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鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水化學(xué)預(yù)處理技術(shù)

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-6-9 8:52:11

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

高爐煤氣洗滌是將煉鐵高爐爐頂出來(lái)的經(jīng)干式重力除塵器除塵后的煤氣通過(guò)水洗滌使之成為凈煤氣,再送至冶金廠用戶作為燃料使用。因洗滌水與煤氣直接接觸,煤氣中的細(xì)小固體雜質(zhì)(亦稱瓦斯泥)、礦物質(zhì)與有害物質(zhì)也進(jìn)入水中,導(dǎo)致水質(zhì)受到污染。國(guó)內(nèi)高爐煤氣洗滌水的處理工藝包括沉淀、冷卻、水循環(huán)阻垢緩蝕處理、污泥脫水與利用等主要工序。其中沉淀法主要去除水中懸浮物,對(duì)于循環(huán)處理系統(tǒng)外排的高爐煤氣洗滌廢水則顯得力不從心。由于此類廢水中含有對(duì)鋅沉淀產(chǎn)生干擾的氰、氯、硫等諸多因素,傳統(tǒng)化學(xué)沉淀處理方法對(duì)含鋅廢水往往難以奏效,故目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)成功處理該類廢水使其達(dá)到較好去除效果或達(dá)標(biāo)排放的范例。筆者采用次氯酸鈉氧化法及氫氧化物沉淀法對(duì)鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水進(jìn)行處理,并進(jìn)行了初步的工業(yè)應(yīng)用。

1反應(yīng)原理

1.1氧化反應(yīng)

用活性氯破壞氰化物是堿式氯化法的基本反應(yīng),無(wú)論電解食鹽法、液氯法還是漂白粉法均基于這類反應(yīng)。其反應(yīng)過(guò)程可能分兩步進(jìn)行,首先氰化物在次氯酸根作用下被氧化為氯化氰,隨后氯化氰在堿性條件下水解為毒性不大的氰酸鹽,在接近中性下被氧化水解為N2和CO2。其反應(yīng)方程式為:

①堿性條件下(pH為9~10):

②接近中性條件下(pH為7~8):

由于中間產(chǎn)物CNCl是揮發(fā)性物質(zhì),其毒性和HCN相當(dāng)。在酸性條件下CNCl穩(wěn)定不易分解,所以要在堿性條件下保持適當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間再回調(diào)pH(或經(jīng)過(guò)濾或沉淀等固液分離處理后再回調(diào)pH)。

1.2沉淀反應(yīng)

工業(yè)污水中的多數(shù)重金屬離子可用氫氧化物沉淀方法去除,因此鋅離子可通過(guò)化學(xué)沉淀法去除。

由于鋅的氫氧化物呈兩性,pH過(guò)高會(huì)重新溶解。例如Zn2+在pH=9時(shí)幾乎全部以Zn(OH)2的形式沉淀。但當(dāng)pH>11時(shí),已生成的Zn(OH)2與過(guò)剩的OH-發(fā)生反應(yīng),生成可溶性的Zn(OH)42-。顯然,用氫氧化物分離污水中的金屬離子時(shí),污水pH是操作的重要條件之一。本實(shí)驗(yàn)中除鋅反應(yīng)的pH宜控制在10以內(nèi),使其生成Zn(OH)2沉淀。

2實(shí)驗(yàn)部分

2.1水質(zhì)水量

實(shí)驗(yàn)水樣來(lái)自湘潭鋼鐵(集團(tuán))公司某水站的高爐煤氣洗滌水,采集該水站外排出口水樣,帶回實(shí)驗(yàn)室自然沉降,過(guò)濾后備用。其水質(zhì)情況見(jiàn)表1。

2.2儀器與試劑

儀器:JA203H電子天平,常州市常運(yùn)電子設(shè)備有限公司;RT-SX型數(shù)顯恒溫電熱套,鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司;D-2無(wú)級(jí)恒速攪拌器,鞏義市英峪予華儀器廠;可調(diào)電子萬(wàn)用爐,北京市永光明醫(yī)療儀器廠;HH-2數(shù)顯恒溫水浴鍋,常州國(guó)華電器有限公司;pHS-25酸度計(jì),上海精密科學(xué)儀器有限公司。試劑:氯化鈉,基準(zhǔn)試劑;安替福民〔即NaClO,有效氯≥10%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同),游離堿≤4%〕;EDTA-2Na、磷酸、硝酸銀、對(duì)二甲氨基亞芐基羅丹寧、丙酮、氫氧化鈉、鹽酸、硫酸、鉻酸鉀、無(wú)水乙酸鈉、乙酸、氟化鉀、酒石酸、檸檬酸三鈉、二甲酚橙,均為分析純。

