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豆制品廢水處理方案

 一、工程概況
豆制品是我國城鄉(xiāng)人民重要的蛋白質(zhì)食品之一,除豆乳、豆粉等少數(shù)現(xiàn)代大豆制品外我國的豆制品主要是傳統(tǒng)豆制品,如豆腐、腐乳、豆豉、腐竹等。豆制品加工根據(jù)機(jī)械化程度不同,廢水排放量一般為30~50m3/t大豆。安徽某豆制品廠是一家以生產(chǎn)豆干為主的食品廠,大豆加工能力為65t/d左右,廢水產(chǎn)量為2000m3/d。廢水主要來源于生產(chǎn)過程中黃豆清洗浸泡產(chǎn)生的泡豆水以及磨漿產(chǎn)生的黃漿水。根據(jù)環(huán)保要求,出水水質(zhì)須達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)水水質(zhì)及出水標(biāo)準(zhǔn)見表1。

 
表1設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)

二、工藝流程
廢水首先經(jīng)過格柵,較大的豆渣等雜質(zhì)被攔截,防止提升泵、管道、閥門的堵塞。廢水由格柵井進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行溫度和pH值的調(diào)節(jié)。廢水在調(diào)節(jié)池中由蒸汽加熱到適宜溫度后由提升泵輸送到IC反應(yīng)器進(jìn)行厭氧處理,廢水中大部分有機(jī)物在IC反應(yīng)器中被去除。隨后IC反應(yīng)器出水進(jìn)入污泥選擇器(SST),同時(shí)SST中的泥水由提升泵再打入IC反應(yīng)器中,從而回收隨IC反應(yīng)器出水流失的顆粒污泥。SST的出水進(jìn)入氧化溝完成有機(jī)物的好氧去除,氧化溝出水經(jīng)二沉池泥水分離后達(dá)標(biāo)排放。IC反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣進(jìn)行有效收集,用于加熱調(diào)節(jié)池內(nèi)的廢水和廠內(nèi)其他設(shè)備使用。

 
圖1廢水處理工藝流程

三、主要處理單元及設(shè)計(jì)參數(shù)
①格柵池。采用機(jī)械細(xì)格柵,格柵寬為0.5m,柵條間距為4mm。格柵的水下部分為不銹鋼材質(zhì),定期刮渣、外運(yùn)。格柵池設(shè)計(jì)尺寸為4m×0.7m×3.5m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
②調(diào)節(jié)池。設(shè)計(jì)停留時(shí)間為12h,總?cè)莘e為1000m3,設(shè)計(jì)尺寸為20m×10m×5m,鋼混結(jié)構(gòu),共分8格,全地下式。設(shè)提升泵2臺(1用1備),流量為60m3/h,揚(yáng)程為280kPa,調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有潛水?dāng)嚢杵骱驼羝,用于廢水的充分混合和加熱。
③IC厭氧塔??cè)莘e為1400m3,設(shè)計(jì)尺寸為Ф10m×18m,材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)壁防腐。在中溫(34~36℃)條件下水力停留時(shí)間為17h,容積負(fù)荷為5.7kgCOD/(m3·d),COD去除率達(dá)到92%,實(shí)際沼氣產(chǎn)量可達(dá)2800~3100m3/d。IC反應(yīng)器下設(shè)水封箱一臺,碳鋼材質(zhì),設(shè)計(jì)尺寸為Ф1m×1.5m,用于保證IC集氣罩內(nèi)的正常氣壓。
④SST??cè)莘e為290m3,設(shè)計(jì)尺寸為Ф6m×10m,材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)壁防腐,具有調(diào)節(jié)IC反應(yīng)器進(jìn)水水質(zhì)和顆粒污泥回流的作用。設(shè)提升泵2臺(1用1備),量為60m3/h,揚(yáng)程為280kPa。
⑤氧化溝。共2座,單座設(shè)計(jì)尺寸為25m×10m×5m,容積為1250m3,磚混結(jié)構(gòu),半地下式。設(shè)計(jì)停留時(shí)間為24h,溝內(nèi)設(shè)有4臺功率為1.5kW、葉片直徑為1.8m的推流器,用于溝內(nèi)廢水的推流和混合。供氧系統(tǒng)采用羅茨風(fēng)機(jī)(2用1備),風(fēng)量為15m3/min,風(fēng)壓為50kPa。曝氣采用穿孔管,以一次投資為主,減少運(yùn)行期間的檢修費(fèi)用。
⑥二沉池。設(shè)計(jì)沉淀時(shí)間為5h,總?cè)莘e為400m3,設(shè)計(jì)尺寸:16m×5m×5m,鋼混結(jié)構(gòu),半地下式。

