小麥酒精廢水屬于高濃度有機(jī)廢水,很多生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)化利用率不高,廢水處理效率低、去除效果差,尤其是《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 27631—2011)的頒布和實(shí)施,酒精工業(yè)的廢水污染問題已成為制約酒精生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的瓶頸。目前厭氧-好氧組合工藝在酒精廢水的處理中應(yīng)用十分廣泛。一方面厭氧處理過程中產(chǎn)泥量少,運(yùn)行費(fèi)用低,產(chǎn)生的沼氣可用來發(fā)電、產(chǎn)蒸汽、制取生物天然氣等,可以帶來較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益;另一方面高濃度酒精廢水經(jīng)厭氧處理后達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn),通常需后續(xù)好氧處理。筆者采用UASB-SBR組合工藝處理小麥酒精廢水,分析出水水質(zhì),旨在為該類廢水處理工程的設(shè)計(jì)、調(diào)試及運(yùn)行提供參考。
1 材料與方法
1.1 實(shí)驗(yàn)材料
實(shí)驗(yàn)廢水取自河南某酒精制造有限公司。該廢水水質(zhì): COD 50 000~60 000 mg/L, NH3-N 23.6 mg/L,TP 16.5 mg/L, pH 為4~5。
1.2 分析方法
采用重鉻酸鉀滴定法測定COD;使用玻璃電極法測定pH;采用標(biāo)準(zhǔn)重量法測定SS 含量;采用酸堿聯(lián)合滴定法測定揮發(fā)性脂肪酸(VFA);利用濕式流量計(jì)測定產(chǎn)氣量。
1.3 實(shí)驗(yàn)裝置
實(shí)驗(yàn)采用自行設(shè)計(jì)的升流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB)。UASB 反應(yīng)器流程如圖1 所示。
實(shí)驗(yàn)裝置由有機(jī)玻璃加工而成,直徑90 mm,總高700 mm,三相分離器高80 mm,有效容積3 L。實(shí)驗(yàn)接種的污泥來自無錫某檸檬酸廠IC 裝置中的顆粒污泥,其含水率約為90%,密度是1.15 g/cm3,污泥粒徑比較均勻,約1~2 mm,顏色為灰黑色,表面光滑有光澤,VSS 為64.91 g/L,TSS 為6.79 g/L,VSS/SS 為0.75,接種污泥約為1 L,占裝置容積的1/3。利用水浴箱使溫度控制在(37±2)℃,通過蠕動泵使配水從裝置底部進(jìn)入,經(jīng)過厭氧生物處理后的出水從裝置頂部溢流出,產(chǎn)生的沼氣從裝置上部排出,經(jīng)過水封,接入濕式氣體流量計(jì),記錄產(chǎn)氣量。
好氧處理的主要裝置是SBR 反應(yīng)器,直徑120 mm,總高400 mm,有效容積3 L。筆者實(shí)驗(yàn)的接種污泥取自蘇州市新區(qū)污水處理廠氧化溝,接種量約為反應(yīng)器體積的1/3,即在有效容積3 L的好氧反應(yīng)器加入1 L的好氧污泥。通過蠕動泵將經(jīng)UASB反應(yīng)器處理后廢水打入SBR 反應(yīng)器。SBR 工藝的運(yùn)行工況是按一定時間順序間歇操作,通過電磁閥自動控制進(jìn)水、反應(yīng)、沉淀、排水和閑置。在一個反應(yīng)器內(nèi)將這五個工序按順序依次運(yùn)行,一個循環(huán)完成后進(jìn)入下個循環(huán),如此反復(fù),以達(dá)到處理污水的目的。SBR 反應(yīng)器流程如圖2 所示。
2 結(jié)果與分析
2.1 UASB 反應(yīng)器運(yùn)行情況
