三元層狀氧化鎳錳鈷鋰生產(chǎn)廢水處理
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2014-10-20 11:27:50
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
高濃度氨氮廢水來源甚廣且排放量大,如化肥、焦化、石化、制藥、食品、垃圾填埋場等均產(chǎn)生大量高濃度氨氮廢水。這類廢水排入水體不僅引起水體富營養(yǎng)化、造成水體黑臭,而且將增加給水處理的難度和成本,甚至對人體及生物產(chǎn)生毒害作用。因此,研究氨氮廢水減排及資源化利用技術(shù)對于氨氮廢水治理及達標(biāo)排放具有非常重要的意義。
脫除廢水中氨氮的方法較多,物化法有吹脫、氣提、折點加氯、離子交換、混凝沉淀、反滲透、電滲析及各種高級氧化技術(shù); 生化法有生物脫氮及種植水生植物等。一般對于低濃度氨氮廢水采用生化處理,其處理費用較低;但對于含有高濃度氨或銨鹽的廢水,往往需要進行物化預(yù)處理脫氮。
1 廢水來源及水質(zhì)水量
天津某公司生產(chǎn)三元層狀氧化鎳錳鈷鋰,其中在過濾工藝后產(chǎn)生高濃度氨氮母液50m3/d,洗滌工藝后產(chǎn)生低濃度氨氮洗滌廢水140 m3/d,無其他生產(chǎn)廢水。設(shè)計進水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表1。
設(shè)計出水水質(zhì)執(zhí)行天津市《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 12/356-2008) 的三級標(biāo)準(zhǔn)。
2 工藝流程
該企業(yè)生產(chǎn)廢水含氨氮濃度高,可生化性差,適合采用物化法處理?紤]到廠內(nèi)有自用燃氣鍋爐制備蒸汽,其洗滌工藝中用到堿液和軟水,因而可降低廢水處理建設(shè)投資和運行成本。工藝流程見圖1。
2. 1 混凝沉淀預(yù)處理
由于生產(chǎn)廢水的排放屬于間歇性排放,混凝沉淀罐采用碳鋼防腐設(shè)備2 座(交替使用) ,單罐有效容積為10 m3。將氫氧化鈉加入含銨鹽的高氨氮廢水中,調(diào)pH 值為11 左右,在過堿條件下進行堿析脫氨。此法屬于堿性化學(xué)沉淀法,在堿性條件下降低重金屬污染物的溶解度,形成氫氧化物沉淀析出,由此重金屬與氨的絡(luò)合形式被打破,使廢水中的銨鹽轉(zhuǎn)化為游離氨和鹽。再投加鐵鹽,形成礬花進行共沉淀,使金屬氫氧化物有效沉淀分離。由于與混凝劑共同使用,混凝形成的礬花絮體對這些離子污染物可以有一定的電荷吸附、表面吸附等去除作用,對污染物的去除效果要優(yōu)于單純的化學(xué)沉淀法。同時向罐內(nèi)通入蒸汽間接加熱廢水,調(diào)節(jié)水溫≥35 ℃,由泵打入蒸氨塔上方。
2. 2 蒸氨處理
工藝參數(shù): 進塔氨水流量為3 m3/h、溫度≥35℃、氨氮濃度為3%、pH 值為11 左右; 進塔蒸汽流量為0.6 m3/h、壓力為0.3 MPa、溫度為150 ℃; 蒸氨塔頂部壓力控制在0.01 MPa、底部壓力控制在0.03 MPa; 塔頂溫度控制在90 ~95 ℃; 分縮器后溫度控制在68 ~75 ℃; 回收氨水濃度>10%、溫度<35 ℃; 塔底采出水氨氮濃度<150 mg/L。
蒸氨原理: 蒸氨工藝依據(jù)蒸發(fā)冷凝原理,利用過熱蒸汽直接加熱,氨水中的氨受熱蒸發(fā)后,再經(jīng)冷凝使氣氨液化。本工程采用徑向側(cè)導(dǎo)垂直篩板蒸氨塔,蒸汽與氨水逆流接觸,依靠氣體動能,將液相破碎成大量小顆粒的液滴,有效縮短了氨分子在液相中的傳遞路徑,大大增加了氣液接觸面積,強化了氣液相界面的快速更新,蒸氨效率高達99.5%。
氨洗原理: 依據(jù)化學(xué)吸收原理,用軟水(初始)或稀氨水吸收氣態(tài)氨生成氨水,并放出大量熱,利用冷卻裝置將熱量移走,使氨水溫度控制在35 ℃。來自蒸氨塔的氨蒸汽經(jīng)塔頂分縮器冷凝后進入噴射器,與來自氨水吸收槽經(jīng)冷卻后的循環(huán)氨水混合吸收,生成濃度>10%的氨水,在吸收槽頂部設(shè)置1 座二次吸收塔,補入系統(tǒng)的軟水由塔頂加入,可進一步減少氨氣排放量。塔頂分縮器和循環(huán)氨水冷卻用水水源來自調(diào)節(jié)池。主要設(shè)備見表2。
2. 3 氨吹脫處理
工藝參數(shù): 進塔氨水流量為10 m3/h、溫度為25℃、氨氮濃度≤300 mg/L、pH 值約為11; 進塔壓縮空氣流量為19 517 m3/h; 塔底采出水氨氮濃度≤35mg/L。吹氨塔尺寸為1 800 mm × 18 000 mm,材質(zhì)為S304,填料高度為6 m。
