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環(huán)氧樹脂廢水資源化處理技術(shù)

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-1-10 8:30:29

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

近年來我國環(huán)氧樹脂行業(yè)快速發(fā)展,與此同時產(chǎn)生了大量高鹽有機廢水。該類廢水治理難度極大,已成為制約環(huán)氧樹脂行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。環(huán)氧樹脂廢水的主要污染物包括老化樹脂、環(huán)氧氯丙烷、揮發(fā)酚、甲苯、二甲苯、氯化鈉和氫氧化鈉等。國內(nèi)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要采用稀釋生化或蒸發(fā)脫鹽與生化組合工藝處理該類廢水。稀釋生化法不僅消耗大量淡水資源,還增加了廢水的排放體積,不符合國家的污染減排政策。而蒸發(fā)脫鹽與生化組合工藝中的蒸發(fā)單元設(shè)備投資和運行成本都很高,且蒸發(fā)析出的鹽往往帶有一些有機污染物,不能作為一般的工業(yè)鹽使用,可能被視為危險固體廢物,必須委托有資質(zhì)的單位進行無害化處置,費用非常高。

氯化鈉水溶液(俗稱鹽水)電解工藝主要有離子膜電解和隔膜電解。其中隔膜電解對進槽精鹽水的要求較低(TOC<200 mg/L)。筆者擬開發(fā)高鹽廢水的資源化技術(shù),即采用適當(dāng)技術(shù)去除環(huán)氧樹脂廢水中的有機物,使其出水成為符合氯堿廠生產(chǎn)要求的氯化鈉水溶液。要把環(huán)氧樹脂廢水的TOC從2 500 mg/L以上降至<200 mg/L,礦化度必須超過92%。濕式氧化(WAO)或催化濕式氧化(CWAO)被認(rèn)為是礦化度最好的廢水處理方法。但以空氣或氧氣為氧化劑的WAO或CWAO需要在很高的壓力(1~ 10 MPa)和溫度(353~473 K)下運行,設(shè)備投資相當(dāng)高。而以過氧化氫為氧化劑的催化濕式過氧化物氧化(CWPO)可在相對溫和的條件(如常壓和幾十?dāng)z氏度)下操作,設(shè)備投資比WAO或CWAO低得多。許多研究也表明CWPO能取得很好的礦化效果。為此,筆者采用CWPO法處理環(huán)氧樹脂廢水,考察了反應(yīng)溫度、pH、氧化劑和催化劑投加量及投加方式對環(huán)氧樹脂廢水TOC去除效果的影響,獲得了優(yōu)化工藝條件,并通過中試進行驗證。

1 試驗部分
 
1.1 材料
 
試驗水樣由江蘇某環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)提供,其TOC為2 500~2 700 mg/L,NaCl質(zhì)量分?jǐn)?shù)為18.2%~20.5%,pH>12。小試所用化學(xué)試劑均為國產(chǎn)分析純。雙氧水(質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%,下同)直接使用,硫酸亞鐵配成0.5 mol/L的水溶液使用,氫氧化鈉和鹽酸配成2 mol/L的溶液使用。中試用化學(xué)品有27.5%雙氧水、90%硫酸亞鐵、30%液堿和30%鹽酸等,均為工業(yè)品,其配制與使用方法同小試。

1.2 試驗方法
 
(1)小試:試驗在一個500 mL三口圓底燒瓶中進行,配有機械攪拌及pH電極。將三口瓶置于(90±1) ℃的恒溫水浴中(考察溫度的影響時除外),加入200 mL環(huán)氧樹脂廢水,攪拌下用鹽酸調(diào)節(jié)廢水pH至實驗設(shè)定值。預(yù)熱30 min后滴加硫酸亞鐵水溶液和雙氧水,每隔一定時間緩慢滴加一次硫酸亞鐵和雙氧水。反應(yīng)過程中每隔20 min用氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)反應(yīng)液的pH。待硫酸亞鐵和雙氧水滴加完畢后繼續(xù)攪拌反應(yīng)60 min。試驗中取樣,用氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)樣品pH至7~8,過濾,測定濾液的TOC。

