氣浮-改良活性污泥法處理豆制品加工生產(chǎn)廢水
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-10-19 8:40:08
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
1 工程概況
我國(guó)是豆制品的消費(fèi)大國(guó),每年用于豆制品生產(chǎn)的大豆就需600萬t左右。豆制品生產(chǎn)過程排放大量的廢水,按原料計(jì)算排污系數(shù)約為20m3廢水/t大豆,每年廢水排放量達(dá)1.2億m3。豆制品廢水是一類典型的易生物降解的高濃度有機(jī)廢水,主要來源包括:浸泡大豆的廢水(泡豆水)、壓榨豆腐產(chǎn)生的黃漿水以及生產(chǎn)車間的設(shè)備和地面沖洗廢水等。泡豆水和黃漿水濃度較高,COD可高達(dá)15 000~25 000mg/L,水量占總廢水量的25%~35%;清洗水和其他廢水濃度低,COD約為400mg/L。豆制品廢水中主要含有大分子蛋白、小分子寡糖、有機(jī)酸、色素類物質(zhì)和鹽類等污染物,BOD5/COD一般為0.6~0.7,極易生物降解。
豆制品廢水的處理方法可以分為兩類。一類是厭氧—好氧聯(lián)合處理工藝,包括UASB-SBR、UASB-A/O、UASB-MBR、UASB-接觸氧化、MIC-A2/O等形式,這類工藝處理效果較好、應(yīng)用范圍廣且可以回收沼氣。但厭氧處理水力停留時(shí)間長(zhǎng)、基建投資高、對(duì)運(yùn)行管理要求高、啟動(dòng)及馴化時(shí)間長(zhǎng);高濃度懸浮物進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng)易產(chǎn)生浮渣層,降低設(shè)施容積利用率;廢水易酸化,且水質(zhì)水量波動(dòng)性大,使厭氧系統(tǒng)需要投加大量的堿來保證適合的反應(yīng)條件,同時(shí)厭氧單元運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性也受到限制。另一類是多級(jí)好氧處理工藝,包括多級(jí)接觸氧化法、兩級(jí)SBR工藝、AB法等,這類工藝運(yùn)行管理簡(jiǎn)便、處理效果能得到保證,在中小型豆制品廠有應(yīng)用;但多級(jí)系統(tǒng)的實(shí)施中也增加了基建費(fèi)用、污泥產(chǎn)量有所增加、能耗略高。
北京市某豆制品公司以生產(chǎn)豆腐、豆?jié){為主,日排放廢水量為1 000~2 400m3,主要污染物濃度和設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表1,出水要求達(dá)到北京市《水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB11/307—2005)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)水質(zhì)特點(diǎn)以及簡(jiǎn)化運(yùn)行管理的要求,本項(xiàng)目采用帶生物選擇器的改良活性污泥法為主體處理工藝,同時(shí)通過水力篩聯(lián)合氣浮的強(qiáng)化預(yù)處理手段保證工藝運(yùn)行的穩(wěn)定性。
2 工藝流程及主要設(shè)計(jì)參數(shù)
豆制品生產(chǎn)廢水排放不均勻,水質(zhì)水量波動(dòng)性很大;廢水所含懸浮物、細(xì)顆粒物濃度高,易酸敗變臭,pH 較低,對(duì)預(yù)處理單元、管道設(shè)備易產(chǎn)生不利影響。為此本工程采用以下措施來強(qiáng)化預(yù)處理:粗格柵和水力篩對(duì)廢水中較大的固形物以及豆渣等顆粒物有效去除;調(diào)節(jié)池預(yù)曝氣防止廢水過度酸化和沉渣上;混凝氣浮去除大部分的懸浮物和細(xì)顆粒物。