申請日2015.06.10
公開(公告)日2015.10.07
IPC分類號C02F9/14
摘要
本發(fā)明涉及一種AO新型印染廢水的耦合法處理,屬于印染廢水處理技術(shù)領(lǐng)域。印染廢水進入水解酸化池且在其中的平均停留(HRT)為10-18小時后,分兩部分分別進入中沉池和曝氣池;中沉池中反應(yīng)所得兼氧污泥回流至水解酸化池中,中沉池出水直接進入與水解酸化池分配的污水一起在曝氣池中反應(yīng)為15-25小時后,送入沉淀池;沉淀池反應(yīng)出水直接排出,反應(yīng)所得的好氧污泥則分兩部分分別回流至曝氣池和水解酸化池,參與相應(yīng)的反應(yīng)。將本發(fā)明上述工藝應(yīng)用于綜合印染廢水的處理,具有成本低、處理時間短、處理效果明顯等優(yōu)點,COD去除率可提高10%以上,出水含氮含磷均低于標準。
摘要附圖
權(quán)利要求書
1.AO新型印染廢水的耦合法處理,其特征在于:上述印染污水所采用的處理裝置由水解酸化池、中沉池、曝氣池和沉淀池構(gòu)成,所述的水解酸化池廊道為折線式結(jié)構(gòu),其內(nèi)安裝攪拌器并沿其反應(yīng)池對角線攪拌;所述的曝氣池內(nèi)安裝若干個曝氣頭,且水解酸化池和曝氣池均為推流式反應(yīng)池;印染廢水進入水解酸化池且在其中的平均停留為10-18小時后,分兩部分分別進入中沉池和曝氣池;中沉池中反應(yīng)所得兼氧污泥回流至水解酸化池中,中沉池出水直接進入與水解酸化池分配的污水一起在曝氣池中反應(yīng)為15-25小時后,送入沉淀池;沉淀池反應(yīng)出水直接排出,反應(yīng)所得的好氧污泥則分兩部分分別回流至曝氣池和水解酸化池,參與相應(yīng)的反應(yīng)。
2.如權(quán)利要求1所述的AO新型印染廢水的耦合法處理,其特征在于:所述的水解酸化池出水中,進入中沉池的污水量占總進水量的2/3,進入曝氣池的污水量占總進水量的1/3。
3.如權(quán)利要求1所述的AO新型印染廢水的耦合法處理,其特征在于:所述的兼氧污泥的回流比為60-80%。
4.如權(quán)利要求1所述的AO新型印染廢水的耦合法處理,其特征在于:所述的好氧污泥總的回流比為60-80%,其中2/3進入水解酸化池,1/3進入曝氣池。
說明書
AO新型印染廢水的耦合法處理
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種新型AO耦合工藝處理印染廢水的方法,屬于印染廢水技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù)
染料廢水中多含有氮磷元素,在廢水處理中,A/O法得到廣泛應(yīng)用,如針對厭氧工藝,開發(fā)出多種厭氧反應(yīng)器,如EGSB、ABR、UASB、IC等;針對水解酸化,衍生出多種水解酸化反應(yīng)器類型;針對脫氮除磷,開發(fā)出具有脫氮除磷功能的處理工藝;然而隨著印染工藝的成熟化,印染廢水的成分越來越復(fù)雜,而常規(guī)的A/O法所采用的是一段厭氧一段富氧的方式,厭氧段用于脫氮除磷;好氧段用于除水中的有機物。這種傳統(tǒng)的方式雖然達到了一定的脫氮除磷功能,但效果不顯著,尤其是對于印染綜合廢水而言,其作用效果尤為不明顯,傳統(tǒng)的A/O法已經(jīng)無法滿足水處理的需求。
基于此,做出本申請案。
發(fā)明內(nèi)容
為了克服現(xiàn)有A/O法所存在的除氮效率低、處理負荷大、COD含量高等缺陷,本發(fā)明提供一種可穩(wěn)定高效脫氮除磷的新型AO耦合工藝處理印染廢水的方法。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采取的技術(shù)方案如下:
新型AO耦合工藝處理印染廢水的方法,上述印染污水所采用的處理裝置由水解酸化池、中沉池、曝氣池和沉淀池構(gòu)成,所述的水解酸化池廊道為折線式結(jié)構(gòu),其內(nèi)安裝攪拌器并沿其反應(yīng)池對角線攪拌;所述的曝氣池內(nèi)安裝若干個曝氣頭,且水解酸化池和曝氣池均為推流式反應(yīng)池;印染廢水進入水解酸化池且在其中的平均停留(HRT)為10-18小時后,分兩部分分別進入中沉池和曝氣池;中沉池中反應(yīng)所得兼氧污泥回流至水解酸化池中,中沉池出水直接進入與水解酸化池分配的污水一起在曝氣池中反應(yīng)為15-25小時后,送入沉淀池;沉淀池反應(yīng)出水直接排出,反應(yīng)所得的好氧污泥則分兩部分分別回流至曝氣池和水解酸化池,參與相應(yīng)的反應(yīng)。
進一步的,作為優(yōu)選:
所述的水解酸化池出水的分配比例為:中沉池占總進水量的2/3,曝氣池占總進水量的1/3。
所述的兼氧污泥的回流比為60-80%。
所述的好氧污泥總的回流比為60-80%,其中2/3進入水解酸化池,1/3進入曝氣池。
本發(fā)明針對印染綜合廢水,開發(fā)出上述新型AO耦合工藝,通過不同階段出水的回流以及不同類型污泥的回流,在污水處理同時,將污水的品質(zhì)進行多次的勻化,并利用兼氧污泥、好氧污泥自身的特性對污水的性質(zhì)進行預(yù)改善,從水質(zhì)、水平衡等多個角度對污水進行綜合處理,既發(fā)揮了水解酸化工藝的作用,很好的達到廢水處理效能,優(yōu)于普通氧化溝低負荷處理工藝能達到的處理效能,不但節(jié)省大量的氧化溝基建費用,也大大縮短了總的廢水處理時間,同時又具有脫氮除磷功能,上述工藝耦合兼氧(以及水解酸化菌)好氧,硝化脫氮除磷等微生物協(xié)同作用,因此處理效果明顯,適合印染類廢水處理。
與傳統(tǒng)AO工藝比較,COD去除率可提升10%以上;生化出水氨氮在3mg/L以內(nèi),去除率大于95%;生化出水總氮穩(wěn)定在9mg/L以內(nèi),去除率80%;生化出水總磷在0.5mg/L以內(nèi),去除率大于70%,優(yōu)于氧化溝低負荷工藝的處理效果。