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電鍍廢水尾水脫氮處理方法

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-8-21 8:44:18

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  電鍍廢水中含有多種重金屬、含氮污染物、有機物等,雖經(jīng)化學法、電解法、膜分離法、活性炭法〔1, 2, 3〕等有效處理達標排放,但仍有大量污染物流進江河湖海或滲入土壤地層,污染地下水源,破壞生態(tài),危及人類健康和壽命。尤其在預(yù)處理后電鍍廢水中依然含有大量的含氮污染物,對環(huán)境生態(tài)的污染愈發(fā)嚴重。隨著太湖流域?qū)Φ着欧乓蟮奶岣撸婂?A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.northcarolinalenders.com/">廢水尾水的脫氮處理問題亟待解決。

  倒置A2/O工藝〔4〕中缺氧區(qū)位于工藝系統(tǒng)首端,優(yōu)先滿足反硝化作用的碳源需求,強化處理系統(tǒng)的脫氮功能;通過取消初沉池或縮短初沉池停留時間,增加系統(tǒng)脫氮所需的碳源;與常規(guī)A/O工藝相比,倒置A2/O工藝的流程形式和規(guī)模要求與傳統(tǒng)法工藝更為接近,在老廠改造方面更具推廣優(yōu)勢。在倒置A2/O工藝中投加填料可以截留進行生化反應(yīng)的優(yōu)勢菌種,同時為微生物提供附著環(huán)境,有效維持處理系統(tǒng)內(nèi)的微生物濃度,提高工藝系統(tǒng)的處理效率。小試試驗以電鍍廢水尾水為目標廢水,聯(lián)合生活污水后,經(jīng)增設(shè)填料的改良型倒置A2/O工藝處理,對目標廢水的脫氮效能變化進行研究。

  1 試驗部分

  1.1 分析方法

  COD:重鉻酸鉀法回流滴定法;氨氮:納氏試劑光度法;硝酸鹽氮:紫外分光光度法;亞硝酸鹽:N-(1-萘基)-乙二胺光度法;總氮:過硫酸鉀氧化-紫外分光光度法;BOD5:稀釋接種法。

  1.2 試驗用水水質(zhì)

  試驗中采用的是電鍍廢水尾水(總鎳、Cu2+等重金屬已通過物化法高效回收)與生活污水混合后的廢水。

  電鍍廢水尾水取自蘇州市某電鍍廠區(qū)經(jīng)物化處理后的出水,其COD為250~370 mg/L,NH4+-N為40~55 mg/L,NO2--N為1~2 mg/L,NO3--N為250~350 mg/L,TN為300~400 mg/L,Cr6+≤1 mg/L,Cu2+≤1 mg/L,總鎳≤0.5 mg/L。

  生活污水為學校及周邊居民生活污水,其COD為150~200 mg/L,NH4+-N為25~35 mg/L,NO2--N<0.5 mg/L,NO3--N<0.5 mg/L,TN為30~40 mg/L。

  1.3 試驗裝置與運行

  試驗裝置采用有機玻璃材質(zhì)。反應(yīng)器分別設(shè)缺氧池、厭氧池、好氧池和沉淀池。缺氧池尺寸為10 cm×10 cm×45 cm,有效容積4 L;厭氧池尺寸為15 cm×15 cm×45 cm,有效容積9 L;缺氧池尺寸為30 cm×10 cm×45 cm,有效容積12 L;缺氧區(qū)和厭氧區(qū)內(nèi)設(shè)有攪拌槳攪拌。在缺氧池、厭氧池內(nèi)加入火山巖(粒徑2~3 cm,紅黑褐色不規(guī)則顆粒);在好氧池中懸掛組合填料(聚丙烯,D 80 mm),底部鋪設(shè)一層火山巖。

  倒置A2/O工藝流程如圖 1所示。

圖 1 工藝流程

  運行初期,以蘇州某污水處理廠A2/O工藝中好氧池及厭氧池污泥接種馴化培養(yǎng)。試驗采用連續(xù)進水方式培養(yǎng)微生物,循序漸進向系統(tǒng)的進水中增加目標廢水的體積分數(shù)。當系統(tǒng)的COD去除率穩(wěn)定且池中污泥濃度相對穩(wěn)定時,即視為反應(yīng)裝置啟動成功。

  系統(tǒng)啟動后水溫為22~32 ℃,MLSS為4~5 g/L,污泥齡SRT=10 d,運行倒置A2/O工藝,工況為:進水流量28.8 L/d,反應(yīng)器系統(tǒng)HRT為12.1 h,好氧池DO控制在2~3 mg/L,硝化液回流比100%,污泥回流比50%,監(jiān)測電鍍廢水尾水所占體積分數(shù)從10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%的變化中工藝的運行處理效果;在最佳體積分數(shù)下,觀測改變工況后工藝的運行處理效果。