(2)中試:在圖 1所示裝置中進行,用提升泵把1 000 L環(huán)氧樹脂廢水輸送到1 500 L的搪玻璃反應(yīng)釜中,打開攪拌,用鹽酸調(diào)節(jié)廢水pH至3~4。打開蒸汽閥門,向反應(yīng)釜夾套中通入蒸汽加熱廢水,當(dāng)反應(yīng)釜內(nèi)廢水溫度達到90 ℃時開啟計量泵,緩慢連續(xù)地向反應(yīng)釜中投加雙氧水和硫酸亞鐵,控制在3 h左右加完,之后繼續(xù)攪拌反應(yīng)1 h。反應(yīng)過程中,反應(yīng)液的溫度和pH分別控制在(90±2) ℃和3.0±0.5。反應(yīng)結(jié)束后用氫氧化鈉溶液把反應(yīng)液的pH調(diào)至7.0~8.0,然后從反應(yīng)釜底部將反應(yīng)液排至沉淀池,排空的反應(yīng)釜可供下一批次試驗使用。反應(yīng)液在沉淀池中靜置沉淀2 h,取上清液測定TOC。上清液經(jīng)微孔濾膜過濾后,供隔膜電解槽電解試驗用。

 圖 1 CWPO過程中試裝置

(3)分析方法:TOC采用德國元素公司Liqui TOCⅡ型總有機碳分析儀測定,F(xiàn)e采用德國耶拿公司novAA400原子吸收光譜儀測定,H2O2采用碘量法測定。

2 結(jié)果與討論
 
2.1 環(huán)氧樹脂廢水資源化處理可行性分析
 
環(huán)氧樹脂廢水經(jīng)CWPO工藝處理后若想作為隔膜電解法生產(chǎn)氯氣和燒堿的原料使用,除TOC外,其他一些指標(biāo)也應(yīng)滿足相應(yīng)的要求。由江蘇某氯堿廠提供的數(shù)據(jù)可知,隔膜電解槽進槽精鹽水主要控制指標(biāo)要求:Ca+Mg<6 mg/L、SO42-<10 g/L、Fe<10 mg/L、NH4+<1 mg/L、SS<1 mg/L、TOC<200 mg/L。而據(jù)江蘇某環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)介紹,該公司環(huán)氧樹脂廢水除TOC外其他指標(biāo)都符合隔膜電解的要求。因此,只要將TOC降至<200 mg/L,且在降解TOC的過程中不引入其他雜質(zhì),或引入雜質(zhì)后其濃度仍低于允許值,那么處理后的環(huán)氧樹脂廢水就可以作為隔膜電解的原料使用。

采用CWPO法處理環(huán)氧樹脂廢水時,除氧化劑(H2O2)和催化劑(FeSO4·7H2O)外,沒有引入其他雜質(zhì)。H2O2在反應(yīng)過程中被消耗掉,或分解成H2O和O2,不會對后續(xù)的電解產(chǎn)生影響。FeSO4·7H2O中的鐵離子在氫氧化鈉中和反應(yīng)液時會以Fe(OH)3的形式沉淀下來,監(jiān)測結(jié)果表明上清液中鐵離子在3.0~4.0 mg/L,低于其限值。而由CWPO過程實際使用的FeSO4·7H2O用量,不難算出CWPO工藝出水的SO42- 遠小于10 g/L的限值。再者,CWPO工藝出水在進入電解槽之前還經(jīng)過微孔濾膜過濾,濾液的SS可視為0。初步試驗證實,CWPO工藝可將環(huán)氧樹脂廢水的TOC降到<200 mg/L。因此從技術(shù)上講,采用CWPO工藝對環(huán)氧樹脂廢水進行資源化處理是可行的。但僅技術(shù)上可行不一定具有實用價值,只有同時具備經(jīng)濟合理性才有工程應(yīng)用價值。為此,筆者通過優(yōu)化工藝條件,盡可能地把CWPO的運行成本控制在企業(yè)可以承受的合理范圍內(nèi)。

2.2 CWPO處理過程的優(yōu)化
 
2.2.1 藥劑投加方式的優(yōu)化
 
CWPO本質(zhì)上仍屬于Fenton氧化,不同之處在于CWPO的反應(yīng)溫度比Fenton氧化的高。而溫度越高,H2O2分解成O2和H2O的速率就越快,H2O2的有效利用率就越低。因此,控制CWPO過程中氧化劑/催化劑的投加方式更加重要。首先在H2O2 用量為100 mL/L、FeSO4·7H2O 用量為7.5 g/L、初始pH=3.0和反應(yīng)溫度為90 ℃的條件下,考察兩種加藥方式對TOC去除效果的影響。其中一種加藥方式是在反應(yīng)初期將H2O2和Fe2+一次性加入反應(yīng)器,另一種投加方式是將H2O2和Fe2+均分成15份,然后每隔10 min滴加一次。試驗結(jié)果如圖 2所示。由圖 2可見,藥劑一次性加入時,TOC去除率在反應(yīng)初期快速上升,20 min時TOC去除率已經(jīng)達到62%,但 20 min后TOC去除率幾乎不再變化,反應(yīng)結(jié)束時TOC去除率約為64%。原因在于所有藥劑在反應(yīng)初期一次性加入會在短時間內(nèi)產(chǎn)生大量羥基自由基,使TOC去除率快速增加。但與此同時,H2O2分解速率也很快,導(dǎo)致反應(yīng)器中出現(xiàn)大量泡沫,殘留H2O2的濃度快速下降(反應(yīng)投加的H2O2在20 min后僅剩余約6.5%),羥基自由基的產(chǎn)生量也隨之大幅下降,最終導(dǎo)致20 min后TOC去除率幾乎不再隨反應(yīng)時間延長而增加。