吹脫法去除氨氮具有效果較好、操作簡便、易于控制等優(yōu)點,是目前常用的物化脫氮技術(shù)。本工程自蒸氨塔底采出水與洗滌廢水在調(diào)節(jié)池內(nèi)混合,利用采出水的溫度將混合水溫預(yù)熱到約25 ℃,因為洗滌廢水pH 值很高,不需額外加堿調(diào)節(jié),因而節(jié)省運行成本。廢水由泵打入吹氨塔,塔內(nèi)設(shè)置填料,以促進空氣和水的充分接觸。廢水從塔的上部淋灑到填料上形成水滴,在填料間隙依次向下滴,同時用風(fēng)機從塔底吹入空氣,使水滴不斷破碎、形成,氣水充分接觸,游離氨從水中逸出,高空排放,氨脫除率達到90%以上。
① pH 的影響。氨氮廢液中存在如下反應(yīng):。提高pH 值破壞電離平衡,使平衡向左移,液體中游離氨濃度增大,推動界面的傳質(zhì)速率,能夠提高廢水中氨氮的吹脫效率。當(dāng)pH 值>11 后,廢水中的氨氮90% 以上為游離氨,再提高pH 值對吹脫效率影響不大。在操作中,選取吹脫氨氮廢水的pH 值為11,以避免因堿的大量加入而增大處理成本。
②溫度的影響。氨氮脫除率隨溫度的升高單調(diào)上升。這是因為一方面溫度提高增大了氨在水中的擴散系數(shù),增加傳質(zhì)系數(shù); 另一方面,在一定壓力下溫度的提高使氨的平衡分壓增加,降低了氨在水中的溶解度,增加了傳質(zhì)推動力。但當(dāng)pH 值達11時,氨氮的離解率高達90%以上,其脫除率受溫度的影響甚微,25℃以后吹脫效率增加緩慢。在操作中選取吹脫溫度為25 ℃,以避免為加熱水溫而消耗電能,增加廢水處理成本。
③布水負荷率。水必須以滴狀下落,如以膜狀下落,則脫氮效果大減。當(dāng)填料高度>6 m時,布水負荷率不宜超過180 m3/(m2·d) ,在國外取值約為60 m3/(m2·d)。水力負荷過大時高效吹脫所需的點滴狀況被破壞,會形成水幕而影響運行效果; 而當(dāng)水力負荷過低時則填料濕潤不夠,會在填料上生成水垢并影響運行效果。此外,水力負荷過小也會增加處理成本,不利于在實際工程中的應(yīng)用。本工程采用吹氨塔塔徑為¢1 800 mm,其布水負荷率為75 m3/(m2·d) 。
④曝氣量的影響。氨吹脫是一個相轉(zhuǎn)移過程,推動力來自空氣中氨的分壓與廢水中氨濃度相當(dāng)?shù)钠胶夥謮褐g的差。在逆流吹脫塔中,對確定的廢水量而言,增大氣體量,傳質(zhì)推動力相應(yīng)增大,有利于氨氮吹脫去除。但氣體流量過大會增大相關(guān)設(shè)備的容積,增加一次性投資,并且操作中容易引發(fā)液泛,增加操作費用。當(dāng)填料高>6 m時氣液比宜在2 200 ~ 2 300 以下,空氣流速上限為1 600m/min。在操作中,選取氣液比為1 950,空氣流速為128 m/min。
⑤吹脫時間的影響。增加水力停留時間可提高吹脫塔對氨氮的去除率,但廢水的pH 值隨著吹脫時間的增加而降低并影響對氨氮的去除效果。本工程采用吹脫時間為90 min。
2. 4 達標(biāo)處理
因為洗滌廢水中仍含有鎳、錳等重金屬離子及其氫氧化態(tài)沉淀物,致使廢水的重金屬離子濃度及SS 等指標(biāo)不達標(biāo),因此脫氨后加設(shè)氣浮+ 多介質(zhì)過濾工藝予以去除,然后調(diào)節(jié)pH 值<9,達標(biāo)排放。系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥經(jīng)板框壓濾機脫水,由于脫水污泥中含有重金屬物質(zhì),因此必須請相關(guān)單位進行處理。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3 結(jié)論
①本工程自2010 年運行以來,出水水質(zhì)均達標(biāo),說明對高濃度氨氮廢水進行蒸氨處理(脫除率>99.5%) 、對低濃度氨氮廢水進行空氣吹脫處理(脫除率>90%) 的兩級脫氨處理方法是可行的。
②廠內(nèi)有自用燃氣鍋爐制備蒸汽,節(jié)省了建設(shè)投資。廢水處理所用蒸汽占其生產(chǎn)工藝所用蒸汽量比例很小,其耗電量可忽略不計。按照外購蒸汽價格為150 元/t 計算,節(jié)省蒸汽費為46 萬元/a。廠內(nèi)洗滌工藝中用到堿液和軟水,節(jié)省了藥劑量,降低了運行成本。
③蒸氨工藝回收10% 氨水回用于生產(chǎn),制備量為15 t/d。按照外購氨水價格為2 000 元/t 計算,節(jié)省購氨水費為900 萬元/a。
④本工程的設(shè)計因地制宜,充分考慮現(xiàn)有資源的合理分配利用,采用氨氮回收利用,實現(xiàn)優(yōu)勢互補,不僅減少排污量,有利于環(huán)保,而且產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟效益。