減少廢水處理系統(tǒng)結(jié)垢方法
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-8-10 8:19:23
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頁巖氣是一種重要的非常規(guī)油氣資源〔1〕,水力壓裂是頁巖氣藏增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的主要措施。但多級分段水力壓裂產(chǎn)生了大量返排液,對這種廢液的處理關(guān)系到環(huán)保、生態(tài)和生產(chǎn)成本等多種問題〔2〕,因此,針對非常規(guī)油氣藏的壓裂返排液的處理和循環(huán)利用技術(shù)的研究受到廣泛關(guān)注〔3, 4〕。延長石油研究院針對陜北某區(qū)塊頁巖氣壓裂返排液水質(zhì)特點(diǎn),研發(fā)了頁巖氣壓裂返排液回用處理技術(shù),設(shè)計了1套撬裝處理設(shè)備。在該設(shè)備運(yùn)行1 a的時間里,處理后水質(zhì)可達(dá)到回注和回用配液要求。但運(yùn)行1 a后發(fā)現(xiàn),壓裂返排液處理系統(tǒng)局部設(shè)備中出現(xiàn)了大量的結(jié)垢物,致使水處理量下降較快,嚴(yán)重影響了現(xiàn)場生產(chǎn)與節(jié)能。此外,厚實(shí)堅硬的結(jié)垢物層極不易清除,給現(xiàn)場操作人員增加了勞動強(qiáng)度。另外還發(fā)現(xiàn),處理出水水質(zhì)有時不穩(wěn)定,久置后出現(xiàn)乳白狀,透光率明顯下降。對此,筆者于室內(nèi)進(jìn)行了返排液水質(zhì)和垢樣成分分析,并結(jié)合現(xiàn)場工藝探討了造成結(jié)垢的具體原因,優(yōu)化了處理工藝,提出了改進(jìn)措施,F(xiàn)場應(yīng)用改進(jìn)工藝后,系統(tǒng)中的結(jié)垢問題得到了有效控制。
1 實(shí)驗分析
該頁巖氣田壓裂返排液處理系統(tǒng)于 2013年年初建成投產(chǎn),水處理能力為25 m3/h,處理后出水可達(dá)到壓裂回用配液水質(zhì)要求和回注水質(zhì)要求。廢水處理流程見圖 1。
首先在酸性條件下向壓裂返排液中投加氧化復(fù)配劑進(jìn)行降黏殺菌,出水采用石灰乳調(diào)節(jié)pH=7.0左右,然后依次加入PAC等混凝劑、助凝劑,再依次進(jìn)行絮凝沉降和精細(xì)過濾。處理后出水回用于配制壓裂液或者回注。
系統(tǒng)運(yùn)行1 a后發(fā)現(xiàn),緩沖罐和凈水罐中出現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)垢現(xiàn)象。為了確定垢樣成分和結(jié)垢條件,對緩沖罐和凈水罐中的水和結(jié)垢物進(jìn)行了取樣分析。
1.1 垢樣分析
首先對垢樣外觀進(jìn)行了觀察,發(fā)現(xiàn)濾前緩沖罐中的垢樣外觀呈灰黃土色,質(zhì)地疏松;凈水罐中的垢樣外觀呈黃褐色,質(zhì)地堅硬,塊狀,夾雜白色結(jié)晶體。
1.1.1 垢樣微觀形貌
使用JSM6610LV型掃描電鏡觀察結(jié)垢物的微觀形貌,結(jié)果表明,濾前緩沖罐中的結(jié)垢物微觀形貌較松散,表面凹凸不平,有較大起伏,可能為多種沉淀物的混合狀態(tài)。凈水罐中的結(jié)垢物則較為平整光潔,可能為鹽類物質(zhì)的結(jié)晶狀態(tài)。
1.1.2 垢樣元素分析
