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高鹽度含銅蝕刻廢液處理方法

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-10-2 9:10:15

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  印刷線路板蝕刻廢液經(jīng)過電解回收金屬銅后,鹽度大、酸度高,仍有一定濃度的金屬銅離子。鹽度大主要表現(xiàn)在SO42-濃度過高,會對微生物產(chǎn)生抑制和毒害作用,從而嚴重影響生物處理系統(tǒng)的凈化效果〔1〕。酸度高是指需加入大量的堿去中和以達到出水pH為6~9的要求,而且所花費用較高。據(jù)廣州附近的某個線路板廠的計算,每噸廢水的中和處理成本在200元以上,由于銅的濃度低,無法回收,造成資源的浪費;而且廢水處理難度大,水質(zhì)不能穩(wěn)定達標排放。

  目前,廣東省環(huán)境保護廳對電鍍行業(yè)執(zhí)行《電鍍污染物排放標準》(GB 21900—2008)水污染物特別排放限值即表 3標準,總銅的排放限值由0.5 mg/L降低到了0.3 mg/L。國內(nèi)外常用的含銅廢水處理方法有化學法、物化法和生物法〔2〕。其中化學法處理酸性含銅廢水的研究較多,并且大多已應用于實際生產(chǎn)中;瘜W法主要包括化學沉淀法、置換法和電解法,由于電鍍廢水已經(jīng)是電解后所排放的廢水,從經(jīng)濟方面考慮,應選擇用化學沉淀法處理。而目前使用的化學沉淀法都沒有考慮高SO42-的回收問題,造成了資源的浪費。為了在達到新標準的同時,實現(xiàn)資源的回收利用,筆者對某電鍍廠的蝕刻廢液經(jīng)電解后采用三步沉淀法進行處理,首先分別加Ca(OH)2和CaCl2使SO42-以石膏的形式資源回收,且保證Cu2+不沉淀,再加入NaOH使Cu2+以Cu(OH)2的形式沉淀下來。不但回收了SO42-,同時也實現(xiàn)了對Cu2+的回收。

  1 材料與方法

  1.1 試驗用水與水質(zhì)

  試驗用水為某電鍍廠的蝕刻廢液經(jīng)電解處理后的廢水,屬于高鹽分、高酸度和含銅量較高的廢水。電解處理過程為:過硫酸鈉/硫酸體系廢水→電解槽→電解后排放廢水。工藝上與其他廢水混合后進入后續(xù)混凝生化處理系統(tǒng)以求達標排放。

  由于該電鍍廠電解后所排放的廢水中Cu2+質(zhì)量濃度基本維持在750 mg/L左右,pH也基本維持在0.4~0.5,所以該廢水具有代表性。廢水水質(zhì):COD 624 mg/L,Cu2+ 787 mg/L,SO42- 72 g/L,pH為0.5。

  1.2 儀器與試劑

  儀器:日立Z-2000系列偏振塞曼原子吸收分光光度計; SHZ-D(Ⅲ)循環(huán)水式多用真空泵,河南省予華儀器有限公司;SⅡ-N12B型電熱恒溫水浴鍋,北京精科華瑞儀器有限公司;722E型可見分光光度計,上海光譜儀器有限公司;CT-6021A型pH計,深圳市柯迪達電子有限公司;FA1204B型電子天平,上海精密科學儀器有限公司;30 mL G4玻璃坩堝。

