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味精精制廢水高效脫氮處理A/O工藝

發(fā)布時間:2023-1-17 10:31:24  中國污水處理工程網(wǎng)

味精生產(chǎn)廢水主要指味精生產(chǎn)中發(fā)酵、提取、精制過程中產(chǎn)生的廢水,具有COD高、氨氮高、懸浮固體高與鹽分高的特點,是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的難處理廢水。近年來,越來越多的味精生產(chǎn)企業(yè)致力于廢水處理達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89782002)中一級A的直排標(biāo)準(zhǔn),其中TN排放限值為15mg/L,這遠(yuǎn)高于《味精行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB194312004)中對TN排放的的要求(小于50mg/L),使得廢水中TN達標(biāo)成為新的研究難點。

A/O法是一種簡單、經(jīng)濟、高效的生物脫氮技術(shù),被廣泛應(yīng)用于高氨氮廢水處理領(lǐng)域。筆者以某味精精制廢水處理項目為研究對象,該工程采用A/O工藝,調(diào)試成功至今,系統(tǒng)保持穩(wěn)定運行,出水主要污染物均達到直排標(biāo)準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上,筆者分別對A池與O池內(nèi)的有機物與氮元素的降解進行了計算與分析,進一步闡明生化系統(tǒng)中的脫氮途徑,以期明確A/O工藝高效脫氮的機理。

1、材料和方法

1.1 味精精制生產(chǎn)廢水生物處理工程

筆者研究工程為山東濟寧某味精生產(chǎn)企業(yè)的污水處理工程,廢水主要來源于谷氨酸到味精的中和、脫色、濃縮和結(jié)晶等精制過程。該污水站設(shè)計流量為1500m3/d,設(shè)計進水水質(zhì)COD1500mg/L,總凱氏氮(TKN)為130mg/L;硝化液回流比為4.0,污泥回流比為1.0;設(shè)計出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89782002)排放標(biāo)準(zhǔn)。該工程采用A/O工藝,處理流程見圖1。

1.jpg

其中進水區(qū)有效容積為150m3,實現(xiàn)了進水與回流硝化液、回流二沉池污泥的充分混合;A池有效容積310m3,水流下進上出,有效保持了較高污泥濃度;O池有效容積3200m3;二沉池表面負(fù)荷為0.80m3/m2h),池型為輻流式,沉淀效果好,有效保障了生化系統(tǒng)的高污泥濃度。

1.2 A池污泥反硝化速率測定試驗

采用批次試驗對系統(tǒng)中的污泥進行反硝化速率測定。具體方法:在3000mL燒杯中加入1000mL系統(tǒng)進水與1000mL硝化回流液(O池末端混合液);缺氧狀態(tài)下攪拌,每隔10min取樣適量混合液樣品,加硫酸酸化至pH小于2,高速離心,測定上清液中COD、NO2--N、NO3--N、TKN的濃度。由于系統(tǒng)進水與硝化回流液混合后溶液所含NO3--N濃度較低,故在此基礎(chǔ)上額外補充了10mg/LNO3--N以提高反硝化速率測定的準(zhǔn)確性。

1.3 O池中污染物降解試驗

為了考察污染物在O池中的降解過程,在O池中沿水流方向每隔10m設(shè)置1個取樣點,分別標(biāo)注0#、1#2#、3#、4#、5#6#、7#8#取樣點;并在二沉池出水處取樣(9#取樣點)。測定各取樣點上清液中COD、NO2--N、NO3--NTKN的濃度,分析其降解過程。

1.4 分析測定方法

廢水水質(zhì)的COD、NO2--N、NO3--N、TKNpH以及表征污泥性質(zhì)的混合液懸浮固體濃度(MLSS)均參照《水和廢水監(jiān)測分析方法(第四版)》測定;污泥含氮量參照《城市污水處理廠污泥檢驗方法》(CJ/T2112005)測定。

需要指出的是,由于味精精制生產(chǎn)廢水中的氮主要源自含氮有機物所以實驗均用TKN進行研究。

2、結(jié)果與討論

2.1 味精精制生產(chǎn)廢水生物處理裝置運行效果

該工程自20135月投入運行以來,運行穩(wěn)定,考察生產(chǎn)過程中100d運行的監(jiān)測數(shù)據(jù)。監(jiān)測結(jié)果表明:廢水流量為(1270±335m3/d,原水COD為(1724±897mg/L,TKN為(93.5±41.5mg/LpH8.5±2.4,處理系統(tǒng)活性污泥的混合液懸浮固體質(zhì)量濃度(MLSS)為(5.3±0.2g/L。