使用IE250型能譜儀進(jìn)行垢樣元素分析,結(jié)果見表 1。
由表 1可知,濾前緩沖罐垢樣中主要含有Ca、O和Cl;凈水罐垢樣中主要含有Ca和O。2種垢樣中均含有少量的C,這是因為能譜分析時的溫度高于CaCO3分解溫度。結(jié)合掃描電鏡觀測結(jié)果,可初步確定濾前緩沖罐垢樣中除了含有鈣鹽,還含有少量的硅鹽、鈉鹽和鋁鹽,其結(jié)垢物為鈣鹽和多種雜質(zhì)沉積形成,而凈水罐中的結(jié)垢物主要為水中過飽和的鈣鹽析出形成。
1.1.3 垢樣化學(xué)分析
參照《油田水結(jié)垢趨勢預(yù)測》(SY/T 0600-1997)分析垢樣的主要成分,結(jié)果見表 2。
依據(jù)表 2并結(jié)合能譜分析結(jié)果可知,濾前緩沖罐、凈水罐中垢樣主要成分為碳酸鈣,分別為57.6%、69.2%;2種垢樣相比,濾前緩沖罐垢樣中含有少量的硅鹽、鈉鹽和鋁鹽。
1.2 水樣分析
1.2.1 水質(zhì)分析
參照《油田水分析方法》(SY/T 5523-2006)對緩沖罐和凈水罐中的水取樣檢驗,結(jié)果見表 3。
由表 3可知,壓裂返排液中含有結(jié)垢性離子,其中Ca2+質(zhì)量濃度超過430 mg/L,同時HCO3-質(zhì)量濃度接近1 000 mg/L,水中不含CO32-和SO42-。
1.2.2 結(jié)垢趨勢預(yù)測
水質(zhì)分析顯示,水中不含SO42-,不會形成硫酸鹽垢;而HCO3-和Ca2+濃度較高,有可能形成碳酸鈣垢。根據(jù)《油田水結(jié)垢趨勢預(yù)測》(SY/T 0600- 1997),使用Stiff-Davis飽和指數(shù)法計算得出濾前緩沖罐水樣飽和指數(shù)為0.40,凈水罐水樣飽和指數(shù)為0.41,兩者都具有碳酸鈣結(jié)垢趨勢。
1.3 結(jié)垢原因分析
返排液水處理系統(tǒng)中結(jié)垢物的形成是長期積累的結(jié)果,綜合考慮各種因素,造成結(jié)垢的原因主要有2個:一是水處理工藝中涉及石灰乳調(diào)節(jié)pH;二是廢水中富含Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+、HCO3-等結(jié)垢性離子。
壓裂返排液處理工藝中,酸性氧化處理后,需采用石灰乳調(diào)節(jié)pH為中性,然后再投加混凝劑絮凝沉淀。采用石灰乳調(diào)節(jié)水質(zhì)pH一直是油氣田廢水處理常用的技術(shù)手段,具有成本低、見效快等優(yōu)勢,但也存在一些不可忽視的缺陷:石灰常因儲存不妥部分變質(zhì)生成氫氧化鈣或碳酸鈣;另外,在廢水處理過程中石灰乳的投加增加了鈣離子濃度,在中性、弱堿性環(huán)境中其與水中的碳酸根、碳酸氫根離子易形成沉積。
水樣分析結(jié)果表明,2種水樣都具有結(jié)垢的趨勢。結(jié)合壓裂返排液處理工藝可知,緩沖罐中的水是經(jīng)過石灰乳調(diào)節(jié)pH,并加入PAC、水玻璃等絮凝沉降后的廢水,此廢水中攜帶有少量的泥沙和聚合氯化鋁等懸浮絮體,因此,緩沖罐中形成的碳酸鈣結(jié)晶體夾雜各種雜質(zhì)和渣泥。而凈化水罐中的廢水經(jīng)過了膜過濾,粒徑>1 μm的雜質(zhì)予以去除,所以凈水罐中垢的形成是水中鈣鹽的結(jié)晶析出。另外,碳酸鈣細(xì)小沉淀物的緩慢形成也較好地解釋了剛處理后透光率很高的水,久置后出現(xiàn)乳白狀透光率下降的現(xiàn)象。
2 處理工藝改進(jìn)
