aV东京热强奸精品_久久久这里只有免费精品29_日韩男人的天堂_伊人中文无码综合网

客服電話:400-000-2365

生物制藥廢水處理方法

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-1-29 15:50:47

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

高負荷曝氣法又稱短時曝氣法或不完全活性污泥法,工藝的主要特點是負荷率高、曝氣時間短,去除有機物以吸附為主,污泥產(chǎn)量較普通活性污泥法多40 %以上。高負荷曝氣法CODCr 去除率在40 %~70 %之間,出水一般不能直接排放,其后常接低負荷曝氣法構(gòu)成AB 法。

該生化制藥廠生產(chǎn)廢水主要來自糖化、發(fā)酵和提取工序,車間廢水間歇排放,一天內(nèi)水質(zhì)波動范圍大,CODCr 濃度較高,可生化性好。該生化制藥廠原建有一套廢水處理系統(tǒng),出水水質(zhì)執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段三級標(biāo)準(zhǔn),達標(biāo)后廢水排入附近污水處理廠。隨著國家對環(huán)保排放要求越來越高,該廠廢水處理站出水將執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段二級標(biāo)準(zhǔn),廢水處理站原有工藝達不到新排放標(biāo)準(zhǔn)要求,故需對原有工藝進行改造。文章主要圍繞高負荷曝氣法的實際應(yīng)用進行分析說明。

1 廢水水量水質(zhì)

該廠廢水排放量為2400 m3/d,廢水處理站每天24 h 運行,設(shè)計規(guī)模為100 m3/h。

根據(jù)該廠近來的實驗室監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù),廢水處理站進水指標(biāo)見表1。

 根據(jù)環(huán)保主管部門要求,該廠廢水排放執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段二級標(biāo)準(zhǔn),具體水質(zhì)指標(biāo)見表2。

 2 改造工藝的選擇

2.1 原有工藝流程框圖

 2.2 工藝改造面臨的問題

(1)該廠沒有新的建設(shè)用地,只能利用現(xiàn)有構(gòu)筑物進行工藝改造。

(2)改造期限只有一個月,時間較緊。

(3)該廠目前被居民區(qū)包圍,由于廢水處理站產(chǎn)生的臭味被周圍居民投訴,水解酸化池已被停用;為防止調(diào)節(jié)池產(chǎn)生臭味,運行時廢水在調(diào)節(jié)池的平均停留時間減少到5 h,導(dǎo)致生化池進水水質(zhì)波動較大,運行不穩(wěn)定,處理效率較低。

(4)該廠批準(zhǔn)的改造資金有限,廢水處理站除臭裝置沒有條件上,該廠要求工藝改造中不能使用厭氧工藝,改造后廢水處理站不能產(chǎn)生明顯臭味。

(5)接觸氧化池CODCr 去除率低于60 %,終沉池出水CODCr600~800 mg/L。

2.3 工藝改造思路

該廠車間廢水間歇排放,一天內(nèi)廢水CODCr在800~2500 mg/L之間波動,調(diào)節(jié)池雖然有1200 m3的有效池容,但廢水在調(diào)節(jié)池停留時間稍長就會產(chǎn)生臭味,實際運行時調(diào)節(jié)池保持低水位,廢水在調(diào)節(jié)池停留時間只有5 h,直接導(dǎo)致接觸氧化池進水的CODCr不斷大幅波動,接觸氧化池生物膜處于不穩(wěn)定狀態(tài),生物膜經(jīng)常脫落,接觸氧化池停留時間雖長達22 h,但實際CODCr 去除率低于60 %,因此工藝改造的關(guān)鍵在于提高廢水處理站的抗沖擊負荷能力。經(jīng)過綜合分析,決定將水解酸化池和初沉池改造為高負荷曝氣系統(tǒng);原接觸氧化池和二沉池作為低負荷曝氣系統(tǒng),高負荷曝氣系統(tǒng)和低負荷曝氣系統(tǒng)擁有各自的污泥回流系統(tǒng)和微生物種群,以利于發(fā)揮各自作用。高負荷曝氣池去除有機物以吸附為主,抗沖擊負荷能力強,能較好適應(yīng)該廢水水質(zhì)波動大的情況,運行靈活,出水水質(zhì)較為穩(wěn)定;由于進水水質(zhì)穩(wěn)定,低負荷曝氣池內(nèi)微生物成長良好,種群相對穩(wěn)定,去除效率高,出水水質(zhì)較好。

