高氨氮化糞池廢水處理技術(shù)
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-5-10 9:15:04
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
膜生物反應(yīng)器(MBR)工藝作為一種新型水處理技術(shù),其出水水質(zhì)可靠、操作方式便捷、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小〔1〕,長期受到人們的青睞。然而由于膜組件成本高、抽吸出水消耗大,以及膜易污染等問題,嚴(yán)重制約了MBR 的全面推廣應(yīng)用〔2〕。自生動態(tài)膜(SDM)是指在過濾污泥混合物的過程中,微生物及其代謝產(chǎn)物在多孔支撐體表面上,通過循環(huán)沉淀所形成的膜分離層〔3〕。與常規(guī)分離膜相比,動態(tài)膜具有較多優(yōu)勢,如過濾壓力小,采用重力自流出水,節(jié)省了運(yùn)行能耗;采用大孔徑材料來制作,降低了膜組件的造價(jià);抗污染能力強(qiáng),清洗方便等〔4〕。
化糞池廢水中的氨氮濃度介于城市污水與高濃度氨氮工業(yè)廢水之間,前者可以采用傳統(tǒng)的生化脫氮工藝處理,后者可以采用吹脫法等物化方法處理;S池廢水屬于一種可生化處理的高濃度氨氮廢水,采用物化脫氮法(如吹脫法)效率低,而用常規(guī)污水生物處理工藝又很難達(dá)到滿意的處理效果。在傳統(tǒng)生物脫氮工藝中,為維持良好的硝化效果,必須保證好氧單元污泥具有非常強(qiáng)的硝化能力; 但硝化菌是一類弱勢菌種,要獲得含高濃度硝化菌的活性污泥,必須大大延長污泥停留時(shí)間〔5〕。MBR 利用膜的分離作用,將污泥停留時(shí)間與水力停留時(shí)間完全分開,可以大幅提高污泥系統(tǒng)中硝化菌的濃度〔6〕。
筆者將傳統(tǒng)的A/O 工藝與MBR 工藝結(jié)合,并以動態(tài)膜組件替代了傳統(tǒng)的分離膜,構(gòu)建了一套厭氧/好氧/動態(tài)膜生物反應(yīng)器(A/O/DMBR),用于對高氨氮化糞池廢水的處理,并考察了動態(tài)膜的特點(diǎn)、反應(yīng)器的處理效果和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
1 試驗(yàn)裝置與方法 1.1 A/O/DMBR 系統(tǒng)
A/O/DMBR 系統(tǒng)主要由缺氧池(A 池)、好氧池(O 池)、沉淀池(S 池)和動態(tài)膜池(M 池)組成,如圖 1所示。
圖 1 A/O/DMBR 試驗(yàn)裝置
污水首先進(jìn)入A 池,在此與由循環(huán)流作用下回流至A 池的硝化污水混合,并發(fā)生反硝化作用,其中,A 池與O 池之間的擋板可以上下活動,進(jìn)而調(diào)節(jié)硝化污水的回流比。然后,污水由A 池底部進(jìn)入 O 池,其中的有機(jī)物和氨氮在O 池得到降解與轉(zhuǎn)化。接著,污水進(jìn)入S 池,并在S 池實(shí)現(xiàn)泥水分離,其中沉降于底部的污泥在循環(huán)流的作用下返回至O 池,清液進(jìn)入M 池。在M 池,污水中的污染物得到進(jìn)一步的生物降解,并被動態(tài)膜截留。最終,處理后的污水在重力作用下,經(jīng)動態(tài)膜表面進(jìn)入膜組件內(nèi)部的清水收集管,并自流出系統(tǒng)。A/O/DMBR 工藝的優(yōu)勢表現(xiàn)在:
(1)裝置為一體式,結(jié)構(gòu)簡單,占地面積;缺氧段、好氧段由擋板隔開,頂部和底部均連通,好氧單元的硝化污水可以在曝氣循環(huán)流的作用下,直接回流至缺氧段,不需回流泵,降低了能耗。
(2)將A/O 與DMBR 結(jié)合,一方面發(fā)揮了MBR 的優(yōu)勢,提高了工藝的硝化效果和出水水質(zhì);另一方面,進(jìn)水中絕大部分的污染物在A/O 單元得到降解,且通過中間沉淀池的初步泥水分離,大大降低了DMBR 單元的負(fù)荷,有利于減輕膜污染。
(3)采用動態(tài)膜替代常規(guī)分離膜,反應(yīng)器出水為重力自流出水,節(jié)省了運(yùn)行能耗;動態(tài)膜由廉價(jià)的過濾網(wǎng)制作而成,降低了投資成本;動態(tài)膜還具有膜通量高、抗污染能力強(qiáng)和清洗方便等優(yōu)勢。