進水水量水質(zhì)波動很大,水量平均波動26.3%、平均COD波動52.0%、日COD負(fù)荷平均波動92%,但出水COD為(10.4±5.1mg/L,平均COD去除率為99.4%,處理效果好而且穩(wěn)定;出水TKN為(0.6±0.4mg/L,平均TKN去除率為99.4%;出水TN為(7.2±1.5mg/L,TN平均去除率為91.7%,說明系統(tǒng)不僅對氨氮、有機氮有極高的去除(硝化)作用,而且有很高的反硝化能力。

2.2 脫氮途徑分析

對系統(tǒng)進行了30d的現(xiàn)場測定,包括進水流量、進出水水質(zhì)、污泥濃度、污泥VSS/SS值、污泥含氮量、計算氮的去除總量、剩余污泥排放中氮的去除量。實驗期間,為確,F(xiàn)場測定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,將進水總污染負(fù)荷保持在一個較為穩(wěn)定的狀態(tài)。

統(tǒng)計30d的系統(tǒng)進出水?dāng)?shù)據(jù)可知,系統(tǒng)進水流量為(1400±45m3/d,COD為(1256±64mg/L,TKN為(84.7±6.0mg/LNO2--N、NO3--N未檢出,故進水TN可用TKN代替;出水COD為(14±3mg/LTN為(7.4±1.9mg/L。通過計算可得,系統(tǒng)平均COD、TN去除量分別為1739、108.2kg/d

統(tǒng)計生化系統(tǒng)排泥數(shù)據(jù)得到:30d總計外運脫水污泥約9.6t,污泥含水率為84.5%±1.5%VSS/SS0.77±0.02,污泥含氮量為(54.6±1.1mgN/gVSS。測定期間系統(tǒng)污泥濃度變化不大,在表觀污泥產(chǎn)率系數(shù)計算中基本可以忽略;系統(tǒng)出水SS小于5mg/L,也忽略其對污泥濃度的影響。經(jīng)統(tǒng)計計算可得,平均剩余污泥產(chǎn)量為208.7kgVSS/d,表觀污泥產(chǎn)率系數(shù)為0.12kgVSS/kgCOD,泥齡約100d

筆者研究中,認(rèn)為該生化系統(tǒng)的脫氮總量M按發(fā)生的位置可以分為3個部分:(1A池中的脫氮總量記為M1;(2O池中的脫氮總量記為M2;(3)經(jīng)剩余污泥排放的脫氮總量M3。其中系統(tǒng)M=M1+M2M3是被包含在M1M2中的,因缺氧狀態(tài)與好氧狀態(tài)污泥產(chǎn)率的差異導(dǎo)致無法區(qū)分。根據(jù)日均剩余污泥產(chǎn)量與污泥含氮量計算可得,通過剩余污泥排放的脫氮總量M311.4kg/d,約占TN去除總量的11%。

2.3 ACOD與氮降解分析

系統(tǒng)進水、硝化回流液和污泥回流液在A池前進水區(qū)混合均勻,此階段A池進水流量為(8400±270m3/d,混合后A池進水CODTKN、NO3--N分別為(222±13)、(14.6±1.2)、(6.7±0.2mg/L,A池出水CODTKN、NO3--N分別為(125±11)、(13.9±1.2)、(0.2±0.1mg/L,進出水均未檢出NO2--NCOD、TN平均去除量分別為806.4、60.9kg/d。由此可知A池中M160.9kg/d,約占系統(tǒng)TN去除總量的56%

A池出水NO3--N為(0.2±0.1mg/L,NO2--N未檢出,說明NO3--NA池中幾乎實現(xiàn)了完全反硝化。A池有效容積310m3,MLSS5.3g/L,可計算出污泥反硝化速率為1.86mgN/gSSh)。

為了進一步了解污泥反硝化活性,采用1.2所述的方法對A池污泥最大反硝化速率進行了測定;旌弦撼跏COD、NO3--N、TKN分別為638、14.1(含補充的10mg/LNO3--N)、43.3mg/LMLSS2.53g/L,VSS/SS0.78,測定結(jié)果見圖2。

