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機床廠綜合污水處理工程實例

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-10-9 8:43:39

污水處理技術 | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  機床是機械加工的基本生產(chǎn)設備,生產(chǎn)機床的質量和數(shù)量是國家工業(yè)發(fā)達程度的重要標志之一。生產(chǎn)機床是復雜而精密的過程,包括金屬切削、涂裝前處理、鑄件熱處理、噴漆和清洗等,相應用到的藥劑也十分復雜。金屬切削過程中,使用乳化液能夠起到潤滑、清洗及防銹作用,但乳化液是污染負荷極高的含油污水,而且由于表面活性劑的作用,油滴穩(wěn)定地存在于水中,難于處理〔1〕。涂裝前處理工段除油、除銹過程使用除油劑、酸性除銹劑,磷化過程使用含磷酸鹽的酸性溶液使金屬表面形成磷化膜。除此之外,熱處理工段產(chǎn)生含油污水,噴漆工段產(chǎn)生含大量水溶性油漆的污水,清洗工段產(chǎn)生酸洗污水。機床生產(chǎn)加工過程中,產(chǎn)生的污水來源極其復雜,污染物種類繁多,目前國內外對這類污水的處理工程均鮮有報道。

  沈陽某機床廠污水處理工程于2007年投入運行,針對各工段生產(chǎn)污水的不同性質,先對各類生產(chǎn)污水進行預處理,去除乳化油、磷酸鹽、金屬離子等物質。處理后的生產(chǎn)污水與廠區(qū)生活污水混合,用水解酸化+生物接觸氧化工藝進行進一步處理。實際運行效果表明該處理工程處理效果穩(wěn)定,出水水質達到設計要求。

  1 污水水質和水量

  1.1 生產(chǎn)污水進水水質和水量

  生產(chǎn)污水總水量為240 m3/d,生產(chǎn)污水來源及成分極其復雜,主要有以下幾個部分:

  (1)乳化液污水。含有乳化劑、防銹添加劑、抗磨劑、潤滑油、表面活性劑等,COD 10 000~12 000 mg/L。污染負荷極高,難于處理,為生產(chǎn)污水中主要污染物。每半個月排放一次,每次排放120 m3。

  (2)前處理污水。包括酸洗、堿洗、脫脂和磷化等工藝產(chǎn)生的污水,COD 80~800 mg/L,油300~1 200 mg/L,Zn2+ 2.5~13 mg/L,還含有磷酸鹽和表面活性劑。連續(xù)排放,每小時排放6.0 m3。

  (3)熱處理污水。主要是含油污水。每月排放一次,每次排放量61 m3。

  (4)噴漆污水。含大量油漆顆粒及溶劑(如乙醇、丙酮、苯類),COD 450~550 mg/L。每兩個月排放一次,每次排放量80 m3。

  (5)清洗機污水。含有鹽酸、硫酸、硝酸和磷酸,pH<1.5。不定期排放,每次排放量85 m3。

  1.2 生活污水進水水質和水量

  生活污水水量為1 200 m3/d。生活污水進水水質:COD 300~350 mg/L,BOD5 200~230 mg/L,氨氮≤100.0 mg/L,石油類≤40 mg/L,SS≤250 mg/L,pH 6~9。

  1.3 出水水質

  各種生產(chǎn)污水經(jīng)過預處理后出水水質均應達到DB 21/1627—2008《遼寧省污水綜合排放標準》〔2〕,具體要求:CODCr≤300 mg/L,BOD5≤250 mg/L,氨氮≤30 mg/L,石油類≤20 mg/L,SS≤300 mg/L,pH 6~9,磷酸鹽≤5.0 mg/L。預處理后的生產(chǎn)污水與生活污水混合,形成綜合污水,并做進一步處理。綜合污水處理后出水水質應達到GB/T 18920—2002《城市污水再生利用 城市雜用水水質》中綠化及道路清掃水質標準〔3〕,具體要求:BOD5≤15 mg/L,氨氮≤10.0 mg/L,pH 6~9。

