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肝素鈉生產廢水處理預處理+UASB+A/O組合技術

發(fā)布時間:2024-12-7 8:21:56  中國污水處理工程網

肝素鈉生產廢水含有大量的動物蛋白、脂肪等大分子有機物,再加上生產過程中大量使用氯化鈉,導致廢水中COD、NH3-N、TN、TP、全鹽量分別高達30000、23003500、40035000mg/L。這種高鹽、高有機物、高氨氮生產廢水,如果繼續(xù)沿用常規(guī)的處理工藝,很難滿足環(huán)保排放標準對全鹽量、TN、TP等指標的要求,亟需尋找新的工藝路線。

1、工程概況

山東某生化制藥企業(yè)年產肝素鈉產品15000kg,設計生產廢水處理能力為300m3/d。該企業(yè)生產廢水主要來自洗腸和酶解工藝單元,廢水干物質主要成分為無機鹽、有機物,其中無機鹽主要為氯化物,有機物則以粗蛋白、氨基酸和脂肪為主,突出表現為高COD、高鹽、高氨氮和易腐臭等特點。綜合考慮肝素鈉生產廢水的水質特點,參考國內外相關技術文獻及借鑒同行業(yè)實際工程經驗,采用預處理+UASB+A/O的組合工藝進行處理,出水水質須達到《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB219032008)中新建企業(yè)水污染物排放限值、《流域水污染物綜合排放標準第1部分:南四湖東平湖流域》(DB37/3416.12018)及工業(yè)園區(qū)污水處理廠納管標準。

設計進、出水水質見表1。

1.jpg

2、工藝流程

2.1 工藝確定

該廢水處理工程的重點和難點在于除鹽、脫氮、除磷。在滿足環(huán)保排放標準的前提下,充分實現蛋白質、油脂、氮、磷及沼氣的資源化利用,同時盡可能減少高濃度的無機鹽和氨氮對生化處理系統(tǒng)的毒害和抑制,也是重點考慮的內容之一。

肝素鈉生產廢水中存在大量的動物蛋白、油脂類有機物,一旦腐敗變質會產生大量可溶于水的小分子有機物及氨等,所以在預處理單元首先采用沉淀+氣浮的組合工藝,將廢水中的蛋白質、油脂從水中分離出來,回收用作動物飼料?紤]到廢水中NH3-NTP都很高,預處理第二步在廢水中投加MgCl2形成鳥糞石(MAP)沉淀,同時去除氮、磷,分離出來的沉淀物可用來堆肥。該工程處理后的出水水質需滿足全鹽量≤1600mg/L的要求,再加上過高的鹽分會抑制后續(xù)的生化處理,因此采取在生化系統(tǒng)前端除鹽的方式。由于廢水含有大量的有機物及其他雜質,不宜采用對進水水質有較高要求的膜分離法,因此蒸發(fā)工藝成為肝素鈉廢水除鹽的首選方法。機械蒸汽再壓縮(MVR)工藝具有其他蒸發(fā)工藝不可比擬的高效節(jié)能優(yōu)點,故本工程選用MVR除鹽。

經過上述預處理后的廢水具有較高有機物濃度和良好的可生化性,可采用厭氧工藝處理。對于高濃度易生物降解有機廢水,厭氧工藝可以在不耗能的情況下去除大量有機物和懸浮物,同時產生生物質能,降低后續(xù)好氧工藝負荷,減少污泥產生量,縮小構筑物體積。UASB工藝是目前國內實際運行數量最多、效果最為理想的厭氧處理工藝,其技術的先進性、可靠性及投資運行的經濟性均得到了證明。本工程厭氧段采用UASB工藝。

經過厭氧處理后,廢水中CODNH3-N、TN等污染物濃度仍較高,需采用具有良好生物脫氮功能的生化處理工藝以實現對有機物、氮的去除。A/O工藝在去除有機物的同時具有良好的脫氮功能,但較高的脫氮效率需要較大的內回流比,存在能耗較高的缺點。分段進水多級A/O生物脫氮工藝好氧區(qū)的混合液直接進入下一段缺氧區(qū)進行反硝化,不需設置混合液內回流設施,因此回流系統(tǒng)能耗降低70%左右。根據相關文獻,污泥回流比為50%(無內回流)的分段進水三級A/O工藝的脫氮率為78%。經計算,本工程A/O工藝氮去除率需達75%左右,故選擇分段進水三級A/O工藝。

