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SBR工藝受油類污染物沖擊的過程及處理

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-8-27 8:30:36

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  四川某甲醇生產(chǎn)企業(yè)的40m3/h廢水處理裝置于2005年建成投用,主要針對40萬t甲醇生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含醇廢水的處理,該廢水處理裝置采取SBR的處理工藝。SBR工藝以時間分割的操作方式替代空間分割的操作方式,靜置理想沉淀替代傳統(tǒng)的動態(tài)沉淀,即在同一池子內(nèi)將進水、反應、沉淀、排水、閑置5個步驟融為一體,具有流程簡單、處理效果優(yōu)異、運行靈活、適應水質(zhì)變化能力較強等優(yōu)點〔1〕。SBR污水處理流程示意如圖 1所示。

 圖 1 SBR污水處理流程示意

  該廢水處理裝置投運8a以來,運行狀況一直較為穩(wěn)定,外排水執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)的1級指標。

  該廢水處理裝置污水來源比較單一,SBR活性污泥的微生物菌群主要針對含甲醇廢水。正常運行時,SBR池可處理最高300 mg/L的甲醇廢水。處于停車或檢修期間無廢水來源時,則將SBR池內(nèi)的微生物甲醇適應質(zhì)量濃度下調(diào)至50 mg/L,曝氣時間也可適當縮短。由于廢水中甲醇濃度較低,還需加入適量的甲醇和營養(yǎng)鹽,以維持SBR池內(nèi)專性微生物的生長繁殖。

  本次油類污染物沖擊異常工況發(fā)生在停車檢修期間,出現(xiàn)了SBR池突然異常起泡、處理后污水COD不達標等情況,與以往污水受甲醇濃度變化影響產(chǎn)生的異常工況完全不同。

  1 油類污染物沖擊的過程

  1.1 初期現(xiàn)象

  異常工況的初期,SBR池突然異常起泡,因起泡原因不明,誤認為是有表面活性劑進入污水系統(tǒng)造成,因此向SBR池內(nèi)投加消泡劑進行消泡處理。但消泡劑只能短時間減少泡沫,并不能阻止泡沫的不斷產(chǎn)生。進入靜置階段后整個SBR池面布滿乳白色的泡沫,且打撈起的泡沫長時間不會自行破碎。SBR池的起泡情況如圖 2所示。

 圖 2 SBR池起泡情況

  1.2 中期現(xiàn)象

  出現(xiàn)異常后增加了調(diào)節(jié)池以及SBR池的水質(zhì)分析,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)池COD由84 mg/L突升至3 073.7 mg/L,懷疑為甲醇等有機物含量突然增加造成。因此,立即停止向SBR池進水,強化曝氣處理。經(jīng)2 d共5個周期處理后,出水COD仍不達標。經(jīng)對調(diào)節(jié)池污水分析發(fā)現(xiàn),甲醇含量并不高,但油類含量遠超正常值;敬_認異常工況為油類污染物沖擊造成。

  此時調(diào)節(jié)池內(nèi)的污水外觀已出現(xiàn)明顯變化,調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水呈黑色,但表面看不到明顯的彩色油膜,應該是以乳化油的形式存在于水中;池底厭氧污泥已明顯膨脹上浮至水面。

  1.3 后期現(xiàn)象

  異常工況出現(xiàn)約10 d后,SBR池內(nèi)的活性污泥絮體顆粒明顯增大,其內(nèi)部包裹黑色厭氧黏泥,色澤偏紅。正常運行的SBR池中,濾網(wǎng)基本打撈不到大顆粒的活性污泥絮體,且顏色為土黃色。

  2 油類污染物沖擊的過程分析

  2.1 主要分析數(shù)據(jù)對比情況

  調(diào)節(jié)池和SBR池在工況正常和異常時的水質(zhì)分析數(shù)據(jù)如表 1所示。

  由表 1可知,異常工況下,調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水中的油類物質(zhì)和COD明顯增加,最高分別達到216.4、3 073.7 mg/L,是正常狀態(tài)的32倍和23倍;同時在異常工況下,pH下降的現(xiàn)象比較明顯。異常工況下,SBR池內(nèi)活性污泥的沉降比明顯上升,最高達90%。

