雙河油田于1977年開發(fā)至今,經歷了三十年的開發(fā),已經形成注水和注聚開發(fā)模式,污水中硫化物的含量逐年上升,八十年代0-5mg/L九十年代初期5-15mg/L,進入2005年后污水中硫化物上升至30-60mg/L,同時生產管線腐蝕穿孔加劇,由于油水井管柱結垢腐蝕作業(yè)井次激增。含硫高逐漸成為污水處理中的難點,影響油田的開發(fā),河南油田逐漸形成了空氣曝氧除硫技術為主的除硫方式。雙河油田脫硫塔運行一年來,催化氧化脫硫效果明顯,脫硫后污水含硫0-3mg/L,但也存在注水罐出口含氧高達0.2-0.3mg/L,從而導致導致后端管線腐蝕加劇,需要找出影響硫氧共存的主要原因,為下步的治理提供基礎數據。
一、污水中硫化物的來源及危害
(1)硫化物來源
1、地層中含硫礦物的溶出
雙河油田江河區(qū)地層中發(fā)現含硫鐵礦物(H12-11,深度1920m-2010.02m,對應開采層位Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ)。這3個開采層位有硫化物產生,表現為以腐蝕為主。另外,通過對酸化作業(yè)的統(tǒng)計,發(fā)現酸化作業(yè)集中在Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ層,這也是這些開采層位井發(fā)生腐蝕的原因之一。
2、細菌的作用產生
硫酸鹽還原菌(SRB)-是一種在厭氧條件下使硫酸鹽還原成硫化物而以有機物為營養(yǎng)的細菌。SRB的生長溫度在1-90℃,在油田中最適宜的生長溫度范圍為20-40℃,其生長PH值在5.5-9.0之間,最適宜PH值7.0-7.5之間。隨著污水中的有機物質的增多,細菌繁殖速度增大,細菌數量增多。
(2)硫化物在油田生產中的危害
1、管道結垢
在無氧的條件下,金屬腐蝕的陰極反應是氫離子的還原,但氫經過活化電位高,陰極上被一層氫原子覆蓋,這種環(huán)境一般對陰極去極化是不利的。但由于硫酸還原菌的存在,將氫原子消耗掉,使去極化反應得以順利進行,加速了腐蝕的進程,并將硫酸鹽中的高價硫還原成二價硫,二價硫和管線中的二價鐵形成硫化亞鐵垢。
2、管道腐蝕
含油污水中的硫化物以H2S、HS-、SO2-4、S2-及酸可溶性金屬硫化物、未電離硫化物形式存在。SO2-4和S都能在SRB的作用下還原成S2-。水中的S2-比CL-對鑄鐵、鋼鐵具有更強的腐蝕性,在鋼鐵表面形成局部腐蝕或坑蝕,最終使管線穿孔,破壞污水管線和污水設備。
二、脫硫技術介紹
(1)氧化除硫
在污水中加入氧化型藥劑或通入氧化型氣體,將污水中的低價硫氧化成高價硫,使硫不在有腐蝕性和其他危害。
(2)氣提除硫
氣體可為氮氣或空氣,隨著氣體的通入和排出,硫化氫隨著氣體逸出,化學平衡(1)向右移動,污水中硫離子逐漸減少。另外空氣中的氧氣和硫發(fā)生氧化作用生成硫酸鹽。
(3)微生物除硫
以美國IUT公司的MW2000-S生物化學產品為例,該產品通過直接去除硫化物的辦法,在消除硫化物的同時,切斷硫酸鹽還原菌的生存環(huán)境和條件來降低SRB,使之在油藏和地面水處理設備中的數量會得到大大地減少。這種產品在2-3年之內會去除地表水和油藏深處的SRB和硫化氫物質,這種作用是永遠的。
(4)化學藥劑沉降除硫
化學除硫的主要原理為污水中的S2-和藥劑中二價鐵或二價鋅形成微小顆粒,利用凈水絮凝劑將顆粒撲捉沉降去除。復合絮凝除硫劑的配制,除硫劑:采用硫酸亞鐵為主劑,分別與高分子聚合物,氯化鋅復合;助凝劑:陽離子聚丙烯酰胺,除硫劑加量在800mg/L的情況下,復合絮凝劑400mg/L時,處理后的回注水水質達到最佳,除硫率達80%。
(5)催化氧化除硫
