杭州下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)某紡織印染有限公司主要從事氨綸經(jīng)編彈性織物的織造、染色加工及銷售,其排放的生產(chǎn)廢水具有水量大、污染物成分復(fù)雜、水質(zhì)水量變化快、廢水可生化性差等特點(diǎn)〔1〕。近年來隨著節(jié)能減排、廢水資源化利用的理念不斷深入,企業(yè)主動提出對現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,將廢水深度處理后回用于生產(chǎn)過程,實現(xiàn)水資源的可持續(xù)利用。
目前,紡織印染廢水回用技術(shù)主要采用生化處理后再經(jīng)過超濾、反滲透等膜過濾工藝,其出水水質(zhì)好,但是存在著設(shè)備投資大、運(yùn)行能耗高、膜組件容易堵塞、使用壽命短、更換費(fèi)用高等缺點(diǎn)〔2〕。而曝氣生物濾池(BAF)作為一種較為廉價的水處理方法,被廣泛應(yīng)地用于紡織印染廢水處理和回用中〔3-6〕,為此,在綜合分析及小試、中試實驗的基礎(chǔ)上,提出了采用水解酸化-A/O-BAF 聯(lián)合工藝深度處理該紡織印染企業(yè)生產(chǎn)廢水,使出水水質(zhì)達(dá)到生產(chǎn)工藝回用的要求。
1 廢水水質(zhì)及回用水水質(zhì)
設(shè)計廢水處理量為1 200 m3/d,進(jìn)水水質(zhì)根據(jù)企業(yè)實際運(yùn)行情況確定?紤]到目前我國尚未制定紡織印染廢水的回用標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)企業(yè)建議并參考國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),提出了企業(yè)回用水水質(zhì)指標(biāo)如表1 所示。
表1 進(jìn)水水質(zhì)和回用水水質(zhì)情況
2 廢水處理工藝
2.1 工藝流程
企業(yè)原有一套污水處理系統(tǒng),設(shè)計處理水量為1 200 m3/d,采用A/O 處理工藝,回用水處理工藝是在原有工藝基礎(chǔ)上增加了水解酸化池、BAF 池等單元進(jìn)行組合,具體工藝流程如圖1 所示。
圖1 工藝流程
2.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
(1)調(diào)節(jié)池。廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池實現(xiàn)水量水質(zhì)的調(diào)節(jié)平衡,以保證后續(xù)處理的正常運(yùn)行。調(diào)節(jié)池尺寸為20.0 m×10.0 m×3.5 m,HRT 為12 h,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。配套設(shè)備:穿孔管預(yù)曝氣系統(tǒng)(與生化池共用風(fēng)機(jī)),污水提升泵2 臺(Q=40 m3/h,H=15 m,N=4.0 kW,1 用1 備)
(2)水解酸化池。在缺氧的條件下,水解菌將污水中的大分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物,以利于提高廢水的可生化性。水解酸化池尺寸為10.0 m×10.0 m×6.5 m,HRT 為10 h,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。配套設(shè)備:穿孔管曝氣系統(tǒng)(與生化池共用風(fēng)機(jī)),新增DQT022 低速潛水推流器2 臺。
(3)兼氧/好氧池。由原A/O 系統(tǒng)改造而成。其中,A 池尺寸為4.0 m×10.0 m×6.5 m,HRT 為4.0 h;O池尺寸為20.0 m×10.0 m×6.5 m,HRT 為20 h;均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。配套設(shè)備:原有2 臺SSR125 羅茨風(fēng)機(jī)(Q =13.5 m3/min,風(fēng)壓68.5 kPa,N =37 kW),KKI215 微孔曝氣器280 套。
(4)沉淀池。豎流式,直徑6.0 m,有效水深2.5 m,總深6.0m,共2 座,并聯(lián)使用,表面負(fù)荷0.5m3/(m2·h),半地下砼鋼結(jié)構(gòu),靜水壓排泥。
(5)曝氣生物濾池。通過曝氣生物濾池,進(jìn)一步去除有機(jī)物、懸浮物和色度,出水達(dá)到回用要求。曝氣生物濾池由2 座并聯(lián)組成,單池尺寸5.0 m×10.0 m×4.5 m,HRT 為8 h。配套設(shè)備:底部設(shè)KKI215 微孔曝氣器125 套;羅茨鼓風(fēng)機(jī)與生化系統(tǒng)共用;配套反沖洗水泵1 臺(型號200WQ300-15-22,Q=300 m3/h,H=15.0 m,N=22 kW)沖洗強(qiáng)度為5L/(m2·s);沖洗時間為5 min。
3 調(diào)試及運(yùn)行情況
工程于2011 年5 月底完成設(shè)備安裝并進(jìn)入調(diào)試階段。調(diào)試的主要內(nèi)容除對新增主要單元進(jìn)行單機(jī)試車外,重點(diǎn)針對改造后形成的A/O 和BAF 系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行。并進(jìn)行全線聯(lián)動運(yùn)行,考察處理效果。