當(dāng)藥劑分成多次投加時,TOC去除率在初始階段上升緩慢,反應(yīng)50 min時,TOC去除率不到5%。之后TOC去除率增加較快,在150 min時達到94%。反應(yīng)后期,TOC去除率仍緩慢上升,最終接近98%。原因是藥劑分批投加過程中,反應(yīng)器內(nèi)H2O2濃度始終維持在很低的水平,其無效分解的速率也隨之下降。因此后續(xù)試驗均采用分批投加藥劑方式。

 圖 2 加藥方式對TOC去除率的影響

2.2.2 反應(yīng)條件的優(yōu)化
 
(1)pH對TOC去除效果的影響 。試驗發(fā)現(xiàn),如果在CWPO過程中不調(diào)節(jié)反應(yīng)液的pH,反應(yīng)初期pH快速下降,并在60 min左右達到最低值,之后緩慢上升。原因是反應(yīng)初期有機物被氧化成一些低分子質(zhì)量有機酸,導(dǎo)致pH降低;之后這些有機酸又被緩慢氧化,pH略有回升。為考察反應(yīng)液pH對TOC去除效果的影響,試驗過程中每隔20 min調(diào)節(jié)一次反應(yīng)液的pH,將其控制在設(shè)定值(其他試驗條件同2.2.1),結(jié)果如圖 3所示。

 圖 3 pH對TOC去除率的影響

由圖 3可見,當(dāng)反應(yīng)液pH控制在1.5~3.5時,對TOC去除效果影響不大;但當(dāng)pH升高到4.0及以上時,TOC去除率顯著下降,這是因為pH偏高時會有部分Fe3+沉淀析出,失去催化功能。因此適宜的pH為3.0~3.5。

(2)溫度對TOC去除效果的影響。其他試驗條件同2.2.1,考察溫度對TOC去除率的影響,如圖 4所示。由圖 4可以看出,溫度較低時,TOC去除率隨溫度升高增加較快,但當(dāng)溫度超過80 ℃時,TOC去除率增加緩慢。這是因為溫度升高,H2O2轉(zhuǎn)化為羥基自由基的速率加快,使更多的H2O2用于TOC的去除,即升高反應(yīng)溫度強化了羥基自由基的生成和有機污染物的礦化。另一方面,溫度升高也會加快H2O2的分解速率,降低H2O2的有效利用率,這可能是溫度升高到80 ℃后TOC去除率增加緩慢的原因。此外,汽提單元排出的環(huán)氧樹脂廢水溫度較高,可達80~90 ℃,而CWPO又屬于放熱反應(yīng),故工程上將反應(yīng)溫度控制在90 ℃左右較為適宜,基本上不需要考慮加熱的能耗。

(3)催化劑用量對TOC去除效果的影響 。CWPO屬于均相催化氧化過程,因此催化劑用量不僅會影響反應(yīng)速率,還會影響催化劑的分離與處置。在H2O2用量為100 mL/L、pH=3.0、反應(yīng)溫度為90 ℃、反應(yīng)時間為200 min的條件下,考察催化劑用量對TOC去除效果的影響,結(jié)果如圖 5所示。

 圖 4 溫度對TOC去除率的影響

 圖 5 催化劑用量對TOC去除率的影響

由圖 5可見,催化劑硫酸亞鐵在2.5 ~3.75 g/L時,TOC去除率隨用量增加而快速上升,此后繼續(xù)增加催化劑用量,TOC去除率增加緩慢。這是因為增加催化劑用量有助于提高羥基自由基的生成速率,從而增加TOC的去除率;當(dāng)催化劑用量較大時,F(xiàn)e2+、Fe3+與廢水中高濃度的Cl-形成絡(luò)合物的數(shù)量增多,同時以沉淀形式析出的鐵亦增多(反應(yīng)液變混濁),此時增加催化劑用量對去除TOC影響不大。因此,綜合考慮TOC去除和含鐵污泥處置,控制催化劑用量在6.5 g/L左右為好。

