高效吹脫法+折點(diǎn)氯化法處理高氨氮廢水
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-11-15 10:05:36
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
1 廢水水質(zhì)
某顏料有限公司是目前中國(guó)氧化鐵行業(yè)生產(chǎn)量最大、銷(xiāo)售量最高、出口創(chuàng)匯最多的化工企業(yè),年產(chǎn)氧化鐵顏料92 000 噸,產(chǎn)品有氧化鐵紅、鐵黃、鐵黑、鐵橙、鐵棕、鐵綠,以及超細(xì)、耐高溫等深加工系列產(chǎn)品50 多個(gè)。設(shè)計(jì)處理量為3000 m3/d,所排放的廢水主要是生產(chǎn)工藝廢水和地面沖洗廢水,經(jīng)處理后直接排放,要求達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)進(jìn)出水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1。
2 工藝流程
2.1 工藝選擇
廢水的主要來(lái)源為生產(chǎn)工藝廢水和地面沖洗廢水,由于生產(chǎn)中大量使用鐵屑、硝酸、硫酸而引起的,造成廢水pH 很低,廢水中Fe 離子、氨氮質(zhì)量濃度很高。對(duì)廢水水量、性質(zhì)進(jìn)行分析,對(duì)于其中Fe 離子,主要采用調(diào)節(jié)pH、曝氣氧化使其轉(zhuǎn)化成Fe(OH)3和Fe(OH)2,從廢水中分離出來(lái);對(duì)于高氨氮,由于廢水水量大,而COD 較低,如采用A-O 生物脫氮工藝,須補(bǔ)充大量有機(jī)碳,必將造成運(yùn)行成本增大。且生化脫氮工藝控制要求高,需建造大規(guī)模構(gòu)筑物,占地面積大。再者,生化系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)試周期達(dá)數(shù)月之久,方能進(jìn)入正常。為此,經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析比較,再考慮實(shí)際操作運(yùn)行管理方便,采用了高效吹脫+折點(diǎn)氯化法來(lái)處理高氨氮廢水。
吹脫法用于脫除水中氨氮,即將氣體通入水中,使氣液相相互充分接觸,使水中溶解的游離氨穿過(guò)氣液界面,向氣相轉(zhuǎn)移,從而達(dá)到脫除氨氮的目的。
折點(diǎn)氯化一般應(yīng)用于飲用水消毒,具有不受鹽含量干擾,有機(jī)物含量越少氨氮處理效果越好,不產(chǎn)生污泥,處理效率高等優(yōu)點(diǎn)。
污水處理系統(tǒng)處理工藝流程見(jiàn)圖1。
2.2 工藝流程
廢水經(jīng)匯聚后進(jìn)入調(diào)節(jié)池,然后經(jīng)過(guò)中和沉淀、氧化沉淀,去除廢水中的Fe 離子,去除Fe 離子后廢水進(jìn)入CR 池,進(jìn)行調(diào)節(jié)pH,然后進(jìn)入高效吹脫塔。高效吹脫塔主要利用吹脫法去除其中的氨氮,此法是利用廢水中所含有的氨氮等揮發(fā)性物質(zhì)的實(shí)際濃度和平衡濃度之間存在的差異,在堿性條件下用空氣吹脫或者用蒸汽汽提,使廢水中的游離氨氮、離子銨物質(zhì)不斷地以氣相氨的形式揮發(fā)出來(lái)而到達(dá)除氨氮的目的。一般認(rèn)為吹脫效率與溫度、pH、氣液比有關(guān)。吹脫法去除廢水中的氨氮,控制吹脫效率高低的關(guān)鍵因素是溫度、氣液比和pH。在水溫大于25 ℃,氣液比控制在5 500 左右,pH 控制在11.5 左右,對(duì)于氨氮質(zhì)量濃度高達(dá)12 000 mg/L 的廢水,去除率可達(dá)到90%以上。但吹脫法在低溫時(shí)氨氮去除效率不高,同時(shí)隨著廢水中氨氮濃度的下降,效率明顯降低。
