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高濃度煤氣化廢水處理處理工藝

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-2-19 8:17:27

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

煤氣化是清潔、高效的煤炭利用方式,但煤氣化工藝過程卻會產(chǎn)生大量的高污染煤氣化廢水,其廢水中含有多種污染物質(zhì),如酚、氰、氨氮和數(shù)種脂肪族以及芳香族化合物等,其中很多物質(zhì)難以生物降解或帶有生物毒性,長期超標(biāo)排放對環(huán)境危害極大,因此需要對其進(jìn)行有效處理以減少對環(huán)境的污染。

目前常用的煤氣化廢水處理工藝一般由預(yù)處理(如混凝、隔油、氣浮、調(diào)節(jié)等)、生物處理、深度處理(如混凝、吸附、過濾、過膜等)等組成。其中生物處理部分主要采用A/O 和A2/O 工藝,但A/O 和A2/O工藝要求入水COD 較低,當(dāng)用來處理高濃度的煤氣化廢水時需要進(jìn)行稀釋,而且這類工藝對一些難降解物質(zhì)的處理需要較長的水力停留時間,且處理后的出水仍難達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)二級排放標(biāo)準(zhǔn)。本研究將自行開發(fā)的OAO生物膜技術(shù)和常溫常壓催化氧化技術(shù)結(jié)合現(xiàn)有的混凝氣浮預(yù)處理,組成了新型組合工藝,用其處理高濃度煤氣化廢水,考察了該工藝對高濃度煤氣化廢水的處理效果。

組合工藝中的OAO 生物膜技術(shù)由好氧1(O1)、缺氧(A)、好氧2(O2)3 個反應(yīng)器組成,每個反應(yīng)器中均填裝自行設(shè)計的組合生物填料,生物填料是由改性的塊狀聚氨酯和聚丙烯外部支撐材料組合而成,好氧反應(yīng)器底部安裝了微孔曝氣管。O1 反應(yīng)器中的廢水在好氧微生物的作用下,其中的易降解有機(jī)物被降解為二氧化碳和水,大部分的COD 及有毒物質(zhì),如硫化物、硫氰酸根等被去除,將有利于減輕O2 反應(yīng)器的COD 負(fù)荷,減少對A 反應(yīng)器中的反硝化菌及O2 反應(yīng)器中硝化菌的沖擊,保障O2 反應(yīng)器中硝化反應(yīng)的順利進(jìn)行。A 反應(yīng)器則可利用O2 反應(yīng)器回流混合液中的NO2--N 和NO3--N 進(jìn)行反硝化,將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮氣而實現(xiàn)徹底脫氮,同時通過酸化水解進(jìn)一步降解難降解的有機(jī)物作為反硝化反應(yīng)的碳源。O2 反應(yīng)器中主要是硝化反應(yīng),在這一過程中將NH3-N 轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮并去除一部分COD。

常溫常壓催化氧化技術(shù)是在反應(yīng)器內(nèi)填裝自主研發(fā)的固體催化劑,直接用空氣作為氧化劑,在常溫常壓下,直接將廢水中的難生物降解有機(jī)物氧化成CO2、H2O 等無害成分,達(dá)到廢水的深度處理效果,其中的固體催化劑是由載體(活性炭、分子篩、氧化鋁等)負(fù)載催化劑Fe、Cu、Mn、Ni、Co、Zn 等金屬制成。

1 材料與方法
 
1.1 試驗工藝流程及裝置
 
設(shè)計廢水處理量為100 L/d 的試驗裝置,試驗工藝流程見圖 1。

 工藝中所有反應(yīng)器均由PVC 管材定制加工。其中,增壓溶氣混凝氣浮系統(tǒng)在專業(yè)的氣浮設(shè)備生產(chǎn)廠家定制加工,水處理量為100 L/h;OAO 生物膜系統(tǒng)中O1、A、O2 三個反應(yīng)器串聯(lián),其體積分別為80、80、100 L,每個反應(yīng)器內(nèi)填裝60%體積的組合生物填料,廢水通過溢流方式從上一個反應(yīng)器進(jìn)入下一個反應(yīng)器,O1、O2 反應(yīng)器下均設(shè)微孔曝氣管,由電磁空氣泵進(jìn)行曝氣; 常溫常壓催化氧化反應(yīng)器體積為15 L,內(nèi)部填裝5 kg 自制的固體催化劑,下設(shè)空氣曝氣盤,由電磁空氣泵進(jìn)行曝氣。混凝氣浮系統(tǒng)為間歇運(yùn)行,出水在中間水池1中備用。用蠕動泵自動加入100~150 mg/L 聚合氯化鋁(PAC)和2~5 mg/L 聚丙烯酰胺(PAM)水溶液進(jìn)行混凝反應(yīng)。

OAO 反應(yīng)器每天進(jìn)水量為100 L/d,系統(tǒng)連續(xù)進(jìn)水,總水力停留時間為42 h。O1、O2 反應(yīng)器中的溶解氧控制在2~4 mg/L,A 反應(yīng)器的溶解氧控制在0.5 mg/L 以下,中間水池2 到A 反應(yīng)器的回流比為(1~3)∶1。通過自動加入碳酸鈉溶液調(diào)節(jié)O2 反應(yīng)器的pH 在7.5~8.0。各反應(yīng)器內(nèi)安裝電加熱棒使溫度控制在25~30 ℃。