1.2 動態(tài)膜組件
試驗(yàn)所用動態(tài)膜組件的結(jié)構(gòu)類似于平板膜,由 0.1 mm 孔徑的篩絹包裹形成過濾面,代替常規(guī)的微濾或超濾膜,其有效面積為0.32 m2;當(dāng)污泥混合液在此過濾面循環(huán)流動時(shí),污泥將在過濾面上堆積,形成截留效果良好的動態(tài)分離膜,同時(shí),濾液透過動態(tài)膜進(jìn)入膜組件內(nèi)的空腔,并通過出水收集管流出反應(yīng)器,成為DMBR 的出水,因此,該動態(tài)膜組件具有成本低、能耗低、高通量、易拆卸和清洗方便等優(yōu)勢。
1.3 試驗(yàn)用水
試驗(yàn)用水取自某小區(qū)化糞池,水質(zhì)情況見表 1。
1.4 測定項(xiàng)目與方法
用于監(jiān)測污水和污泥特征的分析項(xiàng)目和方法主要包括:SS、MLSS、VSS 測定采用稱重法;TCOD、 SCOD 測定采用標(biāo)準(zhǔn)重鉻酸鉀法;pH 測定采用PB- 10 精密pH 計(jì); 濁度測定采用WGZ-2000 濁度儀;總氮測定采用過硫酸鉀氧化紫外分光光度法; 氨氮測定采用納氏試劑分光光度法; 硝酸氮測定采用紫外分光光度法;總磷測定采用鉬銻抗分光光度法。
2 結(jié)果與討論 2.1 動態(tài)膜的形成與穩(wěn)定
出水濁度是衡量動態(tài)膜截留效能的重要指標(biāo)。當(dāng)動態(tài)膜膜通量控制在約25~35 L/(m2·h),極限水頭損失控制在500 Pa(即當(dāng)動態(tài)膜的水頭損失達(dá)到 500 Pa 時(shí),認(rèn)為一個(gè)運(yùn)行周期結(jié)束,開始對動態(tài)膜進(jìn)行清洗),且過濾活性污泥的MLSS 約5~6 g/L 時(shí),動態(tài)膜出水濁度能夠在1.0 h 內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定,說明在 0.1 mm 孔徑的篩網(wǎng)上,動態(tài)膜能夠在1.0 h 內(nèi)形成完全。且A/O/DMBR 出水濁度能夠在35 d 內(nèi)一直控制在3 NTU 以下,說明在此條件下,動態(tài)膜運(yùn)行周期大于35 d,長于相關(guān)報(bào)道(一般1~7 d)〔7〕,這表明一體式A/O/DMBR 可以減緩膜污染。
2.2 A/O/DMBR 處理效果
化糞池廢水是一種典型的高氨氮、低C/N 廢水,本研究重點(diǎn)考察了A/O/DMBR 對化糞池廢水中 COD、氨氮和總氮的去除效果。
2.2.1 對COD 的去除效果
穩(wěn)定運(yùn)行期間,當(dāng)A 單元和O 單元MLSS 為3~4 g/L,DMBR 單元MLSS 為5~6 g/L,總HRT=9.6 h,水溫為常溫(約17~25 ℃),pH 為7.0~8.0 時(shí),一體式 A/O/DMBR 對COD 的去除效果見圖 2。
圖 2 一體式A/O/DMBR 對COD 的去除效果
由圖 2 可見,進(jìn)水COD 波動較大,但反應(yīng)器對 COD 的去除率一直較高,出水COD 在50 mg/L 以下,去除率為61.3%~90.2%,平均為81.5%。而且通過檢測O 單元出水上清液中COD 可知,A 和O 單元是主要的COD 去除單元,去除率約占進(jìn)水COD 的60%; 而DMBR 單元的去除率僅占進(jìn)水COD 的 20%左右,主要去除機(jī)理是污泥系統(tǒng)對難降解COD 的進(jìn)一步去除,以及動態(tài)膜對COD 的截留。
2.2.2 對氨氮的去除效果
穩(wěn)定運(yùn)行期間,當(dāng)運(yùn)行條件如前所述,一體式 A/O/DMBR 對氨氮的去除效果見圖 3。
圖 3 一體式A/O/DMBR 對氨氮的去除效果
由圖 3 可見,進(jìn)水氨氮濃度較高,平均為126.6 mg/L,但反應(yīng)器能夠保持較好的氨氮去除效果。試驗(yàn)初期,氨氮去除率相對較低(65%),這主要是因?yàn)橄趸L速度較慢;之后,反應(yīng)器對氨氮的去除率達(dá)到80.0%~95.0%,平均為87.0%,出水氨氮保持在30 mg/L 以下。動態(tài)膜本身對氨氮的去除作用很小,但它可以截留硝化菌,對硝化菌的富集起到了關(guān)鍵作用?傊珹/O/DMBR 對高濃度氨氮表現(xiàn)出良好的去除效果。
