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煉油廢水處理方法

中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-28 15:15:37

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

煉油廢水是廢水水量較大的一類工業(yè)廢水,具有污染物種類多、成分復(fù)雜、毒性大以及危害嚴(yán)重的特點(diǎn)。我國目前尚有為數(shù)眾多的百萬噸級(jí)以下的地方煉油廠在運(yùn)行,近年來國家與地方環(huán)保要求日趨嚴(yán)格,而地方煉油廠普遍存在廢水處理工藝落后,改造用地有限,財(cái)力不足等實(shí)際情況。因此,在原有老舊廢水處理系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造,設(shè)計(jì)出行之有效的、低成本、路線靈活、適應(yīng)性強(qiáng)、處理效果穩(wěn)定的處理工藝以滿足現(xiàn)行污水排放標(biāo)準(zhǔn)成為煉油廢水處理中一項(xiàng)緊迫的技術(shù)難題。

1 廢水處理站現(xiàn)狀分析
 
1.1 廢水處理站概況
 
本工程位于黑龍江省某地方煉廠廢水處理站,該站始建于20世紀(jì)70年代,雖經(jīng)數(shù)次改造,但仍不能滿足排放要求。該廠設(shè)計(jì)煉油能力為6.0×105 t/a,生產(chǎn)旺季廢水產(chǎn)量為60 m3/h。改造前工藝路線為:隔油+兩級(jí)氣浮+生物處理。其中,隔油、兩級(jí)氣浮系統(tǒng)運(yùn)行基本正常。原有生化處理構(gòu)筑物為近年已罕見的合建式曝氣沉淀池,近年改造中加入了球形填料,但存在填料濾網(wǎng)腐蝕破損、填料流失嚴(yán)重、曝氣不均勻、有效反應(yīng)容積偏小等問題。

1.2 廢水處理站現(xiàn)狀問題分析
 
本廢水處理站所用的物化+生化的基本工藝路線是煉油廢水處理廣泛采用的路線,也是經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)行之有效的路線,但出水水質(zhì)卻不達(dá)標(biāo)。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研分析,問題包括以下五方面:

(1)生化反應(yīng)池容積偏小,有效容積僅800 m3,以實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)核算COD容積負(fù)荷為1.16 kg/(m3·d),NH3-N容積負(fù)荷為0.22 kg/(m3·d),此負(fù)荷對(duì)于生化性較好的生活污水偏高,對(duì)比文獻(xiàn)中幾個(gè)類似水質(zhì)案例其負(fù)荷也偏高,對(duì)于生化降解性較差的煉油石化廢水更是明顯不合理,這是該站污水 處理長期不達(dá)標(biāo)的主要原因。

(2)煉油廢水水質(zhì)因原油油品、產(chǎn)品調(diào)整等原因存在經(jīng)常性波動(dòng),而活性污泥法工藝本身對(duì)煉油廢水的沖擊負(fù)荷耐受力不足,一次沖擊往往導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)日無法正常運(yùn)行。

(3)供氧裝置采用穿孔曝氣裝置,陳舊、落后且破損較多,溶解氧傳質(zhì)效果差,曝氣分布不均,實(shí)測(cè)溶解氧<1 mg/L。

(4)合建式曝氣沉淀池自身存在缺陷。這種曝氣池的污水在池中短路機(jī)會(huì)多,實(shí)際水力停留時(shí)間往往僅為名義停留時(shí)間的1/5~1/3,實(shí)際屬于短時(shí)曝氣。此池型30多年前在國內(nèi)曾一度流行,但在隨后的實(shí)踐過程中逐漸被淘汰、消失。

(5)未能提供硝化反應(yīng)所需的最佳pH環(huán)境,煉油廢水在生化降解過程中,因硫化物被微生物氧化以及硝化反應(yīng),污水的pH很快由8.0~8.5下降到5.5~6.0,而硝化菌對(duì)pH變化十分敏感,其中亞硝酸菌和硝酸菌分別在pH為7.0~7.8和7.7~8.1時(shí)活性最強(qiáng),pH超出此范圍,亞硝酸菌和硝酸菌活性就大大減少,當(dāng)pH降到5~5.5時(shí),硝化反應(yīng)幾乎停止。

2 工藝流程
 
2.1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)及水量
 
本工程設(shè)計(jì)水量60 m3/h。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表 1。

表 1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)

