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電脫鹽反沖洗水治理

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2018-4-8 15:35:22

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  由于常減壓裝置電脫鹽反沖洗水含有大量油渣,不能直接進(jìn)入污水處理廠污水處理系統(tǒng)。因此,電脫鹽罐反沖洗時(shí),反沖洗水先進(jìn)入煉油區(qū)污水系統(tǒng),然后污水處理廠要將煉油區(qū)所有污水改進(jìn)緩沖池。電脫鹽罐每次反沖洗用時(shí)3小時(shí)左右,反沖洗完畢后,煉油區(qū)污水需要額外的2小時(shí)置換系統(tǒng),然后才能改進(jìn)污水處理系統(tǒng)。反沖洗水流量約60t/h,而煉油區(qū)污水流量約1000t/h,即電脫鹽罐每次反沖洗,需要近5000噸的污水改進(jìn)緩沖池。由于污水處理廠緩沖池是事故備用池,不可能長(zhǎng)時(shí)間用于儲(chǔ)存電脫鹽反沖洗水,因此,經(jīng)公司協(xié)調(diào),每套常減壓裝置電脫鹽罐每月反沖洗一次,反沖洗頻次過低影響了電脫鹽的運(yùn)行工況。

  1建立反沖洗處理系統(tǒng):12單元停工后,3具電脫鹽罐停用閑置。而這3具電脫鹽罐容積均達(dá)170m3,加以利用可解決反沖洗水沖擊污水處理廠的難題。2015年11月,車間將3具電脫鹽罐內(nèi)部構(gòu)件拆除,改造為反沖洗水處理罐,布置管線并增加儀表、機(jī)泵等設(shè)備,建立了電脫鹽反沖洗水處理系統(tǒng),并于2015年年底投用,主要用于處理兩套常減壓裝置的電脫鹽反沖洗水。3具反沖洗水處理罐與原有的3具油水分離罐均采用并聯(lián)方式,電脫鹽反沖洗水加注清油劑后進(jìn)入反沖洗水處理罐,靜置、沉降,合格的污水排入工業(yè)污水系統(tǒng)井。脫水后的廢油渣通過泵輸送至原有的油渣分離罐V-102,進(jìn)一步分離油、渣。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  2效果:電脫鹽反沖洗水處理系統(tǒng)建立之后,反沖洗水經(jīng)過處理,排放的污水完全能夠達(dá)到環(huán)保指標(biāo)要求,可滿足兩套常減壓裝置每周各至少反沖洗一次的需要,減輕了污水處理廠的環(huán)保壓力。電脫鹽罐反沖洗頻次增加后,脫鹽效果明顯增加。可以看出,通過電脫鹽罐反沖洗的頻次從每月一次提高至每周一次后,500萬(wàn)脫后含鹽下降了6.59%,550萬(wàn)脫后含鹽下降了22.18%。脫后含鹽下降,減緩了常減壓裝置的腐蝕,同時(shí)減少了下游二次加工裝置催化劑損耗,有利于常減壓裝置和下游裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

  另外,由于3具反沖洗水處理罐與原有的3具油水分離罐均采用并聯(lián)方式,增加了乳化廢水處理裝置的儲(chǔ)存空間。當(dāng)原油性質(zhì)急劇惡化,常減壓裝置的電脫鹽乳化廢水水質(zhì)嚴(yán)重變差,乳化廢水處理裝置處理壓力大時(shí),可將電脫鹽乳化廢水改至反沖洗水處理系統(tǒng),大幅度提高了乳化廢水處理裝置的處理能力。