常溫常壓催化氧化反應(yīng)器每天進(jìn)水量為100 L/d,反應(yīng)器連續(xù)進(jìn)水,水力停留時間為3 h,氣水比控制在(20~40)∶1。

1.2 試驗原水水質(zhì)
 
試驗所用的煤氣化廢水取自某公司的煤氣化生產(chǎn)所產(chǎn)生的綜合廢水,具體原水水質(zhì)見表 1。

表 1 原水水質(zhì)

項目

COD

NH 3 -N

硫化物

揮發(fā)酚

SS

pH

數(shù)值

4 850~5 100

600~690

150~210

240~300

1 100~1 500

260~300

8.3~8.9

注:除 pH 外,各項目單位均為 mg/L 。

1.3 分析項目和方法
 
COD: 重鉻酸鉀法;NH3-N: 納氏試劑光度法;油:紅外分光光度法;揮發(fā)酚:4-氨基安替比林直接光度法;SS: 重量法;NO3--N: 紫外分光光度法;NO2--N:N -(1 - 萘基) - 乙二胺光度法〔5〕;pH:pHG5052 型酸度計。

1.4 OAO 反應(yīng)器中生物膜的培養(yǎng)馴化
 
首先在O1、A、O2 各反應(yīng)器中以某焦化廠廢水處理車間的活性污泥為菌種進(jìn)行接種,然后進(jìn)混凝氣浮系統(tǒng)處理后廢水進(jìn)行曝氣掛膜24 h,之后排出反應(yīng)器內(nèi)底部的剩余污泥,開始連續(xù)進(jìn)入經(jīng)混凝氣浮處理后的廢水和生活污水(取自該公司的食堂排污水,BOD 約為300~500 mg/L)的混合液,廢水和生活污水的初始混合比例為1∶1,然后逐步增大廢水的比例,直至完全是廢水,反應(yīng)器的進(jìn)水量也是從30L/d 逐步增加到100 L/d 。當(dāng)進(jìn)水量達(dá)到100 L/d 時,需要進(jìn)行硝化液的回流,從而完成缺氧反應(yīng)器中反硝化菌的培養(yǎng)。每天監(jiān)測各反應(yīng)器的廢水處理數(shù)據(jù)(包括COD、NH3-N、pH 等) 及載體上生物掛膜的狀況。另外,由于煤氣化廢水中含磷較少,需要加入一定的磷酸鹽做為磷源的補(bǔ)充,保證微生物的正常代謝。

按照上述的培養(yǎng)馴化方法對反應(yīng)器內(nèi)的生物載體進(jìn)行掛膜,連續(xù)進(jìn)水8 d 后,每天的進(jìn)水量達(dá)到100 L,可以在生物載體上面觀察到一層薄膜,O1 的COD 去除率達(dá)到80%以上,O2 的NH3-N 去除率達(dá)到80%以上,表明生物在載體上掛膜已基本完成,開啟硝化液回流泵進(jìn)一步培養(yǎng)馴化缺氧反應(yīng)器中的反硝化菌。

2 結(jié)果與討論
 
2.1 混凝氣浮系統(tǒng)的運(yùn)行效果
 
原水經(jīng)過混凝氣浮系統(tǒng)后,油和SS 去除率均為80%以上,達(dá)到了設(shè)計的試驗效果,優(yōu)化了廢水的可生化性,為下一步的生物處理創(chuàng)造了條件。

2.2 OAO 生物膜系統(tǒng)對混凝氣浮出水的處理效果在OAO
 
反應(yīng)器生物膜培養(yǎng)完成后,系統(tǒng)開始連續(xù)進(jìn)水,在兩個月的連續(xù)運(yùn)行中,每天對各反應(yīng)器的出水進(jìn)行水質(zhì)分析監(jiān)測,OAO 生物膜系統(tǒng)進(jìn)出水COD 和NH3-N 隨時間的變化如圖 2 所示。圖 2 OAO 生物膜系統(tǒng)進(jìn)出水COD、NH3-N 的變化由圖 2 可以看出,OAO 生物膜系統(tǒng)對高濃度煤氣化廢水COD 和NH3-N 的去除率很高,且運(yùn)行效果穩(wěn)定。

 對OAO 生物膜系統(tǒng)各反應(yīng)器的監(jiān)測見表 2。

表 2 OAO 生物膜系統(tǒng)各反應(yīng)器的監(jiān)測結(jié)果
項目 進(jìn)水 出水
O1 A O 2
COD/(mg·L -1 ) 4 700 500 300 220
NH 3 -N/(mg·L -1 ) 650 450 150 10
油/(mg·L -1 ) 30 - - 3.5
硫化物/(mg·L -1 ) 240 - - 0.4
揮發(fā)酚/(mg·L -1 ) 1 300 - - 0.3
填料COD 有機(jī)負(fù)荷/(kg·m -3 ·d -1 ) - 7 0.16 0.53
填料氨氮負(fù)荷/(kg·m -3 ·d -1 ) - 0.33 0 0.93
注:表中進(jìn)水和出水?dāng)?shù)據(jù)為平均值,O 2 到A 的回流比為3∶1,去除1 g NH 3 -N 約需要加入1.2 g Na 2 CO 3 。

