加工高硫原油污水處理工藝
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-5-3 9:30:45
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
隨著原油需求量的不斷增加,原油產(chǎn)量相對(duì)不足,世界能源供應(yīng)日趨緊張,高硫原油(S%>2.5%)的開發(fā)和利用受到世界各國(guó)的重視〔1〕。僅中國(guó)石化 2010 年進(jìn)口高硫原油就達(dá)7 000 萬t,占全年原油加工總量的33%。由于高硫原油的含硫量很高,在其加工過程中會(huì)產(chǎn)生高濃度污水,對(duì)后續(xù)污水處理系統(tǒng)造成沖擊,降低生化處理效果。目前我國(guó)石化企業(yè)解決這一問題的方法是將高硫原油與其他含硫/低硫原油混煉(混合后S 質(zhì)量分?jǐn)?shù)<2.5%)〔2〕,以減小污水中的硫化物、COD、氨氮等,便于后續(xù)生化處理。但并不能從根本上解決問題,因此,筆者對(duì)A 煉油廠單獨(dú)加工加拿大西部原油(以下簡(jiǎn)稱“加西原油”)(S 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.87%)期間產(chǎn)生污水進(jìn)行分析,并對(duì)其處理工藝進(jìn)行討論,為大規(guī)模加工高硫原油的污水處理提供依據(jù)。
A 煉油廠在加工加西原油之前,主要加工旅大原油,加西原油性質(zhì)較旅大原油有較大區(qū)別,本著最大化利用現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)的原則,使加西原油加工期間產(chǎn)生高濃度污水達(dá)標(biāo)外排,根據(jù)污水的性質(zhì)對(duì)污水處理工藝及運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整與完善。
1 原油性質(zhì)的比較
A 煉油廠加工原油主要為重質(zhì)原油,A 煉油廠加工的旅大原油和加西原油主要性質(zhì)如表 1 所示。
由表 1 可見,A 煉油廠加工的加西原油具有API 度低、含硫量高、酸值高的特點(diǎn),屬于高硫高酸重質(zhì)原油。因此,以其加工期間產(chǎn)生的污水作為研究對(duì)象,為單獨(dú)加工高硫原油產(chǎn)生污水的處理提供依據(jù)。
2 加西原油污水的性質(zhì)與處理工藝
2.1 污水性質(zhì)分析
由于加西原油含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)3.87%,A 煉油廠產(chǎn)生的含硫污水可能會(huì)對(duì)生化池造成沖擊,因此含硫污水在進(jìn)污水處理場(chǎng)前經(jīng)過酸性水汽提,將污水中的硫化物和氨氮轉(zhuǎn)化為H2S、NH3 氣體。處理后的含硫污水與其他污水進(jìn)入調(diào)節(jié)罐混合后,再進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。下面對(duì)混合污水的性質(zhì)進(jìn)行分析。
2.1.1 污水的pH、硫化物、氨氮、含油量
加西原油加工期間產(chǎn)生污水性質(zhì)由圖 1 所示。
圖 1 加西原油加工期間產(chǎn)生污水性質(zhì)
由圖 1 可見,加工加西原油期間產(chǎn)生污水:
(1)pH 波動(dòng)較大,而且大于旅大原油加工期間污水的pH,部分超過了進(jìn)水pH 6~9 的標(biāo)準(zhǔn)。這主要是因?yàn)榧游髟土蚝亢芨,在塔頂“三注”中增加了氨的注入量?/P>
(2)硫化物前后期波動(dòng)較大,最大高達(dá)136.8 mg/L,而最低僅為0.047 mg/L。這是因?yàn)榧庸ぶ泻笃诩娱_了酸性水汽提裝置,將含硫污水中的硫化物轉(zhuǎn)化為H2S 氣體,使得污水中的硫化物降低。
(3)氨氮較小,主要是因?yàn)榧游髟秃枯^小,此外酸性水進(jìn)行汽提后,含硫污水中的氨氮部分轉(zhuǎn)化為NH3 氣體,使得污水中的氨氮小于100 mg/L 的進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)。
(4)含油量較低,遠(yuǎn)小于污水進(jìn)水含油質(zhì)量濃度不大于500 mg/L 的標(biāo)準(zhǔn)。
2.1.2 污水的COD
加西原油加工期間產(chǎn)生污水COD 變化情況如 圖 2 所示。
由圖 2 可見,加西原油加工期間污水中COD 波動(dòng)較大,而且部分污水中COD 超過了1 200 mg/L 的進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
污水中COD 反映了水中受還原性物質(zhì)污染的程度,煉化企業(yè)廢水中無機(jī)還原性物質(zhì)的含量相對(duì)較小,主要為石油類、有機(jī)溶劑等〔3, 4, 5, 6〕。A 煉油廠加工工藝較為簡(jiǎn)單,產(chǎn)品較少,將污水中含油物質(zhì)作為石油或重油考慮,通過計(jì)算可知平均含油量對(duì)COD 的貢獻(xiàn)約為295~423 mg/L,占COD 的39.21%~56.20%。由此可以看出,雖然污水中含油量較小,但是其對(duì) COD 的貢獻(xiàn)較大,可以通過去除污水中的石油類物質(zhì)降低COD。