2.jpg

由圖2可知,COD0~40min638mg/L降至505mg/L,平均降解速率為78.7mgCOD/gSSh),之后濃度變化不大,出水COD502mg/L。NO3--N0~30min14.1mg/L呈線性下降至1.6mg/L,平均降解速率為12.7mgN/gVSSh),之后緩慢降至0.2mg/L并保持穩(wěn)定,出水NO3--N0.2mg/L。在NO3--N下降的同時,NO2--N不斷積累,30min時濃度上升至1.3mg/L,之后濃度迅速下降,出水NO2--N0.03mg/LTN0~40min57.4mg/L降至42.8mg/L。這說明,測試中,系統(tǒng)活性污泥最大反硝化速率(即0~30min階段對應(yīng)的為NO3--N快速下降階段,此時反硝化不受碳源、NO3--N濃度限制,故又可稱之為“反硝化活性”)為12.7mgN/gVSSh),而A池污泥實際的平均反硝化速率為1.86mgN/gVSSh),是其活性的1/7。這是因為A池反硝化效率的發(fā)揮總是會受NO3--N或反硝化所需碳源的限制。

2.4 OCOD與氮的降解分析

前面的研究發(fā)現(xiàn),還有相當(dāng)大的部分TN去除是在O池內(nèi)發(fā)生的。為此,對O池進出水COD、TN進行測定與計算。

期間,進入O池流量為(8400±270m3/d,進入OCOD、TKNNO3--N分別為(125±11)、(13.9±1.2)、(0.2±0.1mg/L,二沉池出水COD、TKNNO3--N分別為(14±3)、(0.4±0.2)、(8.1±0.2mg/L,進出水均未檢出NO2--NCOD、TN去除總量平均分別為932.445.36kg/d。由此可知O池中脫氮總量M245.36kg/d,約占系統(tǒng)TN去除總量的44%。

O池出水TN下降了5.6mg/L,且系統(tǒng)中有44%的氮在O池中通過反硝化去除,這應(yīng)該是O池發(fā)生了顯著的同時硝化反硝化。

為了進一步研究O池中TN去除的具體過程,采用1.3所述的方法對O池中污染物的降解過程進行測定。測定當(dāng)日系統(tǒng)污泥濃度為5.3g/LVSS/SS0.78。測定結(jié)果見圖3。

3.jpg

由圖3可知,0#取樣點至1#取樣點,COD128mg/L快速降解至66mg/L,平均降解速率為8.0mgCOD/gVSSh),1#取樣點至3#取樣點,COD66mg/L緩慢降至20mg/L并基本保持穩(wěn)定,9#取樣點COD15mg/L。0#取樣點至2#取樣點,TKN14.1mg/L呈線性下降至1.6mg/L,平均降解速率為0.80mgN/gVSSh),之后緩慢降解至0.6mg/L并保持穩(wěn)定。0#取樣點至2#取樣點,NO3--N0.2mg/L呈線性上升至7.5mg/L,之后小幅度上升并保持穩(wěn)定,出水NO3--N8.0mg/L。NO2--NO池中位于檢出限(0.02mg/L)以下。0#取樣點至3#取樣點,TN14.3mg/L降至8.0mg/L,平均降解速率為0.24mgN/gVSSh),之后保持穩(wěn)定,出水TN7.9mg/L,說明同時硝化反硝化主要發(fā)生在O池前端。這是因為反硝化進行所需的2個必要條件:NO3--N與碳源。事實上,由于A池反硝化效率極高,O池進水端幾乎沒有NO3--N;隨著O池內(nèi)硝化過程的發(fā)生,產(chǎn)生了NO3--N,同時具備充足的反硝化菌可利用的碳源,反硝化過程得以進行。而后NO3--N繼續(xù)上升后,TN保持穩(wěn)定,這是由于COD已基本降解結(jié)束,反硝化又受到有機碳源的限制。

O池內(nèi)發(fā)生顯著的同時硝化反硝化脫氮現(xiàn)象,在抗生素廢水處理工程實踐中有同樣的發(fā)現(xiàn)。另外,也有其他研究者作了相似的報道。

筆者所研究的系統(tǒng)TN去除率已高于90%,除了A池幾乎實現(xiàn)了完全反硝化外,O池同時硝化反硝化脫氮約占TN去除總量的44%,說明O池前端發(fā)生顯著的同時硝化反硝化能使A/O工藝打破硝化液回流比的限制、進一步提高TN去除率。

3、總結(jié)

系統(tǒng)高效脫氮是由于A池污泥濃度高、污泥反硝化活性高以及O池前端發(fā)生顯著的同時硝化反硝化所致。系統(tǒng)通過A池反硝化與O池同時硝化反硝化脫氮分別占TN去除總量的56%44%。O池前端發(fā)生顯著的同時硝化反硝化能使A/O工藝滿足更高的脫氮要求。這個發(fā)現(xiàn)對于今后的理論研究及工程實施都具有意義。(來源:上海博華環(huán)境科技有限公司,華東理工大學(xué)環(huán)境工程研究所)

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