經(jīng)過分析,解決結(jié)垢的問題主要采取2種措施:一是pH調(diào)節(jié)劑采用碳酸鈉替代石灰乳,不僅可減少水處理過程中的渣泥量,而且加入的碳酸根可以與鈣、鎂、鋇、鍶離子形成沉淀物從水中分離出去,對處理后的凈化水回用配制的壓裂液性能不產(chǎn)生影響;二是水處理工藝中增加化學(xué)沉淀步驟,去除結(jié)垢性離子,降低水中成垢離子的結(jié)垢趨勢。
2.1 沉淀劑的選擇
從壓裂返排液的水質(zhì)分析數(shù)據(jù)可知,其成垢離子主要包括鈣、鎂、鋇、鍶和碳酸氫根離子。表 4列出了一些常見沉淀物溶度積常數(shù)的負(fù)對數(shù)pKsp,其數(shù)值越大表明該物質(zhì)越易沉淀。
由表 4可知,對鈣、鎂、鍶離子可選擇可溶性碳酸鹽作為沉淀劑,對于鋇離子則應(yīng)使用硫酸鈉作為沉淀劑。綜合考慮處理效果、操作難易程度和成本因素,最終選擇使用碳酸鈉作為沉淀劑。
2.2 沉淀劑用量的優(yōu)選
采用碳酸鈉作為沉淀劑處理返排液,考察了碳酸鈉的最佳用量,結(jié)果見圖 2。
圖 2 沉淀劑用量優(yōu)化
由圖 2可知,當(dāng)碳酸鈉與鈣離子的物質(zhì)的量比為1.0時,水中鈣離子質(zhì)量濃度可從原有的458 mg/L降低到130 mg/L;當(dāng)碳酸鈉與鈣離子的物質(zhì)的量比為1.1~1.2時,水中剩余鈣離子質(zhì)量濃度在100mg/L左右,該濃度對處理后水回用于配制壓裂液幾乎沒有影響。因此,確定碳酸鈉按照水中鈣離子物質(zhì)的量的1.1~1.2倍加入。碳酸鈉在廢水處理中不僅能調(diào)節(jié)酸堿度,而且可以去除結(jié)垢性離子,降低碳酸鈣結(jié)垢趨勢。
3 現(xiàn)場應(yīng)用效果
根據(jù)室內(nèi)研究的改進(jìn)工藝,不需增加水處理設(shè)備,化學(xué)沉淀步驟在返排液混凝罐中進(jìn)行。即向氧化處理后的壓裂返排液中加入碳酸鈉調(diào)節(jié)廢水pH為中性,然后加入混凝劑、助凝劑攪拌均勻,再依據(jù)廢水中鈣的物質(zhì)的量,加入1.1~1.2倍物質(zhì)的量的碳酸鈉,攪拌溶解,使結(jié)垢性離子鈣、鎂、鍶與碳酸根充分反應(yīng)形成沉淀物。形成的細(xì)小沉淀物可借助絮凝的作用加速沉降。改進(jìn)工藝于2014年2月現(xiàn)場運(yùn)行,持續(xù)時間半年以上。運(yùn)行結(jié)果表明,緩沖罐中結(jié)垢量明顯減少,凈水罐中無結(jié)垢現(xiàn)象;而且出水?dāng)R置0、72、96 h時,水的透光率均在98%以上,沒有出現(xiàn)乳白狀現(xiàn)象。凈水罐中抽檢水樣分析數(shù)據(jù)見表 5。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
4 結(jié)論
(1)通過對壓裂返排液處理系統(tǒng)中結(jié)垢物的分析,確定了垢樣成分。緩沖罐中的結(jié)垢物成分主要是碳酸鈣,以及少量的硅鹽、鈉鹽和鋁鹽;凈化水罐中的結(jié)垢物成分主要是碳酸鈣。水質(zhì)分析和結(jié)垢趨勢預(yù)測結(jié)果驗證了結(jié)垢物成分。
(2)依據(jù)壓裂返排液水質(zhì)特性,并結(jié)合現(xiàn)場處理工藝,得到導(dǎo)致結(jié)垢的原因:壓裂返排液中含有鈣離子和碳酸氫根離子,處理過程中又采用石灰乳調(diào)節(jié)pH,使水中碳酸鈣結(jié)垢趨勢增加。
(3)在原工藝中增加化學(xué)沉淀,用碳酸鈉代替石灰乳,有效地降低了結(jié)垢趨勢,緩沖罐中結(jié)垢量明顯減少,凈化水罐中無結(jié)垢,出水水質(zhì)穩(wěn)定,現(xiàn)場設(shè)施運(yùn)行效果良好。