卷管及碟管式膜如何應(yīng)用在制藥廢水分鹽零排中
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2018-4-22 6:20:42
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
1前沿
近年來,隨著制藥行業(yè)的快速發(fā)展,我國醫(yī)藥企業(yè)越來越多,制藥廢水排放量占工業(yè)廢水排放量的2%。由于制藥廢水具有化學(xué)需氧量(CODCr)高,氨氮含量高,鹽度大,以及毒性大,難生物降解等特性,是公認(rèn)的嚴(yán)重環(huán)境污染源之一。常規(guī)的制藥廢水處理方法如物化法、生物法等,雖然有一定的處理效果,但是隨著環(huán)境保護力度的加大,這些處理工藝已無法滿足排放及回用要求。在水資源日益匱乏的今天,若能找到適當(dāng)?shù)姆椒▽χ扑帍U水進(jìn)行回收利用綜合處理,將是協(xié)調(diào)制藥工業(yè)發(fā)展與水環(huán)境的最有效途徑之一。
膜分離技術(shù)不僅能有效分離廢水中的污染物,回收寶貴的水資源及一些有用的物質(zhì),還具有節(jié)能、安全,設(shè)備簡單和操作方便等優(yōu)點,在制藥廢水回收利用和零排放處理中得到了人們的廣泛關(guān)注。目前,研究最多的主要為常規(guī)的卷式納濾[9]和反滲透膜技術(shù)對制藥廢水進(jìn)行深度處理及回用,通常需要采用一系列的預(yù)處理工藝為膜系統(tǒng)的運行創(chuàng)造條件,否則極易造成膜污染,影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。卷管式及碟管式特種膜分離技術(shù),以抗污染性能優(yōu)越和濃縮倍率高為特點,將其應(yīng)用到制藥廢水回用和零排放處理中,能較好的解決膜污堵問題并最大程度的回收水資源,同時碟管式納濾(DTNF)技術(shù)可將廢水中低價與高價鹽離子進(jìn)行有效分離,與蒸發(fā)結(jié)晶工藝相結(jié)合可實現(xiàn)制藥廢水濃縮減量及分鹽資源化利用的綜合處理。
2項目情況介紹
2.1項目現(xiàn)狀
某藥廠污水處理系統(tǒng)原生化出水直接進(jìn)入MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng),由于廢水中的化學(xué)需氧量(CODCr)、懸浮物(SS)及硬度離子含量均較高,使得MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)需要頻繁清洗,導(dǎo)致整套MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)處理能力僅為設(shè)計能力的80%,產(chǎn)水量短缺,無法滿足生產(chǎn)回用水水量要求,嚴(yán)重制約了藥廠的長期發(fā)展,現(xiàn)亟需對廠區(qū)生化出水深度處理系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。
2.2進(jìn)出水水質(zhì)情況
通過查閱該項目環(huán)評文件,分析歷年的水質(zhì)檢測數(shù)據(jù),并考慮到藥廠今后的發(fā)展,本項目設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)如表1所示。
表1設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)
處理后的產(chǎn)水需滿足企業(yè)生產(chǎn)回用水水質(zhì)要求,如表2所示。
表2設(shè)計回用水水質(zhì)
2.3工藝選擇
