aV东京热强奸精品_久久久这里只有免费精品29_日韩男人的天堂_伊人中文无码综合网

您現(xiàn)在的位置: 中國(guó)污水處理工程網(wǎng) >> 技術(shù)轉(zhuǎn)移 >> 正文

高新苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水生化處理工藝

發(fā)布時(shí)間:2023-2-19 9:09:18  中國(guó)污水處理工程網(wǎng)

公布日:2022.02.22

申請(qǐng)日:2021.06.08

分類號(hào):C02F9/14(2006.01)I;C02F101/30(2006.01)N

摘要

本發(fā)明公開了苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,屬于高鹽污水生化處理技術(shù)領(lǐng)域,針對(duì)高硫酸鈉苯酚丙酮生產(chǎn)廢水不稀釋生化處理容易出現(xiàn)的污泥膨脹、膜污堵嚴(yán)重等問題。該方法對(duì)廢水采用兩級(jí)高鹽生化單元處理,一級(jí)生化單元采用有污泥回流的好氧工藝,二級(jí)生化單元采用無污泥回流的接觸氧化工藝;一級(jí)生化單元污泥濃度為2000~8000mg/L、污泥負(fù)荷0.05~0.4kgCOD/(MLSS•d)、容積負(fù)荷0.8~1.5kgCOD/(m3•d)、溶解氧0.3~0.8mg/L或2.0~5.0mg/L;二級(jí)接觸氧化單元水力停留時(shí)間12~40h,生物填料的填充率為30~70%,溶解氧4.0~6.0mg/L,氣水比(10~30)∶1。本發(fā)明采用活性污泥法和生物膜法組合工藝,提高了苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水生化處理的高效性和穩(wěn)定性,為苯酚丙酮生產(chǎn)廢水的深度處理創(chuàng)造良好條件。

1.jpg

權(quán)利要求書

1.苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,其特征在于:所述苯酚丙酮生產(chǎn)廢水采用兩級(jí)高鹽生化單元處理,其中一級(jí)生化單元采用有污泥回流的好氧工藝,二級(jí)生化單元采用無污泥回流的接觸氧化工藝;所述一級(jí)生化單元污泥濃度為2000~8000mg/L、污泥負(fù)荷為0.05~0.4kgCOD/(MLSS•d)、溶解氧為0.3~0.8mg/L或2.0~5.0mg/L;所述二級(jí)生化單元水力停留時(shí)間為12~40h,內(nèi)置生物填料的填充率為30~70%,溶解氧為4.0~6.0mg/L,氣水比為(10~30)∶1。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,其特征在于:所述一級(jí)生化單元污泥濃度為2000~4000mg/L、污泥負(fù)荷為0.05~0.2kgCOD/(MLSS•d)、出水口溶解氧為0.3~0.6mg/L或3.0~5.0mg/L。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,其特征在于:所述一級(jí)生化單元污泥濃度為4000~8000mg/L、污泥負(fù)荷為0.05~0.1kgCOD/(MLSS•d)、0.1~0.2kgCOD/(MLSS•d)或0.2~0.4kgCOD/(MLSS•d)、出水口溶解氧為0.2~0.8mg/L或3.0~5.0mg/L。

4.根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一所述的苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,其特征在于:所述一級(jí)生化單元由兩個(gè)好氧池串聯(lián)組成且第一個(gè)好氧池容積為出口溶解為0.1~0.3mg/L。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,其特征在于:所述兩個(gè)好氧池有效容積分別為V1和V2,且V1/V2=1~3。

6.根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項(xiàng)所述的苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,其特征在于:所述二級(jí)生化單元內(nèi)置生物填料為彈性填料、組合填料、生物繩填料、懸浮填料或其它填料。

7.根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項(xiàng)所述的苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,其特征在于:所述生化單元接種耐鹽微生物進(jìn)行啟動(dòng),并在不稀釋進(jìn)水鹽度的條件下進(jìn)行馴化。

8.根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項(xiàng)所述苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,其特征在于:所述苯酚丙酮生產(chǎn)廢水進(jìn)高鹽生化單元前,在調(diào)節(jié)池的停留時(shí)間為24~72h。

9.根據(jù)權(quán)利要求8所述苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,其特征在于:苯酚丙酮生產(chǎn)廢水來源于氧化工段的尾氣吸收廢水單獨(dú)設(shè)置收集調(diào)配池,調(diào)配池的停留時(shí)間為72~120h。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的是針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種穩(wěn)定高效的苯酚丙酮生產(chǎn)廢水生化處理方法,該方法可以使苯酚丙酮生產(chǎn)廢水不稀釋鹽度單獨(dú)生化處理并穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行。

為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明目的,本發(fā)明要解決的技術(shù)問題包括:

技術(shù)問題一:苯酚丙酮廢水不稀釋鹽度單獨(dú)生化處理且穩(wěn)定運(yùn)行。

技術(shù)問題二:改進(jìn)工藝及工藝參數(shù),避免苯酚丙酮廢水不稀釋鹽度單獨(dú)生化處理出現(xiàn)的污泥膨脹、污泥流失、MBR膜污堵嚴(yán)重、生物泡沫嚴(yán)重等問題,維持苯酚丙酮高鹽生化系統(tǒng)的穩(wěn)定。