項(xiàng)目

pH

揮發(fā)酚

硫化物

NH3-N

石油類

COD

設(shè)計(jì)進(jìn)水最高

10

76

84

125

680

設(shè)計(jì)進(jìn)水平均

9.5

48

41

75

470

出水標(biāo)準(zhǔn)

6 ~ 9

0.5

1

15

10

100

注:進(jìn)水中石油類物質(zhì)含量很高,無法準(zhǔn)確檢測(cè);出水滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB 8978—1996 )的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

2.2 工藝流程
 
根據(jù)進(jìn)出水水質(zhì)情況以及廢水處理站現(xiàn)有生物處理構(gòu)筑物實(shí)際情況,本工程工藝設(shè)計(jì)為雙模式、三段式生物接觸氧化工藝,工藝流程見圖 1。

 2.3 工藝說明
 
首先將煉油廢水進(jìn)行隔油、氣浮等物化預(yù)處理,去除廢水中含有的全部浮油、大部分乳化油及其他固體懸浮物,盡可能減小后續(xù)生化處理系統(tǒng)污染物負(fù)荷。

經(jīng)過預(yù)物化的廢水進(jìn)入到三段式生化接觸處理系統(tǒng)。每段生化接觸處理系統(tǒng)中均布置有彈性填料,池底部均設(shè)有微孔曝氣系統(tǒng)。煉油廢水水質(zhì)與每批次入廠原油品質(zhì)密切相關(guān),因此第一段生物接觸池為缺氧、好氧兩用生物接觸池。當(dāng)廢水水質(zhì)較好時(shí)(COD≤350 mg/L、NH3-N≤45 mg/L),第一段生物接觸池設(shè)為缺氧生物接觸池,與之配套的大功率羅茨鼓風(fēng)機(jī)關(guān)閉,而池底的小功率潛水?dāng)嚢铏C(jī)啟動(dòng),實(shí)現(xiàn)低功耗運(yùn)行,全池溶解氧質(zhì)量濃度<0.2 mg/L,呈缺氧狀態(tài)。此時(shí)發(fā)生前置反硝化反應(yīng)。當(dāng)廢水水質(zhì)較差時(shí)(COD>350 mg/L,NH3-N>45 mg/L),第一段生物接觸池切換為好氧生物接觸氧化池,與之配套的羅茨鼓風(fēng)機(jī)啟動(dòng),潛水?dāng)嚢铏C(jī)關(guān)閉。此時(shí)三段生物接觸池雖然均為好氧生物接觸氧化池,但各段發(fā)生的主要反應(yīng)類型不同,反應(yīng)控制條件不同,優(yōu)勢(shì)菌種不同,主要削減污染物類型也不同。第一段主要去除硫化物等小分子污染物,第二段主要去除揮發(fā)酚等有機(jī)污染物,并向其中定量投加磷酸鹽,以調(diào)整補(bǔ)充微生物必需的營養(yǎng)物質(zhì),第三段主要去除氨氮,根據(jù)pH控制器反饋的數(shù)值,由PLC控制計(jì)量泵向其中定量精確投加氫氧化鈉和碳酸鈉的混合溶液,補(bǔ)充硝化反應(yīng)所需堿度,并調(diào)整系統(tǒng)pH在7.5~8.0,使其處于硝化反應(yīng)的最佳pH范圍。

當(dāng)廢水水質(zhì)較好時(shí),第三段處理出水部分回流至第一段生化池(此時(shí)為缺氧反應(yīng)池),由電磁流量計(jì)測(cè)定流量,閥門調(diào)節(jié)回流比在50%~100%。第一段生物接觸池完成前置反硝化反應(yīng),可降解約25%有機(jī)污染物,同時(shí)增加水中堿度,有效減小第三段加堿量,節(jié)省藥劑費(fèi)用。當(dāng)廢水水質(zhì)較差時(shí),第三段處理出水回流量減小,甚至關(guān)閉回流,以保證廢水在系統(tǒng)中呈推流式流態(tài),保證各段的反應(yīng)推動(dòng)力和實(shí)際停留時(shí)間。

三段生化接觸處理系統(tǒng)整體為推流式,而每段內(nèi)部流體呈內(nèi)循環(huán)完全混合態(tài),實(shí)現(xiàn)推流式和完全混合式的組合。這樣既具有推流式反應(yīng)推動(dòng)力強(qiáng),各段優(yōu)勢(shì)專屬菌群固定等優(yōu)點(diǎn),又具有完全混合式抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、出水水質(zhì)穩(wěn)定的特點(diǎn)。每段生化池內(nèi)部設(shè)計(jì)為內(nèi)循環(huán)式,水流隨曝氣器布置位置呈明顯中心上升、周邊下降的流態(tài),增強(qiáng)了溶解氧、污染物與微生物之間的傳質(zhì)效果,對(duì)填料上生物膜沖刷力較強(qiáng),有利于生物膜的更新。

