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含鹽煉油污水處理方法

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-31 8:54:18

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

煉油廢水含有大量石油類(lèi)物質(zhì)、硫化物、揮發(fā)酚等有毒污染物,水質(zhì)水量變化大,沖擊負(fù)荷高,大多數(shù)煉油污水設(shè)施運(yùn)行效果并不理想,出水經(jīng)常超標(biāo)。隨著污水排放標(biāo)準(zhǔn)愈加嚴(yán)格,煉油污水處理設(shè)施運(yùn)行面臨著更大的困難。

天津石化公司按污染程度不同,將煉油裝置各污染源產(chǎn)生的污水分別引入含油污水系統(tǒng)和含鹽污水系統(tǒng)。其中水量大、污染程度輕的污水引入含油污水處理系統(tǒng),采用隔油+氣浮+生化工藝處理,出水經(jīng)雙膜處理后回用。而水量小、污染程度高的含堿污水、含硫污水、高含鹽污水等則經(jīng)過(guò)預(yù)處理后排入含鹽污水處理系統(tǒng)集中處理,合格污水直接外排。

1 天津石化含鹽污水處理裝置

天津石化動(dòng)力部的含鹽污水處理裝置于2010年改造完工正式投用,源水主要有電脫鹽污水、循環(huán)水排污、堿渣污水(含乙烯堿渣、催化汽油堿渣、液態(tài)烴堿渣等)、化學(xué)水站排污、含油污水回用裝置排污等。該裝置設(shè)計(jì)處理能力為250 m3/h,設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)為COD1 500 mg/L、油類(lèi)300 mg/L、硫化物10 mg/L、氨氮50 mg/L、鹽3 000 mg/L;出水標(biāo)準(zhǔn)為COD60mg/L、油類(lèi)5 mg/L、硫化物1 mg/L、氨氮8 mg/L。

由于含鹽污水成分復(fù)雜,水質(zhì)水量波動(dòng)大,易形成沖擊,故該工程采用三段生化處理工藝。具體流程為:含鹽污水 →均質(zhì)調(diào)節(jié)罐→隔油池→渦凹?xì)飧〕亍軞鈿飧〕亍冄跗貧獬亍谐脸亍娘L(fēng)曝氣池→二沉池→BAF 池→排放。其中純氧曝氣負(fù)荷高、耐沖擊性能強(qiáng)、處理效果穩(wěn)定,作為一段生化單元可減輕后續(xù)工藝的負(fù)荷。三段生化采用BAF 工藝,對(duì)二段出水進(jìn)行深度處理,保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。該工程的設(shè)備與構(gòu)筑物主要參數(shù):調(diào)節(jié)罐容積10 000 m3,隔油池水平流速3.5 mm/s,純氧曝氣、鼓風(fēng)曝氣、BAF 的COD容積負(fù)荷分別為2.2、0.34、0.12kg/(m3·d),中沉池與二沉池的表面負(fù)荷均為0.6m3/(m2·h)。

2 運(yùn)行情況與調(diào)整措施

2.1 前期運(yùn)行情況及存在問(wèn)題

含鹽污水裝置自2010 年試運(yùn)行,運(yùn)行較為平穩(wěn),出水符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求。表1 為2011 年1-3 月的含鹽污水裝置出水情況,可以看出裝置排水完全符合排放要求。自2011 年4 月開(kāi)始,天津石化根據(jù)生產(chǎn)需要相繼將25 m3/h 苯酚丙酮廢水和15 m3/h 污泥脫水液引入到含鹽污水裝置中。隨著這兩種廢水的引入,含鹽污水裝置受到較大影響,具體表現(xiàn)為:氣浮設(shè)施出水渾濁;氧曝池與鼓曝池污泥沉降性差,中沉池與二沉池出水混濁且含有大量懸浮物,COD波動(dòng)劇烈;BAF 池頻繁反沖洗,出水渾濁發(fā)黃;氣浮池出水油>70 mg/L,鼓曝池出水COD>150 mg/L,BAF 出水COD則超過(guò)70 mg/L。