針對(duì)混合廢水平均COD 不高(2 000~3 000mg/L),大部分污染物可通過強(qiáng)化預(yù)處理去除的特點(diǎn),本工程采用改良的活性污泥法作為主體工藝,通過生物選擇器的設(shè)置以及營(yíng)養(yǎng)鹽的合理調(diào)配,實(shí)現(xiàn)廢水連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)處理,既避免了厭氧處理較復(fù)雜的運(yùn)行管理要求、啟動(dòng)馴化時(shí)間長(zhǎng)、較大的堿消耗量以及運(yùn)行不穩(wěn)定易受沖擊等問題,又克服了豆制品廢水好氧處理過程易產(chǎn)生的絲狀菌污泥膨脹的缺點(diǎn)。本工程在生化處理系統(tǒng)后還設(shè)置了后氣浮單元作為備用設(shè)施,在預(yù)處理或生化系統(tǒng)運(yùn)行不正常時(shí)開啟,保證最終出水達(dá)標(biāo)排放。工藝流程見圖1。
(1)絮凝反應(yīng)池。鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效容積33m3,HRT=20min。采用聚氯化鋁和陰離子聚丙烯酰胺混凝劑,在調(diào)節(jié)池提升泵出水管中投加并在折流式配水槽中均勻混合。反應(yīng)池?cái)嚢铏C(jī)變頻控制。聚氯化鋁(PAC)加藥量為150mg/L;陰離子聚丙烯酰胺(PAM)按懸浮物量的0.2%投加。
(2)氣浮池1。鋼混結(jié)構(gòu),2座,采用部分出水回流的溶氣氣浮方式,接觸室上升流速為9mm/s,分離室表面水力負(fù)荷為2m3/(m2·h),總處理能力為120m3/h。
(3)曝氣池。2組,4廊道,鋼混結(jié)構(gòu),總有效容積2 160m3。曝氣池前設(shè)置生物選擇池1座,有效容積43m3;旌弦簼舛萂LSS=4g/L,污泥負(fù)荷為0.21kgBOD5/(kgMLSS·d)。
(4)二沉池。鋼混結(jié)構(gòu)的輻流式沉淀池2座,中心進(jìn)水周邊出水方式運(yùn)行,尺寸為11 m×H 4m,單池有效容積400m3,總有效容積800m3,表面負(fù)荷為0.5m3/(m2·h)。
(5)氣浮池2。采用組合式氣浮機(jī)2臺(tái),碳鋼防腐,單臺(tái)處理能力為50m3/h。投加聚氯化鋁和陰離子聚丙烯酰胺兩種混凝劑。后氣浮單元作為整個(gè)廢水處理工藝最終的保障單元,在預(yù)處理混凝氣浮單元或生化系統(tǒng)運(yùn)行不正常時(shí),適時(shí)開啟,保證出水達(dá)標(biāo)排放。
3 調(diào)試及運(yùn)行
3.1 氣浮系統(tǒng)的調(diào)試運(yùn)行
廢水在廠內(nèi)管道和集水井中已經(jīng)產(chǎn)生了明顯的酸敗發(fā)臭現(xiàn)象,為滿足混凝反應(yīng)的需要,在調(diào)節(jié)池中投加適量的片堿,提高廢水pH 到6.5~7.5。同時(shí)通過調(diào)節(jié)池中空氣攪拌進(jìn)行預(yù)曝氣,防止廢水的進(jìn)一步酸化,減少堿的投加量。實(shí)際運(yùn)行中堿的投加量為30~35mg/L;炷磻(yīng)池中投加PAC 150~250mg/L和PAM 5~8mg/L,變頻控制絮凝攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速為20~30r/min。氣浮系統(tǒng)進(jìn)出水COD變化見圖2。調(diào)試期間進(jìn)水COD平均為3 444mg/L,氣浮出水COD 平均為1 562mg/L,COD 去除率為50.03%。調(diào)試初期由于生產(chǎn)車間升級(jí)改造,造成廢水水質(zhì)波動(dòng)很大,氣浮系統(tǒng)出水水質(zhì)亦隨之波動(dòng)。為此,根據(jù)氣浮池出水的混濁程度和顏色以及進(jìn)水COD適當(dāng)調(diào)整混凝反應(yīng)藥劑投加量,使氣浮出水水質(zhì)較為穩(wěn)定,調(diào)試后期氣浮出水COD 基本維持在1 200mg/L左右,也表明此部分COD主要為溶解態(tài)的有機(jī)物,難以被氣浮系統(tǒng)去除。
3.2 改良活性污泥系統(tǒng)的調(diào)試運(yùn)行
