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高濃度丙烯酸生產(chǎn)廢水如何處理

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2014-12-8 14:21:51

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丙烯酸是一種重要的石油化工產(chǎn)品。生產(chǎn)1 t丙烯酸及其酯類產(chǎn)品可產(chǎn)生約1.2 t廢水。廢水中主要含有乙酸和丙烯酸等有機酸、甲醛等小分子醛類以及少量丙烯酸酯類,具有顯著微生物毒性,廢水COD為20~90 g/L。丙烯酸生產(chǎn)廢水污染物濃度高、降解難度大、環(huán)境危害性強,該廢水的有效治理對節(jié)能減排及可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。目前,國內(nèi)外處理高濃度丙烯酸生產(chǎn)廢水的方法主要為焚燒法,但焚燒時需要添加輔助燃料,導致焚燒法的能耗和運行費用高。因此,國內(nèi)外學者對以厭氧工藝為主的生物處理方法進行了一系列研究,但均為單相厭氧工藝。而兩相厭氧工藝通過實現(xiàn)相分離,使發(fā)酵水解類細菌群和產(chǎn)甲烷菌群分別處于更適生存環(huán)境,更有利于提高處理效果及穩(wěn)定性。

本工作采用自制兩相厭氧反應裝置處理高濃度丙烯酸生產(chǎn)廢水。通過對活性污泥的馴化和系統(tǒng)運行參數(shù)的調節(jié)控制,考察了反應系統(tǒng)在較高進水COD和容積負荷下的運行情況。

1 實驗部分

1.1 實驗材料

丙烯酸生產(chǎn)廢水為某化工廠采用丙烯氧化工藝制取丙烯酸過程中的生產(chǎn)廢水。為了彌補營養(yǎng)物質的缺乏,將生活污水與丙烯酸生產(chǎn)廢水按照一定的體積比(稀釋比)混合,并以該混合水作為實驗進水。丙烯酸生產(chǎn)廢水及生活污水的水質見表1。加入無水Na2CO3調節(jié)進水pH為6.8~7.2。加入氮、磷等營養(yǎng)元素。啟動初期,適當加入葡萄糖作為補充碳源。

接種污泥為某處理啤酒廢水UASB反應器的顆粒污泥,MLSS=15 300 mg/L,MLVSS=6 830 mg/L。

 1.2 實驗裝置及流程

兩相厭氧工藝處理高濃度丙烯酸生產(chǎn)廢水的實驗流程見圖1。反應裝置材質為有機玻璃。水解酸化相反應器有效高度780 mm,內(nèi)徑80 mm,有效容積3.6 L;產(chǎn)甲烷相反應器高度1 060 mm,內(nèi)徑80mm,有效容積5.3 L。通過進水泵及回流泵調節(jié)進水流速及上升流速。進水水箱設置電加熱裝置,對進水進行預加熱。反應器內(nèi)溫度為34~37 ℃。

 1.3 實驗方法

裝置總運行時間110 d,分啟動階段(1~15d)、負荷提高及穩(wěn)定運行階段(16~91 d)、惡化及恢復階段(92~110 d)3個階段。采用減小稀釋比和提高進水流速的方式,逐步提高進水COD和容積負荷,實現(xiàn)污泥的馴化和反應器在高負荷下穩(wěn)定運行的目的。運行第1 d時,水解酸化相反應器的稀釋比為25∶1,經(jīng)3 d循環(huán)運行后將稀釋比調整為20∶1,并連續(xù)進水,容積負荷由0.5 kg/(m3·d)逐漸提高至4.1 kg/(m3·d),運行至15 d反應器內(nèi)污泥沉降性良好,至此認為反應器啟動完成。在負荷提高及穩(wěn)定運行階段將稀釋比逐漸降至5∶1,容積負荷最大提高至12.3 kg/(m3·d)。在惡化及恢復階段水解酸化相反應器出水有明顯酸化跡象,部分污泥上浮且污泥床底部呈灰褐色,系統(tǒng)出水惡化,經(jīng)參數(shù)調節(jié)后恢復穩(wěn)定。

為避免水解酸化相反應器循環(huán)流量過大,導致瞬時有機物負荷過度增加,水解酸化相反應器上升流速控制在0.15~0.30 m/h。當反應器上升流速大于等于0.3 m/h時,有利于形成顆粒污泥。產(chǎn)甲烷相反應器穩(wěn)定后保持上升流速為0.30~0.40 m/h。

啟動階段,水解酸化反應器的HRT由15.0 h降至5.8 h,負荷提高及穩(wěn)定運行階段HRT繼續(xù)降至4.4 h;產(chǎn)甲烷相反應器的HRT在啟動階段由24.0 h降至17.5h,負荷提高及穩(wěn)定運行階段HRT逐步降至6.6 h。

1.4 分析方法

采用德國NOVI公司生產(chǎn)的ET99732型多參數(shù)水質分析儀測定廢水COD和總堿度;采用臺灣SUNTEX公司生產(chǎn)的S-100型pH計測定廢水pH;采用乙酰丙酮光度法測定甲醛質量濃度。