UASB 反應(yīng)器中接種1 L厭氧污泥,溫度控制在(37±2)℃,每天通過PLC 控制蠕動泵向UASB 反應(yīng)器中進(jìn)水3 L。啟動初期,進(jìn)水采用啤酒加原水的方式馴化污泥,用自來水稀釋進(jìn)水濃度,用碳酸氫鈉調(diào)節(jié)進(jìn)水pH 為6.8~7.2。通過添加碳酸氫銨和磷酸二氫鉀,使得進(jìn)水符合ρ(COD)∶ρ(N)∶ρ(P)=(250~300)∶5∶1。設(shè)定廢水HRT 為24 h,以確保厭氧污泥與廢水充分接觸。反應(yīng)初期待厭氧出水COD 去除率達(dá)到90%以上,逐步提高進(jìn)水中小麥酒精廢水的比例,逐步馴化微生物對該廢水的適應(yīng)能力。
2.1.1 UASB 反應(yīng)器進(jìn)水情況與COD 去除率的關(guān)系
UASB 反應(yīng)器容積負(fù)荷和COD 去除率的關(guān)系如圖3 所示。
由圖3 可見,UASB 反應(yīng)器啟動初期厭氧污泥的活性還沒能恢復(fù),反應(yīng)器容積負(fù)荷由1 kg/(m3·d)提高至3 kg/(m3·d), COD 的去除率波動較大。隨著厭氧污泥對小麥酒精廢水逐漸適應(yīng),運(yùn)行至15 d時,COD 去除率穩(wěn)定在90%以上,可以看出厭氧污泥已經(jīng)較好地適應(yīng)了小麥酒精廢水,完成了對厭氧污泥的馴化。隨著反應(yīng)器容積負(fù)荷的提高,COD 去除率比較穩(wěn)定。當(dāng)反應(yīng)器的容積負(fù)荷提升到13.0kg/(m3·d)時,COD 去除率有所下降,從最高時的96%下降到82%。當(dāng)反應(yīng)器的容積負(fù)荷穩(wěn)定在13.0kg/(m3·d)時,COD 去除率穩(wěn)定在85%以上。
UASB 反應(yīng)器進(jìn)水、出水COD 和COD 去除率的關(guān)系如圖4 所示。
由圖4 可見,UASB 反應(yīng)器污泥馴化階段進(jìn)水COD 從1 000 mg/L 提升到3 000 mg/L,出水COD 保持在300 mg/L 以下。當(dāng)進(jìn)水COD 從3 000 mg/L 提升至13 000 mg/L 時,出水COD 從260 mg/L 上升到1 600 mg/L 左右。當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)水COD 穩(wěn)定在13 000mg/L 時,出水COD 波動不大,基本保持在1 650 mg/L以下,反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定。
2.1.2 UASB 反應(yīng)器出水VFA 和COD 去除率的關(guān)系
在廢水厭氧處理產(chǎn)酸過程中,大分子有機(jī)物會轉(zhuǎn)變成簡單的有機(jī)物,再進(jìn)一步發(fā)酵生成短鏈脂肪酸如乙酸、丙酸、丁酸,這些酸在常壓下易揮發(fā),故稱之為揮發(fā)性脂肪酸(VFA)。VFA 可直接反映系統(tǒng)產(chǎn)甲烷菌活性,產(chǎn)甲烷菌活性越高,出水VFA 就越低。系統(tǒng)COD 去除率與出水VFA 的關(guān)系如圖5 所示。
由圖5 可見,在實(shí)驗(yàn)前15 d,廢水COD 去除率呈上升趨勢,出水VFA 總體呈下降趨勢,運(yùn)行至15 d后反應(yīng)器開始進(jìn)小麥酒精廢水,COD 去除率略有下降并逐漸趨于穩(wěn)定,出水VFA 波動不大。隨著實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行,系統(tǒng)對小麥酒精廢水水質(zhì)基本適應(yīng),COD去除率穩(wěn)定在85%左右,出水VFA 也保持在4mmol/L 以下,反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定。
2.1.3 UASB 反應(yīng)器容積負(fù)荷對沼氣產(chǎn)量的影響