  試劑: Ca(OH)2、CaCl2,天津市大茂化學試劑廠;NaOH,成都市科隆化工試劑廠,均為分析純。

  1.3 試驗方法

  如果單純地通過加Ca(OH)2來去除SO42-,隨著Ca(OH)2加入的質(zhì)量濃度增加,硫酸鈣的量會不斷增加,pH也會不斷上升,當升至某一pH時,由于反應完全,反應變得非常遲緩,沉淀中不但會含有硫酸鈣沉淀,還會含有不溶解的Ca(OH)2,此時SO42-不會100%去除。這是因為若達到Cu2+開始沉淀的pH,繼續(xù)投加Ca(OH)2,不僅會生成含有氫氧化銅的不純硫酸鈣,還會造成Ca(OH)2的浪費,既不環(huán)保也不經(jīng)濟。除此之外,CaCl2是完全溶解的強酸弱堿鹽,對比微溶的Ca(OH)2來說能夠更好地去除掉剩下的SO42-,而且此時的pH只會下降不會上升,保證了Cu2+在此條件下不會沉淀。所以從Ca(OH)2不反應開始,通過加入CaCl2來使SO42-轉(zhuǎn)變成硫酸鈣沉淀以進一步去除SO42-。然后通過加NaOH使Cu2+以氫氧化銅的形式沉淀下來以達到去除Cu2+的目的。

  1.4 檢測項目及分析方法

  Cu2+濃度較高時采用BCO分光光度法測定,特征波長為595 nm,Cu2+質(zhì)量濃度較低(≤10 mg/L)時采用火焰原子吸收測定;SO42-濃度采用重量法測定;硫酸鈣純度采用先測定其三氧化硫的含量(GB/T 5484—2012),再通過系數(shù)轉(zhuǎn)換成硫酸鈣的純度。

  2 結(jié)果與討論

  2.1 廢水中Ca(OH)2沉淀/溶解界限pH的確定

  用自來水和鹽酸配制成與廢水相同酸度(pH=0.5)的100 mL模擬廢水進行試驗。加入一定量的Ca(OH)2,攪拌10 min后,測定其pH,直到加入的Ca(OH)2經(jīng)過攪拌以后不再溶解,測定其pH。模擬廢水中加入一定量Ca(OH)2后的pH及其溶解狀態(tài)發(fā)現(xiàn):當pH≤2.0時,Ca(OH)2是完全溶解和反應的;當pH>2.0時,Ca(OH)2溶解性變差,幾乎不溶解,說明向含有大量SO42-的廢水中加入Ca(OH)2使pH由0.5升至2.0時,得到CaSO4(石膏),不含Ca(OH)2,而且在此酸度下,金屬鐵等離子是不會沉淀的,所以沉淀的CaSO4是很純的;當pH>2.0時,沉淀中不僅含CaSO4·2H2O,還可能含有不溶的Ca(OH)2 ,所以pH=2.0即為界限pH。

  2.2 SO42-的去除效果

  2.2.1 加入Ca(OH)2后SO42-的去除效果

  向100 mL廢水中加入不同量的Ca(OH)2后,Cu2+質(zhì)量濃度及pH變化如圖 1所示。

 圖1 Cu2+質(zhì)量濃度和pH的變化

  由圖 1可見,加入3.55 g Ca(OH)2時,pH升至2.0,pH會升高是因為酸堿中和反應;但還沒有達到Cu2+開始沉淀的pH,溶液中 Cu2+濃度略微下降,從787 mg/L降至748 mg/L,這是由于CaSO4沉淀的機械夾帶損失的銅所造成的。所以當加入3.55 g Ca(OH)2時,pH升至2.0,可以起到去除SO42-的效果,同時Cu2+質(zhì)量濃度幾乎不發(fā)生變化,SO42-質(zhì)量濃度由71 950.78 mg/L降低為30 595.03 mg/L,去除率為57.48%。

  2.2.2 加入CaCl2后SO42-的去除效果

  為了進一步提高廢水SO42-的去除率,又要保證廢水中Cu2+不會發(fā)生沉淀,向經(jīng)過Ca(OH)2處理后的100 mL廢水投加強酸性鈣鹽CaCl2后,Cu2+濃度及pH變化如圖 2所示。

 圖2 Cu2+質(zhì)量濃度和pH的變化

  由圖 2可見,隨著CaCl2的投加量增加,pH不斷下降,Cu2+濃度基本上沒有變化,原因是未達到Cu2+開始沉淀的pH。但是,此時SO42-的去除率繼續(xù)提高,CaCl2添加量為3.5 g時,SO42-去除率已達到了94.33%,pH降至1.3。繼續(xù)添加CaCl2,SO42-去除率增加不多。