  2.2 調(diào)節(jié)池異常分析

  正常運行期間,由于廢水來源主要為含甲醇廢水以及生活污水,不需要調(diào)節(jié)pH,因此調(diào)節(jié)池主要起均質(zhì)和厭氧預處理的作用。油性廢水進入調(diào)節(jié)池后,會對調(diào)節(jié)池內(nèi)的厭氧、兼氧菌造成沖擊,主要影響表現(xiàn)在pH和厭氧污泥性狀的變化。圖 3為異常工況下,調(diào)節(jié)池內(nèi)COD、油類及pH的變化趨勢。

 圖 3 調(diào)節(jié)池內(nèi)pH、COD和油類的變化趨勢

  pH過小或過大會影響參與污水處理的微生物細胞質(zhì)膜上的電荷性質(zhì),從而影響微生物細胞吸收營養(yǎng)物質(zhì)的功能,對微生物的生理活動產(chǎn)生不良影響。對于參與廢水生物處理的微生物,一般較佳的pH范圍為6.5~8.5.從圖 3(a)可以看出,異常工況期間,pH明顯地向酸化方向發(fā)展(第5天和第10天加堿進行調(diào)節(jié)),說明調(diào)節(jié)池內(nèi)厭氧微生物硝化、反硝化代謝強烈。

  該廢水處理裝置以前曾有多次廢水COD(主要污染物為甲醇)超過1 000 mg/L的情況出現(xiàn),但進入調(diào)節(jié)池后,通過潛水攪拌機攪拌和厭氧微生物的作用,一般3 d后COD能降至300 mg/L.由圖 3(b)可以看出,由于油類物質(zhì)沖擊造成了此次異常工況,調(diào)節(jié)池對COD的去除效果不明顯。但水解酸化反應可改善油類污染物的可生化性,為后續(xù)好氧處理提供條件〔2〕。

  由圖 3(c)可知,調(diào)節(jié)池內(nèi)的厭氧菌在受油類物質(zhì)沖擊后,只在前7 d對油類物質(zhì)有微弱的處理效果,之后油含量基本不再下降,說明調(diào)節(jié)池內(nèi)的厭氧菌不能直接處理油類污染物。

  2.3 SBR池異,F(xiàn)象分析

  異常工況期間,初期停止SBR池進水,待逐步馴化后,逐漸增加進水量。異常工況下SBR池內(nèi)pH、COD及污泥沉降比的變化趨勢如圖 4所示。

 圖 4 SBR 池內(nèi) pH堯COD 及污泥沉降比的變化趨勢

  由圖 4(a)可以看出,SBR池內(nèi)pH出現(xiàn)隨調(diào)節(jié)池的進水發(fā)生驟降的現(xiàn)象,及時進行了加堿處理,暫停進水后pH沒有明顯反彈。說明SBR池內(nèi)pH的變化主要是由調(diào)節(jié)池進水造成的,SBR池加強曝氣后本身沒有發(fā)生大量硝化反應產(chǎn)酸。

  由圖 4(b)可以看出,經(jīng)過反復悶曝至第12天,SBR池的殘余COD才降至合格指標 (60 mg/L) 以內(nèi)。原因為SBR池內(nèi)活性污泥對該部分主要由油類物質(zhì)產(chǎn)生的COD處理能力較低,微生物生長繁殖受到抑制造成〔3〕。12~25天期間逐步增加進水量,又經(jīng)過10 d左右的馴化,SBR池內(nèi)活性污泥才適應油性廢水,恢復了一定的COD處理能力,少量進水能夠一次處理合格。

  由圖 4(c)可知,異常期間SBR池的污泥沉降比遠超20%~40%的控制范圍。第13天的污泥沉降比最高(SV約90%),但從顯微鏡下觀察微生物相,一滴混合液中僅有2只鞭毛蟲還在活動,其他均已死亡或不活動,說明原生微生物菌種嚴重受到油類污染物的沖擊和毒害,造成沉降比升高的為失活膨脹污泥,對污染物無處理作用。油類物質(zhì)進入SBR池后,在曝氣過程中與活性污泥顆粒接觸并包裹,隔絕了活性污泥與外界的物質(zhì)交換,導致活性污泥死亡;隨后外層不斷吸附活性污泥,與油類物質(zhì)形成網(wǎng)捕作用,使原本分散的活性污泥和菌膠團不斷被吸收、聚集起來,最終形成顆粒大而接觸面積小的活性污泥顆粒〔4〕。