項目原水化學(xué)需氧量(CODCr)含量為1000mg/L,溶解性總固體(TDS)含量高達(dá)10000mg/L,若不對CODCr進(jìn)一步去除,傳統(tǒng)的卷式膜技術(shù)無法對其進(jìn)行回用處理,因此本項目擬采用抗污染性能較強的卷管式膜技術(shù)對來水進(jìn)行濃縮減量和回用處理。卷管式膜系統(tǒng)的濃縮液擬采用碟管式納濾膜(DTNF)+碟管式反滲透膜(DTRO)技術(shù)進(jìn)行分鹽濃縮深度處理,結(jié)合原MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng),最終實現(xiàn)制藥廢水回收利用及分鹽零排放處理。
3中試試驗
為了驗證工藝的可行性,并為后續(xù)設(shè)計工作提供參考數(shù)據(jù),本項目開展了長達(dá)半年的中試試驗。
3.1試驗工藝流程
本次中試試驗擬定的工藝流程如圖1所示,分為中水回用和濃縮液分鹽兩個工藝段。受現(xiàn)場條件制約,試驗主要包括一級DTL-RO、濃水DTL-RO、軟化除硬除硅、DTNF和DTRO五個部分,以生化出水和MVR母液為處理對象,通過連續(xù)試驗的方法考察了各階段膜系統(tǒng)設(shè)備的運行情況和處理效果。
圖1中試工藝流程(C:濃縮液,P:透過液;a:中水回用段,b:濃縮液分鹽段)
3.2試驗運行狀況分析
3.2.1中水回用工藝段
中水回用工藝段試驗采用一級DTL-RO和濃水DTL-RO兩套膜系統(tǒng)設(shè)備對來水進(jìn)行濃縮回用處理,輔以化學(xué)軟化除硬工藝,運行半年以來,一級DTL-RO系統(tǒng)水回收率穩(wěn)定在75%,濃水DTL-RO系統(tǒng)水回收率穩(wěn)定在63.5%,整套系統(tǒng)的水回收率高達(dá)90%。各試驗段水質(zhì)情況如表3所示,盡管來水水質(zhì)有一定的波動性,CODCr和TDS分別在730~950mg/L與6520~7855mg/L范圍內(nèi)波動,但DTL-RO膜對CODCr、TDS、Cl-、SO42-、氨氮等截留性能均比較穩(wěn)定。經(jīng)計算DTL-RO膜對CODCr、TDS、Cl-、SO42-的截留率均在95%以上,對氨氮的截留率也基本穩(wěn)定在90%左右,DTL-RO系統(tǒng)的混合產(chǎn)水水質(zhì)略低于企業(yè)生產(chǎn)回用水的要求,但是按截留率95%推測,采用傳統(tǒng)卷式反滲透工藝對DTL-RO混合產(chǎn)水進(jìn)行處理,透過液品質(zhì)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于企業(yè)生產(chǎn)回用水水質(zhì)要求。
表3中水回用工藝段水質(zhì)情況
3.2.2濃縮液分鹽工藝段
濃縮液分鹽工藝段試驗以中水回用工藝段的濃縮液與原MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的母液的混合水為原水,兩者各占50%,采用碟管式納濾和碟管式反滲透兩套膜系統(tǒng)設(shè)備對來水進(jìn)行分鹽濃縮處理,輔以除懸浮物(SS)、化學(xué)軟化除硬除硅工藝。DTNF設(shè)備進(jìn)水CODCr較高,最高能達(dá)到12000mg/L,但DTNF設(shè)備半年以來運行比較穩(wěn)定,系統(tǒng)水回收率控制在70%左右,抗對污染物沖擊負(fù)荷性能優(yōu)越。經(jīng)計算DTNF膜對SO42-的截留率高達(dá)98%,對CODCr的截留率也高達(dá)85%以上,對Cl-發(fā)生了負(fù)截留的現(xiàn)象,進(jìn)而使得納濾透過液成為以氯化鈉為主的鹽溶液,納濾濃縮液成為以硫酸鈉為主的鹽溶液。
為提高系統(tǒng)水回收率,降低后續(xù)高能耗的MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的處理規(guī)模,DTNF透過液又采用DTRO設(shè)備進(jìn)行進(jìn)一步濃縮減量化處理,DTRO設(shè)備水回收率在70%左右,DTRO濃縮液TDS含量最高可達(dá)到124530mg/L,大大提高了后續(xù)MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的進(jìn)料濃度,此外,DTRO膜對CODCr、TDS、Cl-、SO42-、氨氮等截留率均較高,根據(jù)截留率推斷,DTRO透過液與前端回用水工藝段的混合透過液一并采用傳統(tǒng)卷式反滲透工藝進(jìn)一步處理后即可滿足企業(yè)生產(chǎn)回用水水質(zhì)要求。