四、調(diào)試和運(yùn)行
4.1IC反應(yīng)器的調(diào)試
4.1.1IC反應(yīng)器的啟動(dòng)
IC反應(yīng)器運(yùn)行60d后,進(jìn)水量達(dá)到2000m3/d,進(jìn)水COD濃度為3500~4000mg/L左右,容積負(fù)荷為5~5.7kgCOD/(m3·d),達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行。穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)期,COD去除率達(dá)到92%,VFA一直維持在3mmol/L以下,產(chǎn)氣豐富。穩(wěn)定期一段時(shí)間內(nèi)的COD去除情況如圖2所示。

4.1.2IC反應(yīng)器的穩(wěn)定運(yùn)行
IC反應(yīng)器運(yùn)行60d后,進(jìn)水量達(dá)到2000m3/d,進(jìn)水COD濃度為3500~4000mg/L左右,容積負(fù)荷為5~5.7kgCOD/(m3·d),達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行。穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)期,COD去除率達(dá)到92%,VFA一直維持在3mmol/L以下,產(chǎn)氣豐富。穩(wěn)定期一段時(shí)間內(nèi)的COD去除情況如圖2所示。
 

圖1廢水處理工藝流程
圖2穩(wěn)定期的進(jìn)、出水COD及COD去除率
4.2氧化溝的調(diào)試
利用當(dāng)?shù)匚鬯畯S脫水污泥作為接種污泥,將SST出水引入氧化溝內(nèi),先采用間歇悶曝方式,悶曝22h,沉淀2h,排掉20%~30%的上清液,再進(jìn)等量的新鮮廢水,繼續(xù)悶曝培養(yǎng)。隨著培養(yǎng)的進(jìn)行,逐步縮短悶曝時(shí)間,加大換水量。在悶曝的第4天,觀察到污泥質(zhì)量明顯改善,鏡檢結(jié)果表明,污泥顏色較淺,菌膠團(tuán)密實(shí),出現(xiàn)少量輪蟲、鐘蟲且活性較好,此時(shí)MLSS為1400mg/L,SV30=10%。污泥活性較好,進(jìn)一步采用連續(xù)動(dòng)態(tài)培養(yǎng)并逐步增加進(jìn)水量。經(jīng)過半個(gè)月的培養(yǎng),氧化溝內(nèi)MLSS達(dá)到3000mg/L,SVI=105mL/g。鏡檢發(fā)現(xiàn)菌膠團(tuán)大且密實(shí),鐘蟲、累枝蟲大量出現(xiàn)。出水清澈,COD濃度維持在30~70mg/L,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到GB8978—1996的一級排放標(biāo)準(zhǔn),表明活性污泥已培養(yǎng)成熟,氧化溝啟動(dòng)成功。該工程已于2010年7月通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門驗(yàn)收,至今處在正常運(yùn)行中。出水水質(zhì)如表2所示。
表2正常運(yùn)行期間的出水水質(zhì)

五、工程效益分析
5.1運(yùn)行費(fèi)用
污水處理系統(tǒng)24h運(yùn)行,每天三班,每班1人,共需配備專職人員3人,兼職化驗(yàn)與操作。正常運(yùn)行費(fèi)用包括電費(fèi)、人工費(fèi)以及藥劑費(fèi),用電設(shè)備為格柵、水泵和風(fēng)機(jī),電費(fèi)為0.5元/m3,人工費(fèi)為0.08元/m3,藥劑費(fèi)(主要為石灰)為0.3元/m3,總運(yùn)行費(fèi)用為0.88元/m3。
5.2沼氣利用的經(jīng)濟(jì)效益
穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),IC反應(yīng)器實(shí)際沼氣產(chǎn)量為2800~3100m3/d,用于廢水加熱和廠內(nèi)食堂爐灶。沼氣中甲烷含量達(dá)67%,沼氣熱值可達(dá)到27MJ/m3以上,而標(biāo)準(zhǔn)煤熱值為29.3MJ/kg,可見本系統(tǒng)產(chǎn)生的1m3沼氣和1kg標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值差不多。由此估算,按市場價(jià)煤為700元/t計(jì)算,則由于產(chǎn)生沼氣而節(jié)約的燃煤資金超過2100元/d,具有較大的經(jīng)濟(jì)效益。

六、結(jié)論
①采用IC反應(yīng)器/氧化溝工藝處理豆制品廢水,處理效果穩(wěn)定可靠,最終出水COD為50mg/L左右,達(dá)到一級排放標(biāo)準(zhǔn)。
②當(dāng)IC反應(yīng)器進(jìn)水COD濃度維持在4000mg/L左右時(shí),反應(yīng)器滿負(fù)荷運(yùn)行,COD去除率>91%,出水COD濃度<350mg/L,大大減輕了后續(xù)氧化溝的處理負(fù)荷。
③系統(tǒng)運(yùn)行操作簡便,每班只需一人管理,運(yùn)行費(fèi)用低。同時(shí),厭氧產(chǎn)沼氣量達(dá)2800~3100m3/d,沼氣被有效利用,節(jié)約了煤炭資源,具有較大的經(jīng)濟(jì)效益。

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