2 結果與討論

2.1 COD的去除效果

運行期間的COD去除率見圖2。由圖2可見:水解酸化相反應器運行的前34 d ,隨進水COD和容積負荷的提高,COD去除率呈上升趨勢;運行至35 d(稀釋比為10∶1)后,原水的微生物毒性有所表現(xiàn),隨進水COD和容積負荷的提高,水解酸化相反應器的COD去除率有明顯下降趨勢;運行至100 d時,降低稀釋比至4∶1,水解酸化相反應器的COD去除率下降至19%,且伴隨出水及污泥的惡化。由此可見,為保證兩相厭氧反應器的長期穩(wěn)定運行,調整稀釋比大于5∶1較適宜。由圖2還可見,在負荷提高及穩(wěn)定運行階段,總COD去除率基本維持在90%以上,出水COD小于323 mg/L。

 2.2 甲醛的去除效果

甲醛可與生物體內(nèi)的DNA和蛋白質發(fā)生作用。因此采用生化法處理含甲醛廢水時,甲醛質量濃度過高會破壞微生物細胞,抑制其生化活性。甲醛在以葡萄糖為基質的厭氧降解過程中的半抑制質量濃度為400 mg/L。但研究結果表明,通過對微生物的培養(yǎng)馴化,甲醛可在多種類型厭氧反應器中被生化降解。

運行期間的甲醛去除率見圖3。由圖3可見:運行1~20 d,進水甲醛質量濃度小于等于645 mg/L時,水解酸化相反應器的甲醛去除率呈上升趨勢;運行21 d后,將進水甲醛質量濃度提高為800~1 733mg/L,隨進水甲醛質量濃度的提高,水解酸化相反應器的甲醛去除率小幅下降,經(jīng)3~5 d后逐漸回升,說明反應器內(nèi)微生物對甲醛的耐受性逐漸增強,在整個負荷提高及穩(wěn)定運行階段,總甲醛去除率基本穩(wěn)定在95.6%~99.3%;在惡化及恢復階段,當進水甲醛質量濃度為2 080 mg/L時,水解酸化相反應器的甲醛去除率降至66.2%,出水甲醛質量濃度為703 mg/L時,產(chǎn)甲烷相反應器亦伴隨出水甲醛質量濃度的升高和甲醛去除率的下降,但降幅較小;運行102 d后,進水甲醛質量濃度調整為1 733mg/L左右,系統(tǒng)經(jīng)8 d后恢復活性。

兩相反應器對甲醛和COD的去除是水解酸化相反應器和產(chǎn)甲烷相反應器協(xié)同作用的結果。水解酸化相反應器有效緩沖和減弱了甲醛對產(chǎn)甲烷相反應器內(nèi)微生物的毒副作用,保障產(chǎn)甲烷相反應器的穩(wěn)定性和高效性,并使其在污泥惡化后具有較強的恢復能力。

 2.3 出水pH和出水總堿度的變化規(guī)律

厭氧生化反應過程的pH和總堿度是系統(tǒng)穩(wěn)定性的主要表觀參數(shù),并且與COD去除率之間存在著密切聯(lián)系。COD去除率與出水pH和出水總堿度的關系分別見圖4和圖5。由圖4和圖5可見:在負荷提高及穩(wěn)定運行階段,水解酸化相反應器和產(chǎn)甲烷相反應器的出水pH分別為6.2~7.6和7.6~8.1,出水總堿度分別為1 220~1 820 mg/L和1 800~2 620 mg/L;當水解酸化相反應器的COD去除率達到最高值(63%)時,水解酸化相反應器的出水pH為7.3,出水總堿度為1 730 mg/L;當產(chǎn)甲烷相反應器的COD去除率達到最高值(96%)時,產(chǎn)甲烷相反應器的出水pH為8.0,出水總堿度為2 510 mg/L;在惡化階段,水解酸化相反應器和產(chǎn)甲烷相反應器的出水pH均有所下降。其中,水解酸化相反應器的出水pH降幅較為明顯,同時兩相厭氧反應器的出水總堿度均有200~500 mg/L的降幅。

 5 結論

a)采用兩相厭氧反應器處理高濃度丙烯酸生產(chǎn)廢水。在負荷提高及穩(wěn)定運行階段,將稀釋比調整為5∶1,容積負荷最大提高至12.3 kg/(m3·d),兩相厭氧反應器可長期穩(wěn)定運行,總COD去除率基本維持在90%以上,出水COD小于323 mg/L。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關技術文檔。

b)在負荷提高及穩(wěn)定運行階段,當進水甲醛質量濃度為800~1 733 mg/L,總甲醛去除率基本穩(wěn)定在95.6%~99.3%。

c)在負荷提高及穩(wěn)定運行階段,水解酸化相反應器和產(chǎn)甲烷相反應器的出水pH分別為6.2~7.6和7.6~8.1,出水總堿度分別為1 220~1 820 mg/L和1 800~2 620 mg/L。