由表 2 可以看出,在O1 反應(yīng)器內(nèi)主要降解了大部分的COD 和小部分的NH3-N,反應(yīng)器內(nèi)填料的COD 有機(jī)負(fù)荷高達(dá)7 kg/(m3·d),說明該生物載體的生物負(fù)載量較高,對煤氣化廢水處理效果較好。在A 反應(yīng)器內(nèi)降解了小部分的COD,但對NH3-N沒有去除效果,通過對O2 出水的硝態(tài)氮的測定,在出水中還含有180 mg/L 左右的NO3--N 和10 mg/L左右的NO2--N,說明A 反應(yīng)器內(nèi)已經(jīng)生長有反硝化細(xì)菌,在其作用下去除了部分的硝態(tài)氮,但還有剩余的硝態(tài)氮沒有被反硝化而脫除,造成的原因可能是反硝化的有機(jī)碳源不足。在O2 反應(yīng)器內(nèi)主要完成了硝化作用,使得氨氮基本被去除,另外也降解了一部分COD,這部分COD 的降解可能是由于缺氧過程中對煤氣化廢水難降解物質(zhì)起到了酸化水解的作用,使得一部分物質(zhì)又可以被生物降解,也可能是由于O2 反應(yīng)器內(nèi)培養(yǎng)馴化出了一些特殊的降解菌完成了難降解物質(zhì)的代謝,還可能是O1 出水中還有生物易降解的物質(zhì),這些需要進(jìn)一步試驗來證實。雖然有些試驗結(jié)果還需要進(jìn)一步的試驗研究,但是通過上面的試驗數(shù)據(jù)已經(jīng)表明OAO 生物膜系統(tǒng)對煤氣化廢水具有著較好的處理效果,而且反應(yīng)器啟動快且運(yùn)行穩(wěn)定。

2.3 常溫常壓催化氧化對煤氣化廢水的深度處理效果
 
以O(shè)AO 生物處理系統(tǒng)的出水做為深度處理的進(jìn)水,其COD 在180~250 mg/L ,經(jīng)催化氧化反應(yīng)器處理后,出水COD 在45~90 mg/L,其他指標(biāo)也達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。試驗表明催化氧化做為煤氣化廢水的一種深度處理技術(shù),出水水質(zhì)穩(wěn)定。在反應(yīng)器連續(xù)運(yùn)行2 個月以后,出水COD≥100 mg/L,此時說明固體催化劑的性能下降,需要進(jìn)行再生。將固體催化劑進(jìn)行300~400 ℃的高溫焙燒再生,之后重新裝填到反應(yīng)器內(nèi)運(yùn)行,廢水處理效果恢復(fù),出水COD<100 mg/L。

3 結(jié)論
 
采用混凝氣浮+OAO 生物膜+常溫常壓催化氧化組合工藝處理高濃度煤氣化廢水,試驗表明該組合工藝對高濃度煤氣化廢水有著較好的處理效果,出水可達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn),而且在兩個月的連續(xù)運(yùn)行期間,處理效果穩(wěn)定,可做進(jìn)一步的中試放大研究以及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

(1)增壓溶氣混凝氣浮是一個較成熟的廢水預(yù)處理技術(shù),它對煤氣化廢水的預(yù)處理效果較好,可以很好地去除一些油類和懸浮物,為后續(xù)的生物處理提供一個良好的水質(zhì)環(huán)境。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

(2)OAO 生物膜系統(tǒng)在試驗中具有較高的COD和NH3-N 的去除率,分別達(dá)到了95%和98%,對煤氣化廢水的凈化起到了關(guān)鍵性的作用,而且在運(yùn)行期間處理效果穩(wěn)定。在反應(yīng)器中應(yīng)用自行設(shè)計的組合生物填料是廢水處理效果穩(wěn)定的根本,它表現(xiàn)出了生物掛膜速度快、生物負(fù)載量大、生物固定效果好、產(chǎn)生的剩余污泥很少等優(yōu)點。下一步將進(jìn)行更深入的研究,比如優(yōu)化各反應(yīng)器的水力停留時間,研究短程硝化的試驗條件,減少能耗和提高硝化、反硝化效率,培養(yǎng)篩選高效降解菌,優(yōu)化反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)等,以進(jìn)一步完善OAO 生物處理系統(tǒng),提高對煤氣化廢水的處理效率,降低運(yùn)行成本。

(3)常溫常壓催化氧化技術(shù)是一項較新的廢水深度處理技術(shù),應(yīng)用于對煤氣化廢水的深度處理表現(xiàn)出了較好的處理效果,使出水水質(zhì)更加穩(wěn)定,達(dá)到了國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著對其催化劑制備工藝、再生工藝和反應(yīng)器設(shè)計等方面的不斷研究,會使它成為一項成熟的廢水深度處理技術(shù)。