技術(shù)問題三:改進(jìn)工藝及工藝參數(shù),提高苯酚丙酮廢水高鹽生化系統(tǒng)COD降解率和COD降解負(fù)荷,為苯酚丙酮廢水生化尾水深度處理達(dá)到《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB31571 2012,并降低投資成本和運(yùn)行成本。

技術(shù)問題四:改進(jìn)工藝及工藝參數(shù),提高苯酚丙酮廢水抗沖擊能力差問題。

本發(fā)明所述苯酚丙酮生產(chǎn)廢水,是指采用異丙苯法生產(chǎn)苯酚和丙酮產(chǎn)生的廢水,包括烴化、氧化、中和、精餾等工段。根據(jù)不同企業(yè)的生產(chǎn)工藝控制水平,苯酚丙酮生產(chǎn)廢水COD為3000~10000mg/L,TDS為15000~60000mg/L;在工藝控制水平比較好的條件下,苯酚丙酮生產(chǎn)廢水COD為3000~4000mg/L,TDS為15000~30000mg/L。

本發(fā)明所述苯酚丙酮生產(chǎn)廢水的生化處理方法,所述苯酚丙酮生產(chǎn)廢水先除油池、調(diào)配池后勻質(zhì)后再進(jìn)入高鹽生化系統(tǒng)進(jìn)行處理。

針對(duì)本發(fā)明要解決的技術(shù)問題一,本發(fā)明可以通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):

苯酚丙酮生產(chǎn)高鹽廢水的生化處理方法,所述苯酚丙酮生產(chǎn)廢水除油、勻質(zhì)后采用兩級(jí)高鹽生化單元處理,一級(jí)生化單元采用有污泥回流的好氧工藝,二級(jí)生化單元采用無污泥回流的生物接觸氧化工藝;其中一級(jí)生化單元污泥濃度為2000~8000mg/L、污泥負(fù)荷為0.05~0.4kgCOD/(MLSS•d)、溶解氧為0.3~0.8mg/L或2.0~5.0mg/L;二級(jí)生化單元水力停留時(shí)間為12~40h,內(nèi)置生物填料的填充率為30~70%,溶解氧為4.0~8.0mg/L,氣水比為(10~30)∶1。

針對(duì)本發(fā)明要解決的技術(shù)問題二和三,在上述技術(shù)方案基礎(chǔ)上進(jìn)一步改進(jìn)的技術(shù)方案包括:

(1)本發(fā)明技術(shù)方案優(yōu)選①,所述一級(jí)生化單元污泥濃度為2000~4000mg/L、污泥負(fù)荷為0.05~0.2kgCOD/(MLSS•d)、出水口溶解氧為3.0~5.0mg/L。

(2)本發(fā)明技術(shù)方案優(yōu)選②:所述一級(jí)生化單元污泥濃度為4000~8000mg/L、污泥負(fù)荷為0.05~0.1kgCOD/(MLSS•d)、0.1~0.2kgCOD/(MLSS•d)或0.2~0.4kgCOD/(MLSS•d)、出水口溶解氧為0.2~0.8mg/L。

(3)本發(fā)明技術(shù)方案及優(yōu)選技術(shù)方案①與②任一項(xiàng)進(jìn)一步優(yōu)選,所述一級(jí)生化單元由兩個(gè)好氧池串聯(lián)組成且第一個(gè)好氧池容積為出口溶解為0.1~0.3mg/L。

(4)本發(fā)明優(yōu)選技術(shù)方案(3)進(jìn)一步優(yōu)選,所述兩個(gè)好氧池有效容積分別為V1和V2,且V1/V2=1~3。

(5)本發(fā)明技術(shù)方案及上述優(yōu)選技術(shù)方案(1)~(4)任一項(xiàng)優(yōu)選,所述二級(jí)生化單元內(nèi)置生物填料為彈性填料、組合填料、生物繩填料、懸浮填料或其它。

(6)本發(fā)明技術(shù)方案及上述優(yōu)選技術(shù)方案(1)~(5)任一項(xiàng)優(yōu)選,所述生化單元接種耐鹽微生物進(jìn)行啟動(dòng),并在不稀釋進(jìn)水鹽度的條件下進(jìn)行馴化。

針對(duì)本發(fā)明要解決的技術(shù)問題四,在上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)一步改進(jìn)的技術(shù)方案:

(7)本發(fā)明技術(shù)方案及上述優(yōu)選技術(shù)方案(1)~(6)任一項(xiàng)優(yōu)選,所述苯酚丙酮廢水在調(diào)節(jié)池的停留時(shí)間至少為24~48h,,所述苯酚丙酮生產(chǎn)工藝中氧化工段的尾氣吸收廢水單獨(dú)設(shè)置調(diào)節(jié)池,且調(diào)配池停留時(shí)間至少為72~120h。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明有益的技術(shù)效果為:

