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高濃度含氟酸性廢水處理工藝

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-2-19 8:19:55

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

干法氟化鋁生產(chǎn)過(guò)程中要產(chǎn)生一定量的含氟廢水,含氟廢水主要由大氣冷凝液、緊急凈化液、中央吸收液、HF 凈化液及地抗污水等組成。相對(duì)于濕法氟化鋁生產(chǎn)線,干法含氟廢水具有產(chǎn)生的數(shù)量少、濃度高、酸性強(qiáng)等特點(diǎn)。以湖南有色衡東氟化學(xué)有限公司年產(chǎn)1.8 萬(wàn)t 的干法氟化鋁生產(chǎn)線為例,其廢水pH 為1.5 左右,流量約為10 t/h,氟質(zhì)量濃度高達(dá)3.1~3.5 g/L。對(duì)于高濃度含氟酸性廢水,最經(jīng)濟(jì)的處理方法是石灰水中和沉淀法,該法可達(dá)到同時(shí)中和酸和脫氟的目的。在以往的文獻(xiàn)報(bào)道中,電石渣主要用于酸性廢水、廢氣的處理,如冶金工業(yè)的酸性廢水,硫酸廠和火電廠的含硫廢氣,磷肥工業(yè)和氯堿工業(yè)的含氟廢氣等的中和處理,卻未見(jiàn)用于干法氟化鋁生產(chǎn)過(guò)程含氟酸性廢水的處理。筆者根據(jù)干法氟化鋁生產(chǎn)過(guò)程中含氟廢水和電石渣的特點(diǎn),通過(guò)實(shí)驗(yàn)探討了電石渣處理高濃度含氟酸性廢水的化學(xué)反應(yīng)過(guò)程和工藝流程。

1 電石渣處理含氟廢水的基本原理
 
1.1 電石渣與石灰乳的主要物化性質(zhì)比較
 
電石渣由中鹽株化集團(tuán)提供,固含量約為30%;生石灰由湘潭生力鈣品有限公司提供,并制成與電石渣固含量相當(dāng)?shù)氖胰。采用EDTA 滴定法和吸收光度法分別測(cè)定了干基電石渣和石灰乳的化學(xué)成分,見(jiàn)表 1。

表 1 干基電石渣與石灰乳的化學(xué)成分對(duì)比
%
成分 CaO MgO Al 2 O 3 Fe 2 O 3 SiO 2 燒失量
電石渣 63.9 1.27 0.50 0.96 7.90 24.30
石灰乳 69.6 1.02 0.50 0.76 0.80 27.60

由表 1 可以看出,電石渣中干基雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%左右,明顯要高于石灰乳中雜質(zhì)含量(干基雜質(zhì)含量?jī)H為2%~3%),其漿液的pH 高達(dá)12~13,屬?gòu)?qiáng)堿性。

1.2 電石渣或石灰乳處理含氟酸性廢水的化學(xué)原理
 
含氟酸性廢水中的主要氟化物為HF、H2SiF6、CaSiF6,電石渣或石灰乳中的主要成分Ca(OH)2與氟化物發(fā)生如下反應(yīng):

 

其中(1)是主反應(yīng),(2)、(3)是副反應(yīng)。25 ℃時(shí),CaF2的溶度積Ksp=2.7×10-11,Ca(OH)2的飽和溶解度為1.6 g/L,則可計(jì)算出相應(yīng)的[Ca2+]=0.021 6 mol/L,[F-]=6.8 mg/L。

從理論上分析,利用電石渣處理含氟廢水,完全可以使清液中的氟質(zhì)量濃度遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(10mg/L)。

2 實(shí)驗(yàn)部分
 
2.1 試劑與儀器
 
試劑: 高濃度含氟酸性廢水由湖南有色衡東氟化學(xué)有限公司提供;陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM),鄭州華晶化工有限公司生產(chǎn),相對(duì)分子質(zhì)量1 200 萬(wàn)。

儀器:pHS-3C 型pH 計(jì),上海雷磁儀器廠;酸式滴定裝置、真空抽濾裝置R300E,上海領(lǐng)德儀器有限公司;DHG-9420A 型電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,上海比朗儀器有限公司;BS224S 賽多利斯分析天平,上海精密儀器儀表有限公司;JJ-60W 電動(dòng)攪拌器,上海喬躍電子有限公司;MP519 型氟離子濃度計(jì),上海三信儀表廠。

