目前,染料化工是國家重點監(jiān)控的行業(yè)之一,其廢水治理也是國家重點支持的領(lǐng)域之一(國科發(fā)火[2008]172 號),也是水處理界的難點之一。安徽某染料化工廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的染料綜合廢水具有高COD、高色度、高含鹽量、低BOD5/COD 的特性。若染料廢水不經(jīng)處理而直接排放到水環(huán)境中,危害甚大。
筆者在前期工程的基礎(chǔ)上,針對好氧池出水COD 和色度仍不達標的問題,提出了用Fe/C 微電解技術(shù)做深度處理,提高出水水質(zhì),使其達到《GB4287—1992 紡織染整工業(yè)污染物排放標準》。
1 工藝說明
1.1 廢水來源及水質(zhì)情況
安徽某染料化工公司是一家民營制企業(yè),以生產(chǎn)高檔酸性染料、中性染料、媒介染料和染料中間體等產(chǎn)品為主,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的染料廢水為高COD(10 000 mg/L)、高色度(12 000 度)、高含鹽量(9 000mg/L)、低BOD5/COD(0.15 左右)。經(jīng)過混凝—氣浮—水解酸化—好氧工藝處理后,好氧池出水COD300mg/L,色度280 度。
1.2 廢水處理工藝
1.2.1 廢水處理工藝流程
廢水處理工藝流程如圖 1 所示。
1.2.2 Fe/C 微電解工藝
實驗中使用的Fe/C 微電解裝置示意圖如圖 2 所示。該裝置由杭州之江水處理設備廠生產(chǎn)。
廢水由進水箱經(jīng)水泵提升流量計控制進入混合池,濃酸經(jīng)蠕動泵泵入進水管在混合池調(diào)節(jié)進水的pH。之后廢水進入鐵炭池,在鐵炭原電池電化學反應作用下,廢水中的污染物質(zhì)被降解。處理完畢的廢水進入沉淀池進行固液分離,上清液經(jīng)沉淀池溢流口流出,完成整個處理過程。
圖 2 Fe/C 微電解裝置示意
1.3 測定方法
色度測定: 用UV-1201 型紫外-可見分光光度計掃描好氧池出水,其最大吸收波長為219 nm,在該波長下測定經(jīng)Fe/C 微電解處理前后的吸光度。脫色率R 由式(1)計算:
式中:A0———處理前吸光度;
A———處理后吸光度。
COD 測定〔11〕:重鉻酸鉀法GB 11914—1989。
2 結(jié)果與分析
2.1 pH對Fe/C 微電解系統(tǒng)處理效果的影響
由Fe/C 微電解基本原理可知,參加原電池反應的離子數(shù)目及產(chǎn)物因pH 變化而變化:pH 較高時,參加反應的H+數(shù)目不足,F(xiàn)e 被氧化成Fe2+的反應受到抑制;pH 較低時,雖可加快Fe/C 微電解反應,但破壞了Fe2+為膠凝中心的絮凝體的形成,且耗鐵量大、產(chǎn)生鐵泥多。因此,應將Fe/C 微電解反應控制在一個合適的pH 范圍內(nèi)。
由圖 3 可知,pH 對Fe/C 微電解反應有較大的影響。pH 太低,鐵屑易鈍化而活性降低,從而影響COD 和色度的去除;COD 在pH 為3.5 時,去除率達到最大為74.5%,廢水中剩余COD 為76.5 mg/L;色度在pH 為3 時,去除率達到最大為86.2%,出水色度為38.6 度;色度、COD 的去除率沒有同步在相同pH條件下達到最大,表明廢水中存在一些不產(chǎn)生色度的有機污染物。當pH 繼續(xù)增大,色度、COD 的去除率逐漸下降,COD 下降較為明顯。當pH 提高到5.5時,COD 去除率降至48.3%,而色度去除率下降并不顯著,為79.7%。因此在Fe/C 微電解處理染料廢水時最佳pH 應調(diào)為3.5 左右。
圖 3 pH 對Fe/C 微電解系統(tǒng)處理效果的影響
2.2 鐵炭比對Fe/C 微電解系統(tǒng)處理效果的影響
當Fe/C 微電解系統(tǒng)中鐵屑含量低時,增加鐵屑,可使體系中的原電池數(shù)量增多,從而提高對COD 和色度的去除效果;當炭屑過量時,反而會抑制原電池的反應,更多表現(xiàn)為炭的吸附性,因此應保持一個適當?shù)蔫F炭比。
圖 4 鐵炭比對Fe/C 微電解系統(tǒng)處理效果的影響
