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頭孢唑肟鈉生產(chǎn)廢水綜合處理技術(shù)

發(fā)布時(shí)間:2023-11-3 14:25:45  中國(guó)污水處理工程網(wǎng)

江蘇某頭孢類抗生素藥物生產(chǎn)公司已建有多個(gè)頭孢類抗生素項(xiàng)目,目前已有的污水站進(jìn)水水量為500t/d,污水站主要由調(diào)節(jié)池、微電解-Fenton氧化池、兩級(jí)厭氧生化池、好氧生化池、二沉池、混凝池和排放池組成,污水站運(yùn)行狀況良好,進(jìn)出水水質(zhì)見表1

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目前廠區(qū)新增頭孢唑肟鈉項(xiàng)目,共產(chǎn)生46股廢水,廢水具有無機(jī)磷含量高、有機(jī)物濃度大、鹽度大和水量大的特點(diǎn),同時(shí)還有大量二氯甲烷和有機(jī)磷,處理難度較大;頭孢類廢水具有濃度高、殺菌能力強(qiáng)、難降解等特點(diǎn)。目前已有的污水站無法負(fù)荷新增項(xiàng)目廢水,需要對(duì)新增項(xiàng)目廢水進(jìn)行針對(duì)性處理,達(dá)到污水站進(jìn)水要求,以適應(yīng)廠區(qū)生產(chǎn)的需要。

1、進(jìn)水水質(zhì)及設(shè)計(jì)規(guī)模

根據(jù)可研報(bào)告提供的數(shù)據(jù)資料及監(jiān)測(cè)報(bào)告,頭孢唑肟鈉項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水分為5類,分別是高濃含磷廢水、二氯甲烷廢水、高濃低鹽廢水、高鹽廢水和低濃廢水,主要水質(zhì)情況見表2。

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從表2可以看出,廢水有機(jī)物、鹽分含量高,較難處理,且根據(jù)目前污水站運(yùn)行情況,無法對(duì)該廢水進(jìn)行處理。另外,廢水中含有大量二氯甲烷、有機(jī)磷、三乙胺等特征污染因子,需要對(duì)其進(jìn)行必要的處理以降低后續(xù)生化處理的難度。

現(xiàn)有污水站生化處理能力可以滿足新增廢水水量要求,結(jié)合其對(duì)生化進(jìn)水要求,即COD6000mg/L、氨氮≤100mg/L和全鹽≤5000mg/L,要求頭孢唑肟鈉生產(chǎn)廢水混合出水COD12000mg/L、氨氮≤250mg/L、全鹽≤11000mg/L。

2、工藝流程及說明

采用分類收集、分質(zhì)處理的方法,根據(jù)各股廢水所含污染物狀況進(jìn)行單獨(dú)處理,處理出水混合進(jìn)入污水站進(jìn)行生化處理。

2.1 高濃含磷廢水處理

高濃含磷廢水處理工藝流程如圖1所示。

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生產(chǎn)產(chǎn)生的高濃含磷廢水全部收集到收集罐1,將原水在未調(diào)節(jié)pH的酸性條件下蒸餾除磷。采用酸性條件下蒸餾的原因:一是廢水中含有的三乙胺磷酸鹽會(huì)隨著溶液pH的上升轉(zhuǎn)變?yōu)槿野罚野窞橄夼蓬愇镔|(zhì),所以為避免三乙胺的溢出,將其在酸性條件下直接蒸餾以三乙胺磷酸鹽固體的形式除去;二是蒸餾出水需進(jìn)行微電解-Fenton氧化,蒸出水為酸性,可在不調(diào)節(jié)pH的情況下直接進(jìn)行微電解-Fenton氧化反應(yīng),可明顯減少處理過程中酸堿的加入量,節(jié)約藥劑投加成本并避免廢水中鹽分的過度增加。蒸出水進(jìn)行微電解-Fenton氧化處理,目的是降低廢水COD。處理出水用石灰乳調(diào)節(jié)pH=9.2,投加石灰乳的目的是除去水中的部分硬度和鹽分。最后投加PACPAM進(jìn)行混凝沉淀處理,可進(jìn)一步提高混凝沉淀效果,混凝沉淀出水流入生化調(diào)節(jié)池,準(zhǔn)備進(jìn)行后續(xù)生化處理。高濃含磷廢水處理情況見表3。

