河南某皮革加工企業(yè)是一家擁有年加工700萬張高檔皮革能力的公司,原材料為西班牙、澳大利亞、新西蘭等國進口綿羊皮。在皮革加工的水洗、浸水、脫脂、軟化、鞣制、整飾等工段加入大量酸、堿、洗滌劑、鹽、脫脂劑、加脂劑、染料等化學(xué)藥劑,其外排廢水具有水質(zhì)水量波動大、高色度、高氮、高磷、高硫化物等特點,是比較難處理的高濃度有機廢水。
1、項目概況
2012年該企業(yè)配套建設(shè)了一座處理規(guī)模為1×104m3/d的污水處理廠,污水處理后排入集聚區(qū)污水處理廠。2018年,由于鞣制工藝升級等原因造成廢水水質(zhì)大幅改變,原有處理工藝已不能滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
本次改造的主要原因:①由于原納管污水廠無法處理該污水中的磷,需在企業(yè)污水廠內(nèi)部處理。②排放方式改為直排,標(biāo)準(zhǔn)由集聚區(qū)污水處理廠納管標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)至《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)的一級A標(biāo)準(zhǔn)。③鞣制工藝由鉻鞣逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C磷(四羥甲基氯化磷、四羥甲基硫酸磷)鞣制,原有處理工藝無法去除污水中大量有機磷,總排口TP超標(biāo)。④含硫廢水氮含量較高,且未設(shè)置單獨預(yù)處理,造成綜合廢水生化系統(tǒng)脫氮負(fù)荷較高,出水氨氮、總氮不達標(biāo)。
2、進出水水質(zhì)、水量及工藝流程
設(shè)計進、出水水質(zhì)及水量見表1。
提標(biāo)改造工藝流程見圖1。
3、工藝設(shè)計
3.1 改造思路
參考類似廢水深度處理的工程經(jīng)驗及大量小試研究結(jié)果,確定該工程改造思路如下:
①根據(jù)分水分質(zhì)原則,將高磷廢水單獨收集,在預(yù)處理末端增加高級氧化工段,去除大部分有機磷及COD,增加后續(xù)生化系統(tǒng)穩(wěn)定性。
②含硫、脫脂廢水預(yù)處理末端增加A/O工段,強化脫氮能力。
③二沉池出水B/C值約為0.1,且還有一部分難降解的有機磷,故深度處理采用高級氧化工藝。
④增配污泥脫水裝置,強化系統(tǒng)排泥。
⑤增加PLC自控系統(tǒng),實現(xiàn)精準(zhǔn)化運行。
3.2 主要設(shè)計參數(shù)
3.2.1 高磷廢水預(yù)處理系統(tǒng)(2000m3/d)
①1#格柵、調(diào)節(jié)池。鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效池容675m3,HRT=8.1h。設(shè)機械細格柵1臺、高速潛水推流器2臺、潛污泵3臺。
②2#初沉池。鋼混結(jié)構(gòu),1座,表面水力負(fù)荷0.74m3(/m2·h),沉淀時間3.4h,設(shè)半橋式周邊傳動刮泥機1臺。
③芬頓反應(yīng)沉淀池。新建,鋼混結(jié)構(gòu),1座;反應(yīng)區(qū)分3格,分別為調(diào)酸池、反應(yīng)池、中和池,反應(yīng)池有效池容80m3,HRT=57.8min;沉淀池采用輻流式,表面水力負(fù)荷0.54m3(/m2·h),沉淀時間4.6h;設(shè)不銹鋼攪拌機3臺、半橋式刮泥機1臺、排泥泵2臺。調(diào)酸池控制廢水pH為4~5,反應(yīng)池投加芬頓試劑、PAM,中和池投加NaOH控制pH為6~9。沉淀池出水自流進入預(yù)酸化池。
3.2.2 含硫、脫脂廢水預(yù)處理系統(tǒng)(1000m3/d)
①2#格柵、調(diào)節(jié)池。鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效池容337.5m3,HRT=8.1h。設(shè)機械細格柵1臺、高速潛水推流器2臺、潛污泵2臺。
②吹脫池。鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效容積225m3,HRT=5.4h。池底設(shè)置曝氣系統(tǒng),曝氣強度3m3(/m2·h);投加藥劑為硫酸、脫硫劑、PAM。
