缺氧/厭氧/微氧/好氧工藝處理氮肥生產(chǎn)廢水
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2014-9-17 10:39:09
污水處理技術 | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
我國氮肥生產(chǎn)企業(yè)長期以來排放廢水中有機物與總氮的比值僅為1~2,不能滿足常規(guī)脫氮工藝對處理水質(zhì)碳氮比的需求,因此常需要額外投加甲醇等有機物對碳源進行補充,處理成本過高; 而目前,國內(nèi)外對適用于低碳氮比廢水的如短程硝化反硝化、厭氧氨氧化等新型脫氮工藝多處于實驗室研究階段,工程應用實例很少。因此,作者從實際污水處理廠倒置A2/O 工藝系統(tǒng)中好氧區(qū)部分區(qū)段在控制低濃度DO 運行時其脫氮效果明顯提高的現(xiàn)象中受到啟示,并結(jié)合好氧區(qū)低溶解氧區(qū)域分布與總氮去除率關系初步分析結(jié)果,提出缺氧/厭氧/微氧/好氧工藝(A2/O2 工藝),在中試取得較好生物脫氮效果的基礎上,應用于河南某氮肥化工企業(yè)廢水處理站(15 000 m3/d)。運行結(jié)果表明,在不額外投加碳源的條件下,出水COD、氨氮、總氮等水質(zhì)指標均達到國家和河南省《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》。
在A2/O2 系統(tǒng)中,由于存在多個不同運行條件的功能區(qū),且較倒置A2/O 工藝增加了一個微氧區(qū)向厭氧區(qū)的混合液回流,因此其運行狀況更加復雜,各種氮化合物濃度在不同功能區(qū)中由于稀釋和降解而變化多樣。為深入了解該系統(tǒng)的運行情況,依據(jù)系統(tǒng)處理效果、各功能區(qū)碳源消耗、氮化物濃度沿程分布和運行參數(shù)變化,對其反應過程進行分析,證實了A2/O2 工藝生物脫氮過程具有短程硝化反硝化的特征。借鑒城市污水廠中的比能耗指標對A2/O2生物處理系統(tǒng)進行能耗分析,為國內(nèi)同類廢水生物脫氮處理提供借鑒。
1 工程概況
1. 1 原水水質(zhì)
河南某大中型煤化工企業(yè)的生產(chǎn)能力已分別達到24×104 t/a 合成氨、40×104 t/a 尿素、6×104 t/a精甲醇、6×104 t/a 甲胺和6×104 t/a 二甲基甲酰胺(DMF)。實際綜合排水和設計處理水質(zhì)見表1。廢水碳氮比在1~2 的范圍內(nèi)波動,具有明顯的低碳氮比水質(zhì)特征; 綜合排水具有較好的可生化性(B/C值約為0.45),可為廢水生物脫氮處理提供第一類碳源。
1. 2 A2/O2 工藝系統(tǒng)
該企業(yè)采用A2/O2 工藝處理綜合廢水,設計規(guī)模為15 000 m3/d,工藝流程見圖1。該工藝是在現(xiàn)有倒置A2/O 工藝的基礎上,通過控制微氧池中DO濃度、pH 值,并增加微氧池至厭氧池的混合液回流來使短程硝化反硝化成為系統(tǒng)脫氮的主要途徑之一,實現(xiàn)低碳氮比氮肥生產(chǎn)廢水高效低耗脫氮。廢水首先進入缺氧池,與回流污泥及來自好氧池的回流液混合進行反硝化脫氮。然后進入?yún)捬醭兀诖伺c來自微氧池的回流液混合進行短程反硝化; 厭氧池中安裝填料,為厭氧氨氧化的發(fā)生提供一定的可能性。接著廢水進入微氧池中進行以短程硝化為主的硝化反應,反應后的出水進入好氧池中進行全程硝化反應。通過以上生物組合池的處理后,廢水中大部分氨氮、總氮和有機物被去除。
