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印染廢水深度處理臭氧-混凝沉淀技術(shù)

發(fā)布時間:2023-10-24 14:21:43  中國污水處理工程網(wǎng)

印染廢水具有有機污染物含量高、堿性大、色度深、成分復(fù)雜等特點,屬于較難處理的工業(yè)廢水。印染廢水的深度處理方法主要有膜處理法、生物處理法、混凝沉淀法和臭氧氧化法。單一的深度處理工藝已無法將印染廢水中的新型污染物除去,本文以江蘇蘇州某印染企業(yè)印染廢水處理系統(tǒng)二沉淀池出水為研究對象,利用臭氧-混凝沉淀工藝對印染廢水進(jìn)行深度處理,從混凝劑種類、混凝劑投加量、臭氧濃度等方面系統(tǒng)研究臭氧-混凝沉淀工藝對印染廢水的混凝效果。

1、試驗部分

1.1 主要材料

混凝劑有4種,即氯化鐵(FeCl3)、硫酸鋁(Al2(SO4)3)、聚合氯化鋁、硫酸亞鐵(FeSO),均為分析純試劑,均由國藥集團化學(xué)試劑有限公司生產(chǎn),均配制成8%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的溶液。助凝劑為聚丙烯酞胺(PAM),為分析純試劑,由國藥集團化學(xué)試劑有限公司生產(chǎn),配制成0.3%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的溶液。

1.2 臭氧-混凝試驗

1.2.1 混凝劑的優(yōu)選試驗

室溫下,量取500mL廢水水樣于燒杯中,研究加入不同質(zhì)量濃度(50、100、150、200、300、400mg/L)的氯化鐵、硫酸鋁、聚合氯化鋁、硫酸亞鐵對混凝效果的影響。采用ZR4-6型混凝試驗攪拌機,混凝攪拌程序為:第一步為快速攪拌,攪拌速度為250r/min,攪拌時間為1min;第二步為中速攪拌,攪拌速度為150r/min,攪拌時間為2min;第三步為慢速攪拌,中速攪拌結(jié)束后,加入助凝劑PAM后進(jìn)行慢速攪拌,攪拌速度為55r/min,攪拌時間為15min,靜置沉淀25min。通過注射器取液面下2cm處的上清液測定水質(zhì)指標(biāo)。

1.2.2 混凝劑的投加量優(yōu)選試驗

室溫下,量取500mL廢水水樣于燒杯中,研究氯化鐵的不同投加量(25、50、100、125、150、180mg/L)對混凝沉淀的強化效果;炷囼炌。

1.3 基本水質(zhì)指標(biāo)

采用玻璃電極法(賽多利斯PB-10標(biāo)準(zhǔn)型電化學(xué)分析儀)測定廢水的pH;采用濁度計法(美國奧立龍便攜式濁度儀AQ3010)測定濁度;采用鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法(上海昕瑞飲料水質(zhì)SD-9012A型色度分析儀)測定色度;采用快速消解分光光度法(哈希DRB200消解器和哈希DR6000紫外分光光度計)測定水樣COD。

2、結(jié)果與討論

2.1 不同混凝劑對混凝效果的影響

不同混凝劑對混凝效果的影響主要從COD、濁度和色度三方面來進(jìn)行分析,其結(jié)果如圖1所示。

1.jpg

從圖1(a)可知,4種混凝劑的加入都能有效降低出水COD含量,當(dāng)混凝劑投加量超過100mg/L后,氯化鐵和硫酸鋁兩種混凝劑對出水COD的混凝效果逐漸降低,但是硫酸亞鐵和聚合氯化鋁兩種混凝劑對出水COD的混凝效果呈現(xiàn)一定幅度的增大趨勢。

從圖1(b)可知,4種混凝劑的加入都能有效除去廢水的濁度,當(dāng)混凝劑投加量超過60mg/L后,硫酸鋁、氯化鐵、聚合氯化鋁對濁度的去除效果達(dá)到最佳,去除率高達(dá)95%,但是硫酸亞鐵隨著混凝劑投加量的增加出現(xiàn)返混現(xiàn)象,濁度可達(dá)原水的2倍。