3.1 水解酸化池
由于紡織印染企業(yè)加工產(chǎn)品的多樣與多變性,染料變化大,來水的顏色變化較大,pH 一般呈堿性,又由于水量的不均勻性,對池內(nèi)的污泥沖擊較大,水解酸化池進(jìn)出水水質(zhì)如表2所示。
表2 水解酸化池的進(jìn)、出水水質(zhì)
由表2 可見,經(jīng)過水解池后,色度去除率達(dá)60%以上,COD 去除率不高,氨氮和SS 均有大幅升高。因為從所用染料的成分來看,不論是偶氮染料還是蒽醌染料,在分子組成中,均含有N 元素,染料中含雙鍵的原子基團(tuán)即為發(fā)色團(tuán),如偶氮基、硝基、碳亞氨基等,經(jīng)水解后,色度降低而氨氮升高的原因是染料在水解菌的作用下,其分子結(jié)構(gòu)被打破,其中的N被還原為氨氮,結(jié)果染料的發(fā)色團(tuán)消失,廢水的色度大大降低,而出水中的氨氮的含量約為進(jìn)水氨氮含量的4 倍。出水的SS 大幅度升高,主要是由于進(jìn)入兼氧池的印染廢水可能夾帶著一部分剩余污泥進(jìn)入后續(xù)生化處理階段所致。
3.2 A/O 池
對原有A/O 處理系統(tǒng)進(jìn)行了改造,包括重新更換了曝氣器、風(fēng)管、填料等;改造后重新接種活性污泥,接種后先悶曝24 h,然后接入經(jīng)水解酸化池處理后的生產(chǎn)廢水,經(jīng)過30 d 左右的馴化,活性污泥已經(jīng)基本適應(yīng),MLSS 保持在3 000~3 500 mg/L,出水水質(zhì)基本穩(wěn)定,A/O 的進(jìn)出水水質(zhì)如表3 所示。
表3 A/O的進(jìn)、出水水質(zhì)
由表3 可見,沉淀池泥水分離效果較好,但出水水質(zhì)仍略帶色度,色度去除率平均為71.5%;COD去除率平均為84.4%,BOD 去除率平均為96.2%,廢水中的有機(jī)物得到進(jìn)一步的去除,但是與回用水水質(zhì)要求仍有一定距離,主要是染料中含有一些苯環(huán)、雜環(huán)類有機(jī)物,生化性較差,難以完全降解。氨氮有了大幅度的下降,去除率平均為74.0%,一方面作為營養(yǎng)物質(zhì)被微生物同化吸收,另一方面在好氧條件下,氨氮被氧化成硝態(tài)氮或亞硝態(tài)氮。
3.3 曝氣生物濾池
BAF 的進(jìn)出水水質(zhì)如表4 所示。
表4 BAF的進(jìn)出水水質(zhì)
由表4 可見,在水力負(fù)荷為1 m3/(m2·h),氣水比為4∶1 時,曝氣生物濾池對COD、BOD 具有較好的去除效果,出水COD 保持在50 mg/L 以下,滿足企業(yè)生產(chǎn)回用的水質(zhì)要求。曝氣生物濾池對SS 具有良好的去除效果,主要是因為顆粒填料對懸浮物的捕捉能力強(qiáng),而且填料表面的生物膜對懸浮物有很強(qiáng)的吸附作用。
4 運(yùn)用費(fèi)用分析
整個廢水回用工程的運(yùn)行費(fèi)用主要為電費(fèi)和設(shè)備維護(hù)費(fèi),經(jīng)過近1 年的運(yùn)行后,運(yùn)行費(fèi)用測算如下:生產(chǎn)廢水量平均為1 200 m3/d,污水回用率平均為50%,即廢水回用量平均為600 m3/d,整個改造系統(tǒng)的設(shè)備投資約為300 萬元,年運(yùn)行330 d,具體估算如下:
電費(fèi):電價以0.70 元/(kW·h)計,設(shè)備實際消耗功率為45 kW,則廢水回用的電費(fèi)=45×24×0.7÷600=1.26 元/m3 廢水。
設(shè)備維修費(fèi):年維修以設(shè)備投資5%計,為15萬元/a,則廢水回用的維修費(fèi)=150 000÷330÷600=0.76 元/m3 廢水。
廢水回用運(yùn)行費(fèi)合計為2.02 元/m3 廢水,與目前工業(yè)用水2~2.5 元/m3 和排污費(fèi)3~3.5 元/m3 相比具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和廣闊的應(yīng)用前景。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
5 結(jié)論
(1)水解酸化—A/O—BAF 聯(lián)合工藝處理并回用紡織印染廢水具有可行性,當(dāng)進(jìn)水COD、色度、SS平均值分別為1 580 mg/L、359 倍、750 mg/L,相應(yīng)的出水平均值分別為41 mg/L、15 倍、12 mg/L,去除率分別為97.4%、95.6%、98.4%,其出水水質(zhì)可滿足紡織印染生產(chǎn)工藝的回用要求。
(2)水解酸化池對色度有較高的去除率,并且提高了印染廢水的可生化性;A/O 對色度、SS、BOD、COD、氨氮均有較高的去除率,并減輕后續(xù)BAF 處理的有機(jī)負(fù)荷;曝氣生物濾池對SS、色度、COD、BOD 均具有較高的去除率,且運(yùn)行穩(wěn)定,能適應(yīng)生產(chǎn)過程中水質(zhì)水量的變化。
(3)水解酸化—A/O—BAF 聯(lián)合工藝深度處理并回用紡織印染廢水,運(yùn)行費(fèi)為2.02 元/m3,具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和廣闊的應(yīng)用前景。