03:51

污水處理技術 | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

印染廢水的水質比較復雜,其中的污染物主要包括棉毛等紡織纖維上的污物、鹽類、油類和脂類等,而加工過程中投加的各種染料、PVA漿料、表面活性劑、助劑和酸堿等,增加了印染廢水處理的難度。現(xiàn)有印染廢水處理普遍采用的工藝為物化-生化組合工藝,處理后出水COD、色度仍然較高,脫氮效果不穩(wěn)定,無法滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級B標準直接排放,只能通過納管排放。

目前環(huán)境壓力日益嚴重、適用排放標準不斷提高,重復用水率要求也愈加嚴格,印染企業(yè)逐步推進中水回用工程,使排放水中難降解COD、鹽分等富集積累。以印染業(yè)為主的工業(yè)園廢水主要由經(jīng)印染企業(yè)處理回用后排放的尾水組成,其COD雖然不高,但較難生物降解,且高電導率環(huán)境抑制微生物生長及活動。

本研究以印染工業(yè)園廢水為對象,根據(jù)浙江省新的排放標準,針對現(xiàn)有處理工藝中存在的問題與不足,設計優(yōu)化兩級A/O+高級氧化組合工藝處理廢水,使廢水達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B標準。

1 實驗部分
 
實驗用水:浙江某污水處理廠所處理的污水由工業(yè)廢水以及生活污水組成,其中工業(yè)廢水比例高達70%,而工業(yè)廢水中的80%以上為印染企業(yè)納管排放的印染廢水,廢水水質復雜多變,處理困難。中試研究實驗用水來自該污水 處理廠的調節(jié)池,主要水質指標見表 1。

表 1 園區(qū)印染企業(yè)排水堯中試進水水質及排放標準
項目 pH COD BOD 5 NH 3 -N TN TP SS 色度 電導率
印染企業(yè)排水 7.83 401 12.7 5.65 59.4 10.0 250 20280
中試進水 6.86~8.04 358~716 160~171 48.3~77 54.9~88.1 2.17~3.63 135~175 400 5560
排放標準 6~9 60 20 8(15) 20 1 20 30

接種污泥:來自該污水處理廠的剩余污泥。

試劑:30%的雙氧水、濃硫酸、NaOH、七水合硫酸亞鐵均為分析純。

臭氧制備:采用CFZY-24型臭氧發(fā)生器制備,氣體流量30 L/h,臭氧質量濃度34.5 mg/L。

2 分析方法
 
pH采用便攜式pH計法;COD采用重鉻酸鹽法;BOD5采用稀釋接種法;NH4+-N采用水楊酸分光光度法;TN采用堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法;TP采用鉬銨酸分光光度法;色度采用稀釋倍數(shù)法;SS采用重量法;生物相采用40倍顯微鏡觀察。

3 工藝流程與設計參數(shù)
 
本中試實驗采用優(yōu)化兩級A/O生物處理+高級氧化深度處理的集成處理工藝。工藝如圖 1所示。

 3.1 優(yōu)化兩級A/O生物處理中試實驗
 
優(yōu)化兩級A/O生物處理中試實驗裝置采用碳鋼結構,工藝設計參數(shù)如表 2所示。

表 2 各主要處理單元設計參數(shù)
名稱 尺寸 停留時間 備注
水解池 3.0m×2.2m×4.3m 12.3h 有效水深3.9m
微氧池 3.0m×1.1m×4.3m 6.1h 有效水深3.85m
中間沉淀池 D1.8m×5.0m 3.5h 表面負荷0.83m/h
缺氧池 3.0m×1.3m×4.3m 7.2h 有效水深3.8m
曝氣池 3.0m×2.9m×4.3m 16.2h 有效水深3.75m
二沉池 D2.4m×4.0m 5.5h 表面負荷0.45m/h

污水處理廠穩(wěn)流池出水首先通過進水泵進入水解池,廢水中的有機物經(jīng)厭氧水解酸化后,自流進入中間沉淀池。水解污泥回流入水解池,上清液進入微氧池,進行COD降解及同步硝化反硝化脫氮。微氧池出水進入缺氧池,反硝化脫氮并再次水解酸化。缺氧池泥水混合物自流進入曝氣池,去除剩余COD、氨氮及總氮。出水流入二沉池進行泥水分離,上清液外排以及做進一步深度處理研究,好氧污泥回流入微氧池,少量補充水解池以及外排。

