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機(jī)械加工行業(yè)乳化液廢水處理工藝

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-5 14:44:18

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

機(jī)械加工行業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中使用的車床一般都用乳化液進(jìn)行冷卻、潤(rùn)滑、清洗、防銹,這樣可以延長(zhǎng)車床的使用壽命。廢乳化液與生產(chǎn)車間的清掃水混合后形成的乳化液廢水,是機(jī)械加工廠的主要污染源。乳化液廢水具有高度分散穩(wěn)定性、化學(xué)成分復(fù)雜、污染物濃度高、處理難度大等特點(diǎn)。

1 原廢水處理工藝
 
1.1 水量水質(zhì)
 
臺(tái)州某機(jī)械加工企業(yè)主要加工摩托車配件,廢水主要為乳化液廢水及少量員工生活污水。水量水質(zhì)指標(biāo):水量80 t/d ,pH 6~9,COD 97 000 mg/L,SS≤320 mg/L,油類2 700 mg/L。

根據(jù)分析報(bào)告,該廢水特點(diǎn)是含油較高,COD主要體現(xiàn)的是有油的存在,油主要以乳化油較多。乳化油油珠粒徑小于10 μm,一般為0.1~0.2 μm,往往因水中含有表面活性劑,使油珠成為穩(wěn)定的乳化液,處理難度較大。

1.2 處理工藝及運(yùn)行情況
 
該廠于1990年建成,建有污水處理設(shè)施,利用隔油池+化學(xué)混凝+曝氣沉淀工藝處理該廢水。處理工藝流程如圖 1所示。

 圖 1 原廢水處理工藝流程

此工藝乳化液含油廢水處理技術(shù)主要是重力分離和化學(xué)混凝。隔油池是處理機(jī)械加工行業(yè)廢水常用的設(shè)備,其處理過(guò)程通常是將含油廢水置于隔油池中進(jìn)行重力分離,撇去廢水表面的油脂。理論上重力分離過(guò)程可用斯托克斯公式表示,但由于常發(fā)生紊流和短循環(huán),重力分離器的實(shí)際效率依賴于合理的水力設(shè)計(jì)及廢水停留時(shí)間,停留時(shí)間越長(zhǎng),漂浮油與水的分離效果越好。化學(xué)混凝法是處理乳化液廢水的傳統(tǒng)方法,即向乳化液廢水中投加化學(xué)混凝劑,一方面發(fā)生水解反應(yīng)生成膠體吸附油珠,另一方面發(fā)生聚合作用形成不同程度的大分子聚合物。通過(guò)吸附絮凝、架橋作用脫除油滴,達(dá)到破乳目的,實(shí)現(xiàn)油水分離。

隨著生產(chǎn)擴(kuò)大,運(yùn)行時(shí)間過(guò)久,設(shè)備老化,排放標(biāo)準(zhǔn)提高等因素,特別是企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大和加工產(chǎn)品種類增多,原有的設(shè)施已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)有污水 的處理,因此對(duì)原工藝進(jìn)行技術(shù)改造。

原廢水處理工藝總排放口水質(zhì)指標(biāo):pH 6~9,COD 250 mg/L,SS 110 mg/L,油類25 mg/L。原處理工藝運(yùn)行情況監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)在工藝改造前監(jiān)測(cè),油類指標(biāo)略有超標(biāo)。

2 新廢水處理方案
 
2.1 新廢水水量水質(zhì)
 
新廢水水量水質(zhì):水量 120 t/d,pH 6~9,COD139 600 mg/L,SS≤350 mg/L,油類3 800 mg/L。

2.2 新廢水處理工藝改造流程
 
新廢水處理工藝設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮處理工藝成熟可靠,處理設(shè)備能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,投資省,占地少,運(yùn)行費(fèi)用低,符合國(guó)情的自動(dòng)化程度,最低限度減少人力資源投入。采用合理的工藝和流程降低運(yùn)行成本、提高處理效果。因此在盡可能利用現(xiàn)有設(shè)施,減少占地面積,降低投資和運(yùn)行費(fèi)用的前提下,在盡可能保留現(xiàn)有的廢水處理構(gòu)筑物的基礎(chǔ)上,提出了改造方案,且新方案應(yīng)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),工藝流程如圖 2所示。