各反應池設計運行參數(shù)如表2 所示。系統(tǒng)內(nèi)污泥濃度維持在2 000~3 000 mg/L,監(jiān)測期間水溫為20~30 ℃。
2 結(jié)果與討論
2. 1 A2/O2 工藝對污染物的去除效果
調(diào)試完成后,對A2/O2 工業(yè)化裝置進行3 個月的連續(xù)監(jiān)測,考察其對COD、氨氮和總氮的處理效果。監(jiān)測期間進水COD、氨氮和總氮的變化幅度均較大,且COD超出設計進水水質(zhì)下限頻率為95.6%,氨氮和總氮超出設計進水水質(zhì)上限頻率為7%和5%,表明實際水質(zhì)碳氮比明顯低于設計水質(zhì)。在此情況下,出水COD、氨氮和總氮分別滿足50、15 和50 mg/L 排放標準限值的達標率依次為94.2%、94.7%和90.2%,表明A2/O2 工藝對COD、氨氮和總氮具有良好的去除效果和較好的抗沖擊負荷能力。
2. 2 污泥負荷與處理效果關系
監(jiān)測期間各污染物的去除率都有隨著污泥負荷升高而升高的趨勢。COD負荷多集中在0.02~0.07kgCOD/(kgMLSS·d) 范圍內(nèi),去除率約為65%~90%; 氨氮和總氮負荷分別集中在0.01~0.04kgNH3-N/(kgMLSS·d ) 和0.02~0.05kgTN/(kgMLSS·d) 范圍內(nèi),去除率分別為90%~97%和56%~73%。總體來說,在監(jiān)測期間污染物能夠得到較好的去除,這也為同類工程設計和運行提供了借鑒。
2. 3 污泥沉降性能
在運行期間系統(tǒng)內(nèi)SVI 值比較穩(wěn)定,基本都在60~100 mL/g 之間。雖然微氧池中DO 濃度平均只有0.6 mg/L,但由于其后端好氧池內(nèi)DO 濃度維持在較高水平(2.2 mg/L),并且停留時間達到9 h,因此并未對污泥的沉降性能造成顯著的影響,有效避免了常規(guī)低DO 條件下短程硝化反硝化工藝中常見的污泥膨脹問題。
2. 4 COD、氮化合物濃度和控制參數(shù)沿程分布
在穩(wěn)定運行狀態(tài)下,對A2/O2 系統(tǒng)各功能區(qū)中COD和各類氮化合物濃度及運行控制參數(shù)進行30d 連續(xù)監(jiān)測,其平均值結(jié)果如圖2 所示。
廢水首先進入缺氧池,與來自好氧池的混合液以及來自二沉池的回流污泥混合,氨氮濃度大幅下降。好氧池混合液帶來的大量NOx--N,在缺氧池DO 均值為0.2 mg/L 條件下可充分利用進水中的碳源進行反硝化反應。根據(jù)碳平衡計算可知,約44.6%的COD是在缺氧區(qū)中經(jīng)反硝化降解的。由于反硝化過程中會產(chǎn)生一定的堿度,缺氧池中pH值保持在7.6 左右。
厭氧池接收了來自缺氧池的出水及微氧池150%的混合液,氨氮濃度進一步稀釋。同時,厭氧池集中了來自缺氧池和微氧池中大量的NOx--N,在厭氧池中(DO 值約為0.16 mg/L) 利用剩余碳源可進行進一步的反硝化反應,使得約27.8%的COD得以去除。值得注意的是,由于來自微氧池回流液的NOx--N中約50%為NO2--N,其反硝化過程所需碳量較NO3--N減少40%左右,因此可有效減少系統(tǒng)碳的消耗,實現(xiàn)不外加碳源條件下TN 的達標排放。另外,來自微氧池的低pH 值回流混合液部分抵消了反硝化過程產(chǎn)生的堿度,使得厭氧池內(nèi)pH值從7.6 降至7.4。