系統(tǒng)容積負(fù)荷和沼氣產(chǎn)量的關(guān)系如圖6 所示。
由圖6 可見,沼氣產(chǎn)量與UASB 反應(yīng)器容積負(fù)荷呈正相關(guān)關(guān)系。在系統(tǒng)運(yùn)行初期,隨著UASB 反應(yīng)器容積負(fù)荷的不斷提升,沼氣產(chǎn)量也穩(wěn)步上升。系統(tǒng)運(yùn)行后期,UASB 反應(yīng)器容積負(fù)荷穩(wěn)定在13.0kg/(m3·d),UASB 可產(chǎn)沼氣約17 L/d。
2.2 SBR 反應(yīng)器運(yùn)行情況
筆者研究采用PLC 自動控制系統(tǒng)控制SBR 反應(yīng)器運(yùn)行,SBR反應(yīng)器的運(yùn)行參數(shù)如表2 所示。
該系統(tǒng)馴化成熟,能夠穩(wěn)定運(yùn)行,以UASB 穩(wěn)定運(yùn)行階段的出水作為好氧SBR 進(jìn)水,研究COD 的變化規(guī)律。配水采用厭氧出水加自來水的方式,進(jìn)水水量為3 L/d。按照表2 確定的運(yùn)行參數(shù),逐漸提升反應(yīng)器進(jìn)水COD,從200 mg/L 逐漸提升至1 600mg/L,曝氣階段溶解氧在0.5~2 mg/L 之間變化,總體上是呈先降低后升高的現(xiàn)象,這是因?yàn)閺U水一開始進(jìn)入SBR 裝置后,系統(tǒng)中的污染物濃度較高,活性污泥利用污染物進(jìn)行生長代謝,此過程消耗氧氣,而且供氧速率小于好氧速率,溶解氧下降,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,污染物逐步被生物降解,系統(tǒng)中耗氧速率已經(jīng)低于供氧速率,溶解氧逐步提升。
SBR 反應(yīng)器進(jìn)、出水COD 的變化情況以及COD 的去除率如圖7 所示。
由圖7 可見,隨著反應(yīng)器進(jìn)水COD 從200 mg/L提升到1 600 mg/L,反應(yīng)器出水COD 也相應(yīng)地上升,從100 mg/L 提升到300 mg/L,這是由于進(jìn)水中不可生物降解物質(zhì)的累積和負(fù)荷的提高引起的。從而也間接地說明實(shí)驗(yàn)所用的小麥酒精廢水中不可生物降解的物質(zhì)較少。微生物對小麥酒精廢水已有較好的適應(yīng)性,容積負(fù)荷從0.2 kg/(m3·d)逐步提高至1.6 kg/(m3·d)并穩(wěn)定運(yùn)行,去除率基本穩(wěn)定在80%以上,出水COD 在300 mg/L 以下,反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到接入市政污水管網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3 結(jié)論
在中溫(37±2)℃條件下,采用有效容積3 L的UASB 反應(yīng)器處理小麥酒精廢水,容積負(fù)荷可以達(dá)到13 kg/(m3·d),COD 去除率維持在85%以上,厭氧出水COD 保持在1 650 mg/L 以下,出水VFA 在3.5 mmol/L 以下,反應(yīng)器的產(chǎn)氣量維持在17 L/d左右。
通過對小麥酒精廢水好氧處理的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:采用SBR 反應(yīng)器處理,最高負(fù)荷為1.6 kg/(m3·d),即最大進(jìn)水COD 為1 600 mg/L,去除率基本保持在80%以上,說明SBR 法后續(xù)處理工藝能在常溫下有效處理厭氧出水,且處理效率較高,處理效果穩(wěn)定。
小麥酒精廢水經(jīng)過UASB-SBR 組合工藝處理后,出水COD 在300 mg/L 以下,達(dá)到接入市政污水管網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。