申請日2013.12.13
公開(公告)日2014.04.02
IPC分類號C02F9/14; C02F103/32; C02F3/28
摘要
本發(fā)明公開了一種基于厭氧氨氧化處理榨菜廢水的組合方法,榨菜廢水首先進入第一調(diào)節(jié)池進行堿度控制,之后進入ASBBR反應(yīng)器進行厭氧處理,將有機氮轉(zhuǎn)換為氨氮;ASBBR反應(yīng)器出水流入第二調(diào)節(jié)池進行堿度控制后,進入SBR反應(yīng)器進行半亞硝化,控制SBR反應(yīng)器出水NO2--N/NH4+-N在1~1.3之間,滿足厭氧氨氧化工藝進水需求;SBR反應(yīng)器出水進入第三調(diào)節(jié)池進行堿度控制,然后在UASB反應(yīng)器中進行厭氧氨氧化反應(yīng)。本發(fā)明能很好適應(yīng)榨菜廢水的鹽度,并且可同時高效去除榨菜廢水中的高濃度有機物和高濃度氮素,能耗低,污泥產(chǎn)量少。
權(quán)利要求書
1.一種基于厭氧氨氧化處理榨菜 廢水的組合方法,其特征在于:具體步驟如下:
(1) 榨菜廢水首先進入第一調(diào)節(jié)池進行pH控制,調(diào)節(jié)pH為6.5~8.0;
(2) 第一調(diào)節(jié)池出水進入ASBBR反應(yīng)器進行厭氧處理,控制ASBBR反應(yīng)器出水COD去除率為80%以上,以將有機氮轉(zhuǎn)換為氨氮;
(3) ASBBR反應(yīng)器出水進入第二調(diào)節(jié)池,在第二調(diào)節(jié)池中進行pH控制,調(diào)節(jié)pH為7. 0~8. 5;
(4) 第二調(diào)節(jié)池出水進入SBR反應(yīng)器,在SBR反應(yīng)器中實現(xiàn)ASBBR反應(yīng)器出水的半亞硝化,控制SBR反應(yīng)器出水NO2--N/NH4+-N在1~1.3之間;
(5) SBR反應(yīng)器的出水流入第三調(diào)節(jié)池,在第三調(diào)節(jié)池中進行pH控制,調(diào)節(jié)pH為6.5~8.5;
(6) 第三調(diào)節(jié)池出水進入UASB反應(yīng)器,在UASB反應(yīng)器中進行厭氧氨氧化反應(yīng),出水排放。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于厭氧氨氧化處理榨菜廢水的組合方法,其特征在于:所述榨菜廢水COD為3000~6000mg/L,以NaCl含量計的鹽度<3.5%,總氮為100~500mg/L。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的基于厭氧氨氧化處理榨菜廢水的組合方法,其特征在于:ASBBR反應(yīng)器中設(shè)有軟性或半軟性填料,體積填充率為35~45%;有機物容積負荷為1~3kgCOD/(m3·d);溫度控制為25~40℃;每個周期進水0.5~2h,反應(yīng)10~30h,排水0.5~1h,排水比為1/3~1/2。
4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的基于厭氧氨氧化處理榨菜廢水的組合方法,其特征在于:SBR反應(yīng)器控制在半亞硝化階段,DO濃度<1.0mg/L;溫度控制為25~40℃;每個周期進水0.5~1h,反應(yīng)曝氣4~20h,沉淀1~2h,排水0.5~1h,排水比為1/3~1/2。
5.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的基于厭氧氨氧化處理榨菜廢水的組合方法,其特征在于:UASB反應(yīng)器厭氧運行,容積負荷為200~1000gTN/(m3·d);溫度為25~40℃;水力停留時間0.5~3d;避光運行。
說明書
一種基于厭氧氨氧化處理榨菜廢水的組合方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及廢水處理技術(shù)的改進,具體指一種利用ASBBR厭氧-SBR部分亞硝化-UASB厭氧氨氧化組合工藝處理榨菜廢水的方法,屬于廢水生物處理領(lǐng)域。
背景技術(shù)
榨菜產(chǎn)業(yè)作為三峽庫區(qū)的特色支柱產(chǎn)業(yè),每年在榨菜加工過程中產(chǎn)生大量高濃度有機物和高濃度氮素的廢水。若向庫區(qū)直接排放未經(jīng)有效處理的廢水,勢必會對水體生物、生活飲用水和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水產(chǎn)生極大危害。