3.2 高級氧化深度處理研究
 
3.2.1 Fenton氧化-沉淀處理研究
 
在常溫條件下,取一定量體積的生化尾水,將pH調至預定值,加入設計量的FeSO4·7H2O以及30%的雙氧水,攪拌條件下反應一段時間后,用NaOH溶液將pH調至8~9停止Fenton反應,靜置沉淀2 h后或加PAM絮凝劑沉淀后取上清液測定出水COD、BOD5、色度。

3.2.2 臭氧氧化處理研究
 
在D 65 mm×800 mm的有機玻璃反應柱內投加2 L的生化尾水,從柱體底部進氣,曝氣一定時間后取樣測定出水COD、BOD5、色度等指標。

4 結果與討論
 
4.1 優(yōu)化兩級A/O生物處理中試運行結果
 
中試裝置調試穩(wěn)定后,系統(tǒng)進水流量2.1 m3/h,水解池、缺氧池的溶解氧均低于0.1 mg/L,微氧池溶解氧控制在0.5~1.5 mg/L,曝氣池溶解氧高于3 mg/L。水解池污泥質量濃度為3.0~3.5 g/L,微氧池、曝氣池污泥質量濃度為2.5~3.5 g/L。中間沉淀池污泥回流比50%左右,二沉池污泥回流比100%左右,污泥鏡檢發(fā)現(xiàn)鐘蟲等原生動物。

系統(tǒng)穩(wěn)定運行兩個月,定期監(jiān)測進出水COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS等指標,結果見表 3。

表 3 進出水各指標監(jiān)測平均值
項目 進水 中沉池出水 微氧池出水 二沉池出水
pH 7.53 7.48 7.37 7.34
COD/(mg.L -1 ) 514 485 196 161
BOD 5 /(mg.L -1 ) 166 159 13
NH 3 -N/(mg.L -1 ) 63.0 63.6 20.2 2.2
TN/(mg.L -1 ) 71.1 71.3 26.3 9.5
TP/(mg.L -1 ) 2.69 2.71 0.60
SS/(mg.L -1 ) 156 155 51
色度/倍 400 120

從表 3可以看出,兩級A/O生物處理系統(tǒng)對廢水的COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS等指標均有較好的去除效果,與其對應的去除率分別為68.7%、92.2%、96.5%、86.6%、77.7%、67.3%。其中BOD5、NH3-N、TN、TP四項指標均低于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》,達到實驗設計要求;而出水COD、SS、色度仍然較高,需要進一步的深度處理。

監(jiān)測中發(fā)現(xiàn),調試穩(wěn)定后第一個月進水COD在450 mg/L左右,后期進水在600 mg/L左右,水解池出水COD隨進水波動而變化,COD平均去除率為5.6%,效果較差,B/C基本沒有變化。造成這種現(xiàn)象的原因主要是進水中殘留的染料、助劑以及其他難生物降解的污染物引起的,而系統(tǒng)啟動時水解池采用好氧污泥直接馴化,馴化時間較短,水解池中有針對性的高效水解微生物較少,水解效率無法提升。雖然進水COD波動較大,但是微氧池出水COD穩(wěn)定在200 mg/L左右,而二沉池出水隨著進水COD的升高而略有升高且基本與微氧池出水相同,進水中的COD主要在微氧池部分降解,二級缺氧池+好氧池無法分解利用微氧池出水中剩余的難降解有機物。

監(jiān)測中還發(fā)現(xiàn),進水氨氮以及總氮波動較大,但出水氨氮與總氮比較穩(wěn)定,分別為2.2、9.5 mg/L左右,說明兩級A/O系統(tǒng)對總氮的處理效果較好,且抗負荷沖擊能力較強。

4.2 尾水Fenton氧化—沉淀處理實驗
 
取一定量的生化尾水,研究不同pH、FeSO4·7H2O、雙氧水投加量、反應時間條件下,F(xiàn)enton氧化法對生化尾水COD、色度去除率的影響?疾觳煌琍AM投加量對沉淀后出水COD的影響,結果見圖 2~圖 4。