曝氣池中接種北京高碑店污水處理廠機(jī)械脫水后的泥餅(含水率80%)約30t,使曝氣池中的污泥濃度達(dá)到2~3g/L。將氣浮出水加滿曝氣池,首先采用悶曝的方式恢復(fù)污泥的活性。2d后,按設(shè)計(jì)水量的1/4連續(xù)進(jìn)水,即600m3/d,二沉池的污泥回流比為100%;钚晕勰嗟念伾饾u由灰褐色變?yōu)闇\棕色,鏡檢可見少量楯纖蟲和鐘蟲,污泥活性逐漸恢復(fù),出水COD在100~150mg/L。隨后每隔8d提高一次進(jìn)水量,每次提高設(shè)計(jì)進(jìn)水量的1/4。第21d,曝氣池達(dá)到設(shè)計(jì)進(jìn)水負(fù)荷,此后逐漸降低污泥回流比,增加剩余污泥的定時(shí)排放。同時(shí)啟用生物選擇器,將二沉池回流污泥與曝氣池進(jìn)水均引入生物選擇器,采用穿孔管布水器進(jìn)行水下混合,生物選擇器采用缺氧方式運(yùn)行,缺氧條件下活性污泥中的絲狀菌活性得到抑制。由于本項(xiàng)目廢水中磷的含量不高,同時(shí)由于氣浮單元投加聚氯化鋁等混凝劑對(duì)廢水中的磷有一定的去除作用,使得曝氣池中的碳磷比不足以滿足微生物生長(zhǎng)需要,調(diào)試期間向曝氣池中投加適量的磷酸鹽,運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)活性污泥的絮凝性仍不理想,二池沉出水中針狀懸浮污泥較多,曝氣池混合液的污泥指數(shù)在150左右,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),廢水中的氮元素含量較低,曝氣池進(jìn)水的碳氮比約為25∶1,究其原因是生產(chǎn)車間加強(qiáng)了對(duì)大豆蛋白的回收,使廢水中的總氮濃度下降所致。為保證活性污泥系統(tǒng)運(yùn)行正常,將投加的磷酸鹽改為磷酸氫二銨,向廢水中補(bǔ)充氮磷元素。正常運(yùn)行后,活性污泥的沉降性能明顯改善,從未出現(xiàn)絲狀菌污泥膨脹現(xiàn)象,出水COD 平均為53.9mg/L(見圖3)。
本工程實(shí)際運(yùn)行中設(shè)置了在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)進(jìn)出水水量水質(zhì)進(jìn)行實(shí)際監(jiān)測(cè),部分運(yùn)行數(shù)據(jù)見圖4。最終出水水質(zhì)可達(dá)到北京市《水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB11/307—2005)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
本項(xiàng)目占地面積4 950m2,長(zhǎng)110m,寬45m。
工程總投資為400萬元,勞動(dòng)定員8人,裝機(jī)容量160kW,運(yùn)行日均耗電3 126kW·h。單位水量處理費(fèi)用為1.8元/m3,其中電耗成本1.06元/m3,藥劑成本0.38元/m3,人工成本0.36元/m3。
5 工程運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)
(1)調(diào)節(jié)池宜采用空氣攪拌預(yù)曝氣。豆制品廢水極易酸化,在管道、儲(chǔ)水池等處易產(chǎn)生沉降后的污泥成塊上浮,同時(shí)增加后續(xù)處理單元調(diào)節(jié)pH 的堿消耗量。因此在調(diào)節(jié)池中宜采用空氣攪拌的方式,對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)曝氣,可采用的攪拌形式包括穿孔管攪拌、散流式曝氣系統(tǒng)攪拌以及水下攪拌機(jī)。預(yù)曝氣后的廢水在混凝氣浮單元的去除效果良好,氣浮出水的穩(wěn)定性提高。
(2)強(qiáng)化氣浮預(yù)處理單元的處理效果。豆制品廢水預(yù)處理的常見工藝有隔油沉淀、混凝沉淀、混凝氣浮等。沉淀單元的水力停留時(shí)間一般為1~2h,但沉降的污泥在沉淀池內(nèi)的停留時(shí)間較長(zhǎng),特別是在排泥頻率低的情況很容易產(chǎn)生酸化上浮現(xiàn)象,降低了沉淀過程的有效性。因此豆制品廢水這類易生物降解、懸浮物濃度很高的廢水宜采用混凝氣浮工藝進(jìn)行預(yù)處理。廢水在氣浮池內(nèi)停留時(shí)間短,溶氣釋放過程有一定的充氧效果,有利于后續(xù)生化處理。在工藝運(yùn)行中,有必要根據(jù)氣浮出水的混濁度和顏色等表觀特征,結(jié)合進(jìn)水濃度進(jìn)行混凝劑投加量的適當(dāng)調(diào)節(jié),可保證廢水中大部分的懸浮物、膠體物在氣浮單元中去除,降低進(jìn)入生化系統(tǒng)的有機(jī)負(fù)荷。
