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高新氣相二甲基二氯硅烷水解技術(shù)

發(fā)布時(shí)間:2023-2-22 10:02:10  中國污水處理工程網(wǎng)

公布日:2022.02.25

申請(qǐng)日:2021.11.29

分類號(hào):C08G77/04(2006.01)I;C08G77/06(2006.01)I;C08G77/10(2006.01)I

摘要

本發(fā)明提供一種氣相二甲基二氯硅烷水解工藝,包括:提供水解循環(huán)系統(tǒng),上述系統(tǒng)中的循環(huán)物料為鹽酸溶液;提供分離器,通過上述分離器將水解產(chǎn)物分為氣相氯化氫、水相層鹽酸溶液和油相層聚二甲基硅氧烷;以及,提供水洗循環(huán)系統(tǒng),對(duì)上述油相層進(jìn)行水洗,分離并收集,即得水解產(chǎn)物聚二甲基硅氧烷;上述二甲基二氯硅烷以氣相進(jìn)入水解循環(huán)系統(tǒng),上述氣相形成壓力為0.2‑0.3MPaG;上述水洗后,水解產(chǎn)物聚二甲基硅氧烷中酸值不高于25ppm。本發(fā)明的工藝采用氣相進(jìn)料,提高原料轉(zhuǎn)化率,降低目標(biāo)產(chǎn)物氯離子含量和酸值,顯著降低了水洗的用水量和生產(chǎn)負(fù)荷,除酸效果佳,不存在返酸現(xiàn)象,也降低了廢水廢液排放量。

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權(quán)利要求書

1.一種氣相二甲基二氯硅烷水解工藝,其特征在于,包括:提供水解循環(huán)系統(tǒng),所述系統(tǒng)中的循環(huán)物料為鹽酸溶液;提供分離器,通過所述分離器將水解產(chǎn)物分為氣相氯化氫、水相層鹽酸溶液和油相層聚二甲基硅氧烷;以及,提供水洗循環(huán)系統(tǒng),對(duì)所述油相層進(jìn)行水洗,分離并收集,即得水解產(chǎn)物聚二甲基硅氧烷;所述二甲基二氯硅烷以氣相進(jìn)入水解循環(huán)系統(tǒng),所述氣相形成壓力為0.2~0.3MPaG;所述水洗后,水解產(chǎn)物聚二甲基硅氧烷中酸值不高于25ppm。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工藝,其特征在于:所述氣相二甲基二氯硅烷的水解停留時(shí)間為15~60s,反應(yīng)壓力為0.1~0.3MPaG,反應(yīng)溫度為20~45℃。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工藝,其特征在于:所述二甲基二氯硅烷與鹽酸溶液的重量比是1:20~80。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工藝,其特征在于:所述鹽酸溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)是20~35%。

5.根據(jù)權(quán)利要求1~4任一項(xiàng)所述的工藝,其特征在于:所述水解循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)料還包括水,用水量以重量比二甲基二氯硅烷:水=125~145:18計(jì)。

6.根據(jù)權(quán)利要求1~4任一項(xiàng)所述的工藝,其特征在于:所述水解循環(huán)系統(tǒng)中,氣相二甲基二氯硅烷的進(jìn)料流量為10~11t/h,鹽酸溶液的進(jìn)料流量為1~2t/h、循環(huán)量為175~190m3/h。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工藝,其特征在于:所述水解產(chǎn)物送入分離器后,氣相氯化氫經(jīng)冷凝后回用,液相為鹽酸溶液和聚二甲基硅氧烷的混合物,在分離器中經(jīng)過分層后,水相層的鹽酸溶液由泵輸送回水解反應(yīng)系統(tǒng)中進(jìn)行循環(huán),收集油相層聚二甲基硅氧烷。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工藝,其特征在于:所述水洗具體步驟如下:將上述油相層送入水洗循環(huán)系統(tǒng),使聚二甲基硅氧烷與水連續(xù)接觸,充分洗滌,洗滌后溢流分離,下層水洗液返到水洗循環(huán)系統(tǒng)中循環(huán)使用,收集上層組分,即得二甲基二氯硅烷的水解產(chǎn)物聚二甲基硅氧烷。