(1)本發(fā)明采用“活性污泥法+生物接觸氧化法”兩段式高鹽生化工藝處理苯酚丙酮生產(chǎn)廢水,一級(jí)生化單元采用有污泥回流的好氧工藝,二級(jí)生化單元采用無污泥回流的生物接觸氧化工藝,并改進(jìn)工藝參數(shù)。其中一級(jí)生化單元污泥負(fù)荷設(shè)置為污泥濃度為2000~4000mg/L、污泥負(fù)荷為0.05~0.2kgCOD/(MLSS•d)、溶解氧為0.3~0.8mg/L或2.0~5.0mg/L,可顯著改善一級(jí)生化單元在高硫酸鈉環(huán)境下的污泥沉降性,避免一級(jí)生化單元出現(xiàn)絲狀菌膨脹、粘性膨脹導(dǎo)致的污泥膨脹、污泥流失、MBR膜污染等問題,維持一級(jí)生化單元對(duì)苯酚丙酮廢水處理效果的穩(wěn)定性。

本發(fā)明方法二級(jí)生化單元水力停留時(shí)間為12~40h,內(nèi)置生物填料的填充率為30~70%,溶解氧為4.0~6.0mg/L,氣水比為(10~30)∶1,可對(duì)COD進(jìn)一步降解,使出水濁度、懸浮物在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上降低30%以上。

當(dāng)苯酚丙酮生產(chǎn)廢水COD為3000~4000mg/L,一級(jí)生化單元COD去除率可達(dá)到90~94%;二級(jí)生化單元出水COD可降至60~200mg/L、SS可降至150mg/L以下。

(2)本發(fā)明技術(shù)方案優(yōu)選①:一級(jí)生化單元污泥濃度為2000~4000mg/L、污泥負(fù)荷為0.05~0.2kgCOD/(MLSS•d)、出水口溶解氧為3.0~5.0mg/L。

當(dāng)苯酚丙酮生產(chǎn)廢水COD為3000~4000mg/L,采用本發(fā)明方法,一級(jí)生化單元水力停留時(shí)間為90~144h,COD去除率可達(dá)到94~96%;二級(jí)生化單元水力停留時(shí)間為12~24h,出水COD可降至60~120mg/L,出水SS可降至50~100mg/L。

(3)本發(fā)明技術(shù)方案優(yōu)選②:一級(jí)生化單元污泥濃度為4000~8000mg/L、污泥負(fù)荷為0.1~0.2kgCOD/(MLSS•d)或0.2~0.4kgCOD/(MLSS•d)、出水口溶解氧為0.2~0.8mg/L。

當(dāng)苯酚丙酮生產(chǎn)廢水COD為3000~4000mg/L,采用本發(fā)明方法,一級(jí)生化單元水力停留時(shí)間可縮減為45~60h,二級(jí)生化單位水力停留時(shí)間為24h;在最終生化出水COD相差不大的情況下生化單元的投資和占地面積減少20%以上。

(4)本發(fā)明技術(shù)方案優(yōu)選,一級(jí)生化單元由兩個(gè)好氧池串聯(lián)組成且第一個(gè)好氧池容積為出口溶解為0.1~0.3mg/L。與優(yōu)選方案①相比,可在維持COD去除率94~96%的條件下,一級(jí)生化單元水力停留時(shí)間可從90~144h減少至80~120h,節(jié)省工程投資和占地,同時(shí)節(jié)省好氧池風(fēng)量20%以上。

(5)本發(fā)明技術(shù)方案優(yōu)選,所述苯酚丙酮生產(chǎn)工藝中氧化工段的尾氣吸收廢水單獨(dú)設(shè)置調(diào)節(jié)池,且調(diào)配池停留時(shí)間為72~120h。本發(fā)明人發(fā)現(xiàn),苯酚丙酮生產(chǎn)各工段排放的廢水,其中氧化工段排放的廢水COD波動(dòng)最大,且廢水B/C最小,F(xiàn)有技術(shù)通常將苯酚丙酮生產(chǎn)裝置各工段的廢水集中到一個(gè)調(diào)配池,若將氧化工段廢氣吸收廢水單獨(dú)進(jìn)行調(diào)配,不僅可以降調(diào)配池的停留時(shí)間減少,而且可以提高苯酚丙酮廢水處理效果的穩(wěn)定性。當(dāng)苯酚丙酮生產(chǎn)廢水COD為3000~4000mg/L,若氧化工段尾氣吸收廢水單獨(dú)設(shè)置調(diào)配池且停留時(shí)間設(shè)置為72h~120h,調(diào)節(jié)池停留時(shí)間可從48h減少至24h,且一級(jí)生化單元廢水處理效果的穩(wěn)定性提高。

(發(fā)明人:徐軍;王開春;王強(qiáng);田鳳蓉;孫文妮;張文杰)

相關(guān)推薦
項(xiàng)目深度追蹤
數(shù)據(jù)獨(dú)家提供
服務(wù)開通便捷 >