近些年,地表水和地下水中的高氯酸鹽(ClO4-)污染已成為十分嚴峻的問題. ClO4-能抑制甲狀腺對碘離子的吸收從而影響人體的健康,因此,ClO4-污染問題逐漸得到廣泛關注. 由于ClO4-具有非揮發(fā)性、 強穩(wěn)定性、 高溶解性等特點,一般的物理化學法很難將其徹底去除,并且耗資大. 生物法因其較徹底,成本低,成為最受關注的處理ClO4-廢水的方法之一. 生物法分為異養(yǎng)生物法和自養(yǎng)生物法,其中異養(yǎng)生物法以有機物為電子供體,污泥產量高,易造成二次污染; 而自養(yǎng)生物法以無機物作為電子供體,從而避免了這些問題.
自養(yǎng)還原ClO4-所需電子供體通常是氫氣、 還原態(tài)硫(S2-、 S0、 S2O32-)、 零價鐵等無機物,因硫顆粒微溶于水,具有來源廣泛、 價格低廉等優(yōu)點成為自養(yǎng)法降解ClO4-的研究熱點. 硫自養(yǎng)還原ClO4-的理論反應如式(1)所示:
微生物以硫顆粒作為電子供體,以ClO4-作為電子受體,最終將ClO4-完全轉化為無毒無害的Cl-同時產生副產物SO42-.
2007年Ju等通過首次研究了硫顆粒作為電子供體自養(yǎng)還原ClO4-的可行性,同時分析了SO42-實際產量高于理論產量的原因是由于硫歧化的發(fā)生. 目前許多研究者都是利用硫自養(yǎng)反應器降解低濃度的ClO4-廢水. 如2009年Gao等利用硫自養(yǎng)反應器將ClO4-濃度為4~8 mg·L-1的廢水降至0.05 mg·L-1以下. 2011年Boles等利用硫自養(yǎng)反應器進行了中試規(guī)模的實驗,將ClO4-濃度為12.6 mg·L-1的廢水降至15 μg·L-1以下. 除此之外,利用硫自養(yǎng)反應器進行污染物如ClO4-、 NO3-等的降解時,最大的問題就是出水SO42-濃度過高.
盡管近年來對于硫自養(yǎng)填充床反應器降解ClO4-的研究已逐漸成熟,但目前對于硫自養(yǎng)反應器處理高濃度ClO4-廢水,和如何控制硫自養(yǎng)反應器出水SO42-過高的問題還沒有很好的解決方案. 基于以上研究背景,本文以硫自養(yǎng)填充床反應器降解ClO4-為體系,通過改變進水ClO4-濃度和HRT,著重考察硫自養(yǎng)反應器去除ClO4-的效率、 SO42-的產率及反應過程中pH及堿度的消耗量,同時對反應器內菌群結構進行分析,進一步考察其降解ClO4-的規(guī)律,以期為該技術的實際應用提供參考.
1 材料與方法
1.1 實驗裝置
本實驗所用硫自養(yǎng)ClO4-還原反應器為升流式固定床反應器,圖 1為實驗裝置. 反應器內徑為10 cm,有效高度為45 cm,材質為有機玻璃. 反應器內填充載體為硫單質和石英砂(V硫:V砂=2:1),裝填體積為3.6 L. 硫顆粒和石英砂粒徑均為2~3 mm,反應器內孔隙率為0.4,反應器有4個不同高度的出水口,分別為出水口1(60 mm),出水口2(180 mm),出水口3(300 mm),出水口4(390 mm),菌群結構分析所取泥樣分別來自取樣口1(60 mm)和取樣口3(300 mm).
圖 1 實驗裝置示意
1.2 實驗材料
本實驗采用的活性污泥取自石家莊市橋西污水處理廠的二次沉淀池,將污泥沉降半小時,取沉降后的污泥與按比例混勻的硫和石英砂混勻,直接填充至反應器內,測得此時的污泥量(以SS計)為8 g·L-1. 然后開始間歇式馴化掛膜7 d(先進水后停滯12 h,然后連續(xù)運行12 h,依次重復7 d),開始連續(xù)進水. 采用人工模擬高濃度ClO4-地下水,反應器進水均用自來水配制,其主要成分: K2HPO4·3H2O,0.25 g·L-1; NaHCO3·H2O,1.50 g·L-1; NH4Cl,0.15 g·L-1; NaClO4,0.14~0.27 g·L-1(在不同階段ClO4-的濃度由50 mg·L-1增加到194 mg·L-1); 微量元素為1 mL·L-1. 微量元素培養(yǎng)基的組成: EDTA,0.50 mg·L-1; MnSO4·H2O,0.50 mg·L-1; FeSO4·7H2O,0.10 mg·L-1; CaCl2,0.10 mg·L-1; ZnSO4·7H2O,0.10 mg·L-1; CuSO4·5H2O,0.01 mg·L-1; Na2MoO4·2H2O,0.01 mg·L-1; Na2WO4·2H2O,0.01 mg·L-1,NiCl2·6H2O,0.02 mg·L-1.