2.4 改造后工藝流程框圖

 2.5 工藝改造說明

將水解酸化池改造為高負荷曝氣池,高負荷曝氣池負荷高,活性污泥濃度大,耗氧速度快,因此采用供氣量大、氧利用率高的旋混式曝氣器,提供足夠的溶解氧;初沉池改造為中沉池,增加污泥回流系統(tǒng);接觸氧化池更換老化的曝氣器。

工藝改造設(shè)計參數(shù)如下:

高負荷曝氣池:水力停留時間3.3 h,5.8 kg BOD5/m3·d。

中沉池:沉淀時間1.5 h,表面水力負荷1.5 m3/m2·h。

接觸氧化池:水力停留時間22 h,0.52 kg BOD5/m3·d。

終沉池:沉淀時間3.0 h,表面水力負荷0.65 m3/m2·h。

3 改造后運行效果

工藝改造按期完成后即轉(zhuǎn)入調(diào)試期,由于廢水中含有菌體,污泥培養(yǎng)和馴化較為順利,經(jīng)過1 個月的調(diào)試,生化系統(tǒng)運行趨于穩(wěn)定,高負荷曝氣池泥濃度維持在4000~6000 mg/L,溶解氧控制在0.5~0.8 mg/L,活性污泥呈黃褐色,有土腥味,CODCr 去除率40 %~70 %,中沉池出水CODCr 500~800 mg/L;接觸氧化池生物膜較厚,懸浮污泥較少,水較清,CODCr 去除率80 %以上,終沉池出水CODCr<160 mg/L。

當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測站于調(diào)試2 個月后開始連續(xù)取樣檢測,檢測結(jié)果表明廢水處理站出水各項水質(zhì)指標(biāo)均達到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段二級標(biāo)準(zhǔn)要求,順利通過環(huán)保驗收。

該項目驗收半年后甲方生產(chǎn)車間調(diào)整提取工藝,車間排水夾雜大量粉末活性炭,經(jīng)實際運行發(fā)現(xiàn),高負荷曝氣池進入粉末活性炭后,活性污泥中心可見活性炭粉末,污泥沉降性能有很大提高,中沉池出水較原來清,高負荷曝氣池CODCr 去除率較原來提高15 %左右。

4 存在問題

為節(jié)省投資,高負荷曝氣池與接觸氧化池共用一條供風(fēng)主管,由于高負荷曝氣池旋混式曝氣器阻力損失比接觸氧化池膜片式小,導(dǎo)致高負荷曝氣池供氧多,接觸氧化池供氧少,雖通過在風(fēng)管上增加風(fēng)量調(diào)節(jié)閥予以解決,但風(fēng)量調(diào)節(jié)時需要操作很多閥門,非常不方便。

高負荷曝氣池產(chǎn)生較多的剩余污泥,導(dǎo)致整個系統(tǒng)污泥量比改造前增加一倍,并且污泥透水性較差,廂式壓濾機濾布容易堵塞,經(jīng)過多種方法實驗,最終采用在污泥濃縮池加曝氣管進行長時間的鼓風(fēng)曝氣,然后加PAM 進行調(diào)理后,從而解決了污水脫水難的問題。

5 結(jié)論

(1)高負荷曝氣法活性污泥主要由世代短、適應(yīng)性好和繁殖能力強的細菌組成,能較快適應(yīng)水質(zhì)的變化,抗沖擊負荷能力強。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

(2)高負荷曝氣法去除有機物以吸附為主,反應(yīng)速度快,在負荷高達5.8 kg BOD5/m3.d,水力停留時間僅3.3 h 的情況下,CODCr去除率穩(wěn)定在40 %~70 %,并可通過投加粉末活性炭的方法來提高高負荷曝氣法的CODCr 去除率。

(3)高負荷曝氣法耗氧速率很快,宜采用氧利用率高的中、大氣泡曝氣器;高負荷曝氣法宜設(shè)置單獨的曝氣系統(tǒng)和污泥回流系統(tǒng),可根據(jù)進水水質(zhì)的變化靈活控制溶解氧和活性污泥濃度,提高其應(yīng)變能力。

(4)高負荷曝氣法污泥產(chǎn)量較普通活性污泥法多40 %以上,且污泥脫水性能較差,應(yīng)配置2 座污泥濃縮池,并采用曝氣、加PAM等方法對污泥進行污泥調(diào)理,提高污泥脫水性能。

(5)高負荷曝氣法即可單獨使用,又可與低負荷曝氣法組成AB 法使用,在制藥廢水、屠宰廢水和食品廢水等工業(yè)廢水處理中有較廣闊的應(yīng)用前景。