2.2 廢水處理工藝流程

廢水處理工藝流程見圖1。

2.jpg

肝素鈉各生產工段廢水進入原水池,由泵提升進入沉淀氣浮一體機,通過投加絮凝劑形成的沉淀物進入污泥濃縮池1濃縮,然后經過疊螺脫水機脫水回收廢水中的蛋白質和脂肪用作動物飼料。在絮凝劑選擇上,根據相關文獻,從COD去除率和蛋白質回收率出發(fā),聚合硫酸鐵是腸衣肝素鈉廢水預處理的最佳絮凝劑,但從回收蛋白質再利用(尤其是作為動物飼料中的營養(yǎng)蛋白)角度出發(fā),殼聚糖為最佳。本項目選擇脫乙酰度90%殼聚糖在pH6左右的乙酸溶液中溶解,投加量為300mg/L,可回收約80%的蛋白質,COD去除率可達70%。沉淀氣浮一體機出水自流進入MAP反應池,通過投加MgCl2與廢水中的氨氮、磷發(fā)生反應生成鳥糞石(MAP)沉淀析出,沉淀物經過污泥濃縮池2濃縮后進入疊螺機脫水用于堆肥,出水流入集水池。根據相關文獻,按nMg)∶nN)∶nP=1.211的比例投加MgCl2,適當補充NaH2PO4以滿足上述比例要求,并保持廢水pH8~9。集水池內廢水通過泵提升進入MVR蒸發(fā)系統(tǒng)進行蒸鹽處理,結晶鹽外運處置,冷凝液進入調節(jié)池。污水進入MVR蒸鹽系統(tǒng)時,水分經加熱從原液中沸出,無機鹽和大部分有機物會保留在濃縮液中,但仍有易揮發(fā)的小分子有機物和氨等污染物隨水蒸發(fā)出來。為了減少廢水中游離氨在蒸發(fā)過程中沸出,將廢水pH調至5左右,使大部分氨氮以銨離子的形式存在,并在蒸發(fā)過程中以銨鹽的形式析出。廢水中的磷也會和其他無機鹽一樣結晶析出。在調節(jié)池內均質均量后的廢水由泵提升進入UASB反應池進行厭氧反應,在池內厭氧微生物作用下,有機物最終被分解產生甲烷和二氧化碳。UASB反應池配備污泥回流泵,將三相分離器前的廢水回流至布水區(qū),可以有效保證反應器內污水上升流速,減少污泥沉積和反應器內水力死角現象發(fā)生,起到增強泥水混合能力、提高廢水處理效率的作用(COD去除率可達75%)。UASB反應池出水自流進入三級A/O生化池,去除大部分CODNH3-N、TN后,在二沉池實現泥水分離,達標排放的出水進入園區(qū)污水處理廠進一步處理。該工藝每級包括1個缺氧區(qū)和1個好氧區(qū),二沉池污泥回流到第一級A/O的缺氧區(qū),原水均勻分配進入各段缺氧區(qū),然后進入好氧區(qū),通過缺氧-好氧循環(huán)操作,不但可以取得較高的有機物去除率,還可以獲得較好的脫氮效果。

3、主要構筑物及設計參數

3.1 預處理系統(tǒng)

①原水池。

鋼筋混凝土結構,采用玻璃鋼防腐處理,半地下式,池體尺寸為4.0m×3.0m×2.5m,HRT=2.0h。配置超聲波液位計1臺、混合預曝氣裝置1套、pH在線檢測儀1臺、耐腐蝕氟塑料化工泵2臺(11備,帶變頻裝置,Q=15m3/h,H=100kPa,N=1.1kW)。

②沉淀氣浮一體機。

沉淀氣浮一體機是集絮凝、沉淀、氣浮于一體的組合設備。碳鋼結構,玻璃鋼防腐處理,池體尺寸為6.0m×2.8m×2.5m。配備加藥設備2套,沉淀氣浮一體機1套,其中絮凝區(qū)、沉淀區(qū)、氣浮浮選區(qū)的HRT分別為40、60、45min,總功率為4.85kW。

MAP反應池。

采用斜管沉淀池,半地下式鋼筋混凝土結構,玻璃鋼防腐,尺寸為4.0m×1.5m×4.5m,加藥絮凝區(qū)HRT20min,沉淀區(qū)HRT60min,表面負荷為2.78m3/m2h),配備加藥系統(tǒng)3套、攪拌機2臺、污泥泵1臺(Q=10m3/h,H=100kPaN=0.75kW)。

④集水池。

1座,鋼筋混凝土結構,玻璃鋼防腐處理,半地下式,池體尺寸為4.0m×1.5m×4.5mHRT=2.0h。配置超聲波液位計1臺、pH在線檢測儀1臺、加酸系統(tǒng)1套、耐腐蝕氟塑料化工泵2臺(11備,Q=12.5m3/h,H=100kPaN=1.1kW)。

MVR蒸發(fā)系統(tǒng)。

1套,設計進水流量12.5m3/h,進料溫度20℃,進料濃度3.5%,蒸發(fā)溫度為95℃,二次蒸汽飽和溫度為90℃,壓后飽和溫度為105℃。

3.2 生化處理系統(tǒng)