本設(shè)計(jì)能夠形成生物接觸池體內(nèi)循環(huán)完全混合態(tài)卻并不像傳統(tǒng)工藝那樣依靠設(shè)置中心導(dǎo)流筒或隔墻,而是依靠池型結(jié)構(gòu)與曝氣區(qū)域布置。生物接觸池體為圓形,而填料支架整體為圓的內(nèi)接正方形,曝氣系統(tǒng)位于填料支架的正下方。因此,隨曝氣的進(jìn)行,在正方形曝氣區(qū)域形成明顯的向上流,而曝氣區(qū)域外的4個(gè)圓缺區(qū)域則形成明顯的向下流,從而形成強(qiáng)烈的內(nèi)循環(huán)完全混合狀態(tài)。

第三段生物接觸池出水進(jìn)入斜管沉淀池,由于生物接觸氧化以生物膜工藝為主體,兼有少量活性污泥存在,系統(tǒng)整體污泥產(chǎn)率較低。因此斜管沉淀池底部污泥主要由正常老化脫落的老、舊生物膜組成,少量為活性污泥。沉淀池底部污泥輸送由氣提完成,僅需要從生化池曝氣主管中引出一根支管,即可完全滿足全沉淀池污泥輸送需要,節(jié)省了設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用。污泥一部分被輸送至污泥儲(chǔ)池,進(jìn)行污泥處理,一部分則回流至第三段生化池入水口,以適當(dāng)補(bǔ)充池內(nèi)污泥。由于本工藝采用的生物接觸氧化以生物膜工藝為主,具體的污泥外排與污泥回流比例根據(jù)生物池每日實(shí)測(cè)污泥濃度通過閥門做調(diào)整,一般情況下,外排和回流各50%。

2.4 生化處理系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)
 
一段生化池:共計(jì)2座,單座有效容積353 m3,填料容積265 m3,填充率75%,水力停留時(shí)間11.7 h;潛水?dāng)嚢铏C(jī)2臺(tái),2.2 kW;羅茨風(fēng)機(jī)2臺(tái),Q=6.85m3/min,P=58.8 kPa,N=22 kW。

二段生化池:共計(jì)2座,單座有效容積508 m3,填料容積380 m3,填充率75%,水力停留時(shí)間16.9 h。

三段生化池:共計(jì)1座,有效容積685 m3,填料容積400 m3,填充率58%,水力停留時(shí)間11.4 h。

斜管沉淀池:共計(jì)1座,水力負(fù)荷1.0 m3/(m2·h),有效沉淀面積60 m2。

加藥系統(tǒng):碳酸鈉、氫氧化鈉加藥系統(tǒng)1套,含藥槽1個(gè),V=2 m3,攪拌機(jī)1臺(tái),190 r/min,0.55 kW;機(jī)械隔膜計(jì)量泵2臺(tái),Q=240 L/h,P=0.7 MPa,N=0.25 kW,配藥質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%。磷酸鹽加藥系統(tǒng)1套,含藥槽1個(gè),V=2 m3,攪拌機(jī)1臺(tái),190 r/min,0.25 kW;電磁計(jì)量泵2臺(tái),Q=24 L/h,P=0.5 MPa,N=0.026 kW,配藥質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%。

3 工程實(shí)施、調(diào)試及運(yùn)行效果
 
3.1 工程實(shí)施
 
本工程實(shí)施包括土建施工、設(shè)備安裝及電氣、自控系統(tǒng)施工。土建施工包括拆除原有曝氣沉淀池內(nèi)部斜坡(漿砌毛石結(jié)構(gòu))、新建斜管沉淀池、風(fēng)機(jī)房、加藥間等。設(shè)備安裝包括填料支架安裝、填料綁扎、安裝曝氣管線、羅茨風(fēng)機(jī)、加藥系統(tǒng)等,F(xiàn)場施工共計(jì)44 d。

3.2 生化系統(tǒng)啟動(dòng)
 