1.3 運行條件
實驗運行調控參數(shù)如表 1,前4個階段水力停留時間(HRT)為12 h,ClO4-的濃度由50 mg·L-1依次增加到100、 150、 194 mg·L-1,然后ClO4-濃度穩(wěn)定在194 mg·L-1,減少HRT分別為9 h和4 h,共分為6個階段. 每個階段內,定時監(jiān)測進出水各離子濃度、 pH值和堿度等指標,待出水ClO4-濃度連續(xù)4 d去除率在96%以上,則改變條件開展下一階段的實驗.
表 1 運行調控參數(shù)
1.4 分析方法
ClO4-、 SO42-、 Cl-、 S2-都用離子色譜(Dionex 1100)進行測定,所用分析柱為AS20(4 mm×250 mm)和保護柱AG20(4 mm×50 mm).采用梯度淋洗的方法,淋洗液為KOH,(0~10 min為15 mmol·L-1淋洗,10~21 min為40 mmol·L-1淋洗),淋洗液流速1.0 mL·min-1,柱溫 30℃. 反應器不同位置的菌群結構基于16S rDNA基因的V3-V4區(qū)DNA序列PCR擴增與高通量測序技術進行分析,其中測試的序列數(shù)分別為1361(反應器上部菌群結構)和1498(反應器下部菌群結構)(上海生工生物工程有限公司); pH使用 PHS225C 型數(shù)字酸度計進行測定; 氧化還原電位(ORP)使用ORP計進行測定; 堿度采用標準方法進行測定.
2 結果與討論
2.1 硫自養(yǎng)反應器高氯酸鹽的去除及硫酸鹽的產生
反應器在運行期間ClO4-的去除效果及SO42-的產生量如圖 2所示. 反應器在運行的前4個階段HRT為12 h,主要考察進水ClO4-的濃度分別為50、 100、 150和194 mg·L-1時對反應器降解ClO4-及生成SO42-的影響; 反應器運行的第Ⅳ、 Ⅴ、 Ⅵ 階段主要考察在進水ClO4-濃度為194 mg·L-1時,HRT分別為12、 9、 4 h時反應器降解ClO4-及生成SO42-的影響.
圖 2 硫自養(yǎng)反應器運行過程中高氯酸鹽及硫酸鹽的變化
反應器在運行的前5個階段分別在第23、 33、 48、 58和85 d時ClO4-的去除率達到了100%; 第Ⅵ階段,HRT減少為4 h,進水ClO4-濃度194 mg·L-1,ClO4-的去除率最終穩(wěn)定在72%左右. 以上結果表明,在維持較長的HRT條件下,進水ClO4-的濃度增加至194 mg·L-1時,ClO4-的去除率并不會受太大影響,然而減少HRT,降低了ClO4-傳遞至生物膜內的時間,導致ClO4-的去除率受到了較大影響,所以傳質是限制ClO4-降解速率的主要原因. Sahinkaya等研究表明較高的上升流速會限制硫的溶解從而影響了硫自養(yǎng)的降解效率.
隨著進水ClO4-濃度的增加,SO42-的產生量也在增加,進水ClO4-濃度為194 mg·L-1時,由反應方程式(1)得對應的理論SO42-的量250 mg·L-1(國家飲用水標準),而實際產生的SO42-的量高達500 mg·L-1. 萬東錦等的研究表明在缺溶解氧及缺少電子受體的條件下,硫顆粒上的歧化菌即會發(fā)生歧化反應. Ju等通過序批式實驗觀察到了硫自養(yǎng)ClO4-還原過程中存在著硫歧化反應. 當進水ClO4-的濃度為194 mg·L-1,HRT由12 h減少到4 h時,由圖 2可得,出水SO42-的量由500 mg·L-1減少到250 mg·L-1. 其原因可能是進水流速增加抑制了硫歧化細菌的生長,并且在較快的水力沖刷速度下減少了硫歧化的反應時間. 同時由圖 2可得理論產生SO42-的量與實際產生SO42-的量的比值隨著進水ClO4-濃度的增加而增加,硫的利用率也在增加. 結果表明,增加進水ClO4-濃度及減少HRT都會提高硫的利用率,但當上升流速過快時,由于ClO4-的去除率低,對SO42-的產量影響較大.
