申請日2014.10.21
公開(公告)日2015.01.07
IPC分類號C02F9/04
摘要
本發(fā)明公開了一種大豆蛋白乳清廢水預處理方法,包括如下步驟:在大豆蛋白乳清廢水中加入1000-2000ppm的聚合硫酸鐵和10-20ppm陰離子酰胺,混勻后進入氣浮機1進行氣浮,固相1進入浮渣池,液相1進入調(diào)節(jié)池1;將調(diào)節(jié)池1內(nèi)的清液加入氫氧化鈣濁液調(diào)節(jié)pH至6.0-7.0后,再先后加入1000-2000ppm的聚合硫酸鐵和10-20ppm陰離子酰胺,混勻后進入氣浮機2進行氣浮,固相2進入浮渣池,液相2進入?yún)捬跽{(diào)節(jié)池;在氣浮1和氣浮2得到的固相混合物中加入氫氧化鈣溶液調(diào)節(jié)pH至10.0以上,然后加入20-40ppm陰離子酰胺混勻后進入疊螺機脫水,液相3進入調(diào)節(jié)池1,固相3另作他用。
權(quán)利要求書
1.一種大豆蛋白乳清廢水預處理方法,其特征在于,包括如下步驟:
1)氣浮1:在大豆蛋白乳清廢水中加入1000-2000ppm的聚合硫酸鐵和 10-20ppm陰離子酰胺,混勻后進入氣浮機1進行氣浮,固相1進入浮渣池, 液相1進入調(diào)節(jié)池1;
2)氣浮2:將調(diào)節(jié)池1內(nèi)的清液加入氫氧化鈣濁液調(diào)節(jié)pH至6.0-7.0后, 再先后加入1000-2000ppm的聚合硫酸鐵和10-20ppm陰離子酰胺,混勻后 進入氣浮機2進行氣浮,固相2進入浮渣池,液相2進入?yún)捬跽{(diào)節(jié)池;
3)脫水:在氣浮1和氣浮2得到的固相混合物中加入氫氧化鈣溶液調(diào)節(jié) pH至10.0以上,然后加入20-40ppm陰離子酰胺混勻后進入疊螺機脫水, 液相3進入調(diào)節(jié)池1,固相3另作他用。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的預處理方法,其特征在于:所述步驟1)中 加入的聚合硫酸鐵為1500ppm,加入的陰離子酰胺為15ppm。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的預處理方法,其特征在于:所述步驟2)中 加入的聚合硫酸鐵為1200ppm,加入的陰離子酰胺為12ppm。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的預處理方法,其特征在于:所述步驟2)中 pH值調(diào)至6.5。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的預處理方法,其特征在于:所述步驟3)中 pH值調(diào)至10.5。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的預處理方法,其特征在于:所述步驟1)中 加入的聚合硫酸鐵為1800ppm,加入的陰離子酰胺為15ppm。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的預處理方法,其特征在于:所述步驟2)中 加入的聚合硫酸鐵為1000ppm,加入的陰離子酰胺為10ppm。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的預處理方法,其特征在于:所述步驟2)中 pH值調(diào)至6.8。
9.根據(jù)權(quán)利要求7所述的預處理方法,其特征在于:所述步驟3)中 pH值調(diào)至11。
說明書
一種大豆蛋白乳清廢水預處理方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種廢水的處理方法,更準確地說,涉及一種大豆蛋白乳 清廢水的處理方法。
背景技術(shù)
大豆分離蛋白和大豆?jié)饪s蛋白的生產(chǎn)過程中都會產(chǎn)生大量的酸性乳清 廢水,乳清中含有大量蛋白質(zhì)、糖分等有機物及少量無機鹽分。乳清廢水 特點是有機物含量高,PH低呈酸性,蛋白質(zhì)含量高,易于酸化,可生化性 強。
大多數(shù)大豆蛋白生產(chǎn)企業(yè)乳清廢水處理采用厭氧和好氧結(jié)合的生化處 理工藝,乳清廢水預處理效果的好壞直接影響厭氧和好氧處理效果,現(xiàn)行 預處理工藝存在COD去除率低,出水SS偏高,絮凝劑聚鋁造成鋁離子殘留、 設(shè)備腐蝕、單位處理成本高等一系列問題,不僅增加企業(yè)運營成本,而且 造成厭氧和好氧工序負荷高,處理效率低。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題,提供了一種大豆蛋白乳清廢 水預處理方法。
本發(fā)明的技術(shù)解決方案:一種大豆蛋白乳清廢水預處理方法,包括如 下步驟:
1)氣浮1:在大豆蛋白乳清廢水中加入1000-2000ppm的聚合硫酸鐵 和10-20ppm陰離子酰胺,混勻后進入氣浮機1進行氣浮,固相1進入浮渣 池,液相1進入調(diào)節(jié)池1;
2)氣浮2:將調(diào)節(jié)池1內(nèi)的清液加入氫氧化鈣濁液調(diào)節(jié)pH至6.0-7.0 后,再先后加入1000-2000ppm的聚合硫酸鐵和10-20ppm陰離子酰胺,混 勻后進入氣浮機2進行氣浮,固相2進入浮渣池,液相2進入?yún)捬跽{(diào)節(jié)池;
3)脫水:在氣浮1和氣浮2得到的固相混合物中加入氫氧化鈣溶液調(diào) 節(jié)pH至10.0以上,然后加入20-40ppm陰離子酰胺混勻后進入疊螺機脫水, 液相3進入調(diào)節(jié)池1,固相3另作他用。
優(yōu)選的是,所述步驟1)中加入的聚合硫酸鐵為1500ppm,加入的陰離 子酰胺為15ppm。
優(yōu)選的是,所述步驟2)中加入的聚合硫酸鐵為1200ppm,加入的陰離 子酰胺為12ppm。
優(yōu)選的是,所述步驟2)中pH值調(diào)至6.5。
優(yōu)選的是,所述步驟3)中pH值調(diào)至10.5。
優(yōu)選的是,所述步驟1)中加入的聚合硫酸鐵為1800ppm,加入的陰離 子酰胺為15ppm。
優(yōu)選的是,所述步驟2)中加入的聚合硫酸鐵為1000ppm,加入的陰離 子酰胺為10ppm。
優(yōu)選的是,所述步驟2)中pH值調(diào)至6.8。
優(yōu)選的是,所述步驟3)中pH值調(diào)至11。
本發(fā)明的處理方法,步驟1乳清廢水COD去除率達到15.0%以上,較 普遍采用的聚鋁工藝提升3.0%以上;步驟2中加入氫氧化鈣調(diào)節(jié)物料PH 值接近中性,減少了物料對氣浮設(shè)備的酸腐蝕,延長了設(shè)備使用壽命。而 且乳清廢水的COD去除率達到28.0%以上,較聚鋁工藝提升5.0%以上;步 驟3中加入氫氧化鈣調(diào)節(jié)PH值10.0以上,大大減少了脫水設(shè)備的酸腐蝕, 延長了設(shè)備的使用壽命。得到的液相3的COD和SS大大降低,其中COD較 聚鋁工藝降低10.0%以上,SS較聚鋁工藝降低20.0%以上。固相3脫水效 果好,而且氣味較好,沒有聚鋁工藝的酸腐味。另外,因新氣浮工藝不使 用聚鋁,處理后的液相2中沒有鋁成分殘留。新氣浮工藝不僅提升了出水 效果,而且降低了處理成本,噸水處理成本約降低7.0%。