  2.3 Cu2+的去除效果

  經(jīng)前兩步沉淀后向100 mL濾液中加入不同量的NaOH,Cu2+去除率及pH變化如圖 3所示。

 圖3 Cu2+去除率和pH的變化

  由圖 3可見,當加入0.5 g NaOH時,pH升至9.0,Cu2+去除率達到了99.37%?紤]到后續(xù)還有處理系統(tǒng)可以降低Cu2+含量以及盡量使出水保持在中性水平,選擇NaOH的投加量為0.5 g。此時pH升至9.0,生成0.4 g的沉淀,經(jīng)化驗該沉淀物Cu2+質(zhì)量分數(shù)為18.75%。 而通常銅質(zhì)量分數(shù)高于1%的銅渣就有其回收價值〔3〕,所以此銅渣的回收價值很高。

  經(jīng)過三步沉淀處理后廢水中SO42-質(zhì)量濃度由72 g/L降到4.1 g/L,去除率為94.33%,Cu2+質(zhì)量濃度由748 mg/L降到4.7 mg/L,去除率99.37%,極大降低了各種無機鹽成分和重金屬離子,顯著地改善了后續(xù)生化工藝效果,可以滿足排放要求。

  2.4 石膏的純度分析

  經(jīng)烘干后的無水石膏顏色白凈,稱取約0.2 g樣品測定其CaSO4的純度,精確到0.000 1 g,為了試驗結(jié)果的準確,測定3個平行樣,測定結(jié)果如表 1所示。

  由表 1可見,分別加入Ca(OH)2和CaCl2后,生成的石膏純度非常高,平均CaSO4純度達到了99%和98.6%。這是因為此酸性廢水中只包含了SO42-、H+、Cu2+和少量Na+,不含其他金屬離子和雜質(zhì),經(jīng)過高溫烘干又去掉了殘留的水分。

  經(jīng)漂洗烘干以后的工業(yè)副產(chǎn)品石膏,可以用于水泥工業(yè)作緩凝劑,也可直接用于筑路材料和土壤的改良劑,還可以用于建筑模型石膏,美術(shù)工藝品等。而對于這種純度達到98%以上的高品質(zhì)石膏,還可以考慮制成石膏繃帶應用于醫(yī)藥行業(yè)。

  3 經(jīng)濟可行性分析

  Ca(OH)2、CaCl2、NaOH的價格按工業(yè)級計算,價格參考網(wǎng)上報價;石膏和Cu(OH)2回收的價格也參考網(wǎng)上報價,Ca(OH)2、CaCl2、NaOH的加入量分別為35.5、35、5 kg/m3,單價分別為28.4、52.5、10.75元/kg,投入合計92元/m3,產(chǎn)出的石膏、Cu(OH)2分別為97.6、4 kg/m3,單價分別為0.3、5元/kg,產(chǎn)出合計49元/m3,實際處理費用為43元/m3,相對于現(xiàn)在200元/m3的處理費用來說有了很大程度的降低,三步沉淀法處理微蝕廢液在經(jīng)濟上是可行的。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  4 結(jié)論

  (1)三步沉淀法分別回收CaSO4和Cu(OH)2,具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。其中采用Ca(OH)2、CaCl2分別沉淀SO42-,可以得到很純的CaSO4;采用NaOH沉淀Cu2+,可以得到質(zhì)量分數(shù)為18.75%的銅副產(chǎn)品。(2)廢水中SO42-質(zhì)量濃度由72 g/L降到4.1 g/L,去除率為94.33%;廢水中Cu2+質(zhì)量濃度由748 mg/L降到4.7 mg/L,去除率為99.37%;極大降低了廢水中各種無機鹽成分和重金屬離子含量,顯著地改善了后續(xù)生化工藝效果,可以滿足排放要求。