2.2 pH和堿度的變化
如圖 3所示,反應器的進水pH穩(wěn)定在8.0左右,出水pH穩(wěn)定在6.5~7.0之間,反應方程式(1)表明硫自養(yǎng)降解ClO4-是一個產酸的反應,1 mol的ClO4-產生2.66 mol氫質子. 在前4個階段,堿度消耗隨著進水ClO4-濃度的增加而增加,進水ClO4-濃度由50 mg·L-1增加到194 mg·L-1時對應的pH變化不大,并且穩(wěn)定在6.7左右,同時堿度(以CaCO3計)消耗由200 mg·L-1增加到450 mg·L-1,在后3個階段,HRT對出水pH波動較大,并且隨著HRT的減少而增加,堿度消耗量隨著HRT的減少而降低. 進水ClO4-濃度為194 mg·L-1,當HRT由12 h減少到4 h時,堿度(以CaCO3計)消耗由450 mg·L-1減少到300 mg·L-1. Sahinkaya等研究表明硫自養(yǎng)降解過程中會有硫歧化的發(fā)生,該反應是一個產酸的反應. 在缺溶解氧、 缺少電子受體的條件下,會發(fā)生硫歧化反應,增加上升流速,抑制了硫歧化菌的增長,縮短了硫歧化的反應時間,即減少了硫歧化反應的發(fā)生,同時減少了酸的產生量,也減少了堿度消耗. 結果表明,堿度消耗量隨進水ClO4-濃度的增加而增加,隨HRT的減少而減少.
圖 3 硫自養(yǎng)反應器中pH及堿度的變化
2.3 硫自養(yǎng)反應器內ORP的變化
ORP的變化與反應器體系內的反應相關,所以通過檢測反應器內不同位置的ORP能夠間接地反映反應器不同位置所發(fā)生的反應[25]. 通過檢測不同位置ORP、 出水SO42-和ClO4-濃度的變化,來表征反應器內不同位置主反應的變化,同時對反應器的不同位置進行菌群結構分析.
如圖 4所示,反應器下部(距反應器底部60 mm),在運行第10 d的時候基本穩(wěn)定在-380 mV,并且隨進水ClO4-濃度的變化并沒有太大變化,但當HRT為9 h和4 h時,ORP分別為-360 mV和-330 mV. 溶解氧的減少會導致ORP的降低,減少HRT即增加進水流速,導致進水溶解氧的消耗減慢,從而使ORP增加. 反應器上部(距反應器底部300 mm)的ORP隨著馴化時間的增加,由反應器最開始的-370 mV增加到-260 mV,由此可得,反應器上部發(fā)生的主體反應在發(fā)生變化,同時反應器下部和反應器上部的菌群結構在發(fā)生變化.
圖 4 硫自養(yǎng)反應器中ORP的變化
如圖 5所示,在反應器的不同出水高度進行取樣測定,在前4個階段中,ClO4-在距反應器底部300 mm的高度時就已經降解完全,且在距反應器底部390 mm的高度中SO42-的產生量并不會隨著ClO4-已經降解完全而減少,說明在反應器的上部發(fā)生的是其他的副反應如硫歧化反應. 為了進一步分析硫自養(yǎng)反應器內不同位置發(fā)生的不同反應,從反應器上部和下部中分別采樣進行菌群結構分析,如圖 6所示,實驗結果展示了屬水平菌群分布隨反應器高度的變化,反應器下部與反應器上部的優(yōu)勢菌群均為Sulfurovum,所占比例分別為57.78%和32.19%,但反應器上部Hydrogenophilaceae的比例為22.24%,而反應器下部Hydrogenophilaceae的比例僅為4.35%. Gao等得出Sulfurovum為硫氧化菌可以將硫氧化成SO42-,同時將ClO4-還原成無毒無害的Cl-. Hydrogenophilaceae為一種嗜氫菌,分析可能是由于反應器內存在硫歧化反應進而產生硫化氫,而反應器下部的比例要小于反應器上部的比例,所以反應器內下部主要是硫的氧化及ClO4-的降解,而反應器上部主要的反應體系為硫氧化及硫化氫的氧化.具體參見污水寶商城資料或http://www.northcarolinalenders.com更多相關技術文檔。
圖 5 高氯酸鹽及硫酸鹽濃度隨反應器出水高度的變化
圖 6 屬水平菌群分布隨反應器高度的變化
3 結論
(1) SO42-理論產生的量與實際產生的量的比值,由第Ⅰ階段的0.2最終增加到第Ⅵ階段的0.8,說明硫自養(yǎng)降解ClO4-過程中硫的利用率會隨著ClO4-的進水濃度增加及HRT的減少而增加.
(2) 進水pH值與堿度(以CaCO3計)分別穩(wěn)定在8.0左右和500 mg·L-1,而出水pH值與堿度(以CaCO3計)分別為6.7和100 mg·L-1,說明硫自養(yǎng)降解ClO4-的過程是一個產酸耗堿的過程,同時堿度消耗隨進水ClO4-濃度的增而增加,隨HRT減少而減少.
(3) 硫自養(yǎng)反應器內的菌群結構隨高度的變化而變化,硫氧化菌Sulfurovum在反應器下部與上部的比例分別為57.78%與32.19%,硫化氫氧化菌Hydrogenophilaceae在反應器下部與上部的比例分別為4.35%與22.24%.