微氧池中DO 約為0.6 mg/L,厭氧池出水帶來的COD和氨氮在有氧環(huán)境下可分別發(fā)生碳化反應和硝化反應。但是由于該廢水本身COD濃度較低,在之前缺氧區(qū)和厭氧區(qū)中的反硝化過程中又消耗了大部分,因此微氧池中COD濃度較厭氧池中下降的幅度很小,僅為22.9%; 而氨氮濃度下降約40%。通過對亞硝酸鹽和硝酸鹽的濃度進行比較可以看出,微氧區(qū)內(nèi)的亞硝酸鹽積累率達到48% 左右,接近短程硝化反硝化的判斷標準(50%) 。這主要是因為較低的DO 濃度(DO<1.0 mg/L) 對硝化細菌的抑制程度大于亞硝化菌,更有利于亞硝化菌的富集。另外,由于亞硝化菌的真正基質(zhì)FA 對硝化細菌也具有明顯的抑制作用,所以在微氧池內(nèi)投加堿度保持pH 值在7.8 左右,可使FA 濃度(0.95 mg/L) 處于硝化菌的抑制范圍而不會對亞硝化菌產(chǎn)生影響。因此通過DO 和pH 值控制,可強化微氧池內(nèi)短程硝化反應的進行,為整個A2/O2 系統(tǒng)的高效低耗脫氮打下基礎。在A2/O2 工藝的小試中,保持同樣的運行條件可使微氧區(qū)的亞硝酸鹽積累率達到90%以上,可是在實際工程應用中由于其水量水質(zhì)波動均較大,因此亞硝酸鹽積累率只能達到48%左右,但是從前述處理效果可以看出,其已可較好地滿足實際工程對出水達標排放的要求。
好氧池中DO 濃度均值為2.2 mg/L; 受硝化過程堿度消耗影響,其pH 值下降至7.2。在此條件下硝化細菌占據(jù)優(yōu)勢地位,因此可將來自微氧池的NO2--N和氨氮充分氧化為NO3--N,其亞硝酸鹽積累率下降至23.2%,恢復全程硝化運行。由于在之前微氧池中可生物降解的COD基本已經(jīng)消耗殆盡,因此好氧池中COD濃度基本沒有變化; 而氨氮經(jīng)好氧池進一步硝化處理后,出水從14.7 mg/L 降至5.1 mg/L,保證了出水氨氮的達標排放,這說明A2/O2 系統(tǒng)中好氧池的設置是十分必要的。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關技術文檔。
2. 5 A2/O2 生物處理系統(tǒng)能耗分析
借鑒城市污水處理廠比能耗分析的方法,對廢水處理站內(nèi)A2/O2 系統(tǒng)的用電設備進行了實際電耗檢測,取三次檢測耗電量均值統(tǒng)計其比能耗,即噸水處理電耗及處理1kgCOD、氨氮、總氮電耗等,結(jié)果如圖3 所示。
廢水處理站A2/O2 系統(tǒng)噸水比能耗和COD比能耗分別達到0.43 kW·h/m3 和1.51 kW·h/kg,氨氮和總氮比能耗分別為3.43 kW·h/kg 和2.94kW·h/kg。工程應用表明: A2/O2 工藝是一種較為節(jié)能的氮肥生產(chǎn)廢水生物脫氮處理工藝。
3 結(jié)論
①采用A2/O2 工藝處理氮肥工業(yè)廢水(15 000 m3/d),在實際處理負荷變化較大的情況下,出水COD、氨氮、總氮等指標可滿足國家和河南省《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》。
②穩(wěn)定運行期間,COD、氨氮和總氮污泥負荷分別為0.02~0.07kgCOD/(kgMLSS·d)、0.01~0.04kgNH3-N/(kgMLSS·d) 和0.02~0.05kgTN/(kgMLSS·d),其去除率基本可穩(wěn)定在65%、90%和56%以上,并可有效避免低DO 條件下污泥沉降性能不佳的問題。
③控制微氧池DO 值為0.6 mg/L、pH 值為7.8,并提高其混合液回流比至150%,亞硝酸鹽積累率達到48%,處理系統(tǒng)可實現(xiàn)短程硝化反硝化運行。
④ A2/O2 系統(tǒng)噸水和COD比能耗分別達到0.43 kW·h/m3 和1.51 kW·h/kg,氨氮和總氮比能耗分別為3.43 kW·h/kg 和2.94 kW·h/kg,該工藝在處理氮肥化工廢水脫氮過程中實現(xiàn)了低能耗運行。