河南油田研究部門在江河聯合站在現場進行小試,利用空氣氧化法除硫,同時做了氮氣氣體除硫,主要針對空氣催化氧化法進行深入的研究,得出空氣催化氧化除硫的運行參數。
1、最佳水氣比的確定
水氣比是決定催化氧化除硫的關鍵性數據之一,催化氧化除硫水氣比確定試驗中,氣水比為1:1時,隨著裝置運行時間的延長,水中硫化物含量上升較快,對控制硫化物含量不利;氣水比為2:1、3:1、4:1時處理效果接近,運行5天還能保證污水中硫化物不超過1mg/L,從經濟角度出發(fā)確定氣水比2:1為催化氧化最佳水氣比。
2、催化劑的處理能力
催化劑處理能力是指在達到預定的技術指標的前提下,單位重量催化劑每小時處理污水量。這一技術指標決定在污水處理量一定的情況下催化劑的用量,對工程投資和處理成本具有決定性作用。該項研究以小試試驗裝置每小時處理量來衡量,處理量分別為6m3/h、4m3/h、3m3/h試驗,處理量為6m3/h、4m3/h時,隨著裝置運行時間的延長,水中硫化物含量上升較快,對控制硫化物含量不利;處理量為3m3/h時,運行5天還能保證污水中硫化物的含量不超過1mg/L,效果較好,達到預期效果,根據裝置中裝填催化劑為450Kg計算,按照處理量為3m3/h,每噸催化劑每小時處理污水6.6m3。
3、催化劑再生反洗周期
催化劑的反洗再生能力決定催化劑的使用周期,對催化氧化除硫的成本用著非常重要的作用,催化劑的反洗再生周期決定現場應用的可操作性,對生產意義重大。
原始催化劑與3次反洗再生后的使用效果相比略優(yōu),隨著使用時間的延長、反洗再生次數增多,催化劑在使用7個月后仍能保持良好的處理效果。根據上述試驗暫定催化劑的有效使用期為1年。
無論是新鮮催化劑還是經過反洗再生后的催化劑,在運行56天內,在設定的處理條件下均可達到:處理后污水含硫在1mg/L以下,可以得出催化劑的反洗周期為5天。
三、硫氧共存實驗研究
(1)運行現狀
雙河油田開發(fā)已進入高含水后期,在無效回灌水量飽和及外排水量要求日益嚴格的情況下,為解決多余污水出路問題,由中石化集團公司投資實施的污水深度處理工程投產,脫硫塔運行一年來,催化氧化脫硫效果明顯,但由于目前部分脫硫塔處于檢修階段,注水罐水質由V脫硫水:V未脫硫水=1:2的混合水組成。注水罐出口DO含量高,導致后端管線腐蝕嚴重。
(2)實驗過程及分析
1、實驗目的
(1)試驗不同氣水比條件下含聚污水S2-/DO的關系;
(2)比較不同聚合物濃度下S2-/DO隨時間的變化情況,求證聚合物是否對S2-/DO共存產生影響。
2、實驗方法
由于油田污水具有性質變化快、受環(huán)境影響大等特點,開展室內試驗具有一定的難度。所以直接進行現場模擬試驗。實驗裝置為試驗桶,通過空氣壓縮機向罐內提供空氣進行曝氣。實驗水樣采自三相分離器脫出水及二級過濾罐出口水。按照不同氣水比對水樣曝氣,進行S2-、DO含量測定。水樣中S2-采用碘量法測定,DO采用快速測氧管法測定。
3、實驗原理
曝氣除硫技術不僅具有氮氣氣提除硫的氣提作用,而且由于空氣中含有具有氧化性的氧,同時兼具氧化除硫的作用;驹砣缦:
主要產物硫酸根和硫代硫酸根。部分硫代硫酸鹽又進一步氧化,生成硫酸鹽,從而去除S2-。
四、結術語
(1)氣水比(曝氣強度)、曝氣時間及停留時間是決定出水水質的關鍵因素。小于最佳氣水比,S2-/DO共存,污水中含有部分硫化物,含氧較低。大于最佳氣水比,S2-/DO不共存,污水中無硫化物,含氧較高;在實際運行中要控制氣水比在最佳比例下運行,根據對污水的不同要求,上下略微調整。
(2)試驗罐體積大小對污水中S2-/DO的混合均勻度及停留時間起到重要的影響,在實際運行中要對注水罐的進出水口位置優(yōu)化,防止隨進隨出,保證一定停留時間。(來源:河南油田采油一廠集輸大隊)