2.2.3 對總氮的去除效果
穩(wěn)定運(yùn)行期間,當(dāng)運(yùn)行條件如前所述,一體式 A/O/DMBR 對總氮的去除效果見圖 4。
由圖 4可見,反應(yīng)器對總氮的去除率較低,平均去除率為30%。進(jìn)水C/N 低、反硝化碳源不足是造成TN 去除不高的主要原因〔8〕。研究表明,要實(shí)現(xiàn)良好的TN 去除效果,C/N 需要大于4.6,而本試驗(yàn)所用化糞池廢水C/N 僅1.56,因此,通過投加適量的反硝化外加碳源,可以達(dá)到更加滿意的脫氮效果。
2.3 污泥的生化活性 2.3.1 比硝化活性
試驗(yàn)將好氧單元的活性污泥取出,用自來水清洗3 遍,然后采用序批試驗(yàn)監(jiān)測了好氧污泥的比硝化速率,當(dāng)水溫為25 ℃,MLSS 為4.13 g/L,起始氨氮質(zhì)量濃度約100 mg/L 時(shí),結(jié)果如圖 5 所示。
圖 5 污泥的比硝化速率
由圖 5 可以看出,氨氮濃度與運(yùn)行時(shí)間呈負(fù)線性相關(guān),好氧污泥的比硝化速率為2.79 mg/(g·h),說明A/O/DMBR 系統(tǒng)中的活性污泥具有較強(qiáng)的硝化活性。
2.3.2 比反硝化活性
同樣,按照上述方法,對缺氧單元的活性污泥進(jìn)行了比反硝化活性檢測。當(dāng)水溫為25 ℃,MLSS 為 5.66 g/L,起始硝態(tài)氮質(zhì)量濃度約32 mg/L 時(shí),硝態(tài)氮濃度與運(yùn)行時(shí)間也是呈負(fù)線性相關(guān),比反硝化速率為1.33 mg/(g·h)。說明厭氧污泥也具有較強(qiáng)的反硝化能力,而低C/N 可能是導(dǎo)致反應(yīng)器反硝化效果不理想的主要原因。
2.4 A/O/DMBR 系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析 2.4.1 流量負(fù)荷沖擊
研究表明,傳統(tǒng)MBR 具有較好的抗流量沖擊能力,為驗(yàn)證一體式A/O/DMBR 也具有此能力,試驗(yàn)進(jìn)行流量負(fù)荷沖擊試驗(yàn),當(dāng)起始流量為5.1 L/h, HRT=9.6 h,在不同沖擊倍數(shù)和沖擊時(shí)間的情況下,反應(yīng)器出水COD 和NH3-N 的波動見表 2。
由表 2 可知,流量沖擊對出水COD 和氨氮的影響很小,說明該系統(tǒng)具有較強(qiáng)的抗流量沖擊的能力。
2.4.2 有機(jī)負(fù)荷沖擊
試驗(yàn)考察了有機(jī)負(fù)荷沖擊對A/O/DMBR 的影響,當(dāng)進(jìn)水流量為5.1 L/h,HRT=9.6 h,起始COD 為 224.8 mg/L 時(shí),在不同程度有機(jī)負(fù)荷的沖擊下,反應(yīng)器出水COD 和NH3-N 的變化見表 3。
由表 3 可知,有機(jī)負(fù)荷沖擊對出水COD、氨氮的影響不大,反應(yīng)器表現(xiàn)出較好的抗有機(jī)負(fù)荷沖擊能力。
3 結(jié)論
(1)開發(fā)了一套新型的一體式A/O/DMBR,其中,動態(tài)膜能夠快速形成,且運(yùn)行周期大于35 d。反應(yīng)器表現(xiàn)出較好的COD 和氨氮去除效果,平均去除率分別達(dá)到81.5%和87.0%;同時(shí),反應(yīng)器還表現(xiàn)出較強(qiáng)的脫氮能力,厭氧單元和硝化單元污泥的比反硝化速率和比硝化速率分別達(dá)到1.33、2.79 mg/(g·h)。
(2)一體式A/O/DMBR 具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性,流量沖擊和有機(jī)負(fù)荷沖擊對出水水質(zhì)的影響不明顯。
(3)一體式A/O/DMBR 可以用于可生化處理的高濃度氨氮廢水的處理,包括化糞池廢水、畜牧業(yè)廢水等; 也可以用于吹脫法等物化方法處理后的高濃度氨氮工業(yè)廢水的處理,特別是在分散性、小規(guī)模和難處理類廢水的處理領(lǐng)域,該反應(yīng)器具有廣闊的應(yīng)用前景。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。