9.根據(jù)權(quán)利要求1或8所述的工藝,其特征在于:所述水洗條件如下:溫度30~60℃,補(bǔ)水速率1~5m3/h。

10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工藝,其特征在于:所述水洗前油相層的酸值為100ppm以上,水洗后酸值降低至5~25ppm。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明提供一種氣相二甲基二氯硅烷水解工藝,用以解決液相進(jìn)料導(dǎo)致水解反應(yīng)不徹底、后續(xù)工藝含酸高、水洗易乳化、產(chǎn)物存在返酸的問題;本工藝采用氣相進(jìn)料,提高原料轉(zhuǎn)化率,降低目標(biāo)產(chǎn)物氯離子含量和酸值,顯著降低了水洗的用水量和生產(chǎn)負(fù)荷,除酸效果佳,不存在返酸現(xiàn)象,也降低了廢水廢液排放量。

具體地,本發(fā)明提供一種氣相二甲基二氯硅烷水解工藝,包括:

提供水解循環(huán)系統(tǒng),上述系統(tǒng)中的循環(huán)物料為鹽酸溶液;

提供分離器,通過上述分離器將水解產(chǎn)物分為氣相氯化氫、水相層鹽酸溶液和油相層聚二甲基硅氧烷;以及,

提供水洗循環(huán)系統(tǒng),對(duì)上述油相層進(jìn)行水洗,分離并收集,即得水解產(chǎn)物聚二甲基硅氧烷;

上述二甲基二氯硅烷以氣相進(jìn)入水解循環(huán)系統(tǒng),上述氣相形成壓力為0.2~0.3MPaG;

上述水洗后,水解產(chǎn)物聚二甲基硅氧烷中酸值不高于25ppm。

進(jìn)一步設(shè)置為,氣相二甲基二氯硅烷的水解停留時(shí)間為15~60s,反應(yīng)壓力為0.1~0.3MPaG,反應(yīng)溫度為20~45℃。

上述技術(shù)方案中,二甲基二氯硅烷在氣相狀態(tài)下能反應(yīng)更加完全,有利于提高原料的轉(zhuǎn)化率,而且使得目標(biāo)產(chǎn)物氯離子含量減少,酸值大大降低,有利于降低水洗的用水量和生產(chǎn)負(fù)荷,也降低了廢水廢液排放量。

進(jìn)一步設(shè)置為,二甲基二氯硅烷與鹽酸溶液的重量比是1:20~80。

進(jìn)一步設(shè)置為,鹽酸溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)是20~35%。

進(jìn)一步設(shè)置為,水解循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)料還包括水,用水量以重量比二甲基二氯硅烷:水=125~145:18計(jì)。

進(jìn)一步設(shè)置為,水解循環(huán)系統(tǒng)中,氣相二甲基二氯硅烷的進(jìn)料流量為10~11t/h,鹽酸溶液的進(jìn)料流量為1~2t/h、循環(huán)量為175~190m3/h。二甲基二氯硅烷氣相進(jìn)料,水解反應(yīng)器內(nèi)物料受熱更加均勻,能有效提高反應(yīng)效率,縮短反應(yīng)時(shí)間,延長了設(shè)備周期。

進(jìn)一步設(shè)置為,上述水解產(chǎn)物送入分離器后,氣相氯化氫經(jīng)冷凝后回用,液相為鹽酸溶液和聚二甲基硅氧烷的混合物,在分離器中經(jīng)過分層后,水相層的鹽酸溶液由泵輸送回水解反應(yīng)系統(tǒng)中進(jìn)行循環(huán),收集油相層聚二甲基硅氧烷。