  2 處理工藝流程

  根據(jù)機床廠污水種類繁多、成分復雜的特點,采用預處理和生物處理結合的工藝進行處理,具體工藝流程如圖 1所示。

 圖 1 處理工藝流程

  工業(yè)污水首先進行預處理過程。乳化液污水有機負荷極高,化學穩(wěn)定性高,處理很困難,需要單獨進行預處理。乳化液污水首先進入預處理機,通過加藥裝置向預處理機中投加石灰乳和明礬粉水兩種混凝劑;炷齽┠軌虬l(fā)生水解,生成膠體吸附油滴,還能形成高分子聚合物吸附油滴,使乳化油從水分子的包圍中分離,完成破乳過程,實現(xiàn)油水分離,預處理機出水進入貯存池。而前處理污水、熱處理污水、噴漆污水和清洗機污水有機負荷、含油量較低,可以直接進入貯存池與處理后的乳化液污水進行混合,混合后污水進入中和調節(jié)池,加入鹽酸進行酸堿度調節(jié)。調節(jié)池出水管道設有管道混合器,其中添加了PAC粉末、PAM粉末,在出水水流的作用下,藥劑迅速、均勻的擴散到污水中,混合了藥劑的污水流入固液分離器。在固液分離器中,磷酸鹽以磷酸鈣沉淀的形式去除,鋅、錳等重金屬離子以氫氧化物沉淀的形式去除,出水管的管道混合器中加入PAC粉末、PAM粉末,藥劑與出水混合后進入裝有渦凹曝氣機的小型充氣段,在那里與曝氣機產(chǎn)生的微氣泡充分混合,氣泡附著在固體懸浮物表面,將其帶到水面。氣浮池的上端設置刮泥機,刮泥機將浮在水面的懸浮物刮到傾斜板上,再將其推入排泥管。排泥管內設置水平螺旋推進器,將所收集的污泥推出氣浮池。氣浮池出水進入曝氣調節(jié)池。

  生活污水首先通過集水池中的機械格柵,攔截污水中大顆粒懸浮或漂浮固體污染物,然后由潛水泵提升到曝氣調節(jié)水池。在曝氣調節(jié)水池中,生活污水與處理后的工業(yè)污水充分混合,并完成水質水量的均化。然后將污水提升至水解酸化池,利用厭氧菌使有機物得到充分厭氧降解或初步水解,將大分子有機物轉化成小分子有機物,提高污水的可生化性。水解酸化池流出的污水通過進水槽,由下至上均勻進入一級接觸氧化池,池底均勻設置一定數(shù)量的曝氣頭提供氧氣,池中充氧的污水與懸掛的組合填料充分接觸,填料上附著的好氧微生物對大部分有機污染物進行生物降解,污水得到初步凈化。污水在重力的作用下流入二級接觸氧化池,進一步完成有機物的降解,出水進入沉淀池,進行泥水分離。沉淀后污水均勻分配,進入三套并聯(lián)的石英砂過濾器,去除水中懸浮物及黏膠質顆粒,從而降低水中濁度,出水進入兩套并聯(lián)的活性炭吸附器進一步去除水中懸浮物及總磷。過濾工藝是保證污水各項出水水質達到指標的重要步驟,過濾清水由變頻給水泵運輸?shù)街兴o水管網(wǎng),回用于生產(chǎn)和廠區(qū)綠化灌溉。

  3 主要工藝構筑物設計參數(shù)及設備選型

  3.1 預處理部分

  (1)乳化液污水預處理。預處理機1套,處理能力為1 m3/h,尺寸為1.5 m×0.7 m×1.3 m,功率1.5 kW,荷重1.35 t。設置鈣鹽加藥裝置和明礬加藥裝置各 1套,型號為LD-JY-500,儲藥箱有效容積500 L,溶藥箱有效容積200 L,攪拌機功率0.37 kW。KWQ4-10-0.55型乳化液污水池潛污泵1臺,Q=4 T/h,H=10 m。

  (2)清洗機、前處理、熱處理、噴漆污水預處理。污水貯存池尺寸為8.0 m×4.0 m×2.7 m。設置鹽酸加藥裝置1臺,有效容積500 L。KWQ4-10-0.55型污水池提升泵1臺,Q=4 T/h,H=10 m。

  (3)中和調節(jié)池。尺寸為6.05 m×2.7 m×4.5 m,設置KWQ10-15-1.1型潛污泵2臺,Q=10 T/h,H=15 m。

  (4)固液分離器。1套,尺寸為4.0 m×2.0 m×3.0 m,處理能力10 m3/h,功率1.6 kW,處理流量10 T/h,凈重3.6 T。設PAC加藥裝置和PAM加藥裝置各1套,儲藥箱有效容積1 000 L,溶藥箱有效容積500 L,攪拌機功率0.55 kW。