由于煉油、石化廢水的特殊性,尤其在無法取得相同水質(zhì)活性污泥的情況下,其生化系統(tǒng)啟動(dòng)較困難。取當(dāng)?shù)厥姓鬯幚韽S二沉池回流污泥進(jìn)行悶曝掛膜,持續(xù)7 d。先將預(yù)處理后的煉油廢水排入各生化池至約90%容積。接種污泥量按照可使得各生物池活性污泥質(zhì)量濃度達(dá)到約1 g/L進(jìn)行計(jì)算,先后共運(yùn)泥250 m3,按各池容積比例分別排入各池,相當(dāng)于投入絕干污泥約2 t。每日取樣1次,測(cè)悶曝中的生化池上清液的COD及NH3-N。為提供微生物所需的營養(yǎng)物質(zhì),根據(jù)每日水樣測(cè)定結(jié)果,取居民小區(qū)化糞池的糞水加入悶曝中的生化池中,先后運(yùn)糞水125 m3。調(diào)試前在各池不同位置預(yù)留了可供提起觀察的填料共計(jì)12串,每日從池中提起觀察掛膜效果。

起初,掛膜效果并不明顯,僅能觀察到填料纖維之間附著的污水中的各種固體雜質(zhì),而彈性填料纖維上仍可見透明本色,取污泥鏡檢也觀察不到有鐘蟲等原生動(dòng)物。但長時(shí)間悶曝后測(cè)定水質(zhì),主要污染物都取得明顯降解。這說明對(duì)于用市政污水廠的污泥培養(yǎng)處理煉油廢水的微生物需要一個(gè)較緩慢的過程,在彈性填料上掛膜較慢。連續(xù)進(jìn)水24 d后,彈性填料上的灰褐色生物膜開始快速出現(xiàn),至28 d后,填料上已經(jīng)掛膜較多,且顏色逐漸變?yōu)樽睾稚,每根纖維絲上的生物膜約形成直徑4~6 mm的菌絲體,并可見大量絲狀菌。為鑒別是真正的生物膜還是簡單附著的活性污泥,將預(yù)留活動(dòng)填料串在污水中快速擺動(dòng)數(shù)次,以絲狀菌為主的生物膜未見脫落或減少,說明生物膜已經(jīng)較好地以彈性填料為載體生長其上。同時(shí),取生物膜鏡檢可以發(fā)現(xiàn)有鐘蟲、輪蟲等出現(xiàn)。這些現(xiàn)象標(biāo)志著生物膜外觀上的穩(wěn)定和成熟,但出水水質(zhì)并不達(dá)標(biāo),主要污染物處理容積負(fù)荷也較低,說明菌種還需要進(jìn)一步的馴化、穩(wěn)定。至48 d后,生物膜外觀雖然沒有明顯變化,但系統(tǒng)出水水質(zhì)開始逐漸好轉(zhuǎn),出水開始達(dá)標(biāo),并一直穩(wěn)定運(yùn)行。

3.3 缺氧/好氧雙模式運(yùn)行效果
 
根據(jù)煉油廢水水質(zhì)波動(dòng)較大的實(shí)際情況,第一段生物池采用缺氧-好氧的雙模式設(shè)計(jì)。實(shí)踐證明,在水質(zhì)好與差兩種情況下,分別兩種模式下運(yùn)行出水水質(zhì)均達(dá)到并優(yōu)于設(shè)計(jì)出水水質(zhì)。在入水水質(zhì)較好時(shí),采用缺氧模式運(yùn)行,關(guān)閉曝氣風(fēng)機(jī)(額定功率22 kW),開啟潛水?dāng)嚢铏C(jī)(額定功率8.8 kW),此運(yùn)行功率降低了13.2 kW,日節(jié)電316.8 kW·h。若入水水質(zhì)許可,持續(xù)以該狀態(tài)運(yùn)行,則可節(jié)電1.2×105 kW·h /a,節(jié)省電費(fèi)近7萬元/a。同時(shí),第一段生物池此時(shí)作為前置反硝化段運(yùn)行,消耗一部分有機(jī)物的同時(shí)產(chǎn)生堿度,從而減少了后續(xù)單元的加堿量,實(shí)際運(yùn)行中也證明加藥量減少了大約30%。水質(zhì)較差時(shí),采用好氧模式運(yùn)行,開啟曝氣風(fēng)機(jī),關(guān)閉潛水?dāng)嚢铏C(jī),第一段好氧接觸氧化池對(duì)廢水中較易降解有機(jī)物進(jìn)行降解,有效降低后續(xù)單元的污染物負(fù)荷,保證最終出水達(dá)標(biāo)。