③3#初沉池。鋼混結(jié)構(gòu),1座,表面水力負(fù)荷0.37m3(/m2·h),沉淀時間6.8h。設(shè)半橋式周邊傳動刮泥機1臺、排泥泵2臺。
④脫硫曝氣池。鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效容積為1212m3,HRT=1.2d。池底設(shè)置曝氣系統(tǒng),曝氣強度4m3(/m2·h)。
⑤中沉池。同3#初沉池。
⑥A/O池。新建,鋼混結(jié)構(gòu),1座,缺氧區(qū)有效容積為525m3,HRT=12.6h,好氧區(qū)有效容積為1725m3,HRT=1.7d,MLSS為5500mg/L,污泥負(fù)荷0.21kgCOD/(kgMLSS·d),污泥回流比100%,混合液回流比300%;設(shè)潛水推流器3臺、穿墻泵3臺,池底設(shè)置曝氣系統(tǒng),曝氣強度4m3(/m2·h)。
⑦終沉池。新建,同3#初沉池;設(shè)污泥泵3臺,用于污泥回流及剩余污泥排放。
⑧中間提升池。新建,鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效容積84m3,HRT=2h。設(shè)潛污泵3臺,污水提升至ABR池。
3.2.3 綜合廢水預(yù)處理系統(tǒng)(7000m3/d)
①格柵、集水池。聯(lián)建,鋼混結(jié)構(gòu),2組并聯(lián);集水池,2座,有效容積312m3;設(shè)置機械粗格柵2套(配套螺旋輸送機1臺)、潛水?dāng)嚢杵?/span>2臺、提升泵4臺。
②細格柵、旋流沉砂池。聯(lián)建,鋼混結(jié)構(gòu),2組并聯(lián);旋流沉砂池,2座,HRT=130s;設(shè)機械細格柵2套(配螺旋輸送機1臺)、沉砂器2臺、砂水分離器1臺。
③1#初沉池。鋼混結(jié)構(gòu),2座,表面水力負(fù)荷為0.73m3(/m2·h),沉淀時間為4.1h;設(shè)置半橋式周邊傳動刮泥機2臺、螺桿排泥泵3臺。
④調(diào)節(jié)池。鋼混結(jié)構(gòu),2座,有效容積為2722.5m3,HRT=18.7h。設(shè)潛水?dāng)嚢铏C8臺。
⑤物化反應(yīng)沉淀池。同1#初沉池;另在進水口設(shè)置2座絮凝反應(yīng)池,單池反應(yīng)時間23.0min,設(shè)框式攪拌機4臺。
3.2.4 綜合廢水生化處理系統(tǒng)(10000m3/d)
①預(yù)酸化池。與調(diào)節(jié)池、加藥間聯(lián)建,鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效容積為3942m3,HRT=13.5h;設(shè)潛水推流器4臺、潛污泵3臺。
②ABR池。鋼混結(jié)構(gòu),2座,有效池容為14840m3,HRT=1.5d,上流室與下流室的寬度比為3.3∶1,容積負(fù)荷為1.2kgCOD/(m3·d);每個上流室設(shè)3個泥斗、1套排泥管,每個下流室設(shè)1套污泥回流管;池頂設(shè)置水封器2個,氣水分離器1套。
③ABR沉淀池。鋼混結(jié)構(gòu),2座;表面水力負(fù)荷為0.46m3(/m2·h),沉淀時間為4.3h;配套1座污泥井;設(shè)半橋式周邊傳動刮泥機2臺,排泥泵3臺。
④A/O氧化溝。鋼混結(jié)構(gòu),2座,有效容積為52576m3;兼氧區(qū)14870m3,HRT=1.5d;好氧區(qū)37706m3,HRT=3.8d,MLSS為6000mg/L,有機污泥負(fù)荷0.04kgCOD/(kgMLSS·d),混合液回流比300%。設(shè)低速推流器28臺,管式微孔曝氣器8900套,曝氣量為2~4m3(/個·h),混合液回流泵4臺。
⑤二沉池。鋼混結(jié)構(gòu),2座,表面水力負(fù)荷為0.34m3(/m2·h),沉淀時間為5.8h;與污泥提升泵房聯(lián)建;設(shè)半橋式周邊傳動刮泥機2臺、排泥泵3臺。
⑥中間水池。鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效容積525m3,設(shè)潛污泵3臺。
3.2.5 綜合廢水深度處理系統(tǒng)(10000m3/d)
①臭氧高級氧化池
新建,鋼混結(jié)構(gòu),2座,有效容積600m3,HRT=1.4h。設(shè)臭氧發(fā)生器2臺。