高效吹脫塔出水調(diào)節(jié)pH 后,加次氯酸鈉進(jìn)入氯化塔,進(jìn)行折點(diǎn)氯化去除廢水中殘留的氨氮。折點(diǎn)氯化法是投加過(guò)量的氯或次氯酸鈉,使廢水中氨完全氧化為氮?dú)獾姆椒。?dāng)氯氣通入廢水中達(dá)到某一點(diǎn),在該點(diǎn)時(shí)水中游離氯含量最低,而氨的濃度降為零。當(dāng)氯氣通入量超過(guò)該點(diǎn)時(shí),水中的游離氯就會(huì)增多,因此,該點(diǎn)為折點(diǎn),在此狀態(tài)下的氯化稱(chēng)為折點(diǎn)氯化[4]。該法工藝成熟,只是常規(guī)的工藝運(yùn)行費(fèi)用很高,特別是氨氮濃度較高時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用一般難以接受。本設(shè)計(jì)通過(guò)前級(jí)高效處理后,出水氨氮質(zhì)量濃度可達(dá)10 mg/L 以下,采用折點(diǎn)氯化法就顯得較為經(jīng)濟(jì),且出水穩(wěn)定性又有了更大的提高。
折點(diǎn)氯化法后的廢水經(jīng)過(guò)脫氯、再沉淀、過(guò)濾之后進(jìn)行達(dá)標(biāo)排放。
系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥經(jīng)板框壓濾機(jī)壓濾成泥餅外運(yùn)處理。
2.3 工藝特點(diǎn)
采用先進(jìn)的物化組合工藝,與傳統(tǒng)的A-O 生化脫氨工藝相比,運(yùn)行操作易控制。
采用高效吹脫的先進(jìn)工藝,氨氮吹脫效果更好,高效吹脫塔的設(shè)計(jì)作為本公司的專(zhuān)利技術(shù),具有極高的性價(jià)比,折點(diǎn)氯化法的運(yùn)用保證了吹脫過(guò)程達(dá)到預(yù)期的設(shè)計(jì)效果。
3 主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)
3.1 調(diào)節(jié)池
污水調(diào)節(jié)池為鋼混結(jié)構(gòu),有效容積300 m3,水力停留時(shí)間2.4 h。在調(diào)節(jié)池進(jìn)水口設(shè)有格柵裝置,同時(shí)在池中設(shè)置曝氣攪拌裝置,其作用是一方面起到降低污染物負(fù)荷的作用,另一方面通過(guò)攪拌曝氣起到均和水質(zhì)的作用。調(diào)節(jié)池出水自流至后續(xù)處理單元。
3.2 中和池
鋼混結(jié)構(gòu),地下式,有效容積40 m3,水力停留時(shí)間0.3 h。池中設(shè)置曝氣攪拌裝置,其作用是使廢水與堿充分反應(yīng),調(diào)節(jié)好廢水的pH,為后續(xù)工序創(chuàng)造條件。
3.3 初沉池
鋼混結(jié)構(gòu),半地下式,有效容積450 m3,水力停留時(shí)間3.6 h,沉淀池的作用是使廢水反應(yīng)后生成物Fe(OH)2大部分得以沉淀,減輕后續(xù)設(shè)備的處理負(fù)荷。3.4 氧化池
氧化池為鋼混結(jié)構(gòu),半地下式,有效容積300 m3,水力停留時(shí)間2.4 h。選用羅茨風(fēng)機(jī)供氣,微孔曝氣。使廢水中的Fe(OH)2經(jīng)氧化后生成Fe(OH)3沉淀物,再經(jīng)沉淀后去除。
3.5 二沉池
鋼混結(jié)構(gòu),半地下式,有效容積630 m3,水力停留時(shí)間5 h。二沉池的作用是使廢水反應(yīng)后生成物Fe(OH)3大部分得以沉淀,減輕后續(xù)設(shè)備的處理負(fù)荷。
3.6 CR池
CR 池采用混凝土結(jié)構(gòu),半地下式,有效容積480 m3,水力停留時(shí)間3.8 h。CR 曝氣池主要是對(duì)進(jìn)入吹脫塔的廢水進(jìn)行pH 調(diào)節(jié),另外存儲(chǔ)污水,以備后續(xù)工藝的連續(xù)運(yùn)行。
3.7 吹脫塔(含廢氣凈化)
吹脫塔為主體玻璃鋼制,其外形尺寸為Ф5 800mm×12 500 mm 和Ф4 200 mm×12 500 mm。由風(fēng)機(jī)往吹脫塔吹入空氣,通過(guò)氣水充分接觸起到降低氨氮污染物負(fù)荷的作用,經(jīng)過(guò)處理后的廢氣采用硫酸噴淋吸收。
3.8 氯化塔
氯化反應(yīng)器為鋼結(jié)構(gòu)襯膠防腐,外型尺寸為Ф3 200 mm×6 000 mm,共1 座。通過(guò)折點(diǎn)氯化反應(yīng)去除廢水中剩余的少量氨氮。
3.9 脫氯池
鋼混結(jié)構(gòu),半地下式,有效容積450 m3,水力停留時(shí)間5 h。去除污水中殘余的次氯酸鈉,廢氣由風(fēng)機(jī)抽入凈化塔處理后排放。