 圖 2 新廢水處理工藝流程

為了減輕后續(xù)工序的負(fù)荷并提高后續(xù)工序的處理效率,方案采用浮油收集器,安裝于原隔油池去除池中懸浮油。為了保證出水長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠,采用超聲波氣振裝置與吸附相結(jié)合的一體化設(shè)備進(jìn)行去除。一體化超聲波氣振裝置的出水自流進(jìn)入初沉池,由加藥裝置加入配置的混凝劑與助凝劑,去除廢水中帶有的懸浮物,初沉池出水進(jìn)入生物接觸氧化池進(jìn)行好氧生化處理,使污水中的大部分有機(jī)物降解,系統(tǒng)在充氧曝氣(由風(fēng)機(jī)提供氣源)和生物膜的作用下將有機(jī)物降解為二氧化碳和水,出水自流進(jìn)入二沉池,在二沉池中同樣由加藥裝置加入配置的混凝劑與助凝劑,進(jìn)一步去除廢水中帶有的懸浮物,保證出水。初沉池與二沉池分離的污泥分別排至污泥池進(jìn)行消化分解,消化分解池中的剩余污泥量不大,定期用吸糞車抽吸并外運(yùn)。

2.3 新處理工藝方案工藝特點(diǎn)
 
2.3.1 超聲波氣振裝置
 
超聲波是一種高頻機(jī)械波,其頻率一般高于20 kHz,具有能量集中、穿透力強(qiáng)等特點(diǎn)。超聲波通過(guò)含有油類的污水時(shí),會(huì)造成水體中微小的油滴和水體一起發(fā)生振動(dòng)。但由于油滴粒徑不同,因此具有不同的振動(dòng)速度,油滴則會(huì)發(fā)生相互碰撞,并不斷黏合,使油滴的體積不斷增大。之后,由于油滴粒子的增大,不再隨聲波而產(chǎn)生震動(dòng),只作無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)。最后水中小油滴凝聚并上浮,使油水分離。

為了去除含油廢水中存在的粒徑在60 μm以下的分散油油粒,筆者在本工藝中采用了一臺(tái)5 m3/h一體化超聲波氣振裝置。工作過(guò)程如下:首先是溶氣階段,要使空氣盡可能多的溶于水中,在一定溫度和壓力下,提高溶氣效率是關(guān)鍵,要提高溶氣效率,就必須通過(guò)增大液相流速和紊動(dòng)程度來(lái)減薄液膜厚度和增大液相總傳質(zhì)系數(shù)。增大液相總傳質(zhì)系數(shù),強(qiáng)化溶氣傳質(zhì)的途徑有很多,筆者采用的是高效填料溶氣罐。溶氣用水以噴淋方式淋下,空氣也由頂部進(jìn)入。這樣就能在有限的溶氣時(shí)間內(nèi)使空氣在水中的溶解量盡量接近飽和度。接著是溶氣釋放,溶氣水的釋放過(guò)程是在溶氣釋放器內(nèi)。釋放器的性能往往因結(jié)構(gòu)不同而有很大差異,高效釋放器都有一個(gè)共同特點(diǎn),就是使溶氣水在盡可能短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到最大的壓力,并在主消能室(即孔盒內(nèi))具有盡可能高的紊流速梯度。該法的凈水效果,只有在獲得直徑微小、密度大、均勻性好的大量細(xì)微氣泡的情況下,才能得到良好的氣浮效果。工藝采用的氣浮設(shè)備能將氣泡限制在10~20 μm之內(nèi)。采用的氣浮設(shè)備釋放的氣泡密度在6×104~1×105個(gè)/mm3之間,因而能達(dá)到良好的去除效果。經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),超聲波破乳裝置乳化油、COD、BOD、氨氮、色度轉(zhuǎn)化率分別為90%、80%、75%、90%、85%。

