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聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法

發(fā)布時(shí)間:2018-4-13 18:09:17  中國污水處理工程網(wǎng)

  申請(qǐng)日2015.06.10

  公開(公告)日2015.11.11

  IPC分類號(hào)C02F103/38; C02F9/14

  摘要

  本發(fā)明公開了聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,包括以下步驟:(1)取聚苯硫醚生產(chǎn)廢水,將PH值調(diào)節(jié)至7~10,加入PAC攪拌30~60分鐘,再加入PAM,待沉降后取上清液;(2)將上清液PH值調(diào)至4~6,再進(jìn)行鐵碳微電解處理2~6小時(shí)后取上清液;(3)將上清液的PH值調(diào)節(jié)至7~10,再加入PAC攪拌30~60分鐘,再加入PAM,待沉降后取上清液;(4)向上清液中加活性污泥后攪拌6~24小時(shí),活性污泥的加入量為步驟(3)取得的上清液重量的20~80%;(5)進(jìn)行充氧曝氣32~40小時(shí)后離心分離,得到活性污泥與合格的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水。本發(fā)明具有能將聚苯硫醚生產(chǎn)廢水處理成合格工業(yè)廢水的優(yōu)點(diǎn)。

  權(quán)利要求書

  1.聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其特征在于:包括以下步驟:

  (1)先取一定量的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水,接著將聚苯硫醚生產(chǎn)廢水的PH值調(diào)節(jié)至7~10,然后加入PAC攪拌30~60分鐘,PAC的加入量為聚苯硫醚生產(chǎn)廢水重量的0.1~1%,接著再加入PAM,PAM的加入量為聚苯硫醚生產(chǎn)廢水重量的0.1~1%,待絮凝沉降后取上清液;

  (2)接著將步驟(1)取得的上清液的PH值調(diào)節(jié)至4~6,然后進(jìn)行鐵碳微電解處理2~6小時(shí),接著靜置后取上清液;

  (3)然后將步驟(2)取得的上清液的PH值調(diào)節(jié)至7~10,然后加入PAC攪拌30~60分鐘,PAC的加入量為步驟(2)取得的上清液重量的0.1~1%,接著再加入PAM,PAM的加入量為步驟(2)取得的上清液重量的0.1~1%,待絮凝沉降后取上清液;

  (4)向步驟(3)取得的上清液中加入活性污泥后攪拌6~24小時(shí),活性污泥的加入量為步驟(3)取得的上清液重量的20~80%;

  (5)接著將步驟(4)中已加入活性污泥的上清液進(jìn)行充氧曝氣32~40小時(shí)后離心分離,得到活性污泥與合格的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水。

  2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其特征在于:在步驟(1)中,先將聚苯硫醚生產(chǎn)廢水的PH值調(diào)節(jié)至9,然后加入PAC攪拌45分鐘,PAC的加入量為聚苯硫醚生產(chǎn)廢水重量的0.5%,接著再加入PAM,PAM的加入量為聚苯硫醚生產(chǎn)廢水重量的0.5%,待絮凝沉降后取上清液。

  3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其特征在于:在步驟(2)中,先將步驟(1)取得的上清液的PH值調(diào)節(jié)至5,然后進(jìn)行鐵碳微電解處理4小時(shí)。

  4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其特征在于:在步驟(3)中,先將步驟(2)取得的上清液的PH值調(diào)節(jié)至8,然后加入PAC攪拌45分鐘,PAC的加入量為步驟(2)取得的上清液重量的0.5%,接著再加入PAM,PAM的加入量為步驟(2)取得的上清液重量的0.5%。

  5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其特征在于:在步驟(4)中,向步驟(3)取得的上清液中加入活性污泥后攪拌12小時(shí),活性污泥的加入量為步驟(3)取得的上清液重量的30~60%。

  6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其特征在于:在步驟(4)中,向步驟(3)取得的上清液中加入活性污泥后攪拌12小時(shí),活性污泥的加入量為步驟(3)取得的上清液重量的45%。

  7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其特征在于:在步驟(5)中,將步驟(4)中已加入活性污泥的上清液進(jìn)行充氧曝氣35小時(shí)后離心分離。

  說明書

  聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法

  技術(shù)領(lǐng)域

  本發(fā)明涉及聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法。

  背景技術(shù)