2.3實(shí)驗(yàn)方法

準(zhǔn)確移取400mL水樣,加入一定量NaOH(調(diào)節(jié)pH)及催化助劑,然后移至室溫水浴中,用移液管準(zhǔn)確移取一定量NaClO,進(jìn)行攪拌,反應(yīng)20~40min后取上層清液測(cè)定氰化物〔8〕及鋅離子〔9〕。

2.4正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)

由于廢水成分復(fù)雜,在初步試驗(yàn)基礎(chǔ)上,綜合考慮后確定高爐煤氣洗滌水脫鋅脫氰的影響因素:有效氯含量(A)、反應(yīng)時(shí)間(B)和反應(yīng)溫度(C)。選擇L9(33)的正交試驗(yàn)方案〔10〕安排脫鋅脫氰實(shí)驗(yàn)。

3結(jié)果及討論

3.1正交試驗(yàn)

正交試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

考慮氰化氫易揮發(fā),確定脫鋅脫氰處理最佳條件:有效氯250mg/L,反應(yīng)時(shí)間30min,溫度20℃。

3.2反應(yīng)條件對(duì)脫鋅脫氰的影響

為了防止工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)突發(fā)異常情況,研究了各個(gè)因素對(duì)高爐煤氣洗滌水脫鋅脫氰效果的影響。實(shí)驗(yàn)中以有效氯250mg/L,反應(yīng)時(shí)間30min,溫度20℃為基本條件,每次只改變其中一個(gè)變量,其他條件為常量。

3.2.1反應(yīng)時(shí)間對(duì)去除效果的影響

在廢水處理中,處理時(shí)間直接關(guān)系到處理裝置的大小。在pH為9~10、溫度為20℃、有效氯為250mg/L下考察反應(yīng)時(shí)間對(duì)去除率的影響,見(jiàn)表3。

從表3可見(jiàn),在機(jī)械攪拌作用下,NaClO與CN-可在較短時(shí)間內(nèi)完成反應(yīng),氰化物去除率在98.5%以上。且在不同反應(yīng)時(shí)間下,鋅離子的去除率均高達(dá)100%,說(shuō)明實(shí)驗(yàn)條件范圍內(nèi)反應(yīng)時(shí)間對(duì)鋅離子的去除率影響不明顯。50min時(shí)出水總氰化物<0.5mg/L,能達(dá)到GB8978—1996一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.2.2有效氯含量對(duì)去除率的影響

由于廢水的成分比較復(fù)雜,多種物質(zhì)均能與次氯酸鈉發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致次氯酸鈉加入量很難由理論計(jì)算準(zhǔn)確得出。在pH=9~10、攪拌反應(yīng)30min、20℃下考察有效氯含量對(duì)去除率的影響,結(jié)果見(jiàn)表4。

表選項(xiàng)由表4可以看出,隨著有效氯的增加,總氰化物、鋅離子的去除率均提高,說(shuō)明總氰化物、鋅離子的去除率與有效氯質(zhì)量濃度有關(guān)。由于水樣中存在著游離氰化物和絡(luò)合氰化物(絡(luò)合氰化物包括鋅氰絡(luò)合物),當(dāng)有效氯達(dá)到一定值后可以氧化破壞鋅氰絡(luò)合物而釋放出鋅離子,使鋅離子得以沉淀去除。當(dāng)有效氯質(zhì)量濃度為200mg/L時(shí),鋅離子為27.79mg/L,總氰化物為9.59mg/L,可達(dá)到湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司內(nèi)部工業(yè)循環(huán)用水(Q/OHAB801.1—2009,總氰化物≤10mg/L,鋅離子≤30mg/L)的標(biāo)準(zhǔn)要求。當(dāng)有效氯質(zhì)量濃度300mg/L時(shí),總氰化物<0.5mg/L,鋅離子去除率達(dá)100%。

3.2.3反應(yīng)溫度對(duì)去除率的影響

廢水處理溫度的高低直接影響到處理裝置的復(fù)雜程度和處理費(fèi)用。若要求處理溫度較高時(shí),處理低溫廢水時(shí)就需要加熱設(shè)施,不僅處理裝置復(fù)雜、操作麻煩,而且也增加了設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用。在pH為9~10、有效氯250mg/L、攪拌反應(yīng)時(shí)間30min的條件下,考察溫度對(duì)去除率的影響,結(jié)果見(jiàn)表5。