 如圖 2~圖 4所示,初始pH對Fenton氧化反應的影響較大,當pH為2、6、7時,反應后出水COD高于生化尾水,出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是pH過低或過高時,催化反應受阻,水樣中H2O2分解不完全,殘留的H2O2使測得的出水COD偏高。反應的最適pH為4~5。調節(jié)pH到4左右,當雙氧水投加質量濃度達到600 mg/L時出水COD達到60.7 mg/L,COD去除率為51.8%,色度為12倍。繼續(xù)提高雙氧水的投加量,出水COD能達到60 mg/L以下,但對生化尾水的COD去除率提高較小。隨著FeSO4·7H2O投加濃度的加大,反應后上清液COD降低,當FeSO4·7H2O的投加質量濃度達到150 mg/L時,其出水COD為59.0 mg/L可以達到設計排放標準。為了降低處理成本,可以適當降低雙氧水的投加量,提高FeSO4·7H2O的投加量。

Fenton氧化反應前30 min反應速度較快,COD去除率達到43.9%,30~100 min內,去除率穩(wěn)定提高,時間為100 min時出水COD達到60 mg/L左右,去除率約為55%,此后出水COD達到穩(wěn)定。

調節(jié)pH至4左右,雙氧水投加質量濃度為600 mg/L,F(xiàn)eSO4·7H2O投加質量濃度為120 mg/L。反應時間為100 min,投加不同濃度的陰離子PAM。發(fā)現(xiàn)PAM的加入可有效降低出水COD,當PAM投加質量濃度為2 mg/L時效果最好,此時出水COD為54 mg/L。

4.3 臭氧氧化處理實驗
 
采用臭氧氧化處理生化尾水,分別在10、20、30、40、50、60、80、100 min時取樣,測定出水COD、色度,結果見圖 5。

 如圖 5所示,臭氧氧化對生化尾水色度以及COD去除率隨曝氣時間的增加而提高,當臭氧曝氣時間為80 min時,其出水COD為50.7 mg/L,色度為10倍,達到排放標準。

5 結論
 
5.1 優(yōu)化兩級A/O生化處理
 
優(yōu)化兩級A/O生化處理工藝對印染廢水中各指標具有較好的去除率,特別是NH3-N、TN、TP、BOD5可以穩(wěn)定達到排放標準以下,COD可以達到150 mg/L。其中COD、NH3-N、TN主要在微氧池降解脫除,可以有效降低曝氣能耗,縮減好氧池的停留時間。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關技術文檔。

第二級A/O系統(tǒng)對廢水中殘留COD處理效果較差,主要原因是水解池水解效果較差,不能有效提高進水B/C,同時由于缺氧池污泥流動性較大,沒有穩(wěn)定的水解微生物體系,可以通過生物強化流化床的方式構建缺氧池內的水解體系,提高廢水中COD的生化降解效率。

5.2 高級氧化法對生化尾水的處理
 
當雙氧水的投加質量濃度為600 mg/L,F(xiàn)eSO4·7H2O的投加質量濃度為120 mg/L,反應pH調節(jié)到4~5,PAM投加質量濃度為2 mg/L時,出水COD低于60 mg/L、BOD5升高到15 mg/L左右,色度低于20倍,可以達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B排放標準。雙氧水的價格為1 500元/t,工業(yè)硫酸亞鐵的價格為500元/t,50%工業(yè)硫酸價格為500元/t,片堿價格為2 500元/t,PAM的價格為1.5萬元/t?梢运愠,處理1 t生化尾水,采用Fenton藥劑使用成本為1.22元。為了降低處理成本,可以適當提高FeSO4·7H2O的投加濃度,降低雙氧水的使用量。

臭氧氧化后出水COD、色度可以分別降至60 mg/L以及30倍以下,按相關文獻報道,臭氧的發(fā)生成本為15元/kg,實驗中臭氧使用量為0.69 kg/t,耗臭氧成本為10.35元/t。

Fenton氧化-沉淀法與臭氧氧化處理生化尾水都能達到排放標準,且無二次污染,但Fenton氧化-沉淀法處理成本較低且設備運行管理較為安全簡便,在尾水深度處理工藝的選擇上Fenton氧化-沉淀較為適宜。