目前針對榨菜廢水處理所采用的處理方法主要為物理法、化學(xué)法、生物法及幾種方法的聯(lián)合使用。這些榨菜廢水處理工藝大多數(shù)投資高、耗能大、效率低、處理效果不明顯,并且很難做到同時高效去除高濃度有機物和高濃度氮素。為了改變這種狀況,現(xiàn)有技術(shù)中有發(fā)明專利申請201310035689.7公開了一種榨菜廢水處理工藝,該方法使廢水依次經(jīng)過格柵→調(diào)節(jié)池→除磷沉淀池→水解酸化池→接觸厭氧池→中間沉淀池→CASS池后達標(biāo)排放,在去除有機物的同時,具有較高的脫氮功能,但是該方法比較復(fù)雜,基建費用高,且不能處理高濃度氮素廢水。發(fā)明專利申請201310022920.9公開了一種高濃度榨菜廢水資源化處理方法,該方法把微生物燃料電池MFC運用于榨菜廢水處理中,解決榨菜廢水中有機污染物處理效果差及現(xiàn)有技術(shù)運行成本高的問題,但是該方法并不能高效去除榨菜廢水中的氮素。
發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術(shù)存在的上述不足,本發(fā)明提出一種基于厭氧氨氧化處理榨菜廢水的組合方法,本方法將厭氧氨氧化技術(shù)應(yīng)用于榨菜廢水的處理,能很好適應(yīng)榨菜廢水的鹽度,并且可同時高效去除榨菜廢水中的高濃度有機物和高濃度氮素,能耗低,污泥產(chǎn)量少。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案如下:
一種基于厭氧氨氧化處理榨菜廢水的組合方法,其特征在于:具體步驟如下:
(1) 榨菜廢水首先進入第一調(diào)節(jié)池進行pH控制,調(diào)節(jié)pH為6.5~8.0;
(2) 第一調(diào)節(jié)池出水進入ASBBR反應(yīng)器進行厭氧處理,控制ASBBR反應(yīng)器出水COD去除率為80%以上,以將有機氮轉(zhuǎn)換為氨氮;
(3) ASBBR反應(yīng)器出水進入第二調(diào)節(jié)池,在第二調(diào)節(jié)池中進行pH控制,調(diào)節(jié)pH為7. 0~8. 5;
(4) 第二調(diào)節(jié)池出水進入SBR反應(yīng)器,在SBR反應(yīng)器中實現(xiàn)ASBBR反應(yīng)器出水的半亞硝化,控制SBR反應(yīng)器出水NO2--N/NH4+-N在1~1.3之間;
(5) SBR反應(yīng)器的出水流入第三調(diào)節(jié)池,在第三調(diào)節(jié)池中進行pH控制,調(diào)節(jié)pH為6.5~8.5;
(6) 第三調(diào)節(jié)池出水進入UASB反應(yīng)器,在UASB反應(yīng)器中進行厭氧氨氧化反應(yīng),出水排放。
所述榨菜廢水COD為3000~6000mg/L,以NaCl含量計的鹽度<3.5%,總氮為100~500mg/L。
ASBBR反應(yīng)器中設(shè)有軟性或半軟性填料,體積填充率為35~45%;有機物容積負荷為1~3kgCOD/(m3·d);溫度控制為25~40℃;每個周期進水0.5~2h,反應(yīng)10~30h,排水0.5~1h,排水比為1/3~1/2。
SBR反應(yīng)器控制在半亞硝化階段,DO濃度<1.0mg/L;溫度控制為25~40℃;每個周期進水0.5~1h,反應(yīng)曝氣4~20h,沉淀1~2h,排水0.5~1h,排水比為1/3~1/2。
UASB反應(yīng)器厭氧運行,容積負荷為200~1000gTN/(m3·d);溫度為25~40℃;水力停留時間0.5~3d;避光運行。
相比現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明具有如下有益效果:
(1) 能適應(yīng)榨菜廢水的鹽度。本方法ASBBR反應(yīng)器采為生物膜反應(yīng)器,經(jīng)過馴化培養(yǎng),反應(yīng)器具有很好的耐鹽度沖擊能力,在高鹽度下對有機物有很好的去除效果;SBR和UASB反應(yīng)器經(jīng)過良好的培養(yǎng)馴化也能很好地適應(yīng)鹽度,對氮素有很好的去除效果。
(2) 能同時高效地去除榨菜廢水中的高濃度有機物和高濃度氮素。本方法在ASSBBR階段對高濃度有機物有很好的去除效果,COD去除率達到85%以上。在SBR和UASB階段對高濃度氮素有很好的去除效果,總氮去除率85%以上,氨氮去除率95%以上。
(3) 運行耗能低。本方法的曝氣量低,且不需外加有機碳源,因此只需要消耗極少量的電費即可實現(xiàn)裝置的運行。
(4) 污泥產(chǎn)量少。本方法ASBBR階段為生物膜反應(yīng)器,剩余污泥產(chǎn)量極少。SBR和UASB階段為亞硝化-厭氧氨氧化工藝,幾乎不產(chǎn)生剩余污泥。