谷氨酸生產(chǎn)廢水處理改造工藝
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-5-11 9:36:58
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
谷氨酸生產(chǎn)廢水是治理難度較大的高濃度有機(jī)污水,具有酸性強(qiáng)、高COD、高氨氮、難生物降解的特點(diǎn),同時(shí)谷氨酸生產(chǎn)廢水水質(zhì)水量變化較大〔1, 2, 3〕 。目前處理谷氨酸生產(chǎn)廢水的方法中生物法有活性污泥法、生物接觸氧化法、SBR、UASB、MBR 等,物化法有吸附過濾法、絮凝法、電滲析等〔4〕 。
1 廢水水質(zhì)及特征
甘肅某生物科技有限公司隨著谷氨酸生產(chǎn)線生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和生產(chǎn)工藝的升級(jí),目前的生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)及相關(guān)配套設(shè)備已不能滿足生產(chǎn)廢水水量、水質(zhì)的要求。因此,需要對(duì)現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)及配套設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造,以滿足廢水處理需要。處理后的水質(zhì)要求達(dá)到《味精工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 19431—2004)。生產(chǎn)廢水實(shí)際進(jìn)水及設(shè)計(jì)出水水質(zhì)見表 1。
根據(jù)綜合廢水情況設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),并取安全系數(shù)為1.2。
谷氨酸生產(chǎn)廢水特征:由于廢水排放周期的間斷性與不連續(xù)性,因而廢水水量水質(zhì)變化十分顯著;廢水酸性強(qiáng),混合廢水pH<4.0;COD 平均達(dá)到2.9 g/L,最高可達(dá)40 g/L;谷氨酸生產(chǎn)廢水中的NH 3 -N 含量高,廢水水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,正常生產(chǎn)時(shí)NH 3-N 質(zhì)量濃度在450~600 mg/L 之間。
1 原處理工藝及問題分析
原污水處理工藝如圖 1 所示。
原有廢水處理工藝系統(tǒng)存在的問題:(1)原有廢水集水池總?cè)莘e僅有90 m 3 ,整個(gè)工藝中未設(shè)置調(diào)節(jié)池,因此無法對(duì)生產(chǎn)廢水進(jìn)行水質(zhì)、水量的調(diào)節(jié),尤其是在生產(chǎn)間歇和生產(chǎn)設(shè)備檢修時(shí),生產(chǎn)廢水間斷排放,其水質(zhì)、水量變化巨大,將嚴(yán)重影響后續(xù)污水處理系統(tǒng)的效率。 (2)無pH 調(diào)節(jié)系統(tǒng),無法對(duì)廢水的酸堿度進(jìn)行加藥調(diào)節(jié),尤其是在廢水間斷排放時(shí),有時(shí)pH 將達(dá)到2~3,酸性很強(qiáng),會(huì)對(duì)后續(xù)微生物系統(tǒng)中微生物的呼吸作用及代謝功能產(chǎn)生障礙,使其生理活動(dòng)無法正常進(jìn)行,嚴(yán)重影響生物處理系統(tǒng)的處理能力。 (3)現(xiàn)有水處理工藝未設(shè)置事故池,當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)事故時(shí),排出的生產(chǎn)廢水COD 將達(dá)到20~40 g/L,NH3 -N 也能達(dá)到數(shù)g/L,這樣的廢水進(jìn)入處理系統(tǒng)將嚴(yán)重影響整個(gè)處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。 (4)生物處理系統(tǒng)為三段好氧串聯(lián),沒有設(shè)置厭氧或缺氧部分,因而無法保證對(duì)COD、NH3-N、TN 的去除效果。 (5)現(xiàn)行污水處理工藝未針對(duì)谷氨酸生產(chǎn)廢水中氨氮含量較高的特點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的脫氮處理工藝,僅僅依靠好氧生物系統(tǒng)處理無法使出水中氨氮指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放。
3 處理工藝改造方案及分析
3.1 改造工藝流程
根據(jù)本工程的特點(diǎn),改造時(shí)針對(duì)特征污染物的去除,結(jié)合原有廢水處理設(shè)施,采用好氧生物+復(fù)合生物兩段生物組合處理工藝,即由調(diào)節(jié)池+pH 調(diào)節(jié)系統(tǒng)+好氧生物系統(tǒng)+初沉池+復(fù)合生物池+終沉池+ MBR+砂濾池+化學(xué)脫氮組成的主體處理工藝,確保污水處理達(dá)標(biāo)排放。剩余污泥利用原有污泥處理設(shè)施,采用污泥濃縮+污泥機(jī)械脫水的工藝處理。改造后的污水處理工藝流程如圖 2 所示。
3.2 主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)及說明
各單元處理工藝及構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)參數(shù)見表 2。
表 2 主要構(gòu)筑物參數(shù)
名稱 | 主要構(gòu)筑物參數(shù) | 備注 |