②一級芬頓氧化池
新建,鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效容積540m3,HRT=1.3h。池底設(shè)空氣攪拌系統(tǒng)。
③1#三沉池
新建,鋼混結(jié)構(gòu),1座,表面水力負(fù)荷為0.68m3/(m2·h),沉淀時間為2.9h。設(shè)半橋式周邊傳動刮泥機1臺、排泥泵3臺。
④二級芬頓氧化池
新建,鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效容積800m3,HRT=1.9h。池底設(shè)空氣攪拌系統(tǒng)。
⑤2#三沉池
新建,同1#三沉池。
3.2.6 污泥處理系統(tǒng)
①污泥濃縮池
新建1座(共3座),鋼混結(jié)構(gòu),設(shè)全橋式污泥濃縮機3臺。
②污泥脫水間
框架結(jié)構(gòu),1座,新增全自動隔膜式板框壓濾機1臺(共4臺),同時配套高壓污泥泵4臺以及加藥裝置4套。
4、實際運行效果及經(jīng)濟分析
該項目于2019年建成并投入運行。近一年來,污水廠實際處理水量為6550~10179m3/d,平均為8791m3/d,以2021年全年運行數(shù)據(jù)(月均值,各預(yù)處理及生化段水質(zhì)數(shù)據(jù)源于污水廠化驗室,總出水水質(zhì)數(shù)據(jù)源于在線監(jiān)測設(shè)備)分析各主要工藝單元對COD、NH3-N、TP、TN的去除效果,具體分別如表2~5所示。
由表2可知:①高磷、含硫及脫脂廢水的COD波動較大,分別為2430~7260、5750~10800mg/L;綜合廢水的COD波動相對較小,平均為4485mg/L;②高磷、含硫及脫脂廢水預(yù)處理及綜合廢水深度處理對COD的平均去除率分別達到83.1%、95.2%、89.0%。
由表3可知:①含硫、脫脂廢水NH3-N濃度高且波動較大,是其他廢水的1.4~7.9倍;②高磷、含硫及脫脂廢水預(yù)處理及綜合廢水深度處理對NH3-N的平均去除率分別為23.6%、50.3%、28.4%。
由表4可知:高磷廢水TP平均為112.1mg/L,經(jīng)預(yù)處理及生化處理后平均為6.7mg/L,經(jīng)深度處理后平均為0.37mg/L;預(yù)處理及綜合廢水深度處理對TP的平均去除率分別為75.2%、94.4%。
由表5可知:①含硫、脫脂廢水TN波動較大,平均為371.8mg/L,經(jīng)預(yù)處理后平均為111.7mg/L;②含硫、脫脂和高磷廢水預(yù)處理及深度處理對TN的平均去除率分別為68.9%、34.7%、23.3%,總出水TN平均為10.8mg/L。
該提標(biāo)改造工程總投資為5700萬元。直接運行費用共計9.4元/m3,其中:人工費0.4元/m3,電費2.7元/m3,藥劑(雙氧水、硫酸亞鐵、硫酸、液堿等)費5.9元/m3,污泥處置費0.4元/m3。主要運行經(jīng)驗總結(jié)如下:
①高級氧化工藝對有機磷去除效果較好,但運行成本相對較高。
②由于水質(zhì)、水量波動較大,所有加藥單元需每天檢測水質(zhì),確定最佳加藥量,避免浪費。
③混合液回流泵出口宜設(shè)置流量計,以便精準(zhǔn)控制回流比。
5、結(jié)語
①由于皮革加工過程中需加入大量酸、堿、洗滌劑、鹽、脫脂劑、加脂劑、染料等藥劑,因此其外排廢水具有水質(zhì)水量波動大、色度高、氮高、有機磷高、硫化物高等特點,屬于較難處理的高濃度有機廢水。
②由于廢水水質(zhì)和執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)的變化,廢水處理工程改造包括高磷廢水增加Fenton氧化預(yù)處理工藝;含硫、脫脂廢水增加A/O工藝,強化脫氮;末端采用兩級Fenton氧化深度處理工藝。該工程投資為5700萬元,綜合運行費用為9.4元/m3。
③即使進水水質(zhì)波動較大,改造后的深度處理工藝對COD、TP、氨氮、總氮的平均去除率分別達到89.0%、94.4%、28.4%、23.3%,出水主要污染物指標(biāo)可達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)的一級A標(biāo)準(zhǔn)。(來源:河南省正大環(huán)境科技咨詢工程有限公司,鄭州大學(xué)環(huán)境技術(shù)咨詢工程有限公司)