  2 結(jié)果與討論

  2.1 電鍍廢水尾水所占比例對工藝運行效果的影響

  考察了電鍍廢水尾水所占體積分數(shù)對工藝運行效果的影響,結(jié)果表明,在不同電鍍廢水尾水所占比例下,工藝對NH4+-N、TN、COD表現(xiàn)出不一樣的去除率:(1)工藝對NH4+-N的去除率一直保持在90%及以上,電鍍廢水尾水所占比例對NH4+-N的去除率幾乎沒有影響;(2)工藝對TN的去除率隨著電鍍廢水尾水的體積分數(shù)從10%變化到80%,變化較為明顯,當體積分數(shù)≥70%,工藝對TN的平均去除率只有40%不到;(3)不同體積分數(shù)下,雖然工藝對COD的去除率雖然都≥50%,但是當體積分數(shù)≥50%時,工藝對COD的平均去除率有明顯降低。

  分析認為,不同混合比例直接影響混合廢水的可生化性。電鍍廢水中含有難以生化降解的含氮污染物及有機污染物,而電鍍廢水尾水和生化性較好的生活污水聯(lián)合處理,一方面降低了目標廢水中難降解物質(zhì)的濃度,另一方面生活污水中含有較易降解的有機物,為工藝系統(tǒng)的微生物生長提供營養(yǎng)物質(zhì)。兩方面共同作用使電鍍廢水尾水的可生化性得到改善,但隨著電鍍廢水尾水體積分數(shù)的增大,混合生活污水所起到的作用被弱化,從而使得工藝的處理效率產(chǎn)生波動,甚至降低。

  在電鍍廢水體積分數(shù)為30%時,整個工藝有著較高的平均去除率:NH4+-N平均去除率為95%,TN平均去除率為77%,COD平均去除率為86%。

  2.2 DO對工藝運行效果的影響

  試驗控制進水流量28.8 L/d,反應(yīng)器系統(tǒng)HRT為12.1 h,硝化液回流比100%,污泥回流比50%,以好氧池中DO分別在1.4~1.6、1.9~2.1、2.4~2.6、2.9~3.1 mg/L變化中,監(jiān)測分析工藝對NH4+-N、TN的去除變化。

  2.2.1 NH4+-N的去除變化

  不同DO下NH4+-N的變化情況見圖 2。

 圖 2 不同DO下NH4+-N去除效果

  不同DO條件下,NH4+-N的去除效果表明:當DO在1.40~1.60 mg/L的時候,工藝對NH4+-N的平均去除率在75%,出水NH4+-N平均質(zhì)量濃度10 mg/L;當DO在1.90~2.10 mg/L的時候,NH4+-N的去除率達到90%及以上,出水NH4+-N低于5 mg/L;當DO繼續(xù)增大,在達到2.40~2.60、2.90~3.10 mg/L時,NH4+-N去除率高達95%以上,出水NH4+-N質(zhì)量濃度在1~2 mg/L。

  分析認為,DO在1.40~1.60 mg/L,工藝硝化作用所需要的溶解氧不夠,抑制好氧微生物的生長,導致NH4+-N的去除效果較差,而隨著DO的增大,DO逐漸能夠滿足工藝中硝化作用的需要,使得NH4+-N的去除效果明顯變好。DO繼續(xù)增大,NH4+-N的去除率增大幅度有限,同時曝氣量的增大不僅不利于好氧活性污泥在組合填料表面的附著,造成好氧活性污泥的流失,而且從能耗角度考慮,也是不節(jié)能的。

  2.2.2 TN的去除變化

  不同DO下TN的變化情況見圖 3。

 圖 3 不同DO下TN去除效果

  當DO從1.40~1.60 mg/L變化到1.90~2.10 mg/L時,工藝對于TN的去除效果有著變好的趨勢。由于DO增大,使NH4+-N得以完全轉(zhuǎn)化為NO3--N,經(jīng)過回流至缺氧池進行反硝化脫氮,從而提高工藝對TN的去除率。同時認為,在DO為1.40~1.60、1.90~2.10 mg/L時,好氧區(qū)中存在同步硝化反硝化作用。好氧區(qū)中懸掛了組合填料,活性污泥在懸掛的填料上附著聚集,形成污泥絮體,使好氧池中構(gòu)成一個懸浮與附著微生物共生的復合生物系統(tǒng)。而DO擴散作用因受限制,使活性污泥絮體內(nèi)產(chǎn)生DO梯度,形成同步硝化反硝化的微環(huán)境:污泥絮體外表面接觸的DO較高,自養(yǎng)微生物硝化細菌利用氧氣進行硝化反應(yīng);絮體內(nèi)部,由于氧傳遞受阻以及有機物氧化、硝化作用的消耗形成缺氧區(qū),反硝化菌占優(yōu)勢,發(fā)生反硝化作用。

  當DO 自1.90~2.10 mg/L繼續(xù)增大到2.40~2.60、2.90~3.10 mg/L時,TN的去除率卻又有降低的趨勢。DO增大,一方面使原先污泥絮體內(nèi)部的缺氧區(qū)DO增大,破壞好氧池內(nèi)形成的同步硝化反硝化的微環(huán)境,導致好氧區(qū)內(nèi)的脫氮率降低,另一方面使硝化回流液中DO增大,回流至缺氧池后,影響缺氧池中的反硝化作用。兩方面作用使工藝對TN的去除率表現(xiàn)出降低的趨勢。