3.4 調(diào)試穩(wěn)定后運(yùn)行效果
 
經(jīng)過近80 d的調(diào)試,該煉油廢水生化處理系統(tǒng)進(jìn)入了穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),廢水處理效果優(yōu)于設(shè)計(jì)排放指標(biāo)。主要控制污染物指標(biāo)中,NH3-N、COD、石油類、硫化物、揮發(fā)酚平均去除率分別為92.68%、95.52%、92.14%、100%、100%;以上主要污染物相應(yīng)的出水質(zhì)量濃度分別為1.4、42、1.9、0、0 mg/L。出水各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

3.5 國產(chǎn)填料使用效果
 
以國產(chǎn)普通彈性填料(宜興產(chǎn),價(jià)格僅50元/m3)構(gòu)建的生物膜接觸氧化系統(tǒng)造價(jià)低廉,對(duì)于煉油廢水,雖然其初期掛膜速度稍慢,一旦掛膜成功卻十分穩(wěn)定,人為在水中劇烈抖動(dòng)仍不易脫落。填料上的掛膜以絲狀菌為主,肉眼可見無數(shù)根細(xì)纖維狀密集生長的菌絲,耐水力沖刷性極強(qiáng),且水力沖刷越強(qiáng)烈處菌絲越密集,這與筆者前期研究結(jié)果完全一致。運(yùn)行穩(wěn)定后,甚至生化池溢流出水堰的鋼板上都生長有須狀菌絲。這些現(xiàn)象均說明并驗(yàn)證了絲狀菌有較強(qiáng)的生存能力和降解有機(jī)污染物的能力。

3.6 處理成本分析
 
本工程藥品平均消耗情況及直接運(yùn)行成本如表 2所示。其中,藥劑費(fèi)占總費(fèi)用29.8%,電費(fèi)占47.1%。

表 2 廢水處理成本分析

藥品

用量

單價(jià)

總價(jià)

備注

KH 2 PO 4

25 kg/d

7.2 元 /kg

180.0 元

工業(yè)純顆粒固體

NaOH

80 kg/d

2.0 元 /kg

160.0 元

工業(yè)純片狀

Na 2 CO 3

150 kg/d

1.5 元 /kg

225.0 元

工業(yè)純粉末固體

PAM

2.5 kg/d

12 元 /kg

30.0 元

工業(yè)純顆粒固體

PAC

288 kg/d

2.4 元 /kg

691.2 元

工業(yè)純粉末

自來水

6.3 m 3 /d

3.2 元 /t

20.2 元

3 840 kW·h

0.529 元 /(kW·h)

2 031.4 元

大工業(yè)用電

干泥外運(yùn)

5.2 t/d

20 元 /t

104.0 元

人工費(fèi)

8 人

110 元 / 人

880 元

按平均月工資折算

總計(jì)

-

-

4 321.8 元

噸水費(fèi)用

-

-

3.0 元 /t

注:以上為高功耗模式直接運(yùn)行成本,低功耗時(shí)費(fèi)用為 2.9 元 /t 。

4 本工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)
 
(1)根據(jù)實(shí)際水質(zhì)和處理出水要求,設(shè)立三段式生物接觸氧化處理系統(tǒng),有利于各段形成適宜的優(yōu)勢(shì)菌種,尤其第三段適宜形成以亞硝化菌與硝化菌為主的菌群,保證氨氮處理效果。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

(2)針對(duì)煉油廢水水質(zhì)波動(dòng)較大的特點(diǎn),第一段采用缺氧/好氧雙模式運(yùn)行,在原水水質(zhì)較好時(shí)可有效降低運(yùn)行功耗及加堿量。

(3)針對(duì)煉油廢水在好氧段因硫化物被氧化導(dǎo)致廢水pH迅速下降而影響硝化的情況,在第三段(硝化段)入水端加堿調(diào)節(jié)pH,補(bǔ)充堿度,為亞硝化菌與硝化菌創(chuàng)造最適宜環(huán)境。

5 結(jié)語
 
針對(duì)該廠煉油廢水的水質(zhì)特點(diǎn),設(shè)計(jì)出雙模式、三段法生物接觸氧化工藝,并應(yīng)用于工程實(shí)踐。經(jīng)過施工、調(diào)試,系統(tǒng)處理出水可穩(wěn)定達(dá)到并優(yōu)于《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。說明本次改造是成功的,對(duì)該廠煉油廢水有很好的處理效果。