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水解酸化-SBR工藝處理中藥廢水的工程實(shí)踐

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-9-26 9:10:21

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  廣西作為國家的南藥基地,擁有豐富的中醫(yī)藥資源。 近年來,隨著中藥、 中成藥制藥企業(yè)的發(fā)展,該類企業(yè)排放的廢水已成為嚴(yán)重污染源之一 。 中藥生產(chǎn)企業(yè)在原料洗滌、 藥物提取和沖洗過程中會產(chǎn)生大量廢水,其具有有機(jī)污染物濃度高、 懸浮物含量高 、 色度高 、 可生化性較好的特點(diǎn) 〔1〕,如何有效處理該類廢水成為當(dāng)今環(huán)保領(lǐng)域面臨的一個難題。

  1 項(xiàng)目背景

  桂林某制藥廠位于漓江上游地區(qū) ,主要使用銀杏葉提取銀杏黃酮 ,生產(chǎn)銀杏葉片 、 膠囊等系列產(chǎn)品 ,是一個具備一定規(guī)模的藥品生產(chǎn)基地。 由于其生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生大量廢水 ,若直接排放會對漓江的水環(huán)境造成嚴(yán)重影響 。 因此 ,要求該企業(yè)排放廢水達(dá)到 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 》 (GB 8978—1996) 的一級標(biāo)準(zhǔn)要求。

  該企業(yè)委托筆者單位對廠區(qū)的污水 處理站進(jìn)行設(shè)計和調(diào)試,筆者作為主要參與者參加了該污水處理項(xiàng)目的設(shè)計與運(yùn)行調(diào)試。

  2 廢水來源及水質(zhì)水量

  廢水主要來源于中藥材前處理的清洗、 蒸煮 ,提取工藝中的提煉、 濃縮 ,以及殘液傾倒 、 設(shè)備清洗過程等。 其主要污染物為 CODCr、BOD5、SS,平均排放量為 200 m3/d,最大排水量為 20 m3/h,生產(chǎn)廢水與部分生活污水經(jīng)廠區(qū)污水 下水道合并流入廢水處理站 。由于企業(yè)受市場需求、 產(chǎn)品銷售情況以及原材料的季節(jié)性等因素影響 ,隨時調(diào)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)量,因此廢水排放無固定規(guī)律,水量水質(zhì)隨時間變化很大。 根據(jù)廠方提供的資料,廢水水質(zhì)如表 1 所示。

  從表 1 可知 ,該企業(yè)產(chǎn)生廢水的 BOD5/COD > 0.3,說明該廢水的可生化性較好 ,可采用生化工藝進(jìn)行處理。

  3 工藝流程

  制藥廢水的處理方法很多 ,物化法主要有混凝沉淀法、 氣浮法、 吸附法、 電解法和膜分離法; 化學(xué)法主要有催化鐵內(nèi) 電解法、 臭氧氧化法和 Fenton 試劑法; 生化法主要有序批式活性污泥法(SBR)、 普通活性污泥法、 生物接觸氧化法、 上流式厭氧污泥床法(UASB) 等 〔2〕。 但上述單一處理方法的效果不好,出水水質(zhì)不穩(wěn)定 ,通常采用多種工藝聯(lián)合處理,才能保證穩(wěn)定的處理效果。 目前,多種處理工藝的聯(lián)合使用在很多工程中得到應(yīng)用 ,并取得了很好的效果 ,例如 UASB—CASS 工 藝 〔3〕、 水 解 酸 化—SBR 工 藝 〔4〕、 兼氧—深 曝—兩 級 A/O 工 藝 〔5〕、 水 解 酸 化—接 觸 氧化—?dú)飧 趸に?〔6〕等。 結(jié)合該企業(yè)的實(shí)際廢水水質(zhì) 、 水量和地形情況 ,決定采用水解酸化— SBR 工藝處理生產(chǎn)廢水,其工藝流程見圖 1 。

 圖 1 中藥廢水處理工藝流程

  廢水主要來自中藥加工過程,其中含有大量大顆粒固體污染物 ,因此將廢水先送入格柵井去除粗大顆粒。 格柵井內(nèi)設(shè)粗細(xì)兩道格柵,以分離粗大顆粒和較細(xì)顆粒。 預(yù)處理后的廢水進(jìn)入水解酸化池 ,水中難降解的大分子有機(jī)物在厭氧微生物作用下進(jìn)行消化分解,成為易降解的小分子有機(jī)物,可提高后續(xù)工藝的 CODCr 和 BOD5 去除率 。 水解酸化池出水進(jìn)入 SBR 池曝氣 ,水中的有機(jī)物在好氧微生物作用下繼續(xù)分解為 CO2 和 H2O,使廢水達(dá)標(biāo)排放。 SBR 池產(chǎn)生的污泥由污泥泵排入 水解酸化池進(jìn)行消化減量,剩余污泥用污泥泵定期排入污泥干化場 ,晾干后外運(yùn)填埋。

  4 廢水處理站主要構(gòu)筑物

  (1) 格柵井。設(shè)格柵井 1 座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為 5.0 m ×2.0 m ×1.5 m,安裝兩道格柵,其中粗格柵柵條間隙 30 mm,細(xì)格柵柵條間隙 5 mm,通過物理方法去除廢水中較大的懸浮物質(zhì) ,采用人工清渣,停留時間 10 min。

  (2) 水解酸化池 。設(shè)水解酸化池 1 座 ,鋼砼結(jié)構(gòu) ,尺寸為 12 m ×15 m ×2.5 m,停留時間 2 d,池中填充彈性填料,通過厭氧微生物降解高分子有機(jī)物,池底均布曝氣管,手工閥門控制曝氣時間,與SBR 池共用鼓風(fēng)機(jī),防止污泥沉積,出水使用泥泵送至 SBR 池。