圖 2 加西原油加工期間產(chǎn)生污水COD 變化情況
綜上所述,加西原油加工期間,在加開酸性水汽提裝置的前提下,產(chǎn)生污水pH 較大、硫化物含量低、氨氮含量低、含油量低、COD 高,其中石油類對(duì) COD 的貢獻(xiàn)較大。
2.2 處理工藝流程及措施
A 煉油廠污水處理場(chǎng)采用目前石化企業(yè)普遍采用的“老三套”工藝———“隔油、浮選、曝氣”的處理工藝。污水處理場(chǎng)處理工藝流程如圖 3 所示。其中,黑色加粗部分為處理加西原油加工產(chǎn)生污水新增的工藝和措施。
為了確保污水處理場(chǎng)外排水達(dá)標(biāo)排放,在現(xiàn)有污水處理場(chǎng)設(shè)施的前提下,采取了一系列措施:(1)含硫污水經(jīng)污水汽提處理。為避免污水處理場(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)硫化物含量超標(biāo),含硫污水先經(jīng)過污水汽提裝置,將其中的硫化物部分轉(zhuǎn)化為H2S,減小混合后污水的硫化物含量。
(2)增大HCl 投加量。加西原油加工期間污水 pH 較大,在隔油池和氣浮池按40 kg/月投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為31%的HCl 調(diào)節(jié)污水pH 接近于中性。
(3)增加絮凝劑投加量。加西原油加工初期污水有明顯黑色懸浮物,因而在溶氣氣浮池增加PAC (聚合氯化鋁)投加量1 050 kg/月、PAM(聚丙烯酰胺)投加量102.5 kg/月。
圖 3 污水處理場(chǎng)流程示意
(4)增加生化池葡萄糖投加量。加西原油加工期間污水污染物濃度高,廢水可生化性不高,因此向生化系統(tǒng)投加葡萄糖給污泥提供營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),提高污泥活性。后期因廢水濃度過高,導(dǎo)致生化系統(tǒng)污泥有厭氧酸化現(xiàn)象,故通過增加葡萄糖投加量975 kg/月,為污泥馴化提供充足的營(yíng)養(yǎng),使污泥逐漸恢復(fù)活性。
(5)生化系統(tǒng)投用蒸汽伴熱系統(tǒng)。由于加西原油加工期間氣溫降低,為使生化系統(tǒng)的溫度盡量保持最佳溫度,保證污泥的活性最高,因此開啟污水處理場(chǎng)的蒸汽系統(tǒng),使溫度維持在25~30 ℃。
2.3 污水處理場(chǎng)的運(yùn)行及處理效果
2.3.1 污水處理工藝的運(yùn)行
本工程主體工藝為A/O 生化處理,因此啟動(dòng)時(shí)主要考慮生化池的運(yùn)行。啟動(dòng)初期,采用緩慢增大混合污水混合比馴化生化池的接種污泥。馴化初期,生化池出水有明顯黑色懸浮物,增大隔油池和氣浮池絮凝劑投加量,生化池增大葡萄糖的投加量,并且維持生化池溫度為25~30 ℃,使污泥活性保持在最佳狀態(tài)。隨著生化池污泥的馴化,處理系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定, COD 去除率達(dá)到90%以上。
生化池馴化過程中,監(jiān)測(cè)到的COD 變化情況如 圖 4 所示。
圖 4 加西原油加工期間生化池運(yùn)行情況
由圖 4 可見,在馴化初期生化池COD 隨著進(jìn)水 COD 增高而增高,隨著運(yùn)行趨于平穩(wěn),生化池COD 逐漸降低,COD 去除率維持在90%左右,最高達(dá) 94%,說明生化池污泥馴化效果良好,污水處理系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。
2.3.2 處理效果
污水在經(jīng)過生化池厭氧好氧生化處理,進(jìn)入二沉池沉淀,通過監(jiān)測(cè)池實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)后,外排市政污水管網(wǎng),加西原油加工期間外排水水質(zhì)分析如圖 5 所示。
圖 5 污水處理場(chǎng)外排水水質(zhì)分析
3 結(jié)論
(1)加西原油API 度低、硫含量高、酸值高,屬于高硫高酸重質(zhì)原油。
(2)加工加西原油產(chǎn)生污水pH 較大、硫化物含量低、氨氮含量低、含油量低、COD 高。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
(3)加工加西原油產(chǎn)生污水含油量低,但其對(duì)COD的貢獻(xiàn)較大,可以通過增大絮凝劑的投加量,去除污水中石油類物質(zhì)達(dá)到降低COD 的目的。
(4)通過增開酸性水汽提裝置、生化系統(tǒng)投加蒸汽,并且增大HCl、絮凝劑、葡萄糖投加量,可保證處理場(chǎng)正常運(yùn)行,使加工加西原油產(chǎn)生的污水全部達(dá)標(biāo)排放。