3.10 凈水器系統(tǒng)
凈水系統(tǒng)由沉淀區(qū)與過(guò)濾器組成,沉淀區(qū)為鋼混結(jié)構(gòu),半地下式,有效容積450 m3,水力停留時(shí)間5 h,其作用是去除廢水中剩余的顆粒、懸浮物。過(guò)濾器采用鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備,采用環(huán)氧煤瀝青防腐。有效尺寸為Φ3 m×5.25 m,共2 只,過(guò)濾采用壓力過(guò)濾,經(jīng)過(guò)沉淀后的水泵入過(guò)濾器,運(yùn)行一段時(shí)間后,懸浮物積累會(huì)影響過(guò)濾水量,需進(jìn)行反沖洗,在強(qiáng)大水流的沖擊下過(guò)濾層表面的懸浮物隨水流沖出,過(guò)濾層恢復(fù)過(guò)濾功能。
3.11 污泥池
鋼混結(jié)構(gòu),半地上式,有效容積80 m3,設(shè)計(jì)參數(shù)按污泥產(chǎn)量以及脫水機(jī)操作需求,用于污泥暫時(shí)存貯,污泥濃縮消化減容的作用。
4 系統(tǒng)調(diào)試與運(yùn)行
4.1 高效吹脫塔調(diào)試
該污水處理系統(tǒng)高效吹脫塔為9 級(jí)串聯(lián),調(diào)試高效吹脫塔時(shí),主要是控制進(jìn)入吹脫塔廢水的pH,檢測(cè)在一定pH 下,吹脫塔出水的氨氮值及各級(jí)吹脫塔出水pH。選擇適當(dāng)?shù)膒H,既可以使出水氨氮濃度較低,又不造成運(yùn)行成本的增加。運(yùn)行時(shí)控制進(jìn)水pH 為11.2,出水氨氮質(zhì)量濃度在65 mg/L 左右。吹脫出來(lái)的NH3采用硫酸吸收,制成(NH3)2SO4。
4.2 氯化塔調(diào)試
氯化塔主要是利用折點(diǎn)氯化反應(yīng),使廢水中的NH3-N 轉(zhuǎn)化為N2。氯化塔的調(diào)試,主要是控制次氯酸鈉的加入量,污水的pH。隨著次氯酸鈉加入量的增大,氯化塔出水NH3-N 質(zhì)量濃度越來(lái)越低,在氨氮與次氯酸鈉的質(zhì)量比為1:7 時(shí),氯化塔出水NH3-N質(zhì)量濃度基本在15 mg/L 以下;質(zhì)量比為1:10 時(shí),NH3-N 全部轉(zhuǎn)化為N2及其他副產(chǎn)物,運(yùn)行時(shí)控制加入的次氯酸鈉與氨氮質(zhì)量比為1:7?刂七M(jìn)水pH 在6~8 時(shí),NH3-N 的去除率較好。運(yùn)行時(shí)控制pH 在6.5~8.5 之間。
4.3 運(yùn)行效果
整個(gè)工程調(diào)試比較順利,自從達(dá)到設(shè)計(jì)要求和處理能力,按設(shè)計(jì)流量和設(shè)計(jì)參數(shù)連續(xù)運(yùn)行至今,效果一直很好。各處理單元處理效果見(jiàn)表2。具體參見(jiàn)http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
5 效益分析
本工程總投資425.6 萬(wàn)元,其中土建費(fèi)138.3 萬(wàn)元,設(shè)備費(fèi)287.3 萬(wàn)元。廢水處理運(yùn)行成本為11.30元/m3,其中電費(fèi)1.74 元/m3、藥劑費(fèi)9.52 元/m3、人工0.04 元/m3。
6 結(jié)論
實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,采用高效吹脫+折點(diǎn)氯化法處理高氨氮廢水是穩(wěn)定可行的,出水水質(zhì)可達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978-1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
運(yùn)行時(shí),高效吹脫塔主要是控制進(jìn)入其中廢水的pH,一般控制為11.2;氯化塔主要控制次氯酸鈉的加入量和廢水的pH,一般控制為NH3-H 與投加的次氯酸鈉的質(zhì)量比為1:7,pH 控制在6.5~8.5 之間。
吹脫系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣用硫酸吸收,避免造成二次污染。