表4分鹽工藝段水質(zhì)情況
注:DTNF透過液即DTRO進(jìn)水。
3.3試驗結(jié)論
(1)采用卷管式反滲透膜(DTL-RO)+碟管式反滲透膜(DTRO)+碟管式納濾膜(DTNF)+蒸發(fā)結(jié)晶組合工藝對某藥廠經(jīng)生化處理后的制藥廢水進(jìn)行深度處理,輔以化學(xué)軟化除硬除硅工藝,可以實現(xiàn)制藥廢水分鹽零排放的處理。
(2)藥廠經(jīng)生化處理后的制藥廢水CODCr含量較高且波動性較大,中試試驗所選卷管式和碟管式膜設(shè)備具有很好的抗污染性能,能承受較高的污染物沖擊。
(3)中水回用工藝段采用一級DTL-RO和濃水DTL-RO兩段濃縮工藝,在原水TDS含量高達(dá)6520~7855mg/L的情況下,系統(tǒng)總水回收率可以達(dá)到90%。
(4)分鹽工藝段選用的DTNF設(shè)備,在TDS和CODCr含量均較高的情況下,仍具有較好的分鹽效果,DTNF膜對SO42-的截留率高達(dá)98%,對Cl-呈現(xiàn)負(fù)截留。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
(5)鑒于企業(yè)生產(chǎn)回用水水質(zhì)要求比較嚴(yán)格,中水回用工藝段混合透過液和分鹽工藝段DTRO透過液需采用傳統(tǒng)卷式反滲透膜系統(tǒng)進(jìn)一步處理。
(6)考慮到企業(yè)后續(xù)發(fā)展,對結(jié)晶鹽品質(zhì)要求的提升,DTNF進(jìn)水需考慮采用高級氧化等工藝對CODCr進(jìn)行去除。
4項目進(jìn)展情況
該項目自2017年6月開始設(shè)計施工,參考前期中試試驗情況,本項目對工藝路線做了優(yōu)化調(diào)整,如圖2所示。該生化出水經(jīng)過濾后,去除水中的懸浮物(SS),進(jìn)入一級DTL-RO系統(tǒng),進(jìn)行一段濃縮減量,一級DTL-RO的縮液經(jīng)過化學(xué)軟化和過濾后,進(jìn)入濃水DTL-RO系統(tǒng)進(jìn)行二段濃縮減量處理,一級DTL-RO的透過液和濃水DTL-RO的透過液混合后進(jìn)入二級卷式RO系統(tǒng)進(jìn)行深度脫鹽及去除有機物,以達(dá)到企業(yè)生產(chǎn)回用水水質(zhì)要求。
濃水DTL-RO的濃縮液經(jīng)化學(xué)軟化和高級氧化后進(jìn)入DTNF系統(tǒng)進(jìn)行分鹽,DTNF的濃縮液進(jìn)入二價鹽蒸發(fā)結(jié)晶裝置,DTNF的透過液經(jīng)由DTRO系統(tǒng)再次濃縮減量后進(jìn)入一價鹽蒸發(fā)結(jié)晶裝置進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶。
圖2設(shè)計工藝流程(C:濃縮液,P:透過液)
本項目設(shè)計進(jìn)水量12000m3/d,分為中水回用和分鹽結(jié)晶兩個工藝段,其中中水回用工藝段主要由一級DTL-RO設(shè)備、濃水DTL-RO設(shè)備和卷式RO設(shè)備組成,由于系統(tǒng)水回收率高達(dá)90%,所以需要輔以必要的化學(xué)軟化除硬工藝;分鹽結(jié)晶工藝段設(shè)計進(jìn)水量為2400m3/d,主要包括DTNF設(shè)備、DTRO設(shè)備和MVR蒸發(fā)結(jié)晶設(shè)備,同樣輔以必要的化學(xué)軟化除硬及高級氧化除CODCr工藝。目前該項目處于調(diào)試階段,預(yù)計2018年年中全部調(diào)試完畢投入運行。(來源:谷騰環(huán)保網(wǎng) 作者:饒斌,張立娜,曾小雅)