  (3)SBR 反應(yīng)池。 設(shè) SBR 反應(yīng)池 2 座 ,鋼砼結(jié)構(gòu) ,處理量 Q=100 m3/d,尺寸為 5 m ×4 m ×6 m,運(yùn)行周期為 24 h; 包括曝氣頭 50 個 ,鼓風(fēng)機(jī) 2 臺 (1 用 1 備)。

  (4) 漂白池 。 設(shè)漂白池 1 座 ,鋼砼結(jié)構(gòu) ,尺寸為 D 8 m ×2 m,安裝攪拌機(jī) 1 臺 ,投加漂白劑去除色度 ,若 SBR 池出水色度已經(jīng)滿足排放要求,則不漂白 。

  (5) 濾池。 設(shè)濾池 1 座,鋼砼結(jié)構(gòu) ,尺寸為 3 m × 3 m ×4 m,填料為普通未分級卵石 ,主要考慮去除漂白后產(chǎn)生的絮狀體,不考慮反沖洗。

  5 試運(yùn)行及問題

  5.1 工程啟動

  (1)SBR 池 。 SBR 池接種污泥取自桂林市七里店污水處理廠剩余污泥 ,投加污泥后向 SBR 池內(nèi)注清水至 4 m 水位 ,每池中添加尿素 20 kg、 磷酸二氫鉀 10 kg,連續(xù)曝氣 72 h,開始進(jìn)水調(diào)試。 對 SBR 池定時曝氣,定時適量排出上清液并添加適量的 廢水原水,逐步減少尿素和磷酸二氫鉀的投加量直至完全停止投加 。 在啟動過程中 ,觀察活性污泥中菌膠團(tuán)的大小 、 形狀、 顏色并取上清液進(jìn)行測試 ,判斷活性污泥微生物的馴化培養(yǎng)效果 。 在第 25 天時停止投加氮磷,完全使用生產(chǎn)廢水,只是在第 30 天和第 32 天時 ,因微生物營養(yǎng)不足 、 菌膠團(tuán)顏色發(fā)黃變暗 ,分別投加一次附近養(yǎng)豬場產(chǎn)生的豬糞,持續(xù)曝氣 24 h 后 ,情況得到改善。 在連續(xù)運(yùn)行 45 d 后 ,反應(yīng)池中的活性污泥性能良好,廢水處理達(dá)到預(yù)期效果 ,初步判定 SBR 池啟動成功 。

  (2) 水解酸化池。 水解酸化池中使用彈性填料,填料填充度為 70%,在啟動初期使 用廢水原水來培養(yǎng)厭氧污泥,但效果不明顯 ,污泥增長緩慢; 第 25 天時 SBR 池開始回流污泥 ,將回流污泥作為水解酸化池接種污泥,45 d 后填料掛膜效果明顯 ,系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行期 。

  5.2 運(yùn)行中出現(xiàn)的問題

  該項(xiàng)目于 2005 年竣工并投入使用 ,試運(yùn)行期間處理效果穩(wěn)定 ,出水水質(zhì)均能達(dá)到 《 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996) 的一級標(biāo)準(zhǔn)要求。 監(jiān)測發(fā)現(xiàn),總排放口的 SS 雖然達(dá)標(biāo) ,但均高于漂白池出水 SS,經(jīng)現(xiàn)場考察后發(fā)現(xiàn),漂白池出水采用穿孔出水 ,出水口位于濾池填 料上方 ,出水對濾池填料產(chǎn)生沖擊,且出水口只有 1 個,造成濾池布水不均 ,可能對過濾效果產(chǎn)生影響 。 隨后對漂白池出水口進(jìn)行改造 ,采用 UPVC 多孔管布水 ,減少出水對濾池填料的沖擊并盡可能使 布水均勻 ,改造完成后該問題得到解決。

  6 驗(yàn)收與監(jiān)測

  環(huán)保部門對該項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收,針對該廠排放控制項(xiàng)目 (pH、CODCr、BOD5、SS、 色度 ) 進(jìn)行了監(jiān)測 。在其正常生產(chǎn)期間內(nèi)連續(xù)采樣 4 次,監(jiān)測期間生產(chǎn)工況穩(wěn)定 ,廢水排放量為 200 m3/d ,達(dá)到了設(shè)計處理要求。 監(jiān)測結(jié)果見表 2。

  表 2 數(shù)據(jù)表明 ,該項(xiàng)目出水水質(zhì)穩(wěn)定 ,實(shí)際處理效果達(dá)到設(shè)計要求,出水水質(zhì)達(dá)到并優(yōu)于 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996) 中的一級標(biāo)準(zhǔn)。

  7 工程投資和運(yùn)行成本

  該廢水處理工程總投資約 50 萬元。 運(yùn)行成本主要為動力費(fèi)用 、固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 、設(shè)備維修費(fèi) 、 藥劑費(fèi)、 人工費(fèi)等,實(shí)際測算的處理成本約為 0.76 元/m3。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  8 結(jié)論

  (1) 采用水解酸化 —SBR 工藝可以有效處理中藥廢水,穩(wěn)定運(yùn)行時對 COD 的去除率可達(dá) 95%以上,出水各項(xiàng)指標(biāo)均滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

  (2) 在采用普通未分級卵石作為濾池填料時,濾池進(jìn)水分布是否均勻?qū)⒂绊戇^濾效果,應(yīng)盡量使布水均勻 。

  (3) 該治理工程采用地下式和半地下式構(gòu)筑物,在滿足工藝流程的前提下,盡量利用處理站原有地勢 ,降低了動力費(fèi)用 。各構(gòu)筑物間位置合理,工藝管線短、 建筑物布置緊湊。項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的處理效果 ,取得了良好的環(huán)境效益。