 2011 年5 月27 日-6 月1日苯酚丙酮裝置停車(chē)檢修,期間無(wú)該類(lèi)廢水排放。表2 為停車(chē)前后含鹽污水裝置的水質(zhì)情況對(duì)比。停車(chē)前純氧進(jìn)水、純氧曝氣出水、鼓風(fēng)曝氣出水與BAF 出水的COD平均為1 236、169、142、72 mg/L。而停進(jìn)苯酚丙酮廢水后,上述單元出水COD分別為608、117、102、54 mg/L,均呈緩慢下降趨勢(shì)。停水后5 月29日至6 月1日BAF 出水COD均<60 mg/L。可見(jiàn)苯酚丙酮廢水對(duì)污水處理裝置的巨大沖擊。

 2.2 苯酚丙酮廢水與污泥脫水液的水質(zhì)分析

對(duì)上述兩種廢水進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),結(jié)果顯示苯酚丙酮廢水的pH 在12~14,石油類(lèi)在300~400 mg/L,COD為4 000~13 000 mg/L,含鹽量40 000~60 000mg/L。引入苯酚丙酮廢水后,含鹽污水裝置進(jìn)水的含鹽量?jī)粼? 000 mg/L,高于污水裝置設(shè)計(jì)進(jìn)水含鹽量1 倍以上。

污泥脫水液來(lái)源于污泥脫水裝置。由于離心脫水機(jī)運(yùn)行不正常,排放的脫水液混濁發(fā)黑并含有大量細(xì)小懸浮物,其COD在1 000~8 000 mg/L 波動(dòng),SS>1 000 mg/L。這些細(xì)小懸浮物與均質(zhì)罐、兩級(jí)氣浮出水中的黑色細(xì)小懸浮物形態(tài)基本相似。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,BAF 池進(jìn)水SS>250 mg/L,超過(guò)進(jìn)口設(shè)計(jì)值(120 mg/L)兩倍以上。大量SS 在BAF 池內(nèi)快速積累引起頻繁反沖洗,填料表面的生物膜被嚴(yán)重破壞,處理效果隨之下降,出水COD很快超過(guò)70 mg/L。

2.3 混凝實(shí)驗(yàn)

取溶氣氣浮出水進(jìn)行混凝實(shí)驗(yàn)。當(dāng)PAC 用量為20 mg/L,水樣表面有少量浮油,顏色呈暗綠色;當(dāng)PAC 用量為50 mg/L,產(chǎn)生大量墨綠色絮體沉淀,上清液無(wú)色透明;二沉池出水在加入PAC 前呈渾濁的淡黃色,加入10 mg/L PAC 后出現(xiàn)較多絮體,沉淀1 h 后上清液變得無(wú)色透明。

混凝實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)一步證明苯酚丙酮廢水的無(wú)機(jī)鹽和脫水液的高SS 對(duì)含鹽污水處理裝置有影響。無(wú)機(jī)鹽會(huì)對(duì)生化單元的微生物產(chǎn)生抑制,導(dǎo)致污泥活性下降、污泥松散和沉降性能變差、出水懸浮物增加。高濃度無(wú)機(jī)鹽會(huì)造成活性污泥中毒,活性與分解污染物性能下降,出水COD升高;活性污泥的凝聚性與吸附性相應(yīng)下降,對(duì)SS 吸附量減少。大量的SS 穿過(guò)純氧曝氣與鼓風(fēng)曝氣單元,與高濃度COD一同進(jìn)入BAF 池形成沖擊。

2.4 裝置的運(yùn)行調(diào)整

根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,首先減少苯酚丙酮廢水量至5 m3/h 以降低進(jìn)水含鹽量,待生化單元運(yùn)行穩(wěn)定后再逐漸提高苯酚丙酮廢水量;通過(guò)污泥調(diào)理、優(yōu)化離心機(jī)運(yùn)行參數(shù)等措施,控制污泥脫水液的COD<800 mg/L;利用廢棄的污水池作為緩沖池,將污泥脫水液排入其中,沉淀24 h 后再送入含鹽污水裝置。如污泥脫水液含有大量SS,則加入適量混凝劑將SS 沉淀后再排入污水裝置。