由圖 4 可知,鐵炭比對Fe/C 微電解系統(tǒng)處理COD 和色度有一定的影響。當將鐵炭比控制在1∶1.2時,COD 的去除率最高,可達81.6%,出水COD 為55.2 mg/L;色度去除率為87.3%,出水色度為35.56度。當鐵炭比大于或小于1∶1.2 時,原電池數(shù)量不足,影響COD 和色度的去除,尤其COD 去除率下降較為明顯,當鐵炭比為1∶2.0 時,COD 去除率降至64.7%,但色度去除率仍可保持在75%以上。
2.3 反應時間對Fe/C 微電解系統(tǒng)處理效果的影響
由Fe/C 微電解的反應機理可知,反應時間越長,氧化還原等作用也進行得越徹底。但到達一定時間后反應基本停止。反應時間過長將使基建投資增大,而且會使鐵的消耗量增加,因此要選擇合適的反應時間。
圖 5 反應時間對Fe/C 微電解系統(tǒng)處理效果的影響
由圖 5 可知,反應時間對微電解反應有一定的影響。當反應時間控制在35 min 時,COD 和色度的去除率達到最大值,COD 去除率為83.4%,出水COD 為49.8 mg/L,色度去除率為88.3%,出水色度為32.76 度。隨著反應時間的延長,COD 和色度去除率均有下降,色度去除率下降更為明顯,當反應時間為65 min 時,色度去除率降至73.9%,出水色度73.08度,不能達標,可見反應時間延長時,鐵的消耗量增加,溶出大量的Fe2+,并氧化成有色的Fe3+,降低了廢水的脫色效果。
2.4 最佳工藝條件下Fe/C 微電解系統(tǒng)處理效果穩(wěn)定性實驗
通過以上實驗,確定最佳工藝參數(shù):pH 為3.5,鐵炭比1∶1.2,反應時間35 min。在此工藝條件下,通入好氧池出水到Fe/C 微電解系統(tǒng)中,經(jīng)過10 d 的運行觀察,COD 和色度的去除率分別穩(wěn)定在80%以上和85%以上,出水中COD 在60 mg/L 以下,色度在42 度以下,達到了GB 4287—1992《紡織染整工業(yè)污染物排放標準》一級標準。
2.5 Fe/C 微電解系統(tǒng)反應機理分析
Fe/C 微電解法處理染料廢水是絮凝、吸附、電沉淀、電化學還原等共同作用的結(jié)果。Fe/C 微電解法的反應機理主要包括:電化學作用、還原作用、絮凝作用、吸附作用〔12, 13〕。
2.5.1 電化學作用
Fe/C 微電解法的基本原理是利用鐵和炭組分構(gòu)成微小原電池的正極和負極,以充入的污水為電解質(zhì)原液,形成原電池,發(fā)生氧化-還原反應。新生態(tài)的電極產(chǎn)物活性極高,能與廢水中的有機污染物發(fā)生氧化還原反應,使其結(jié)構(gòu)、形態(tài)發(fā)生變化,完成由難處理到易處理、由有色到無色的轉(zhuǎn)變。
2.5.2 還原作用
在微電解中Fe/C 會發(fā)生如下反應:
陽極(Fe):
陰極(C):
當水中有溶解氧時,
Fe/C 微電解系統(tǒng)中正、負極生成的電極產(chǎn)物具有較高的還原性,在偏酸性條件下,電極反應產(chǎn)生的[H]和Fe2+可將:(1)大分子有機物轉(zhuǎn)化為小分子有機物;(2)環(huán)狀有機物斷環(huán);(3)發(fā)色基團(如:—N—N—,—N—O—等)斷鏈,從而達到降低COD 和脫色的目的。
2.5.3 鐵離子的絮凝作用
隨著Fe/C 微電解系統(tǒng)的運行,原料鐵屑逐漸被消耗,由大顆粒變成細小顆粒而隨水流失,因此為確保系統(tǒng)正常運行,需定期投加鐵屑。在鐵的消耗過程中,產(chǎn)生大量的Fe2+,有溶解氧的條件下,發(fā)生反應:
當調(diào)節(jié)Fe/C 微電解系統(tǒng)出水pH 到偏堿性時,生成較多的、有較強的混凝吸附作用的Fe(OH)3絮凝物,可使廢水中膠體物質(zhì)絮凝沉淀,進一步降低廢水的COD 和色度。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3 結(jié)論
(1)Fe/C 微電解系統(tǒng)能深度處理染料廢水,且投資和運行費用低。
(2)Fe/C 微電解系統(tǒng)最佳工藝參數(shù):pH 為3.5,鐵炭比1∶1.2,反應時間35 min。在此工藝條件下,COD 和色度的去除率分別穩(wěn)定在80%以上和85%以上,出水中COD 在60 mg/L 以下,色度在42 度以下,達到了GB 4287—1992 《紡織染整工業(yè)污染物排放標準》一級標準。
(3)在以后的實驗中應考慮采用其他的物質(zhì)如廢剛玉粉末取代活性炭,可進一步降低成本,不僅能有效地處理高色度、難降解的染料廢水,而且可以達到以廢治廢的目的。