  硫化鈉法是目前國內(nèi)外常用的一種聚苯硫醚生產(chǎn)方法,硫化鈉法生產(chǎn)聚苯硫醚的過程中會(huì)產(chǎn)生大量聚苯硫醚生產(chǎn)廢水,聚苯硫醚生產(chǎn)廢水具有水質(zhì)波動(dòng)量大、可生化性差、成分較復(fù)雜、含有大量苯環(huán)類、雜環(huán)類有機(jī)物,COD含量大(COD值可達(dá)6000~10000mg/L)等特征,是典型的難處理工業(yè)廢水之一。目前國內(nèi)外還沒有合適的方法來處理聚苯硫醚生產(chǎn)廢水,不僅易對(duì)環(huán)境造成污染,而且也嚴(yán)重限制了聚苯硫醚的工業(yè)化生產(chǎn)。在工業(yè)用水與污水處理領(lǐng)域中,聚合氯化鋁(簡稱“PAC”)與非離子型高分子絮凝劑(簡稱“PAM”)是常用的絮凝劑。

  發(fā)明內(nèi)容

  本發(fā)明的目的是提供一種能將聚苯硫醚生產(chǎn)廢水處理成合格工業(yè)廢水的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法。

  為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用了如下技術(shù)方案:所述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,包括以下步驟:

  (1)先取一定量的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水,接著將聚苯硫醚生產(chǎn)廢水的PH值調(diào)節(jié)至7~10,然后加入PAC攪拌30~60分鐘,PAC的加入量為聚苯硫醚生產(chǎn)廢水重量的0.1~1%,接著再加入PAM,PAM的加入量為聚苯硫醚生產(chǎn)廢水重量的0.1~1%,待絮凝沉降后取上清液;

  (2)接著將步驟(1)取得的上清液的PH值調(diào)節(jié)至4~6,然后進(jìn)行鐵碳微電解處理2~6小時(shí),接著靜置后取上清液;

  (3)然后將步驟(2)取得的上清液的PH值調(diào)節(jié)至7~10,然后加入PAC攪拌30~60分鐘,PAC的加入量為步驟(2)取得的上清液重量的0.1~1%,接著再加入PAM,PAM的加入量為步驟(2)取得的上清液重量的0.1~1%,待絮凝沉降后取上清液;

  (4)向步驟(3)取得的上清液中加入活性污泥后攪拌6~24小時(shí),活性污泥的加入量為步驟(3)取得的上清液重量的20~80%;

  (5)接著將步驟(4)中已加入活性污泥的上清液進(jìn)行充氧曝氣32~40小時(shí)后離心分離,得到活性污泥與合格的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水。

  進(jìn)一步地,前述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其中:在步驟(1)中,先將聚苯硫醚生產(chǎn)廢水的PH值調(diào)節(jié)至9,然后加入PAC攪拌45分鐘,PAC的加入量為聚苯硫醚生產(chǎn)廢水重量的0.5%,接著再加入PAM,PAM的加入量為聚苯硫醚生產(chǎn)廢水重量的0.5%,待絮凝沉降后取上清液。

  進(jìn)一步地,前述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其中:在步驟(2)中,先將步驟(1)取得的上清液的PH值調(diào)節(jié)至5,然后進(jìn)行鐵碳微電解處理4小時(shí)。

  進(jìn)一步地,前述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其中:在步驟(3)中,先將步驟(2)取得的上清液的PH值調(diào)節(jié)至8,然后加入PAC攪拌45分鐘,PAC的加入量為步驟(2)取得的上清液重量的0.5%,接著再加入PAM,PAM的加入量為步驟(2)取得的上清液重量的0.5%。

  進(jìn)一步地,前述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其中:在步驟(4)中,向步驟(3)取得的上清液中加入活性污泥后攪拌12小時(shí),活性污泥的加入量為步驟(3)取得的上清液重量的30~60%。

  進(jìn)一步地,前述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其中:在步驟(4)中,向步驟(3)取得的上清液中加入活性污泥后攪拌12小時(shí),活性污泥的加入量為步驟(3)取得的上清液重量的45%。

  進(jìn)一步地,前述的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水深化處理方法,其中:在步驟(5)中,將步驟(4)中已加入活性污泥的上清液進(jìn)行充氧曝氣35小時(shí)后離心分離。

  通過上述技術(shù)方案的實(shí)施,本發(fā)明的有益效果是:投入成本低,不需要使用大型設(shè)備與價(jià)格高昂的藥劑,就能將COD值達(dá)6000~10000mg/L的聚苯硫醚生產(chǎn)廢水處理至COD值小于100mg/L,使聚苯硫醚生產(chǎn)廢水達(dá)到工業(yè)廢水的排放標(biāo)準(zhǔn),在解決了聚苯硫醚生產(chǎn)廢水對(duì)聚苯硫醚工業(yè)化生產(chǎn)的制約問題的同時(shí),也大大降低了聚苯硫醚生產(chǎn)廢水對(duì)環(huán)境的不利影響。

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