(4)氧化劑用量對TOC去除效果的影響 。雖然可以根據(jù)廢水COD計算出氧化劑(H2O2)的理論用量,但H2O2的實際用量還受廢水污染物的組成、性質(zhì)、反應(yīng)條件等多種因素的影響,即H2O2的有效利用率不可能達到100%,因此其實際用量仍需通過試驗確定。在H2O2理論用量的基礎(chǔ)上,F(xiàn)eSO4·7H2O 用量、pH、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時間分別為7.5 g/L、3.0、 90 ℃、200 min的條件下,考察H2O2用量對TOC去除效果的影響,結(jié)果如圖 6所示。

 圖 6 氧化劑用量對TOC去除率的影響

由圖 6可以看出,當(dāng)H2O2用量為理論用量(50 mL/L)時,TOC去除率為74.8%;當(dāng)H2O2用量增加到理論用量的1.5倍(75 mL/L)時,TOC去除率為 93.6%;而H2O2用量達到2.0倍理論用量(100 mL/L)時,TOC去除率為97.7%。顯然,TOC去除率隨H2O2用量的增加而升高,但升高的幅度逐漸減小,即越到反應(yīng)后期,TOC的去除變得越難,原因是氧化過程中生成的某些中間產(chǎn)物如低分子質(zhì)量有機酸很難礦化?梢妼2O2用量控制在75 mL/L左右,即可使出水TOC<200 mg/L。

2.3 中試結(jié)果
 
為了驗證CWPO技術(shù)工業(yè)化處理環(huán)氧樹脂廢水的可靠性和穩(wěn)定性,利用小試獲得的優(yōu)化工藝條件進行現(xiàn)場中試。多次重復(fù)試驗表明,CWPO工藝運行穩(wěn)定,出水TOC都保持在140~150 mg/L。中試裝置出水的其他指標(biāo)也符合隔膜電解的要求。因此,環(huán)氧樹脂廢水經(jīng)CWPO處理后可回用于氯堿生產(chǎn)。

2.4 運行費用估算
 
綜上可知,采用CWPO工藝處理環(huán)氧樹脂廢水在技術(shù)上是完全可行的,但能否在實際工程中得到應(yīng)用關(guān)鍵還在于其運行成本是否在合理范圍內(nèi)。根據(jù)中試過程的電耗、藥劑消耗等對CWPO工藝的運行成本進行估算,結(jié)果如表 1所示。

表1 CWPO處理過程的運行成本

 注:鐵泥含水率按40%計,按一般固體廢物處置。

由表 1可見,CWPO工藝處理環(huán)氧樹脂廢水的運行成本約為92.26元/m3(不含設(shè)備折舊和人工費),達到了江蘇某環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)處理成本低于100元/t(不含設(shè)備折舊和人工費)的要求。該企業(yè)依據(jù)試驗結(jié)果設(shè)計的環(huán)氧樹脂廢水資源化處理裝置已建成,并順利投入運行,該裝置的處理能力為500 m3/d。CWPO裝置出水經(jīng)過微孔濾膜過濾后,直接輸送到該企業(yè)同一集團的氯堿廠配套建設(shè)的隔膜電解裝置,用作生產(chǎn)氯氣和燒堿的原料。到目前為止,CWPO與隔膜電解裝置已穩(wěn)定運行半年多,真正實現(xiàn)了高鹽廢水的資源化處理與利用。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

3 結(jié)論
 
(1)采用催化濕式過氧化物氧化(CWPO)工藝處理環(huán)氧樹脂廢水,可以在合理的成本下將廢水TOC降解到氯堿廠隔膜電解槽進槽精鹽水要求的TOC限值以下,處理后的環(huán)氧樹脂廢水可以作為氯堿廠生產(chǎn)氯氣和燒堿的原料使用。(2)CWPO工藝處理環(huán)氧樹脂廢水的適宜工藝條件為H2O2(30%) 75 mL/L,F(xiàn)eSO4·7H2O 6.5 g/L,pH= 3.0,反應(yīng)溫度90 ℃,反應(yīng)時間200 min。在氧化劑和催化劑總量相同的條件下,將氧化劑和催化劑均分為多次投加,TOC去除率明顯高于一次性投加。(3)在優(yōu)化條件下,TOC為2 500~2 700 mg/L的環(huán)氧樹脂廢水經(jīng)CWPO工藝處理后,出水TOC穩(wěn)定在150 mg/L左右,相應(yīng)的運行成本約為92.26元/m3(不含設(shè)備折舊和人工費),符合某環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)處理成本<100元/t(不含設(shè)備折舊和人工費)的要求。