調(diào)節(jié)池 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為30m×25m×4.5m,有效水深為4.0m,有效容積為3000m 3 ,HRT=24h | 新建 |
事故池 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為30m×25m×4.5m,有效水深為4.0m,有效容積為3000m 3 ,HRT=24h | 新建 |
集水池 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為8.6m×8.6m×4.5m,有效水深為4.0m,有效容積為90m 3 ,HRT=45min | 改建 |
酸堿調(diào)節(jié)池 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為36.0m×8.0m×3.5m,有效水深為3.0m,有效容積為1000m 3 ,HRT=9.3h | 改建 |
兩段好氧生物池 | 第一段:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為36.0m×10.5m×3.5m,有效水深為3.0m,有效容積為1250m,HRT=11.5h;第二段:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為30.6m×14.0m×3.5m,有效水深為3.0m,有效容積為1500m 3 ,HRT=14h | 改建 |
初沉池 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為D=26m,有效水深為3.5m,有效容積為2000m 3 ,HRT=18.5h | 改建 |
復(fù)合生物反應(yīng)池 | 第一段(厭氧池):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為22.0m×11.0m×4.5m,有效水深為4.0m,有效容積為1000m 3 ,HRT=9.3h;第二段(好氧池):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為22.0m×11.0m×4.5m,有效水深為4.0m,有效容積為1000m 3 ,HRT=9.3h;第三段(接觸氧化池):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為22.0m×11.0m×4.5m,有效水深為4.0m,有效容積為1000m 3 ,HRT=9.3h | 改建 |
終沉池 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為D=26m,有效水深為3.5m,有效容積為2000m 3 ,HRT=18.5h | 改建 |
MBR設(shè)備間 | MBR生物處理設(shè)備分為3套,每套設(shè)備有效容積為80m 3 ,具體尺寸為12.0m×2.4m×3.0m。設(shè)備間尺寸為16.0m×14.0m×4.0m | 新建 |
砂濾池 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為8.0m×8.0m×4.0m,有效水深為3.5m,有效容積為250m 3 ,HRT=2.5h | 改建 |
脫氮反應(yīng)池 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為8.0m×8.0m×4.0m,有效水深為3.5m,有效容積為250m 3 ,HRT=2.5h | 新建 |
(1)調(diào)節(jié)池。在污水處理站內(nèi)新建調(diào)節(jié)池。谷氨酸生產(chǎn)廢水存在水質(zhì)、水量隨時(shí)間變化較大的特點(diǎn)。因此在進(jìn)入生物處理系統(tǒng)之前設(shè)置調(diào)節(jié)池,能保證進(jìn)入后續(xù)處理單元的廢水的水質(zhì)、水量相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí),調(diào)節(jié)池也相當(dāng)于一個(gè)小型的厭氧池,能對(duì)有機(jī)污染物起到一定的降解作用。
(2)事故池。在污水處理站內(nèi)新建事故池,以確保發(fā)生生產(chǎn)事故時(shí),排放出的谷氨酸廢水不直接進(jìn)入整套污水處理系統(tǒng),而是排入事故池中暫時(shí)貯存,保證整套系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)集水池(提升泵房)。將原有西側(cè)集水池進(jìn)行改造。集水池主要用來將污水提升至酸堿調(diào)節(jié)池。
(4)酸堿調(diào)節(jié)池。由原有初沉池改建。酸堿調(diào)節(jié)池用于調(diào)節(jié)進(jìn)入后續(xù)生物系統(tǒng)廢水的酸堿度,以確保整個(gè)生物系統(tǒng)在適宜的酸堿度條件下運(yùn)行,使生物系統(tǒng)中的微生物能正常進(jìn)行生理活動(dòng),從而保證后續(xù)整個(gè)生物處理工藝的高效、穩(wěn)定運(yùn)行。
(5)兩段好氧生物池。 由原均質(zhì)池和第一段好氧生物池改建。由于谷氨酸是在厭氧環(huán)境下生產(chǎn)的,因而其生產(chǎn)廢水中的大部分有機(jī)物已經(jīng)厭氧處理,故在工藝前段應(yīng)先設(shè)置兩段好氧生物處理。
(6)初沉池。利用原有中沉池。初沉池主要用于沉淀去除兩級(jí)好氧生物池產(chǎn)生的活性污泥和腐殖污泥。在去除懸浮物質(zhì)的同時(shí),可去除部分BOD,達(dá)到改善生物處理構(gòu)筑物的運(yùn)行條件并降低BOD 負(fù)荷的作用。