增加氣浮池的混凝劑投加量,確保出水中油小于30 mg/L;在池內(nèi)投加適量PAC 以提高污泥沉降性;調(diào)整純氧曝氣池和鼓風(fēng)曝氣池的排泥方式,通過(guò)少量多次排泥方式將池內(nèi)的中毒污泥、死泥置換出來(lái);通過(guò)加大污泥回流比、適時(shí)適量排泥等方法,將2 單元的污泥質(zhì)量濃度分別提高到8 000、4 000 mg/L以上,以加快耐鹽污泥的培養(yǎng),提高污泥抗沖擊性能。

2.5 調(diào)整后的運(yùn)行效果

經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的調(diào)整優(yōu)化,含鹽污水裝置的處理能力逐漸恢復(fù),出水各項(xiàng)指標(biāo)不斷好轉(zhuǎn),運(yùn)行情況漸趨平穩(wěn),基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。隨后逐漸增加苯酚丙酮廢水的水量,至9 月底其進(jìn)水量已達(dá)25 m3/h。圖1~圖4 為2011 年10 月含鹽污水裝置運(yùn)行情況,進(jìn)水量240~320 m3/h,進(jìn)水含鹽4 230~6 150 mg/L(平均5 237 mg/L)。圖1、圖2 分別為對(duì)石油類(lèi)和氨氮的處理情況,圖3、圖4 為對(duì)COD的處理情況。

由圖1 可見(jiàn),當(dāng)進(jìn)口石油類(lèi)為30~582 mg/L(平均103 mg/L)時(shí),氣浮出口的石油類(lèi)物質(zhì)平均為32mg/L,氣浮裝置除油能力顯著提高。圖1、圖2 表明,純氧曝氣與鼓風(fēng)曝氣對(duì)石油類(lèi)和氨氮的去除效果較好。而圖3、圖4 表明,當(dāng)純氧曝氣進(jìn)口COD為847mg/L,鼓風(fēng)曝氣出口處COD僅有89.5 mg/L。顯然兩級(jí)生化對(duì)氨氮、石油類(lèi)和COD的去除效果均較好,為BAF 進(jìn)一步降解COD創(chuàng)造了良好條件。從圖4可以看出,BAF 池出口處的COD平均為51 mg/L,水質(zhì)優(yōu)于排放標(biāo)準(zhǔn)。

至2012 年1 月底含鹽污水裝置運(yùn)行正常,各項(xiàng)出水指標(biāo)達(dá)到排放要求,極大地減輕了當(dāng)?shù)厮h(huán)境污染壓力。具體參見(jiàn)http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

3 經(jīng)濟(jì)性分析

新鮮水費(fèi)用為54.0 萬(wàn)元/a,蒸汽費(fèi)81.6 萬(wàn)元/a,藥劑費(fèi)325.2 萬(wàn)元/a,電費(fèi)288.0 萬(wàn)元/a,人工費(fèi)289.2 萬(wàn)元/a,維護(hù)管理費(fèi)15.9 萬(wàn)元/a,折舊費(fèi)151.2萬(wàn)元/a,總計(jì)運(yùn)行費(fèi)用約1 205.1 萬(wàn)元/a,實(shí)際處理水量為200 萬(wàn)t/a,則處理成本6.03 元/m3。

4 結(jié)論

工程實(shí)踐表明,采用三級(jí)生化工藝處理污染程度嚴(yán)重、水質(zhì)復(fù)雜的含鹽煉油污水是可行的。進(jìn)水含鹽量較高時(shí)會(huì)對(duì)污水處理裝置產(chǎn)生較大沖擊,污染物去除率下降,污泥沉降性變差,出水SS 升高。通過(guò)調(diào)整優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)能夠提高污水處理裝置的耐鹽能力,在高鹽度下能夠穩(wěn)定運(yùn)行達(dá)標(biāo)排放,出水水質(zhì)達(dá)到GB 8978-1996 的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。