上述技術(shù)方案中,水相層鹽酸溶液回用,一方面能向水解反應(yīng)器提供部分反應(yīng)壓力,從而使該水解反應(yīng)能持續(xù)進(jìn)行,另一方面能使循環(huán)鹽酸與補(bǔ)充的水進(jìn)行充分預(yù)混合,為二甲基二氯硅烷水解反應(yīng)提供反應(yīng)需要的水分。

進(jìn)一步設(shè)置為,上述水洗具體步驟如下:將上述油相層送入水洗循環(huán)系統(tǒng),使聚二甲基硅氧烷與水連續(xù)接觸,充分洗滌,洗滌后溢流分離,下層水洗液返到水洗循環(huán)系統(tǒng)中循環(huán)使用,收集上層組分,即得二甲基二氯硅烷的水解產(chǎn)物聚二甲基硅氧烷。

上述技術(shù)方案中,對(duì)水解產(chǎn)物進(jìn)行水洗的目的是除酸,以降低最終產(chǎn)物中殘余酸的含量。過程中不采用堿洗等引入其他試劑或雜質(zhì),在純化目標(biāo)產(chǎn)物的同時(shí),還能進(jìn)一步對(duì)鹽酸進(jìn)行收集、增濃,有利于更好地利用副產(chǎn)鹽酸,提高經(jīng)濟(jì)效益,降低生產(chǎn)成本。

進(jìn)一步設(shè)置為,水洗條件如下:溫度30~60℃,補(bǔ)水速率1~5m3/h。水洗操作的主要試劑是水,其中還含有水洗循環(huán)中洗出的少量酸。由于水洗試劑循環(huán)使用,當(dāng)試劑中酸濃度較高時(shí),進(jìn)行增濃處理后,將其回用于水解循環(huán)系統(tǒng)。

上述技術(shù)方案中,水洗過程無乳化現(xiàn)象產(chǎn)生,提高了洗滌除酸效果,由于水解反應(yīng)徹底,能顯著降低洗滌用水量,降低生產(chǎn)負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)了綠色清潔生產(chǎn)。

進(jìn)一步設(shè)置為,水洗前油相層的酸值為100ppm,水洗后酸值降低至5~25ppm。

本發(fā)明提供的水解工藝,通過氣相二甲基二氯硅烷進(jìn)料的方式,實(shí)現(xiàn)以下有益效果:

1)本工藝水解充分徹底,水解產(chǎn)物中的酸含量能達(dá)到生產(chǎn)要求,并且不存在返酸現(xiàn)象,避免現(xiàn)有技術(shù)中存在的返酸現(xiàn)象;水洗過程無乳化現(xiàn)象產(chǎn)生,水洗損失小,水解產(chǎn)物容易分離;

2)經(jīng)實(shí)際工業(yè)化驗(yàn)證,本發(fā)明工藝不僅能夠提高原料的轉(zhuǎn)化率和收率,同時(shí)還能大大降低目標(biāo)產(chǎn)品的酸值,使目標(biāo)產(chǎn)物酸值由傳統(tǒng)工藝的100ppm以上降到25ppm以下,控制產(chǎn)品的酸值大大低于傳統(tǒng)液相水解的產(chǎn)品酸值;且本工藝中水解產(chǎn)物的洗滌系統(tǒng)流程被縮短,后續(xù)工藝的負(fù)荷及能耗也大大降低,設(shè)備、管道整體負(fù)荷下降;

3)本發(fā)明不產(chǎn)生廢酸,分離器中的水相回流至水解反應(yīng)器中參與循環(huán)水解,產(chǎn)物純化后的鹽酸同樣回收利用,達(dá)到氯資源的零排放、重復(fù)利用的目的;

4)本發(fā)明的物料反應(yīng)轉(zhuǎn)化率高,且產(chǎn)品純度高,系統(tǒng)循環(huán)量下降,很大程度上也降低了建設(shè)成本和運(yùn)行費(fèi)用;減少了三廢的排放量,有效提高產(chǎn)品質(zhì)量,也提高了生產(chǎn)的環(huán)保效益和安全效益。

(發(fā)明人:周文博;渠國忠;常忠;陳震)

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