  有資料表明,與起泡有關(guān)的微生物大多呈絲狀或枝狀,能捕掃微粒和氣泡;而被絲網(wǎng)包圍的氣泡表面張力增大,不易破裂。此外,廢水中存在不溶性或憎水性物質(zhì)(如油、脂類等)時,有利于放線菌的生長。因此SBR池起泡和不易破碎是因油進入廢水系統(tǒng)導致起泡微生物繁殖所致。

  3 處理措施及過程

  由于該廢水處理裝置無隔油池或浮油處理設施,針對油類污染物沖擊的異常工況,采取了如下措施:

  (1)由于調(diào)節(jié)池和SBR池對油類污染物處理效果較差,因此首先切斷油類污染物來源,將后續(xù)廢水轉(zhuǎn)入事故罐暫存,隨后采取人工清淤的方式打撈調(diào)節(jié)池和分配槽內(nèi)的上浮污泥。

  (2)針對調(diào)節(jié)池內(nèi)油類水解酸化和厭氧硝化產(chǎn)酸的情況,適當加堿調(diào)節(jié),并清理調(diào)節(jié)池和分配槽表面含油污泥。

  (3)SBR池內(nèi)停止進水,避免異常繼續(xù)擴大。同時調(diào)整運行工況,在8 h的一個周期內(nèi),曝氣時間由4 h增加至6 h,取消進水和排水時間,減少靜置時間為1 h.同時加大羅茨鼓風機進風量,增加池內(nèi)溶氧。輔助采取加消泡劑和打撈的方式,抑制SBR池起泡程度。

  (4)加大SBR池內(nèi)每周期營養(yǎng)鹽的投入量,分為幾次投加。同時,維持池內(nèi)甲醇質(zhì)量濃度為80mg/L,避免甲醇專性微生物全部死亡。

  (5)加強SBR池排泥,降低污泥沉降比,排出失活底泥;同時從其他運行良好的污水處理裝置中抽取活性污泥,補入SBR池中作為新鮮菌種。

  采取以上措施后,經(jīng)15 d的反復處理和調(diào)整,SBR池逐漸恢復了一定的COD處理能力。隨后根據(jù)調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水的含油量和COD情況,少量進水,經(jīng)45 d左右才處理完調(diào)節(jié)池內(nèi)的含油廢水。SBR池的起泡現(xiàn)象經(jīng)30 d左右才逐漸減少。含油污染物的來源經(jīng)事后調(diào)查,為檢修期間的現(xiàn)場廢油不慎進入了污水收集管道所致。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  4 結(jié)語

  化工企業(yè)的污水處理裝置與普通生活污水處理裝置不同,SBR池內(nèi)培養(yǎng)、馴化的是活性污泥內(nèi)的專性微生物。因此當廢水水質(zhì)出現(xiàn)突變時,很容易對微生物系統(tǒng)造成毀滅性沖擊。從本次異常工況的案例中可以看到,整個異常工況歷時約24 d,SBR池在12d后才對油類污染物表現(xiàn)出一定適應性,并開始有較小的COD處理能力。國內(nèi)部分研究表明,當油類污染物<50 mg/L時,其對微生物硝化、反硝化和有機物降解的抑制作用比較輕微〔5〕,但油類污染物≥50 mg/L后則抑制和毒害作用明顯〔3〕。因此,對于油類污染物的沖擊,應及時調(diào)節(jié)進水濃度,經(jīng)過適應期后,才能馴化培養(yǎng)出有處理能力的微生物;同時必須維持專性微生物營養(yǎng)源的加入,避免原有的專性微生物完全死亡。由于此次油類物質(zhì)沖擊異常發(fā)生在冬季,活性污泥中的微生物生長繁殖受環(huán)境溫度影響放緩,系統(tǒng)恢復到正常所用的時間較長,若是在其他季節(jié),系統(tǒng)恢復到正常的時間應該會短一些。