由表5可知,隨著反應(yīng)溫度的升高,總氰化物去除率增大;當(dāng)反應(yīng)溫度達(dá)到25℃時(shí),總氰化物的去除率>99%,總氰化物<0.5mg/L,達(dá)到GB8978—1996的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。在實(shí)驗(yàn)條件范圍內(nèi)不同溫度下的鋅離子去除率均為100%,說(shuō)明溫度對(duì)鋅離子去除率影響不大。

3.2.4最佳條件的確定

根據(jù)正交試驗(yàn)和單因素實(shí)驗(yàn)確定的最佳反應(yīng)條件:pH為9~10、溫度為25℃、有效氯質(zhì)量濃度為250mg/L、反應(yīng)時(shí)間為30min,進(jìn)行3次重復(fù)性實(shí)驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表6。由表6看出,3次重復(fù)性實(shí)驗(yàn)的平均剩余總氰化物為0.35mg/L,優(yōu)于正交試驗(yàn)的最優(yōu)結(jié)果0.39mg/L,說(shuō)明進(jìn)一步優(yōu)化后脫氰效果優(yōu)于正交試驗(yàn)。

在上述實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上對(duì)湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司某高爐煤氣洗滌循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行了適當(dāng)改造,增設(shè)了次氯酸鈉氧化及氫氧化物沉淀處理設(shè)施,并在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)運(yùn)行中進(jìn)行了初步考察。

試運(yùn)行水站原有工藝流程見(jiàn)圖1

改造后工藝流程見(jiàn)圖2。

由于原工藝流程中沒(méi)有對(duì)廢水進(jìn)行除氰除鋅處理,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)斜板池進(jìn)行適當(dāng)改造,調(diào)節(jié)合適的pH并加入適量次氯酸鈉溶液(考慮到成本控制,實(shí)際運(yùn)行劑量較實(shí)驗(yàn)最優(yōu)劑量要低)進(jìn)行處理。試運(yùn)行中每天取樣分析一次,所得數(shù)據(jù)列于表7。

根據(jù)表7可知,增設(shè)次氯酸鈉氧化及氫氧化物沉淀處理設(shè)施后,污水混合池外排出水口處水樣中的總氰化物平均為4.42mg/L,鋅離子平均為14.71mg/L,能夠達(dá)到Q/OHAB801.1—2009(總氰化物≤10mg/L,鋅離子≤30mg/L)的要求。

另外發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果存在一定差距,分析認(rèn)為有以下原因:為控制操作運(yùn)行費(fèi)用,只需使水質(zhì)達(dá)到公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際運(yùn)行劑量較實(shí)驗(yàn)最優(yōu)劑量低,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)改造有限故難以達(dá)到實(shí)驗(yàn)優(yōu)化工藝條件;此外則是現(xiàn)場(chǎng)及水質(zhì)的復(fù)雜性所致。具體參見(jiàn)http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

增設(shè)次氯酸鈉氧化及氫氧化物沉淀處理設(shè)施后藥劑費(fèi)用見(jiàn)表8?梢钥闯觯杷巹┵M(fèi)用可控制在3元/m3以內(nèi)。

5結(jié)論

(1)次氯酸鈉氧化法及氫氧化物沉淀法對(duì)鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水有較好的處理效果。正交試驗(yàn)結(jié)果表明,其脫鋅脫氰結(jié)果具有重現(xiàn)性。

(2)用次氯酸鈉氧化法及氫氧化物沉淀法處理鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水過(guò)程中,有效氯含量對(duì)次氯酸鈉氧化除氰除鋅效果具有主要影響,反應(yīng)時(shí)間是次氯酸鈉氧化除氰除鋅的重要影響因素,反應(yīng)溫度的升高也有助于去除率的提高。

(3)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,同時(shí)考慮到實(shí)踐應(yīng)用的成本因素,次氯酸鈉氧化法及氫氧化物沉淀法處理鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水的最佳適宜條件:pH為9~10,溫度為25℃,有效氯質(zhì)量濃度250mg/L,攪拌反應(yīng)時(shí)間為30min。

(4)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐應(yīng)用一段時(shí)間后,檢測(cè)到污水混合池外排出口水樣中的總氰化物平均質(zhì)量濃度降低為4.42mg/L,鋅離子平均為14.71mg/L,達(dá)到湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司內(nèi)部工業(yè)循環(huán)用水的標(biāo)準(zhǔn)(Q/OHAB801.1—2009)要求。