2.2 實(shí)驗(yàn)過(guò)程
 
由于電石渣原漿是一種黏度大、流動(dòng)困難的高固含量的漿體,因此在實(shí)際操作中不方便往廢水中直接滴加,而若先用水稀釋,不僅耗費(fèi)用水還增加了廢水量,故本實(shí)驗(yàn)采用將廢水往電石渣中滴加的方式。具體操作過(guò)程:移取10 mL 電石渣漿(或石灰乳)加入1 000 mL 的中和反應(yīng)裝置中,并安裝好電動(dòng)攪拌器、酸度計(jì)、溫度計(jì)和滴定裝置。滴定過(guò)程始終要在一定攪拌速度下進(jìn)行。用酸式滴定管移取高濃度含氟酸性廢水,滴加到電石渣漿(或石灰乳)中,直到溶液的pH 達(dá)到8~9,并能穩(wěn)定保持5 min 后,結(jié)束滴定,停止攪拌,將溶液靜置冷卻至常溫,然后再次開(kāi)動(dòng)攪拌裝置,加入適量的0.1%的CPAM 進(jìn)行絮凝,然后停止攪拌靜置沉降一定時(shí)間,取上層清液分析化學(xué)成分,待清液倒出后,將沉淀進(jìn)行真空抽濾,把濾餅移入玻璃皿中。經(jīng)電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱恒溫(120 ℃)干燥3 h,得到濾渣備用。

3 結(jié)果與討論
 
3.1 電石渣中各種微晶或膠體雜質(zhì)的混凝作用
 
用電石渣和石灰乳分別中和處理含氟廢水后再進(jìn)行絮凝,采用離子選擇電極法,通過(guò)氟離子濃度計(jì)測(cè)定清水中的氟離子濃度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果分別見(jiàn)表 2、表 3。

表 2 石灰乳處理后結(jié)果
CPAM 加入量/% F - /(mg·L -1 ) pH 沉降情況
0 18.1 8.6 沉降緩慢,上層溶液渾濁
0.01 13.7 8.7 沉降較慢,上層溶液較清亮
0.02 10.5 8.6 沉降較慢,上層溶液較清亮
0.03 8.8 8.7 沉降快,沉淀堆積緊密,上層溶液清亮
0.04 7.5 8.8 沉降快,沉淀堆積緊密,上層溶液清亮
0.05 7.2 8.4 沉降快,沉淀堆積緊密,上層溶液清亮
表 3 電石渣處理后結(jié)果
CPAM 加入量/% F - /(mg·L -1 ) pH 沉降情況
0 18.1 8.5 沉降緩慢,上層溶液渾濁
0.01 12.3 8.6 沉降較慢,上層溶液較清亮
0.02 8.7 8.5 沉降快,沉淀堆積緊密,上層溶液清亮
0.03 7.0 8.7 沉降快,沉淀堆積緊密,上層溶液清亮
0.04 6.8 8.8 沉降快,沉淀堆積緊密,上層溶液清亮
0.05 6.8 8.6 沉降快,沉淀堆積緊密,上層溶液清亮

對(duì)比表 2、表 3 可以看出,電石渣處理高濃度含氟酸性廢水的效果要好于石灰乳,這是因?yàn)殡娛泻休^多的Al2O3、Fe2O3、CaCO3、SiO2等固體微晶雜質(zhì),這些雜質(zhì)以及它們?cè)谒峤庵泻瓦^(guò)程和弱堿性環(huán)境中產(chǎn)生的Al(OH)3和Fe(OH)3膠體雜質(zhì)等產(chǎn)物,都具有很大的比表面積和很強(qiáng)的吸附力,從而吸附了廢水中更多的F-,因此電石渣處理效果更佳,并達(dá)到了以廢治廢、變廢為寶、顯著降低廢水處理成本的目的。