  (5)渦凹氣浮裝置。1套,尺寸為3.05 m×1.23 m×1.26 m。氣浮裝置型號為ZWS-10,功率3.3 kW,處理能力10 m3/h。

  3.2 生物處理部分

  (1)集水池。尺寸為9.28 m×6.05 m×4.8 m,池內設有機械格柵1臺,格柵寬800 mm,柵條間隙5 mm,傾角60°。配有WQ2290-430-200型潛水泵2臺,Q=250 m3/h,H=15 m,P=18.5 kW。WQ2260-425-150型潛水泵1臺,Q=145 m3/h,H=15 m,P=11 kW。

  (2)曝氣調節(jié)水池。尺寸為14.7 m×6.05 m×4.7 m。設有WQ2210-422-150型潛水泵2臺,Q=65 m3/h,H=15 m,P=5.5 kW。

  (3)水解酸化池和生物接觸氧化池。水解酸化池尺寸為7.2 m×6.05 m×4.48 m。生物接觸氧化池采用兩級生物接觸氧化流程。一級接觸氧化池尺寸為9.95 m×5.65 m×4.8 m,二級接觸氧化池尺寸為4.95 m×5.65 m×4.8 m。每座接觸氧化池內掛組合填料。設有2臺SSR125H-1750-58.8型鼓風機將壓縮空氣通過管道送入每座接觸氧化池。

  (4)沉淀池。構筑物為豎流式沉淀池,尺寸為 5.6 m×5.6 m×4.8 m。池內裝有2臺kWQ8-12-0.75型沉淀池潛污泵,H=12 m。

  (5)石英砂過濾器和活性炭吸附器。石英砂過濾器3套,處理水量30 T/h,尺寸為D 2.0 m×3.38 m,凈重2.5 T;钚蕴课狡2套,處理水量30 T/h,尺寸為D 2.0 m×3.66 m,凈重2.5 T。

  3.3 自控系統(tǒng)

  自控系統(tǒng)能夠顯示系統(tǒng)各設備、裝置、區(qū)域的運行狀態(tài)以及全部過程參數(shù)和動態(tài)生產(chǎn)實時數(shù)據(jù),操作人員可在中央控制室監(jiān)視各工藝設備運行狀態(tài),實現(xiàn)自動化操作、遠程控制要求。

  4 運行效果

  該工程于2007年8月開始運行,工程運行至今,處理效果一直很穩(wěn)定,COD、SS和氨氮均達到GB/T 18920—2002《城市污水再生利用城市雜用水水質》中綠化及道路清掃水質標準。2012年10月的運行效果如表 1所示。

  5 運行費用分析

  運行費用主要有電費、人工費和藥劑費。其中電費:工程中耗電設備有潛污泵3臺,潛水泵5臺,鼓風機2臺,氣浮裝置1臺,攪拌機2臺,總裝機容量為83.92 kW,其中鼓風機、氣浮裝置常年運行,其他設備按照運行需要間斷運行,綜合考慮以上因素得到實際工程運行功率為45 kW,電價按0.6元/(kW·h)計算,耗電費為0.45元/m3;人工費:工程運行管理維護人員4名,按人工維護管理費用每日80元計算,人工費為0.22元/m3;藥劑費:消耗藥劑主要為PAC、PAM、石灰乳和明礬,藥劑需要按時補充,每次定量投加50 kg,合計藥劑費為0.38元/m3。綜上所述,污水處理運行費用=電費+人工費+藥劑費=0.45+0.22+0.38=1.05元/m3。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關技術文檔。

  6 結 語

  機床廠生產(chǎn)污水污染物成分復雜,包括工業(yè)生產(chǎn)車間產(chǎn)生的乳化液污水、含油污、磷酸鹽、鋅、錳、表面活性劑等物質的污水。預處理方法能夠對不同來源的污水進行有針對性的處理,減輕后續(xù)生物處理部分的處理負擔,提高處理效果,生產(chǎn)污水出水水質符合DB21/1627—2008《遼寧省污水綜合排放標準》。水解酸化、生物接觸氧化等生物處理工藝能夠完成對廠區(qū)綜合污水的處理,處理水進行中水回用,實現(xiàn)了污水的無害化處理,出水水質達到GB/T 18920—2002《城市污水再生利用城市雜用水水質》中綠化及道路清掃水質標準。