(7)復(fù)合生物反應(yīng)池。由原有第二段、第三段好氧生物反應(yīng)池改建。 復(fù)合生物反應(yīng)池由厭氧池、好氧池、接觸氧化池組成,此結(jié)構(gòu)可以根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)水水量來對(duì)其進(jìn)行靈活控制。 在厭氧細(xì)菌的作用下,大部分不溶性大分子有機(jī)物可轉(zhuǎn)換為可溶性小分子物質(zhì),同時(shí)大部分高分子有機(jī)物也被降解為小分子物質(zhì),使得廢水的可生化性得到大幅提高,為后續(xù)處理工藝提供有利條件。通過交替厭氧、好氧生物處理,水中的有機(jī)污染物得以被有效去除。
(8)終沉池。利用原有終沉池。終沉池主要用于沉淀去除復(fù)合生物反應(yīng)池產(chǎn)生的活性污泥和腐殖污泥。
(9)膜生物反應(yīng)器(MBR)。在新建的處理設(shè)備間內(nèi)配置3 套膜生物反應(yīng)器(MBR)。由于膜的高效分離作用,膜生物反應(yīng)器的分離效果遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)沉淀池,處理后的出水比較清澈,懸浮物和濁度接近于零,細(xì)菌和病毒被大幅去除,同時(shí)膜分離使得微生物被完全截流在生物反應(yīng)器內(nèi),系統(tǒng)內(nèi)能夠維持較高的微生物濃度,不但提高了反應(yīng)裝置對(duì)污染物的整體去除率,保證了良好的出水水質(zhì),同時(shí)反應(yīng)器對(duì)進(jìn)水負(fù)荷(水質(zhì)及水量)的各種變化還具有很好的適應(yīng)性,耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),能夠穩(wěn)定獲得優(yōu)質(zhì)的出水〔5〕 。
(10)砂濾池。由原有緩沖池改建。砂濾池的主要作用是去除水中的懸浮物質(zhì)、固體顆粒。懸浮固體是水中不溶解的非膠態(tài)的固體物質(zhì),它們?cè)跅l件適宜時(shí)可以沉淀。用過濾器截留懸浮固體,以過濾介質(zhì)截留懸浮固體前后的質(zhì)量差作為衡量過濾器發(fā)揮作用的依據(jù)。
(11)化學(xué)脫氮。由原有消毒池改建,采用次氯酸折點(diǎn)氧化法將氨氮直接氧化為氮?dú)猓_保出水中的氨氮達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
(12)貯泥池。通過新建的污泥收集管線,收集初沉池和終沉池中的剩余污泥。
(13)污泥濃縮池。污泥濃縮采用重力濃縮,濃縮池上清液回流到調(diào)節(jié)池進(jìn)行處理,濃縮污泥送至污泥脫水機(jī)房處理。
(14)污泥脫水機(jī)房。采用帶式壓濾機(jī)進(jìn)行污泥脫水。
4 運(yùn)行效果
改造后工程運(yùn)行以來,各工段運(yùn)行穩(wěn)定,水質(zhì)處理效果穩(wěn)定,出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),運(yùn)行數(shù)據(jù)見表 3。
由表 3 可知,改造后的處理工藝對(duì)COD、BOD、 SS、氨氮的去除率分別為96.4% 、94.6% 、92.7% 、 91.9%,出水達(dá)到了《味精工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 19431—2004)的要求。
5 效益分析
該項(xiàng)目實(shí)施后可減排COD 約2 700 t/a;BOD 約 1 310 t/a;氨氮約454 t/a。
工程改造費(fèi)為769.3 萬元,其中設(shè)備購置改造費(fèi)為322.1 萬元,土建安裝費(fèi)和材料費(fèi)為391.7 萬元,其他費(fèi)用為55.5 萬元。改造后的處理系統(tǒng)主要運(yùn)行成本來自電費(fèi)、藥劑費(fèi)。處理水量共計(jì)2 600 m 3 /d,藥劑費(fèi)共計(jì)1.44元/ m 3 ,耗電費(fèi)共計(jì)0.69 元/ m 3 ,總計(jì)直接水處理費(fèi)用為2.13 元/ t。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
6 結(jié)論
(1)整個(gè)改造工程實(shí)施過程中,充分利用了原有處理設(shè)施和設(shè)備,從運(yùn)行效果來看,改造后整個(gè)處理系統(tǒng)安全可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,處理效果較好,處理后的廢水水質(zhì)能夠達(dá)到《味精工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 19431—2004)的要求。
(2)采用多級(jí)好氧、厭氧組合生物處理工藝處理谷氨酸廢水,具有工藝先進(jìn)、技術(shù)合理、微生物活性強(qiáng)、降解能力強(qiáng)、耐沖擊性強(qiáng)、出水水質(zhì)穩(wěn)定的特點(diǎn)。同時(shí),兩段生物組合處理工藝均設(shè)置有回流循環(huán)系統(tǒng),整個(gè)生物處理系統(tǒng)可靠性強(qiáng)。
(3)MBR 深度處理工藝具有操作簡(jiǎn)便、自動(dòng)化程度高、可調(diào)整性強(qiáng)、處理效果穩(wěn)定、耐沖擊性強(qiáng)、占地面積小等特點(diǎn)。采用該工藝可確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),從而提高整個(gè)處理系統(tǒng)的安全性和可靠性。
(4)針對(duì)谷氨酸生產(chǎn)廢水高氨氮的特點(diǎn),末端采用化學(xué)脫氮法,利用次氯酸折點(diǎn)氧化法將氨氮氧化為氮?dú)猓_保出水中的氨氮達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。