3.2 濾渣的成分與回收利用
 
濾渣中除了主要成分CaF2之外,還含有少量的(CaF2)m·SiO2、(CaF2)m·Al2O3、(CaF2)m·2Al (OH)3、(CaF2)m·2Fe(OH)3、(CaF2)m·CaCO3等。采用EDTA滴定法和吸收光度法測(cè)定了干基濾渣成分,結(jié)果見(jiàn)表 4。

表 4 干基濾渣的成分
成分 CaF 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 SiO 2 CaO MgO 燒失量
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% 91.1 0.30 0.66 5.90 0.30 0.45 1.20

由表 4 可見(jiàn),濾渣的主要成分為CaF2,經(jīng)干燥后完全可以循環(huán)回收用于干法氟化鋁的生產(chǎn),從而降低單位產(chǎn)品的原料消耗。

4 含氟酸性廢水處理工藝流程與經(jīng)濟(jì)效益估算
 
4.1 電石渣處理含氟酸性廢水新工藝
 
采用圖 1 所示工藝流程,用電石渣處理干法氟化鋁生產(chǎn)過(guò)程含氟廢水。

 該工藝過(guò)程中,廢水的強(qiáng)酸性得到了中和,氟被沉淀回收,80%的中水可以循環(huán)使用,僅有20%的中水需要達(dá)標(biāo)外排,這是為了控制循環(huán)水中鋁、鐵、硅等雜質(zhì)含量。濾渣經(jīng)干燥后回收利用。該生產(chǎn)線中含氟酸性廢水量約為10 t/h,則其外排的達(dá)標(biāo)廢水僅為不到2 t/h。濾渣全部返回生產(chǎn)裝置。

4.2 新工藝的經(jīng)濟(jì)效益估算
 
(1)以含氟廢水中氟質(zhì)量濃度為3.5 g/L 計(jì),假設(shè)濾渣以CaF2來(lái)計(jì)算,則該工藝過(guò)程產(chǎn)生的濾渣數(shù)量為72 kg/h,即每年回收濾渣570 t。以CaF2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為97%、平均粒度45 μm 的螢石干粉價(jià)格按1 280 元/t 計(jì),則該生產(chǎn)線每年回收的原料價(jià)值達(dá)72.96 萬(wàn)元。該裝置消耗的螢石微粉流量為3 000kg/h,則通過(guò)廢水處理回收的濾渣約占原料螢石微粉的2.4%,相當(dāng)于原料利用率提高了2.4%。

(2)該生產(chǎn)線年產(chǎn)廢水約為79 200 t,則年消納電石渣將達(dá)1 799.4 t,節(jié)省生石灰1 361.7 t,以生石灰300 元/t 計(jì)算,節(jié)約生石灰成本為40.85 萬(wàn)元。

(3)該生產(chǎn)線每年可回收中水57 600 t,工業(yè)用水價(jià)格以2.6 元/t 計(jì),節(jié)約水費(fèi)15 萬(wàn)元。

(4)該生產(chǎn)線含氟酸性廢水量約為10 t/h,采用電石渣比采用石灰乳所需CPAM 可減少0.01%,則該生產(chǎn)線一年可節(jié)省的CPAM 約為7.92 t,CPAM 的單價(jià)以2.5 萬(wàn)元/t 計(jì),則該生產(chǎn)線一年可節(jié)約CPAM的費(fèi)用約為19.8 萬(wàn)元。

以上4 項(xiàng)合計(jì)達(dá)148.6 萬(wàn)元?梢(jiàn),采用電石渣處理含氟酸性廢水具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

5 結(jié)論
 
干法氟化鋁生產(chǎn)過(guò)程中的含氟廢水,具有數(shù)量不多,但濃度高,酸性強(qiáng)等特點(diǎn)。當(dāng)控制含氟廢水pH為8~9,PAM 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%,加入量為0.02%時(shí),就可以確保清液中氟質(zhì)量濃度達(dá)到少于10 mg/L 的國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。采用電石渣處理高濃度含氟酸性廢水,80%的中水可循環(huán)回收,其余20%的中水可達(dá)標(biāo)排放;濾渣經(jīng)干燥后可循環(huán)回收,使原料利用率提高約2.4%,新工藝直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)148.6 萬(wàn)元/a,達(dá)到以廢治廢、清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目的。