  綜合分析不同DO下NH4+-N及TN的去除效果變化得出,DO在1.90~2.10 mg/L的時候,NH4+-N去除效果良好,同時利于脫氮處理。

  2.3 回流比對工藝脫氮效能的影響

  試驗控制進水流量28.8 L/d,反應(yīng)器系統(tǒng)HRT為12.1 h,DO為1.90~2.10 mg/L,污泥回流比50%,按照硝化液回流比分別為100%、150%、200%、250%進行對照試驗,監(jiān)測不同硝化液回流比下,改良型倒置A2/O工藝對TN的去除效果,結(jié)果見圖 4。

 圖 4 不同回流比對 TN 的去除效果

  結(jié)果表明,硝化液回流比從100%變化到150%,TN去除效果有所提高,平均去除率由77%提升到80%。硝化液回流比提高有利于經(jīng)好氧池硝化作用后的硝態(tài)氮盡可能多地回流至缺氧池進行反硝化脫氮。缺氧池內(nèi)增設(shè)的火山巖填料,截留了大量優(yōu)勢反硝化細菌,提高了反應(yīng)池內(nèi)微生物量,保障了系統(tǒng)的脫氮效能。硝化液回流比自150%繼續(xù)變大到200%、250%,TN去除率并沒有隨著提高,反而有小幅度降低。分析認為:大量硝化液回流攜帶較高濃度的DO,破壞缺氧池的缺氧環(huán)境,影響反硝化脫氮作用,同時較大的硝化液回流比也會帶來能耗問題。

  因此綜合考慮節(jié)能和脫氮率,設(shè)置硝化液回流比在150%左右。

  2.4 外加有機碳源對工藝脫氮的影響

  試驗期間控制進水流量28.8 L/d,反應(yīng)器系統(tǒng)HRT為12.1 h,DO為1.90~2.10 mg/L,硝化液回流比150%,污泥回流比50%。以葡萄糖為有機碳源,配制COD為200 mg/L的有機碳源營養(yǎng)液,通過計量泵混合原反應(yīng)器進水,按照COD/TN分別約為1、2、3變化中,共同進入反應(yīng)器系統(tǒng)中,監(jiān)測工藝對TN去除效果,結(jié)果見圖 5。

 圖 5 外加有機碳源對 TN 的去除效果

  圖 5表明,隨著COD/TN逐漸從1增大到3,工藝對TN的去除率呈現(xiàn)增大的趨勢。當COD/TN≈1,TN去除率在80%左右;COD/TN≈2,TN去除率提升到84%,增幅5%,TN平均由134 mg/L被去除到22 mg/L左右;COD/TN≈3,TN平均去除率86%,提升2.3%。分析認為,外加碳源最先滿足缺氧池中反硝化作用的碳源需求,同時提高系統(tǒng)工藝流程的COD梯度,滿足后續(xù)好氧池中存在的同步硝化反硝化作用的碳源需求,提高整個工藝對氮的去除能力。

  在COD/TN變化中,工藝總進水的總COD及系統(tǒng)出水COD變化如圖 6所示。

 圖 6 外加有機碳源下COD的變化

  總進水的總COD隨著COD/TN變大而有著明顯的增大,但是系統(tǒng)出水COD穩(wěn)定,平均出水COD為36 mg/L。由此可以推斷,外加的碳源帶入較多的易生物降解的有機碳源,被利用到反硝化脫氮作用中,提升工藝的脫氮率,而并沒有對工藝出水COD產(chǎn)生不利的影響。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  3 結(jié)論

  (1)系統(tǒng)為增設(shè)填料的改良型倒置A2/O工藝,綜合了活性污泥法與生物膜法的優(yōu)點,好氧段懸浮填料實現(xiàn)了活性污泥的附著聚集,出現(xiàn)同步硝化反硝化作用的微環(huán)境,兩者共同作用更利于工藝對電鍍廢水尾水的脫氮處理。

  (2)改變好氧段的DO對同步硝化反硝化微環(huán)境會產(chǎn)生不利的影響,過高的DO不僅抑制了同步硝化反硝化作用,而且造成回流硝態(tài)氮液DO較高,影響缺氧段的反硝化作用,對TN的去除產(chǎn)生不利的影響。硝化液回流比的變化對TN的去除有正向作用,但過高的回流比不僅能耗增多,而且也會降低系統(tǒng)對TN的去除率。試驗結(jié)果建議,DO維持在1.90~2.10 mg/L,硝化液回流比在150%左右,可以有效保證系統(tǒng)的硝化與反硝化過程的進行,提高系統(tǒng)的脫氮率。

  (3)電鍍廢水尾水混合生活污水后,可提高廢水中較易降解的有機物濃度,提升目標廢水的可生化性,但電鍍廢水中氮含量較高,生活污水所能提供的碳源有限,COD/TN在一定程度上抑制TN更高效地去除。故提高總進水的COD/TN有利于提高工藝對TN的去除率。