2.3.2 利用原有工藝設(shè)施
 
新工藝盡可能利用原有工藝設(shè)施,首先新工藝在原有的隔油池上安裝浮油收集器,把混凝沉淀池改造為初沉池,原有的曝氣池改造為生物接觸氧化池,繼續(xù)改造利用原有的二沉池。

生物接觸氧化法是介于活性污泥法與生物膜法之間的生物膜法工藝,其特點(diǎn)是在池內(nèi)設(shè)置填料,池底曝氣對(duì)污水進(jìn)行充氧,并使池內(nèi)污水處于流動(dòng)狀態(tài),以保證污水與填料的充分接觸,使污水在池內(nèi)進(jìn)行有效生化,該法中微生物所需的氧氣由鼓風(fēng)機(jī)供給,生物膜生長(zhǎng)到一定厚度以后,填料壁的微生物會(huì)因缺氧進(jìn)行厭氧代謝,從而進(jìn)行生物的不斷更替,使池體內(nèi)的污泥保持一種長(zhǎng)期的活性狀態(tài)。生物接觸氧化法具有比表面積大,池內(nèi)充氧條件好,單位容積的生物固體含量高。

新工藝中二沉池添置加藥裝置,池中加入配置的混凝劑與助凝劑,可進(jìn)一步去除廢水中帶有的懸浮物,保證出水。

2.4 新廢水處理工藝運(yùn)行效果
 
采用新工藝,設(shè)施安裝完畢后進(jìn)行小試,水質(zhì)主要指標(biāo)監(jiān)測(cè)如表 1所示。

表 1 新廢水處理工藝運(yùn)行情況
處理過(guò)程 指標(biāo) 進(jìn)水 出水
浮油收集器 COD/(mg·L -1 ) 139 600 125 640
油/(mg·L -1 ) 3 800 3 230
pH 8~10 8~9
一體化超聲波氣振裝置 COD/(mg·L -1 ) 125640 1300
油/(mg·L -1 ) 3 230 5.31
pH 8~9 7~8
生物氧化 COD/(mg·L -1 ) 1 300 140
油/(mg·L -1 ) 5.31 4
pH 7~8 7~8

由表 1可見,改造后的工藝處理效果有較大提高,出水水質(zhì)已經(jīng)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),完全滿足設(shè)計(jì)要求。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

2.5 工藝改造后廢水處理成本
 
工程總投資為57萬(wàn)元,主要用于新增設(shè)備的采購(gòu)和安裝調(diào)試,項(xiàng)目主要在原有設(shè)施上改造,因此節(jié)省了較大土建費(fèi)用。項(xiàng)目運(yùn)行成本為人員工資、設(shè)備耗電費(fèi)及系統(tǒng)濾料消耗費(fèi),初步估算,單位廢水處理成本提高到1.60元/t,年運(yùn)行費(fèi)用約為7萬(wàn)元。

雖然總投資較大,運(yùn)行成本也有一定程度的增加,但產(chǎn)生社會(huì)效益明顯。項(xiàng)目改造完成后,每年可減排COD約6 108 t,油約166 t。

3 結(jié)語(yǔ)
 
臺(tái)州地區(qū)小型乳化油廢水多為重力分離和化學(xué)混凝法,經(jīng)過(guò)處理后再排入城市污水處理廠。因工藝較為陳舊,設(shè)備使用年代也較為久遠(yuǎn),目前很多油類指標(biāo)不能滿足排入城市污水處理廠的三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。筆者依托現(xiàn)有設(shè)備,從工藝改進(jìn)入手,對(duì)原有工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,使其油類排放指標(biāo)滿足三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),從而減少相關(guān)企業(yè)油類的排污量,達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的雙贏。