①調節(jié)池。

鋼筋混凝土結構,半地下式,池體尺寸為8.0m×3.0m×4.5m,HRT=7.68h。配備2臺污水泵(11備),帶變頻裝置,Q=15m3/h,H=100kPa,N=1.1kW。

UASB反應池。

碳鋼防腐結構,聚氨酯泡沫保溫,有效容積150m3,尺寸為Ø6.0m×6.0m,容積負荷為3.6kgCOD/m3·d)。配置布水系統(tǒng)1套、污泥回流泵1臺、三相分離器1套、水封罐1臺、脫硫器1臺、儲氣柜1套。

③三級A/O生化池。

鋼筋混凝土結構,半地下式,有效池容200m3HRT=16.0h,缺氧段/好氧段的HRT之比為11.5,后一級缺氧段與前一級好氧段采用相同的水力停留時間,第三級A/O污泥濃度設計為3000mg/L,總平均污泥濃度為4200mg/L,COD、NH3-N、TN容積負荷分別為0.79、0.0960.16kg/m3·d),污泥回流比為50%。配置96套微孔曝氣器,單個服務面積為0.25m2,工作氣量為22.5m3/h2臺羅茨風機(11備),Q=3.34m3/min,H=58.8kPa,N=5.5kW3臺潛水攪拌機。

④二沉池。

采用平流式沉淀池,鋼筋混凝土結構,池體尺寸為8.0m×1.5m×6.0m,表面負荷為1.04m3/m2h)。配備行車式刮泥機1臺,N=0.75kW,污泥回流泵1臺,帶變頻裝置,Q=10m3/hH=100kPa,N=0.75kW。

3.3 污泥處理系統(tǒng)

污泥濃縮池1、2均采用周進周出輻流式沉淀池,鋼筋混凝土結構,池體尺寸為Ø4.0m×4.0m。各配備疊螺脫水機1臺,處理能力884kgDS/hN=2.95kW;螺桿泵各1臺,每天工作8h。

4、運行效果及成本

該廢水處理工程于20194月完成調試并正式運行,截至20223月,日均處理肝素鈉生產廢水258.6m3,日均水力負荷率為86.2%。運行結果表明,該廢水處理工程工藝技術路線選擇合理,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水指標均達到設計要求。20194月—20223月平均運行數據見表2。

3.jpg

從表2可以看出,在混凝氣浮沉淀階段,由于大部分懸浮態(tài)蛋白質、脂肪得以分離去除,COD去除率可達70%,TNTP去除效果明顯。MAP反應池對NH3-N、TP去除效率較高。廢水經過MVR蒸發(fā)系統(tǒng)處理,全鹽量和硫酸鹽可以達到排放標準,但由于游離氨的揮發(fā)和部分氣泡逸出,導致少部分無機鹽、揮發(fā)性有機物及NH3-N進入冷凝液,這部分進入冷凝液的有機污染物和NH3-NUASB反應器和三級A/O中得以去除,最終實現達標排放。整個系統(tǒng)對COD、NH3-NTN、TP、無機鹽的去除率分別為99.7%、99.2%、98.8%、99.8%、99.2%

本工程直接運行成本包括電費、人工費、藥劑費等。人工費按照4人、4800元(/人∙月)計,則為2.47/m3;電費為45.13/m3,其中電價為0.8元(/kW·h);藥劑費(包括投加殼聚糖、46%MgCl2NaH2PO4pH調節(jié))為37.38/m3。穩(wěn)定達標排放后,直接運行成本為84.98/m3;厥盏牡鞍踪|、油脂用作動物飼料,MAP經堆肥后用作農作物的氮、磷肥,產生的沼氣經過脫硫處理后用作廠區(qū)鍋爐補充氣源,可以產生部分經濟效益。

5、結論

工程實踐證明,采用預處理+UASB+A/O組合工藝處理高鹽、高COD、高NH3-N的肝素鈉生產廢水,工藝流程選擇合理,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,出水各項指標均能達到設計要求。采用殼聚糖作為絮凝劑回收蛋白質,投加MgCl2與廢水中的氨氮、磷酸鹽反應生成鳥糞石沉淀用于堆肥等處理工藝,雖然藥劑投加成本高達37.38/m3,但能實現資源的有效回收利用,產生一定的經濟效益。MVR蒸發(fā)工藝在滿足出水對全鹽量要求的同時,可以有效降低鹽分對后續(xù)生化系統(tǒng)的影響。分段進水三級A/O工藝在有效去除有機物的同時,脫氮效率達到75%。根據近三年的運行數據,對主要污染物COD、NH3-NTN、TP、無機鹽的去除率分別為99.7%、99.2%、98.8%99.8%、99.2%,環(huán)境效益明顯。(來源:棗莊市市中區(qū)排水事務中心,山東省金鄉(xiāng)縣水利事業(yè)發(fā)展中心,廣東海洋大學海洋與氣象學院)

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