從圖1(c)可知,4種混凝劑的加入都能有效除去廢水的色度,硫酸鋁、氯化鐵、聚合氯化鋁三種混凝劑的去色率都隨投加量的增加而增大,基本可達(dá)22%,但是隨著混凝劑投加量的增加,硫酸亞鐵去色率變化差異較大,無規(guī)律可尋。

2.2 混凝劑的投加量對混凝效果的影響

下面主要從COD、濁度和色度三方面來分析氯化鐵的投加量對混凝效果的影響,其結(jié)果如圖2所示。

2.jpg

從圖2(a)可知,隨著氯化鐵投加量的增加,出水COD先呈現(xiàn)出減小后出現(xiàn)小幅度上下波動的趨勢;當(dāng)氯化鐵投加量為100mg/L時,出水COD較小,為104mg/L左右,COD去除效果最佳。

從圖2(b)可知,當(dāng)氯化鐵投加量為0~25mg/L時,隨著氯化鐵投加量的增加,濁度的除去效果越來越好,最佳去除率達(dá)到95%左右;當(dāng)氯化鐵投加量為25~105mg/L時,濁度去除率穩(wěn)定在95%左右;當(dāng)氯化鐵投加量為105~180mg/L時,隨著氯化鐵投加量的增加,濁度去除效果越來越差,進(jìn)而出現(xiàn)返混現(xiàn)象,其濁度可達(dá)原水的3~4倍。

從圖2(c)可知,隨著氯化鐵投加量的增加,脫色率表現(xiàn)出先增大后減小的趨勢;當(dāng)氯化鐵投加量為0~100mg/L時,脫色率從0%增大到44%;當(dāng)氯化鐵投加量為100~180mg/L時,脫色率從44%減小到30%。

2.3 臭氧濃度對氯化鐵混凝效果的影響

下面主要從COD、濁度和色度三方面分析臭氧投加量對混凝效果的影響。從檢測數(shù)據(jù)可知,在臭氧濃度從10mg/L增加到30mg/L的過程中,出水COD表現(xiàn)出逐漸降低的趨勢,當(dāng)臭氧濃度為30mg/L時,出水COD為82mg/L。隨著臭氧濃度從10mg/L增加到30mg/L,出水濁度表現(xiàn)出降低趨勢,臭氧濃度為30mg/L時,濁度去除率達(dá)95%。隨著臭氧濃度從10mg/L增加到30mg/L,出水脫色率表現(xiàn)出增大趨勢,臭氧濃度為30mg/L時,出水脫色率達(dá)78%。

2.4 機理分析

在混凝劑氯化鐵中,F(xiàn)e3+可以通過水解生成帶有正電的水解產(chǎn)物,從而具有壓縮雙電層、吸附架橋的作用,可以有效處理印染廢水。相比Fe2+和Al3+而言,F(xiàn)e3+水解反應(yīng)條件要求低,反應(yīng)速度更快,處理印染廢水的效果更佳。氯化鐵投加量為100mg/L時,pH約為3.6,有研究表明,當(dāng)采用Fe3+作為混凝劑時,最佳的pH為3.5~4.0。pH過低和過高都會影響Fe3+水解效果,進(jìn)而降低混凝效果。另外,要增加臭氧氧化過程,主要是因為臭氧具有微絮凝作用,可以有效使水中的微粒凝聚成絮體,從而增加后續(xù)混凝效率,提高混凝效果。

3、結(jié)論

臭氧-混凝沉淀工藝深度處理可有效除去印染廢水二沉淀池廢水中的濁度、色度和有機物。對于臭氧-混凝沉淀工藝來說,混凝劑為氯化鐵,投加量為100mg/L,臭氧濃度為30mg/L時,混凝效果最佳,出水COD為82mg/L,濁度去除率達(dá)95%,脫色率達(dá)78%。該試驗研究為江蘇蘇州某印染企業(yè)臭氧-混凝沉淀工藝深度處理印染廢水項目的中試提供了理論基礎(chǔ)。(來源:江蘇科易達(dá)環(huán)?萍加邢薰荆

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