aV东京热强奸精品_久久久这里只有免费精品29_日韩男人的天堂_伊人中文无码综合网

客服電話:400-000-2365

MBR法處理煉油廢水中試研究

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2018-4-8 10:51:11

污水處理技術 | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  煉油廢水包括石油煉制過程中排放的含油廢水和機械加工、金屬清洗產(chǎn)生的乳化油廢水。常規(guī)煉油廢水的處理多采用活性污泥法工藝,流程簡單、操作靈活,但對大部分溶解性污染物和NH4+—N去除效果不理想。隨著“污染物排放總量控制”的實施,由煉油廢水帶來的環(huán)保問題已成為煉油企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的制約因素之一。開發(fā)先進高效的煉油廢水處理技術,可大幅度降低噸油耗水量和排污量,保護周圍環(huán)境,樹立企業(yè)形象,為煉油企業(yè)經(jīng)濟與環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展提供可靠的技術保障。

  20世紀90年代以后,臭氧氧化、生物活性炭法(BAC)、膜分離、膜生物反應器(MBR)、移動床生物膜反應器(MBBR)、光化學及電化學等水處理技術已成為國內(nèi)外煉油污水處理研究的熱點。移動床生物膜反應器MBBR是介于活性污泥法和生物膜法之間的高效新型反應器,既具有傳統(tǒng)生物膜法運行穩(wěn)定、管理簡單、剩余污泥量少等特點,還可以培養(yǎng)活性污泥,形成混合式MBBR反應器,在較短的時間內(nèi)實現(xiàn)生物硝化與反硝化;此外,懸浮填料還能夠直接投加到老的污水處理廠,在不改變池容和構筑物的條件下進行改進,提高其處理效率或增加脫氮除磷的能力,國內(nèi)MBBR的研究和應用處于起步階段。

  目前,MBBR法與活性污泥法聯(lián)合使用處理廢水的研究報道較少,如何實現(xiàn)兩工藝的優(yōu)勢互補,是污水處理領域待研究的課題。作者使用A/三級MBBR工藝,對某石化廠煉油廢水的處理進行了10.5m3容積裝置的中試研究,以確定聯(lián)合處理工藝的可行性和優(yōu)越性。

  實驗部分

  實驗裝置包括UPVC板制作的反應器本體、污泥回流泵、混合液回流泵、酸堿計量泵、鼓風曝氣裝置、砂濾罐以及相關配件。其中,反應器尺寸為3.2m(l)×2.0m(w)×2.5m(h),有效容積為10.5m3;沿池長方向用隔板均隔為五格,采用串聯(lián)設計,其中第一段為缺氧段,后二~四段為MBBR段,第五段為斜板沉淀池,污水進入反應池后呈推流態(tài)至出水。

  原水水質(zhì)

  煉油廢水在該廠初級處理廠進行初級處理后,去除廢水中的部分油、懸浮物、COD等污染物,出水要求達到現(xiàn)有煉油廢水處理廠的進水要求。

  結果與討論

  從現(xiàn)有煉油廢水處理廠污泥回流處的缺氧反應池,抽送污泥至實驗裝置。投加營養(yǎng)藥劑等,啟動實驗,悶曝1d后開始連續(xù)進水,并逐漸提高進水量,連續(xù)運行25d,填料掛膜成功。

  掛膜成功(出水COD穩(wěn)定)后,開始按照設計負荷連續(xù)進水,進水量控制在0.6~0.9m3/h,缺氧段溶解氧控制在小于0.5mg/L,好氧段溶解氧控制在2~4mg/L。缺氧段pH控制在7.8~8.2,好氧段pH控制在7.5~7.8。按照采樣頻率檢測水質(zhì),連續(xù)運行了32d。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關技術文檔。

  在實驗過程中,每天對原水、二沉池出水、砂濾器出水各取樣測試一次。從表1看出:原水水質(zhì)變化較大,水質(zhì)不穩(wěn)定。實驗在6月進行,水溫在26~31℃。實驗過程中重點測試了出水的CODCr和NH4+—N質(zhì)量濃度。經(jīng)分析,中試工藝處理后,出水CODCr和NH4+—N質(zhì)量濃度穩(wěn)定、達標。

  COD去除效果

  根據(jù)實驗過程中每天測得的實驗裝置進水、二沉池出水和砂濾池出水的CODCr值,并計算出CODCr的去除率,在32d的連續(xù)運行中,生化反應平均停留時間僅為14.3h,二沉池出水CODCr平均值為65.8mg/L,出水過濾后CODCr平均值為50.1mg/L,CODCr平均總去除率達到了92.4%。出水水質(zhì)達到《國家綜合排放標準》(GB8978—1996)中的一級排放標準(COD小于60mg/L)。

  NH4+—N去除效果

  可以看出,A/三級MBBR工藝出水NH4+—N平均值為0.3mg/L,NH4+—N去除率幾乎達100%,且在進水NH4+—N有較大波動的情況下,出水水質(zhì)穩(wěn)定。

  (1)A/三級MBBR工藝,即采用“缺氧+三級MBBR+過濾”工藝,在進水量0.6~0.9m3/h,溶解氧2~4mg/L,平均總水力停留時間14h的條件下,對COD和NH4+—N的平均去除率分別達到了92.4%和99.8%,處理效果良好,可以將現(xiàn)有煉油污水出水COD降低至60mg/L以下,達到《國家綜合排放標準(GB8978—1996)中的一級排放標準。

  (2)A/三級MBBR工藝生化反應停留時間(14.3h)遠低于現(xiàn)有煉油廢水處理廠的生化反應停留時間(66h),其二沉出水CODCr平均在65.8mg/L,遠好于現(xiàn)有煉油廢水處理廠(活性污泥法工藝)二沉池出水的116mg/L,即組合工藝比現(xiàn)有活性污泥法有更高的COD容積負荷,而且出水水質(zhì)更優(yōu)。