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2.2 二氯甲烷廢水處理

二氯甲烷廢水處理工藝流程如圖2所示。

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生產(chǎn)產(chǎn)生的二氯甲烷廢水全部收集到收集罐2,之后將原水通過汽提吹脫去除二氯甲烷,具體操作為:采用汽提塔塔釜再沸器加熱汽提的方法將二氯甲烷蒸出并冷凝回收,冷凝后液相分層,上層水相回流進(jìn)入塔頂,下層油相回收物為含水約0.25%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的二氯甲烷。汽提出水直接進(jìn)行微電解-Fenton氧化處理,目的是降低廢水的COD。處理出水用石灰乳調(diào)節(jié)pH=8.9,可去除水中的部分硬度和鹽分。最后投加PACPAM進(jìn)行混凝沉淀處理,混凝沉淀出水流入生化調(diào)節(jié)池,準(zhǔn)備進(jìn)行后續(xù)生化處理。二氯甲烷廢水處理情況見表4。

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2.3 高濃低鹽廢水

高濃低鹽廢水處理工藝流程如圖3所示。

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生產(chǎn)產(chǎn)生的高濃低鹽廢水全部收集到收集罐3,調(diào)節(jié)原水pH=3進(jìn)行微電解-Fenton氧化處理,目的是降低廢水的COD。處理出水用石灰乳調(diào)節(jié)pH=8.9,可去除水中的部分硬度和鹽分。最后投加PACPAM進(jìn)行絮凝沉淀處理,混凝沉淀出水流入生化調(diào)節(jié)池,準(zhǔn)備進(jìn)行后續(xù)生化處理。高濃低鹽廢水處理情況見表5。

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2.4 高鹽廢水

高鹽廢水處理工藝流程如圖4所示。

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生產(chǎn)產(chǎn)生的高鹽廢水全部收集到收集罐4,將原水進(jìn)行蒸餾處理以降低廢水的鹽分。高鹽廢水處理情況見表6。

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2.5 廢水混合水綜合處理

上述4股廢水在各自單元進(jìn)行了針對(duì)性的處理后,出水再混合進(jìn)行綜合處理,低濃廢水直接進(jìn)入生化調(diào)節(jié)池處理,此時(shí)影響因子主要有COD、NH3-N?紤]到多股廢水均要進(jìn)行微電解-Fenton氧化處理,為操作方便,將其先處理后統(tǒng)一混合進(jìn)行微電解Fenton氧化處理,同時(shí)為降低運(yùn)行成本,將25%的高濃含磷廢水蒸餾出水直接進(jìn)入調(diào)節(jié)池,不需進(jìn)行微電解-Fenton氧化處理,綜合廢水處理工藝流程如圖5所示。

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4股廢水處理出水進(jìn)入生化調(diào)節(jié)池并混合低濃廢水以及污水站其他產(chǎn)品廢水預(yù)處理出水,水量為732t/d,因原污水站廢水濃度較低,混合頭孢唑肟鈉生產(chǎn)廢水處理出水后,可達(dá)到生化進(jìn)水要求。厭氧生化采用污水站原有的兩級(jí)厭氧生化處理,厭氧處理出水送入好氧生化池,好氧出水進(jìn)入污泥沉淀池和混凝池,目的是除去廢水中的固體懸浮物。因生化進(jìn)水COD3000mg/L提高到6000mg/L,污染物濃度加大,為保證廢水處理達(dá)標(biāo)以及后期污水提標(biāo)改造,增加臭氧塔對(duì)生化出水進(jìn)行深度氧化。項(xiàng)目運(yùn)行后,排放池出水COD229mg/L、NH3-N37mg/L、全鹽2677mg/L、TP0.6mg/LpH7.2,可達(dá)到園區(qū)接管標(biāo)準(zhǔn),即COD500mg/L、NH3-N50mg/L、TP1mg/LpH6~9。

3、總結(jié)

結(jié)合現(xiàn)有污水站處理設(shè)施以及已有廢水污染物情況,將頭孢唑肟鈉產(chǎn)品產(chǎn)生的46股廢水進(jìn)行分類,針對(duì)不同種類廢水所含物質(zhì)及污染物濃度進(jìn)行分質(zhì)處理,處理出水混合污水站原有廢水進(jìn)行生化處理,為了保證出水達(dá)標(biāo)并為后期污水提標(biāo)改造做好基礎(chǔ),通過臭氧催化氧化對(duì)生化出水進(jìn)行深度氧化處理,最終出水各項(xiàng)指標(biāo)均較低,可穩(wěn)定達(dá)到園區(qū)接管標(biāo)準(zhǔn),COD500mg/L、NH3-N50mg/L、TP1mg/L、pH6~9。(來源:江蘇南大華興環(huán)保科技股份公司,南京大學(xué)鹽城環(huán)保技術(shù)與工程研究院)

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