(3)對(duì)傳統(tǒng)活性污泥法進(jìn)行改良,采用生物選擇器來抑制絲狀菌污泥膨脹。豆制品廢水進(jìn)行好氧處理,易產(chǎn)生污泥膨脹問題,主要原因有兩方面:一是生產(chǎn)廢水水質(zhì)波動(dòng)性大,水量不均衡,容易使進(jìn)入曝氣池中的有機(jī)負(fù)荷過高,局部產(chǎn)生缺氧,使易于獲得溶解氧的絲狀菌增殖;二是曝氣池進(jìn)水中氮磷營(yíng)養(yǎng)元素不平衡,使活性污泥微生物生長(zhǎng)受限,而比表面積大的絲狀菌更易獲得營(yíng)養(yǎng)增殖迅速。一般認(rèn)為豆制品廢水中總氮濃度較高,總磷并不缺乏,但本項(xiàng)目由于生產(chǎn)強(qiáng)化了蛋白回收使進(jìn)水氮磷濃度不高,而且在混凝反應(yīng)中聚氯化鋁有一定的除磷作用,使得進(jìn)入曝氣池中廢水的BOD5∶N∶P=100∶4.5∶0.6。因此解決活性污泥膨脹的問題首先需要從進(jìn)水水質(zhì)方面進(jìn)行,在提高預(yù)處理去除效果的同時(shí),在曝氣池中投加磷酸氫二銨,補(bǔ)充微生物生長(zhǎng)所需的營(yíng)養(yǎng)元素。另外在工藝設(shè)計(jì)運(yùn)行方面,通過好氧池前設(shè)置生物選擇器,使回流污泥在缺氧好氧交替的狀態(tài)下運(yùn)行,有助于抑制絲狀菌的生長(zhǎng)。
(4)污泥處理系統(tǒng)需要合理設(shè)計(jì)、可靠運(yùn)行。氣浮浮渣中含很多小氣泡,不易沉降,降低了重力污泥濃縮池的效果,適宜采用機(jī)械濃縮的方式。與剩余污泥混合后進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間重力濃縮,很容易產(chǎn)生沉降后的污泥產(chǎn)氣上浮。因此本工程中將原設(shè)計(jì)的污泥濃縮池改為儲(chǔ)泥池,縮短污泥停留時(shí)間至2~4h,利用帶式濃縮脫水機(jī)完成濃縮脫水的過程。工藝運(yùn)行中取得了較好的效果。另外由于污泥中含有大量的氣浮浮渣,污泥比阻較大,脫水性能較差,因此需要選擇聚合度較高的陽離子聚丙烯酰胺作為脫水絮凝劑;脫水機(jī)上下濾帶的張力應(yīng)選用較低數(shù)值,防止產(chǎn)生嚴(yán)重跑泥現(xiàn)象;脫水機(jī)的濾帶清洗要徹底,應(yīng)保證沖洗水壓在0.6MPa左右。脫水后的污泥含水率略高(80%~85%),有機(jī)物含量高,需要有妥善的處置方式,可考慮用做農(nóng)肥或土壤改良劑。
具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。6 結(jié)論
(1)采用氣浮—改良活性污泥工藝處理豆制品廢水,效果穩(wěn)定,維護(hù)管理較為簡(jiǎn)便,運(yùn)行的安全性提高,生化出水COD平均為53.9mg/L,各項(xiàng)指標(biāo)可以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(2)預(yù)處理單元的選擇及運(yùn)行效果對(duì)于豆制品廢水的達(dá)標(biāo)處理有非常重要的作用,正常運(yùn)行時(shí)氣浮系統(tǒng)的COD去除率在50%以上,有助于降低生化處理系統(tǒng)的負(fù)荷。調(diào)節(jié)池采用空氣攪拌進(jìn)行預(yù)曝氣,可以降低中和所需堿量,提高氣浮處理效果。
(3)生物選擇器的設(shè)置,使回流污泥在缺氧、好氧條件下交替,可有效抑制絲狀菌的生長(zhǎng)。工藝運(yùn)行中應(yīng)保證生化系統(tǒng)進(jìn)水營(yíng)養(yǎng)元素的合理調(diào)配,適時(shí)的補(bǔ)充氮磷元素,促進(jìn)菌膠團(tuán)微生物生長(zhǎng),是解決污泥膨脹問題的關(guān)鍵之一。